范 松 王 洋 趙彥杰 魏曉飛 張 祥
(陜西西北有色鉛鋅集團有限公司)
陜西某鉛鋅選礦廠破碎作業自動化程度低[1],仍采用傳統的人工操作模式,該傳統操作模式存在操作人員多、工作效率低、破碎給礦不穩定、設備故障率高等問題,同時存在粉塵、噪音等職業危害因素,職工工作環境差。為解決上述問題,該礦進行了設備自動化控制改造及應用,以期實現破碎作業設備的自動化控制,降低設備故障率,提高生產效率。
陜西鳳縣某鉛鋅礦選礦廠采用2 段1 閉路破碎工藝流程,礦石經350 mm×350 mm 固定格篩進入C80 顎式破碎機粗碎,粗碎產品經皮帶進WYK1530圓振篩進行篩分,篩上產品經皮帶返回到GP100 圓錐破碎機細碎,篩下產品經皮帶輸送至粉礦倉儲存。選礦廠破碎作業工藝流程見圖1。
該自動化控制系統采用可編程控制器(PLC)進行邏輯處理[2],通過傳感器采集各工藝設備的運行狀態參數[3],實現自動監測、自動連鎖控制、故障自動保護、自動報警等功能,即使發生觸摸屏(包括中控室上位機)故障停機[4],系統在PLC 的控制下仍能保持高效、節能、安全有效的自動運行狀態。

自動化控制系統采用工業級彩色觸摸屏,通過以太網與PLC進行通信,實時監測破碎設備的運行狀態及參數,實現操作指令下達、報警顯示、歷史記錄、數據存儲等功能。
該自動化控制系統由動力柜、PLC 控制柜、雷達料位計和電子皮帶秤等組成[5-6],PLC 控制柜由觸摸屏、PLC、隔離模塊、開關電源及其他低壓元器件組成[7]。自動化控制系統設備組成見表1。

注:“*”處單位為套,“☆”處單位為項。
在自動化控制系統中,按照破碎作業開停車順序及時間間隔設定好程序,即對破碎篩分生產設備實現一鍵逆工藝流程自動順序啟動,按工藝流程自動順序停車。操作人員在電腦屏幕前操作“一鍵啟動、一鍵停車”按鈕,自動化系統按照設置好的程序自行開、停車,縮短流程設備的啟停時間,降低空車運行能耗,實現破碎篩分作業一鍵啟停連鎖控制遠程操控。
對破碎機、皮帶輸送機、振動篩、除塵器等主要設備的電流、油溫、空氣壓力等進行實時監測。
(1)電流監測。在顎式破碎機、圓錐破碎機、除塵設備、振動篩、3條皮帶等7個主要設備的控制箱內安裝電流采集模塊,并對設備的電流進行實時監測。自動化控制系統通過對主要設備的電流監測,分析判斷設備的工作狀態,當運行參數出現異常時,發出報警聲提示操作人員。
(2)油溫監測。在圓錐破碎機稀油站安裝溫度傳感器模塊,通過對稀油站油溫的監測,并結合圓錐破碎機電流瞬時值等監測數值,判定圓錐破碎機是否處于正常工作狀態。系統可根據異常數值發出警報。
(3)除塵系統風機負壓監測。在除塵系統箱體上方空氣壓縮罐上安裝壓力變送器模塊,通過對除塵系統風機壓縮空氣的壓力監測,監測除塵壓縮空氣壓強是否在工藝要求范圍內,如果監測數值不符合生產工藝要求,系統將及時報警。
正常生產時,需要調整電磁振動給礦機的頻率,實現破碎生產系統的均勻給礦。在顎式破碎機口安裝視頻監控,為電磁振動給礦機安裝變頻控制箱,給職工配備遙控開關,職工可根據監控畫面觀察顎式破碎機的料位情況,通過遙控開關控制振動給礦機的運行頻率來控制給礦量,實現給礦的自動調頻控制、均勻給礦和遠程操控。
該選礦廠經過幾次擴建,處理能力大幅提升,但粉礦倉未進行擴建改造,導致粉礦倉容積不足。為提高粉礦倉的有效容積,減少破碎系統的開停機次數,在粉礦倉頂部設置了2 個進料口,增加粉礦倉的有效容積,生產過程中2 個進料口需輪換進料。為此,在1#、2#進料口處各安裝1 個雷達料位計,并在2個進料口中間位置安裝1 個電動分料器。雷達料位計可實時測量出1#、2#倉的料位,并將料位高度實時準確地反應在上位機顯示屏上,操作人員可通過顯示屏了解粉礦倉的料位情況,并根據料位情況遠程啟動分料器工作,實現自動粉礦倉倒倉功能。
在3#皮帶中段安裝1 臺電子皮帶秤,電子皮帶秤通過稱重橋測量[9]出單位質量,同時通過安裝在尾輪上的測速傳感器[10]檢測出皮帶的速度,測量出的質量信號和速度信號在電子皮帶中進行微分處理,并以“t/h”為單位顯示瞬時質量,以噸為單位,顯示累計質量。電子皮帶秤通過工業互聯網將數據傳輸到上位機顯示屏上,操作人員可在中控室查看破碎作業瞬時處理量和累計量,并與球磨系統處理量進行對比,為原礦石處理量平衡及破磨系統匹配程度提供數據支撐。
在3 條皮帶輸送機的機頭、機中、機尾位置分別安裝1 臺皮帶自動糾偏扶正裝置[11],共計9 臺。皮帶自動糾偏扶正裝置由2個立棍(跑偏監測機構)、自動液壓裝置[12](糾偏扶正機構)組成,生產過程中,左右2 個立棍根據受力情況的信號,傳遞給自動液壓裝置,自動液壓裝置會對皮帶產生反作用力,將皮帶扶正,從而實現無人自動糾偏,確保設備穩定運行,降低操作人員的勞動強度,提高生產率。
將破碎篩分自動化PLC控制模塊、上位機監控模塊、視頻監控系統、網絡交換機[13]安裝在破碎值班室。各模塊通過以太網進行連接,可同時實現遠程設備啟停及各傳感器控制,采集的數據、畫面通過PLC 控制柜觸摸屏、上位機[14](工業級計算機)顯示器、選礦廠調度指揮中心顯示屏顯示。破碎作業自動化控制系統操控界面見圖2。

