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全加壓“三合一”機組空壓機聯軸器及軸承改造

2024-01-29 13:18:12席洪峰
云南化工 2024年1期
關鍵詞:振動

席洪峰

(云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司,云南 開遠 661600)

全加壓硝酸機組是從美國引進的二手設備,屬于美國20世紀90年代產品,在當時是較先進的加壓硝酸生產裝置。原流程中空氣壓縮機由電機及尾氣膨脹透平驅動,副產蒸汽外送。根據我廠實際情況,取消電機改蒸汽透平,所產蒸汽并入廠內蒸汽管網;取消原尾氣廢鍋,提高了進入尾氣透平的尾氣溫度,增大尾氣膨脹機的動力以滿足空氣壓縮機的需要。其中,汽輪機由杭氧重新進行配套設計。機組安裝后運行情況一直不理想,空壓機西軸瓦(與尾氣透平連接端)振動值較高(203 μm 以上,最高超過儀表監(jiān)測上限 400 μm),成為機組穩(wěn)定運行的安全隱患。

1 原因分析

改造前機組工藝運行數據統(tǒng)計見表1。

表1 改造前機組工藝運行數據統(tǒng)計表

1.1 聯軸器找正數據分析

從表1看出,空壓機東瓦、西瓦軸振動值均較高,特別是西瓦軸振動值(高達 203 μm),這對機組穩(wěn)定運行影響較大,容易造成軸瓦損壞,進而引發(fā)重大事故。由于該空壓機轉子結構特殊,采用的是三支撐結構,轉子進行整體動平衡不具備條件。原機組采用單個零部件進行動平衡的方式進行組裝,確保裝配后轉子整體的動平衡符合條件。且機組在2014年前運行情況較好,空壓機西瓦振動值在 125 μm 以下,所以可以排除是轉子不平衡引發(fā)的振動。排除轉子本身的問題后,引發(fā)轉子振動高的關鍵因素便是找正對中性不能滿足機組在熱態(tài)(工況下)下運行要求,所以必須重新對找正數據進行分析,確定找正要求。同時,因原膨脹機三個定位銷為圓柱銷,后因裝配困難被改為圓錐銷。在機組熱態(tài)運行情況下,錐銷極有可能發(fā)生變動,導致找正數據遭到破壞,所以在找正數據確定后,必須對膨脹機三個定位孔進行鉸孔,增配圓柱銷定位。

1.2 聯軸節(jié)存在的問題分析

空壓機與膨脹機原聯軸器為齒套式聯軸器[1]。該系列聯軸器對中要求較高、本身質量較大、拆裝較為不便,且運行中齒面磨損較快,容易產生間隙,對機組穩(wěn)定運行影響較大。在檢修中,對齒輪側間隙進行了測量,達到 2.0 mm(超過規(guī)定值)[1],且齒套有斷齒。這樣,在高速狀態(tài)下,將影響傳動平穩(wěn)性,造成空壓機西面軸承振動值增高。為此必須對聯軸器進行改造。

1.3 空壓機西面軸承存在問題分析

空壓機西瓦軸承處軸徑為 85 mm,軸瓦寬度為 73.3 mm,寬徑比為0.86。按照機械設計手冊[2]推薦標準,高速旋轉設備滑動軸承寬徑比推薦在0.6~1.5之間選取。寬徑比小,有利于提高運轉穩(wěn)定性,增大端泄量以降低軸瓦溫升。但軸承寬度減小,軸承承載能力也隨之降低。結合實際運行中西瓦回油溫度最高不超過 65 ℃,這與回油溫度不超過 70 ℃ 有一定距離。而且空壓機東瓦軸徑為 95 mm,寬度為 110 mm,寬徑比為1.16,在實際運行中狀況較好。根據上述情況分析,空壓機西瓦寬徑比偏小,導致承載力不夠,進而引發(fā)軸承振動是極有可能的。為此,需對軸瓦進行改造。

2 解決方案

2.1 對中找正的數據調整

為保證對中找正能夠滿足熱態(tài)對中,在機組運行時進行了一些現場試驗及數據收集。為搞清楚機組在運行中空壓機和膨脹機的膨脹情況,在膨脹機、空壓機頭部和尾部制作了檢測裝置,測量出在工況下膨脹的數值。待機組停車時,再次在同部位測量數據。最終發(fā)現,工況下膨脹機垂直方向膨脹量明顯大于空壓機膨脹量,而且尾部膨脹量大于頭部。在停機檢查空壓機西瓦時發(fā)現,上軸承有磨損,而下軸承完好,這也和膨脹機工況下上浮較大的分析是吻合的。為此可以確定找正的要求。通過收集的數據及整理,最終確定空壓機與膨脹機找正要求為軸向上張口 0.02 mm~0.03 mm(數差),徑向空壓機偏低 0.20 mm(數差)。

