蔣濤
大慶油田有限責(zé)任公司第十采油廠
國(guó)內(nèi)大多數(shù)油田已到開(kāi)發(fā)中后期,原油含水率越來(lái)越高,稠油比例越來(lái)越大,大部分油田聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站使用加熱爐提高原油溫度以保證外輸和脫水效果。目前大慶油田在運(yùn)加熱爐2 000 余臺(tái),在使用過(guò)程中,加熱爐管壁結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重,不僅影響傳熱效率、能源消耗,還加速煙火管壁的垢下腐蝕,需通過(guò)酸洗、液氣壓動(dòng)力清洗、加藥清洗等技術(shù)方法,對(duì)加熱爐進(jìn)行定期清洗、除垢,以此保證加熱爐的正常運(yùn)行和傳熱效率。加熱爐除垢主要采取酸洗技術(shù)措施,一般采用鹽酸、磷酸、氫氟酸清洗[1],在酸洗過(guò)程中,存在對(duì)難溶水垢清洗不徹底的問(wèn)題;經(jīng)常酸洗影響加熱爐機(jī)械性能和使用壽命;廢液容易造成環(huán)境污染。某采油廠集輸系統(tǒng)在運(yùn)脫水站3 座,加熱爐144 臺(tái)。每年用于加熱爐維修和清垢的投資達(dá)上百萬(wàn)元,既影響油田安全生產(chǎn)[2],也增加了管理成本。該采油廠針對(duì)上述問(wèn)題,研究新型加熱爐除防垢技術(shù),以降低生產(chǎn)管理成本,實(shí)現(xiàn)安全清潔生產(chǎn)[3]。為此,結(jié)合該采油廠科研項(xiàng)目,首次將量子防垢技術(shù)應(yīng)用到油田加熱爐的除防垢研究中。
A轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第一作業(yè)區(qū),1988年10月投產(chǎn),現(xiàn)有摻水真空爐3 臺(tái),外輸真空爐2 臺(tái);B 轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第二作業(yè)區(qū),1988 年10 月投產(chǎn),現(xiàn)有摻水真空爐3 臺(tái),外輸真空爐2 臺(tái);C轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第二作業(yè)區(qū),始建于1989 年,現(xiàn)有摻水真空爐4 臺(tái),外輸真空爐2 臺(tái)。從投產(chǎn)至今,隨著年限的增加,結(jié)垢給加熱爐的平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)熱效率降低、故障率升高[4],酸洗清淤除垢次數(shù)連年增加等諸多問(wèn)題。
量子環(huán)防垢器由硅鋁記憶合金制成。通過(guò)檢測(cè)水中各種物質(zhì)的分子振動(dòng)特性,記錄并開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的干擾和共振生物能量波,利用量子力學(xué)和激光技術(shù),通過(guò)生物能量轉(zhuǎn)換儀,在一定的溫度和磁場(chǎng)環(huán)境條件下,約束硅鋁記憶合金材料的晶格結(jié)構(gòu)至臨界狀態(tài)并固化,將開(kāi)發(fā)的生物能量波存儲(chǔ)在硅鋁記憶合金材料中。當(dāng)量子環(huán)防垢器從周圍環(huán)境接收能量時(shí)(主要是細(xì)微的溫度變化),組成量子環(huán)防垢器的硅鋁記憶合金材料就會(huì)發(fā)生晶格位移,產(chǎn)生壓電感應(yīng),形成方向、頻率、相位一致的超精微振動(dòng)波。
超精微振動(dòng)波透過(guò)管壁傳入水中,以水作為傳輸和存儲(chǔ)介質(zhì),使水中相關(guān)離子的振動(dòng)特性發(fā)生改變,離子間的結(jié)合力減弱,不易結(jié)晶析出;同時(shí),水分子的活性得到加強(qiáng),溶解、滲透和包含垢的能力增強(qiáng),原有老垢和銹蝕物在超精微振動(dòng)波的作用下,分子的振動(dòng)能級(jí)及振動(dòng)幅度不斷增強(qiáng),容易擺脫晶體變軟脫落;超精微振動(dòng)波還可有效激發(fā)水中的氧原子和金屬表面的金屬原子,使其產(chǎn)生定向結(jié)合,在金屬表面形成保護(hù)膜,有效保護(hù)設(shè)備及管道,起到防腐緩蝕的作用。
基于效果對(duì)比、現(xiàn)場(chǎng)施工、方便跟蹤及員工經(jīng)驗(yàn)等為優(yōu)選條件,選擇B 轉(zhuǎn)油站1 號(hào)摻水加熱爐、C 轉(zhuǎn)油站1 號(hào)和2 號(hào)摻水加熱爐、A 轉(zhuǎn)油站1 號(hào)摻水加熱爐的進(jìn)液管線分別安裝量子環(huán)防垢器,進(jìn)行除防垢研究。
3.2.1 結(jié)垢速率
通過(guò)在量子環(huán)防垢器安裝點(diǎn)前后端安裝測(cè)試掛片,分析掛片的外形、重量等參數(shù)變化,對(duì)結(jié)垢速率進(jìn)行檢測(cè)。
2019 年11 月5 日、7 日分別在B 轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器安裝點(diǎn)的前端匯管(加熱爐進(jìn)口)和后端管道(加熱爐出口)上安裝結(jié)垢腐蝕檢測(cè)掛片,采用的掛片型號(hào)為A3 鋼Ⅱ型。2020 年5 月19 日取出掛片,安裝時(shí)長(zhǎng)分別為194天、196天。
掛片表面差異較大,后端掛片編號(hào)清晰可見(jiàn),表面完整,沒(méi)有減薄,基本上沒(méi)有結(jié)垢現(xiàn)象;前端掛片編號(hào)已不可見(jiàn),沒(méi)有完整表面,結(jié)垢嚴(yán)重。掛片表面對(duì)比如圖1所示。

