某海洋石油平臺供應船使用雙機、雙萬向軸系舵槳(全回轉)推進系統,DP2 動力定位設計。主柴油機自由端配備軸帶發電機1臺和對外消防炮1 臺,輸出端通過滑差離合器齒輪箱連接萬向軸驅動全回轉舵槳,艏部安裝推進器2臺,操縱靈活。
左主機在軸帶發電機供電模式下,1#艏側推供電正常,當艉軸離合器嚙合以后,主配電板1#艏側推主開關突然跳閘,主機轉速突然從750 r/min 降低到700 r/min,隨后轉速穩定上升到軸帶發電機模式轉速(750 r/min)。單獨使用側推或單獨嚙合離合器驅動舵槳都能正常使用,但是不能同時使用1#艏側推和舵槳裝置。
故障可能原因分析如下。
1)側推主開關故障。通過對1#側推主開關過流保護裝置和側推本身等檢查和校驗,未發現異常。
2)柴油機自身故障。通過現場測試對比,合上離合器時左、右主機參數見表1,發現左主機的負載明顯增大,但不影響舵槳的使用。對比柴油機各個缸參數和參考值,均正常;檢查柴油機自由端負載(軸帶發電機、消防炮增速箱),均正常。

表1 合上離合器時左、右主機參數
3)離合器故障。由表1 知,艉軸轉速從0 到60 r/min 的加速時間差異較大,左邊合上離合器時明顯沒有滑差過程,艉軸轉速迅速增加到設定的轉速,故障原因很可能是滑差離合器本身有問題。
(1)HL85Y 型滑差離合器原理。該型離合器通過控制機旁比例電磁閥開度來控制油壓,從而控制主被動摩擦片間隙值,獲得滑差轉速控制的效果。油壓變大、間隙減小、輸出轉速升高,直至離合器完全結合,此時退出滑差控制,艉軸輸出轉速由主機調速器控制。
(2)HL85Y 型滑差離合器工作過程。主車鐘操縱手柄檔位過程為“off→on→Ω1→Ω2 →Ω3 →0→…→10”,其中“off→on→Ω1→Ω2 →Ω3 →0”屬于滑差控制區。
(3)滑差離合與主離合切換。主機啟動后,操控手柄處于“off”位置,主離合器處在未合排狀態,待主機齒輪箱滑油壓力建立,基礎負載離合器電磁閥得電合排后,艉軸被鎖緊,防止水流沖擊槳葉帶動艉軸轉動,導致主離合器合排時造成損傷。①當操控手柄推到“on”時,主離合器電磁閥得電合上,艉軸開始轉動,轉速在機旁實測為60 r/min;此時基礎負載離合電磁閥也處于得電狀態,阻礙艉軸轉動。在這兩者相互作用下,將艉軸轉速更好地控制在低轉速狀態之下。②當操控手柄推至“Ω1~Ω3”時,基礎負載離合器電磁閥失電,基礎負載離合器退出,只有主離合器在使用狀態,艉軸轉速升高。③當操控手柄繼續推到“0”時,主離合器主被動摩擦片完全嚙合,這時主齒輪箱離合滑差控制系統退出作用,不存在滑差控制,艉軸轉速由主機調速器控制。
通過分析滑差離合器設計原理和工作過程,此次故障很可能是滑差離合器控制系統問題(電氣+液壓),沒有滑差過程控制,只有主離合器介入。
1)檢查齒輪箱液壓系統各個液壓控制閥。檢查主離合器離合電磁閥、比例電磁閥、滑差離合器電磁閥,均未發現異常。
2)檢查遙控系統。遙控操縱臺4~20 mA 電流輸出信號和主齒輪箱電子控制器100~700 mA 電流輸出信號,均正常。
3)檢查艉軸轉速傳感器2~8 V 電壓信號。艉軸轉速傳感器在不同位置時的輸出電壓值見表2。

表2 艉軸轉速傳感器在不同位置時的輸出電壓值 V
4)將左右艉軸轉速傳感器對調使用,測量數據和表2數據一致,沒有變化,說明轉速傳感器正常。在滑差過程中,艉軸從靜止到慢轉,直到主離合器介入,整個過程是依靠艉軸測速傳感器來監測的。通過表2左、右車數據對比,在同一操縱位置時,左艉軸轉速傳感器輸出電壓始終偏低,從而導致滑差離合器電磁閥不動作,滑差離合器不投入工作,只有主離合器投入工作。結合柴油機負載增大的現象,從而推斷左艉軸增加了額外的負載,很可能來自外部因素。
5)派潛水作業人員水下探摸,發現左艉軸槳葉纏繞橡膠輪胎,橡膠輪胎卡在導流罩上,切割橡膠輪胎后,重新啟動柴油機試驗,恢復正常。