于海林,曾招芬
(天津忠旺鋁業(yè)有限公司,天津 301729)
某公司近期生產(chǎn)的5182 鋁合金罐車料,部分產(chǎn)品表面出現(xiàn)了起皮缺陷,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。針對(duì)該問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查研究,分析其發(fā)生原因并采取措施,以實(shí)現(xiàn)5182鋁合金罐車料產(chǎn)品的穩(wěn)定供貨。
經(jīng)查閱相關(guān)文獻(xiàn),吳永喜[1-2]等認(rèn)為高鎂鋁合金熱軋帶材表面起皮主要是由生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械損傷以及鑄錠Mg 偏析造成的,通過(guò)減少帶材與設(shè)備的直接接觸、調(diào)整鑄錠的加熱溫度和時(shí)間來(lái)減少M(fèi)g析出等措施,消除了帶材表面起皮缺陷。這些研究具有借鑒作用,我們首先排查熱軋過(guò)程,反復(fù)確認(rèn)熱軋時(shí)未出現(xiàn)鑄錠機(jī)械傷,軋機(jī)導(dǎo)路也無(wú)鋁屑等異物壓入的情況,鑄錠加熱溫度和保溫時(shí)間均正常。于是推斷問(wèn)題可能在鑄錠本身上,需要深入分析其發(fā)生原因。
起皮樣品如圖1 所示,缺陷與軋制方向平行,金屬局部表面脫層,呈舌頭狀。撕開(kāi)起皮,發(fā)現(xiàn)皮下基底新鮮,并有多條橫向微裂紋,坑底整體較為平坦,且無(wú)軋輥壓過(guò)紋路,這些特點(diǎn)與金屬壓入或非金屬壓入特征不符,也與鑄錠輥道機(jī)械傷造成的起皮特征不符。

圖1 缺陷樣品的宏觀形貌
在起皮鋁板上查找尚未爆裂翻起但已經(jīng)出現(xiàn)表面脫層的位置,標(biāo)記好區(qū)域,鋸切小塊,把脫層缺陷1/2 縱剖,然后超聲波清洗干凈。對(duì)潔凈的樣品進(jìn)行金相制樣,鑲嵌、磨平、拋光后再次超聲波清洗,確保清潔。隨后掃描電鏡分析,結(jié)果如圖2和圖3所示。觀察掃描電鏡形貌發(fā)現(xiàn),金屬基體表層下方深度約118 μm 處有明顯的夾渣壓潰流線帶,其分布已經(jīng)超過(guò)了視場(chǎng)。

圖2 樣品縱截面的掃描電鏡形貌

圖3 夾渣壓潰帶的局部細(xì)節(jié)放大
對(duì)圖4的視場(chǎng)做能譜面掃描,確認(rèn)夾渣帶的主要成分,推斷其屬性,具體如圖5和圖6所示。