圖1 清洗后掛片表面對(duì)比Fig.1 Comparison of the surface of the hanging piece after cleaning
該采油廠地質(zhì)大隊(duì)中心化驗(yàn)室對(duì)取回的掛片進(jìn)行了精細(xì)處理和分析。
根據(jù)GB 50050—2007 工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范粘附速率的要求[5],結(jié)垢速率(粘附速率)的計(jì)算公式為
式中:P為月結(jié)垢速率,mg/cm2;ΔQ為檢測(cè)試片的增重,g;A為檢測(cè)試片的有效換熱面積,cm2;ΔT為檢測(cè)的時(shí)間,月。
本次檢測(cè)使用的掛片是A3 鋼Ⅱ型掛片,根據(jù)以上計(jì)算公式,以及掛片稱重?cái)?shù)據(jù),可計(jì)算出結(jié)垢速率,如表1 所示。通過(guò)計(jì)算可以得出量子環(huán)防垢器的防垢率為79.93%。

表1 B轉(zhuǎn)油站掛片數(shù)據(jù)Tab.1 Hanging piece data of Oil Transfer Station B
同樣的方法,分別檢測(cè)A 轉(zhuǎn)油站1 號(hào)摻水爐安裝防垢器前、后的結(jié)垢速率,數(shù)據(jù)如表2 所示。通過(guò)計(jì)算得出A 轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器的防垢率為80.82%。

表2 A轉(zhuǎn)油站掛片數(shù)據(jù)Tab.2 Hanging piece data of Oil Transfer Station A
綜合A、B 兩個(gè)轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器的平均防垢率為80.375%。
3.2.2 排煙溫度和爐效
摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)防垢器安裝前后加熱爐排煙溫度和爐效對(duì)比見(jiàn)表3。