操作人員在控制室內通過顯示器觀看監測畫面和系統信息,查看有無報警及數據異常,即可實現設備的控制及遠程操作。
(1)為實現各工藝設備自動順序開車,選廠設備開車前電鈴發出警告音,當各部位允許啟動信號返回后,開啟最末端的設備,直至給礦設備啟動完畢,警告音消除。停車順序與開車順序相反,停車前發出電鈴提示音,系統自動按順序停車。在停車過程中,皮帶可延時運行一段時間后開始順序停車,避免突然停車造成的人員損傷,其延時時間的長短可設定。
(2)生產運行過程中,某設備發生故障時,系統可根據故障情況停止或延時停止故障設備及其前方聯鎖設備,各處的電鈴發出報警音,PLC 控制柜上的蜂鳴器發出報警聲,觸摸屏畫面顯示報警內容并自動記錄。
(3)粉礦倉料位處設“是否參控選擇”轉換開關,撥至“非參控”位置上,當粉礦倉滿時,粉礦倉滿系統只發出提示音,撥至“參控”位置上,系統立即停止原礦給礦機,電鈴發出提示音,蜂鳴器發出警告提示音,觸摸屏畫面顯示粉礦倉滿。
(4)系統設“本地手動控制”、“PLC 手動控制”、“PLC自動控制”3種控制狀態,PLC控制時,可實現手動、自動無擾動切換。
現場處于自動運行時,若遇設備故障,控制系統會自動停止有故障的設備及與該故障設備聯鎖的相關設備。此時,需把故障設備的控制柜“轉換開關”打至“停止”位置,進行維修處理,必要時切斷控制柜電源。故障處理后,將故障設備控制柜的“轉換開關”打至“聯鎖”位置。
如果巡視過程中發現設備故障,可將現場控制柜的“轉換開關”打至“停止”位,該故障設備及與其連鎖設備會切換為人工控制,現場手動關停該設備進行故障處理。故障排除后,手動開啟設備并將“轉換開關”打至“聯鎖”位置,恢復自動控制。
(1)降低人工成本。該系統安裝運行后情況良好,破碎系統實現了作業自動化控制,作業人員由16名減至8 名,破碎作業勞動生產率提高1 倍。以人均工資10 萬元/a計,可節約用工成本80萬元/a。
(2)降低設備維修成本。通過安裝自動化系統,可提前預判及處理設備故障,防止設備故障的擴大化,減少設備故障率,年可節約維修費用5 萬元。
(3)正常生產時,職工只需在操控室內即可監測設備并進行操控,大大減輕了噪音、粉塵對操作工人造成的職業健康危害。
(1)某選礦廠破碎自動化系統的應用,使破碎作業生產過程實現了設備遠程集中控制、設備連鎖啟停、設備運行參數實時監測、生產狀態分析及異常報警、粉礦倉自動倒倉、皮帶自動糾偏與扶正等自動化控制功能。
(2)自動化控制系統的應用,不但降低了設備故障率,提高了勞動生產率;同時改善了職工作業環境,降低了職工噪音、粉塵等職業健康危害,年可創造經濟效益85 萬元,在同行業具有推廣應用價值。