2.2 聯軸器的改造

通過對聯軸器的綜合分析及比對,決定選用膜片式聯軸器[1]。這是因為:第一,膜片式聯軸器質量較輕,可以減少對轉子影響;第二,膜片式聯軸器克服對中找正的補償能力更強;第三,現大多數高速離心機使用的聯軸器都為膜片式聯軸器,有較高的參考價值。而且,在“三合一”機組上汽輪機與空壓機就是采用膜片式聯軸器,而東瓦振動情況一直較好。為此,選定無錫創(chuàng)明工程有限公司的DJ型膜片聯軸器進行改進。雙方通過多次溝通及確認,最終設計出針對三合一機組的膜片式聯軸器。

改造后的聯軸器見圖1。

圖1 改造后聯軸器結構圖

2.3 西軸瓦改造

根據1.3,西瓦寬徑比較小,應當增大軸瓦有效寬度,初步確定軸承寬徑比為1.2。根據軸瓦直徑85 mm,計算出軸瓦寬度應為102 mm。確定軸瓦寬度后,對軸承位置進行現場實測,該位置完全能夠滿足改造要求。因為之前運行過程中小寬徑比機組軸承沒有發(fā)生嚴重損壞,只是振動值較高。而增大寬徑比后承載能力是增強的,故而無需進行承載力校核。故此,只需對潤滑油溫升進行校核,驗證是否能夠滿足工藝回油溫度小于70 ℃的要求。

2.3.1 計算潤滑油溫升[2]

已知空壓機滿負荷功率出口壓力P=0.74 MPa,出口管內徑d=0.30 m,轉速n=5620 r/min,軸徑d=85 mm。

計算軸徑圓周速度v,根據公式:

計算工作載荷F,根據公式:

F=P·S=0.74×106×3.14×0.15×0.15 =52281(N)

計算軸承工作壓力P,根據公式:

根據改造前的潤滑油溫度入口溫度在 40 ℃,出口溫度 65 ℃,平均溫度在 52.5 ℃。考慮到增大寬徑比有可能帶來潤滑油溫度升高,擇選定平均油溫tm=60 ℃[3]。

根據現使用潤滑油牌號為L-AN46汽輪機油。

按tm=50 ℃,查出L-AN46的運動黏度為γ60=20 cSt

取潤滑油密度ρ=900 kg/m3,則可根據公式換算出L-AN46潤滑油 60 ℃ 的動力黏度

η60=ργ60×10-6=900×20×10-6=0.018(Pa·m)

根據經驗值,取ψ=0.0028。

計算軸承與軸頸的摩擦系數,因軸承的寬徑比B/d=1.2≥1,取隨寬徑比變化的系數ξ=1,由摩擦系數計算公式:

+0.55×0.0028×1=0.00352

計算承載量系數Cp,根據公式

計算軸承偏心率χ,根據Cp及B/d的值可查出偏心率χ=0.822

查潤滑油流量系數,根據寬徑比B/d=1.2及偏心率χ=0.822,可查得潤滑油流量系數q/ψvBd=0.135。

計算潤滑油溫升Δt,按潤滑油密度ρ=900 kg/m3,取比熱容c=1800 J/(kg·℃),表面?zhèn)鳠嵯禂礱s=80 W/(m2·℃)。根據公式

計算潤滑油入口溫度,根據公式

當ti>35 ℃,則表示軸承熱平衡易建立,故一般取ti=35~40 ℃,故上述入口溫度合適。根據氣候條件及實際情況,選擇入口油溫ti=35 ℃

校核出口溫度,根據公式t0=ti+Δt=35+34=69(℃)<70℃。

通過溫升校核,增大寬徑比后能夠滿足工藝條件,而一般平均溫度不超過 75 ℃ 都能保證軸承的承載能力[4],故而更加證明其改造的可靠性[5]。

3 改造效果

1)改造后經過試車正常運行后,滿負荷條件下西瓦振動值下降至 125 μm 以下,效果顯著。

2)改造后西瓦回油溫度在 65 ℃ 以下,未發(fā)現明顯溫升變化,完全能夠確保軸瓦正常運行。

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