圖4 夾渣帶的掃描電鏡型貌

圖5 夾渣帶的能譜面掃分析

圖6 夾渣帶的面總譜圖分析
從掃描電鏡的能譜面掃描結(jié)果上可以看出,白色框線區(qū)域內(nèi)Al、Mg、O 三元素分布嚴(yán)重不均勻,而Mn、Cl 兩元素分較均衡。夾渣壓潰流線帶與基體相比,Al 元素不足、Mg 元素富集、O 元素富集,這三個(gè)特征元素的分布趨勢(shì)與夾渣形貌走向完全一致,說(shuō)明夾渣的主要屬性就是鋁鎂氧化物。
熔鑄車間生產(chǎn)5182 鋁合金罐車料,所采用的鋁水過(guò)濾方式比較簡(jiǎn)單,為40ppi 的單級(jí)陶瓷過(guò)濾板過(guò)濾。由于5182 鋁合金罐車料的訂單起伏較大,廢料有時(shí)不夠用,有時(shí)積壓呆滯。車間現(xiàn)場(chǎng)為處理某段時(shí)間積壓的各等級(jí)廢料,有新訂單時(shí),就大比例添加廢料,甚至超過(guò)了配料容許上限。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,劉旺[3]等認(rèn)為5182鋁合金熔體氧化夾渣多且復(fù)雜。當(dāng)爐內(nèi)精煉、在線除氣與過(guò)濾能力沒(méi)有明顯提升時(shí),鑄錠夾渣隱患很大。鑒于5182 鋁合金罐車料的訂單起伏較大,現(xiàn)場(chǎng)廢料不準(zhǔn)許呆滯,短期內(nèi)大比例添加廢料有良好經(jīng)濟(jì)效益,故只能強(qiáng)化爐內(nèi)精煉效果,并提高在線過(guò)濾精度,同時(shí)加強(qiáng)流槽等鋁水導(dǎo)路的清潔管理,杜絕鑄錠夾渣隱患。具體措施如下:(1)熔煉爐內(nèi)增加Ar 氣噴粉精煉,用Ar 氣做載體,將精煉劑均勻吹入鋁水內(nèi)部,不留死角,精煉時(shí)間40 min,精煉完畢后扒渣并靜置30 min,此舉從熔煉爐源頭上改善鋁水質(zhì)量,降低保溫爐內(nèi)Ar-Cl 混合氣精煉機(jī)的負(fù)擔(dān)。(2)提高保溫爐內(nèi)Ar-Cl 混合氣的精煉效果,將STARS 精煉機(jī)的轉(zhuǎn)速由250 r/min,提高到350 r/min。提速后的精煉氣泡呈大面積彌散分布狀,鋁水不再沸騰上拋,較原來(lái)的小面積噴泉上拋狀有很大改觀。原來(lái)的噴泉上拋狀,易造成鋁水與空氣頻繁接觸,產(chǎn)生二次氧化。(3)將40ppi 單級(jí)陶瓷板過(guò)濾,改為40ppi+60ppi的雙級(jí)陶瓷板過(guò)濾,以提高鋁水過(guò)濾精度,保證熔體質(zhì)量。根據(jù)文獻(xiàn)介紹,鄭超[4]等認(rèn)為,雙級(jí)陶瓷板過(guò)濾具有成本低廉效果顯著的特點(diǎn),可明顯改善熔體質(zhì)量。熔鑄采取以上系列措施后,新生產(chǎn)的5182 鋁合金鑄錠熱軋表現(xiàn)良好,沒(méi)有再出現(xiàn)類似的起皮缺陷。
對(duì)以上所有過(guò)程還原,推測(cè)其復(fù)雜的發(fā)生機(jī)理如下:生產(chǎn)5182 鋁合金罐車料時(shí),由于訂單起伏較大,現(xiàn)場(chǎng)廢料時(shí)有積壓。當(dāng)高鎂合金大量添加廢料時(shí),熔體粘稠,鋁鎂氧化夾渣含量劇增,而相應(yīng)的爐內(nèi)精煉、在線除氣與過(guò)濾能力,卻沒(méi)有顯著提升,鋁水質(zhì)量堪憂,夾渣隱患增大。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的介紹[5-6],陶瓷過(guò)濾板對(duì)夾渣攔截有一定的概率性。單級(jí)低目數(shù)的陶瓷板攔截吸附效能較差,鋁水內(nèi)部數(shù)量眾多的氧化夾渣通過(guò)過(guò)濾板時(shí),聚集吸附在其內(nèi)部通道中。當(dāng)鋁水流速較高、過(guò)濾板通道內(nèi)吸附的夾渣接近飽和時(shí),這些夾渣就極易脫附、穿透過(guò)濾板進(jìn)入結(jié)晶器,最終凝固在鑄錠內(nèi)部。熱軋劇烈變形時(shí),夾渣薄弱部位微裂紋萌生、擴(kuò)展,最終形成起皮缺陷。當(dāng)改進(jìn)熔鑄精煉和過(guò)濾工藝后,熔體質(zhì)量顯著改善,鑄錠夾渣隱患降低,新生產(chǎn)的5182鋁合金鑄錠熱軋表現(xiàn)良好,問(wèn)題消除。
(1)5182 鋁合金罐車料熱軋表面的這種典型起皮缺陷,是由鑄錠局部氧化夾渣導(dǎo)致的。
(2)生產(chǎn)實(shí)踐表明,高鎂鋁合金采用爐內(nèi)強(qiáng)化精煉,并結(jié)合雙級(jí)陶瓷板過(guò)濾,能有效改善熔體質(zhì)量,杜絕夾渣隱患,防止熱軋起皮缺陷發(fā)生。