表3 安裝量子環(huán)防垢器前后加熱爐排煙溫度和爐效對(duì)比Tab.3 Comparison of exhaust gas temperature and furnace efficiency of heating furnace before and after installing the quantum ring scale inhibitor
根據(jù)排煙溫度和爐效對(duì)比分析,在3 座轉(zhuǎn)油站摻水爐上應(yīng)用量子環(huán)防垢器后,排煙溫度平均下降20.8 ℃,效率平均提升3.4%,換熱效率明顯提高[6],充分說(shuō)明量子環(huán)防垢器起到了防垢阻垢的作用,減少了水垢的堆積和形成[7-8]。
3.2.3 提溫速率
選取相同進(jìn)口匯管、相同時(shí)期、不同加熱爐,對(duì)安裝量子環(huán)防垢器的加熱爐采取分次停爐方式,對(duì)比C 轉(zhuǎn)油站加熱爐從冷水提溫至設(shè)定溫度的時(shí)間,摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)后提溫時(shí)間見(jiàn)表4。

表4 摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)后提溫時(shí)間統(tǒng)計(jì)Tab.4 Statistics of temperature rising time after the application of quantum rings in water mixing heating furnaces
1 年內(nèi),C 轉(zhuǎn)油站1 號(hào)摻水爐相比未安裝量子環(huán)的3 號(hào)摻水爐,提溫效率提高了6.72%,說(shuō)明量子環(huán)防垢器起到了防垢阻垢作用[9-10]。
該采油廠現(xiàn)有24 座站庫(kù)(轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站),共144臺(tái)加熱爐,不計(jì)燃?xì)獬杀荆?4座站庫(kù)匯管處全部安裝量子環(huán)防垢器。
量子環(huán)除垢器的單價(jià)為21.92 萬(wàn)元,24 座站庫(kù)匯管各安裝1 個(gè),總投入成本為526.13 萬(wàn)元。該采油廠每年加熱爐維修費(fèi)用約460 萬(wàn)元,更換盤管費(fèi)用約70 萬(wàn)元,每臺(tái)加熱爐清洗費(fèi)用約為2.4 萬(wàn)元,全廠144 臺(tái)加熱爐年清洗費(fèi)用約為331 萬(wàn)元。該采油廠144臺(tái)加熱爐每年維護(hù)費(fèi)用合計(jì)約為861萬(wàn)元。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,量子環(huán)除垢器的防垢率僅按70%計(jì)算,該采油廠每年加熱爐維修費(fèi)用約為138 萬(wàn)元,年節(jié)約維修成本約為322 萬(wàn)元。年節(jié)約更換盤管費(fèi)用約70 萬(wàn)元。每臺(tái)加熱爐按照每?jī)赡隃p少一次清洗計(jì)算,單臺(tái)加熱爐每年節(jié)約清洗成本約為1.2 萬(wàn)元,合計(jì)年節(jié)約清洗成本約為173 萬(wàn)元。累計(jì)年節(jié)約總成本約為565萬(wàn)元。
按一年期計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益等于節(jié)約成本減去安裝成本,約為39 萬(wàn)元。按兩年期計(jì)算,經(jīng)濟(jì)效益約為604萬(wàn)元。計(jì)算周期越長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益越大。
(1)根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,安裝量子環(huán)除垢器后,加熱爐的平均防垢率為80.375%,提溫效率提高6.72%,排煙溫度平均下降20.8 ℃,效率平均提升3.4%,說(shuō)明量子環(huán)防垢器在加熱爐的安裝使用中起到了明顯的除防垢作用。
(2)通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,確定了量子環(huán)防垢器的除防垢功效,該項(xiàng)技術(shù)能夠廣泛應(yīng)用于加熱爐等易結(jié)垢設(shè)備,建議在各站點(diǎn)的結(jié)垢設(shè)備上采用,具有推廣應(yīng)用前景。
(3)結(jié)合量子環(huán)防垢器的防垢效果、作用機(jī)理及使用條件,可以以站為單位,從摻輸爐—摻輸匯管—計(jì)量間—單井管線—回油管線分別安裝量子環(huán)防垢器,加強(qiáng)源頭控制及后續(xù)管線管理,系統(tǒng)解決站內(nèi)結(jié)垢問(wèn)題。