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消泡-吸收法處理酸化返排液技術研究及應用

2024-03-05 09:54:18陳亞聯(lián)費節(jié)高周建柱陳文博李大維張亞剛
安徽化工 2024年1期
關鍵詞:效果

陳亞聯(lián),費節(jié)高,張 冕,周建柱,陳文博,李大維,張亞剛,白 茹

(1.咸陽川慶鑫源工程技術有限公司,陜西 西安 712000;2.川慶鉆探長慶井下技術作業(yè)公司,陜西 西安 712000)

壓裂酸化技術是油氣田改造的重要手段之一,對于滲透率較低的儲層,單一水力壓裂難以實現(xiàn)有效的改造,因此常使用酸化、酸化+壓裂等工藝來獲得高效的改造效果。而酸化液中以鹽酸、土酸等為主要工作液,在酸化結束后會有大量的酸液、酸氣混合物存在[1-2]。壓裂酸化液粘度大并含有一定量的有機物,外排時會在水面形成薄膜,使水體缺氧,導致魚類及其他水生動物死亡。從井筒返排出來的酸化液因溫度較高,伴有大量的HCl酸氣,對作業(yè)人員及大氣造成巨大危害[3-4]。國內有關HCl酸氣處理方法有干法、濕法兩種。干法處理工藝一般用反應器如固定床反應器等,較適宜于煙氣、工廠的尾氣處理,不宜在油氣作業(yè)現(xiàn)場等流動場所使用。濕法處理工藝包含冷凝法、堿液吸收法、水吸收法等。冷凝法主要通過水冷卻的方式降低酸液、酸氣溫度,以達到回收殘酸的目的,適用于高濃度酸氣處理;堿液吸收法則通過化學反應使酸液酸氣與堿液發(fā)生化學反應,處理速率較快且徹底,形成較為穩(wěn)定的無機鹽,一般通過二級反應即可達到較好的處理效果,設備體積小,適用于酸液酸氣混合物處理,而水吸收法則通過水與酸氣接觸發(fā)生物理吸收,形成殘酸殘液,適用于酸氣處理[5-8]。

1 處理工藝設計與研究

1.1 工藝流程的確定

針對長慶區(qū)塊壓裂酸化返排液中含有大量的氣體、作業(yè)區(qū)塊較為分散、施工周期短等特點,本文設計了管道混合反應+噴淋反應主體處理工藝,其流程如圖1所示。

圖1 酸氣、酸液處理工藝流程

酸氣、酸液混合物經消泡后進入管道反應器,與液堿快速反應,將50%~70%的酸液及30%~40%酸氣反應掉,然后進入噴淋塔進行接觸吸收反應。噴淋塔中設置多個噴淋器,可根據酸氣量調節(jié)噴淋器霧化大小,格柵板使堿液霧化充分,增加酸性氣體與堿液的接觸面積,提高設備的傳質系數。在噴淋塔中約70%的酸氣被中和掉,中和后液相則經過緩沖池緩沖后進入回收罐待用[9-10]。

1.2 吸收塔的選型

吸收塔對于酸氣的處理效果非常明顯,酸化返排液經管道反應器反應后大部分酸液被中和,同時氣液兩相溫度也有所下降,得到良好冷卻。

填料塔能夠實現(xiàn)氣-液、液-液之間的傳質,氣液相接觸較充分,壓差小,操作壓力小,適用工藝條件較廣,處理效率高,結構簡單,便于維保[11-13]。考慮到油田現(xiàn)場酸氣、酸液量大,作業(yè)周期短等特點,選用填料吸收塔作為吸收系統(tǒng)較為適宜。

1.3 消泡劑用量的優(yōu)化

酸化返排液帶有大量泡沫,且泡沫較持久,增加了酸化返排液處理難度,因此選擇性能優(yōu)越的消泡劑至關重要。通過文獻調研可知,有機硅類消泡劑效果較佳,因此選擇2 種有機硅消泡劑GX-1、GX-2 進行實驗,優(yōu)化藥劑用量和反應時間[14-16]。改變藥劑用量為25~150 mg/L,反應時間為0.6~1.4 min,研究藥劑用量、反應時間對消泡效果影響,實驗結果如圖2、圖3所示。

圖2 GX-1藥劑用量、反應時間對消泡效果的影響

圖3 GX-2藥劑用量、反應時間對消泡效果的影響

從圖2~圖3 可知:當GX-1 用量在25~150 mg/L 變化時,消泡效果隨著消泡劑用量增加呈先增加而后變化較小的趨勢,隨著反應時間的增加,消泡效果愈好,且在反應時間大于1.2 min 時,消泡效果趨于穩(wěn)定,其中當GX-1 用量為125 mg/L、反應時間為1.4 min 時,殘留泡沫量約為40%,仍有一定量的泡沫存在,消泡效果較差。當GX-2 用量在125 mg/L、反應時間為1.4 min 時,僅有5%的泡沫,消泡效果較佳。因而,選用GX-2消泡劑較為適宜。

1.4 工藝參數的優(yōu)化

1.4.1 噴淋時間的優(yōu)化

當氣相中氯化氫含量為1 350 mg/m3時,改變吸收塔噴淋時間,測定氣相中氯化氫含量及液相pH值,優(yōu)化噴淋效果,實驗結果如圖4所示。

圖4 處理后氣相中氯化氫含量隨噴淋時間的變化

從圖4 可知,當噴淋時間從0.2 min 增加至1.2 min時,氣相中的氯化氫濃度從1 200 mg/m3降低至1.8 mg/m3,且在噴淋時間為1.2 min時,處理效果較好。

從圖5 可知,當噴淋時間從0.2 min 增加至1.2 min時,液相溶液pH 從1.0 升至7.1,且當噴淋時間在1.0~1.2 min 時,pH 在7.1~7.3 變化,變化幅度小且趨于中性,因此較適宜的噴淋時間為1.0~1.2 min。

圖5 處理后液相pH隨噴淋時間的變化

總之,從氣相處理效果考慮,噴淋時間越長,氣相中氯化氫的凈化效果越好;從液相處理效果考慮,液相pH控制在7~7.5 之間較為適宜,因此,綜合考慮較為適宜的噴淋時間為1.2 min。

1.4.2 噴淋量的優(yōu)化

固定噴淋時間為1.2 min,改變噴淋量,考查氣相氯化氫去除效果,實驗結果如圖6所示。

圖6 噴淋量對氣相中氯化氫去除效果的影響

從圖6 可知,當噴淋量從2.5 m3/h 增加至8.5 m3/h,氣相中氯化氫含量從900 mg/m3降低至3.0 mg/m3,且當噴淋量大于7.5 m3/h時,氣相中氯化氫含量隨著噴淋量的增加下降幅度較小,從經濟角度考慮較適宜的噴淋量為7.5 m3/h。

從圖7 可知,當噴淋量從2.5 m3/h 增加至7.5 m3/h,處理后液相pH 從1.0 升至7.2,處理后溶液最終接近中性,表明在噴淋量為7.5 m3/h時,處理效果良好。

圖7 噴淋量對液相pH的影響

2 現(xiàn)場試驗

2018年8~9 月采用該技術在蘇里格氣田蘇14-1*、蘇6-2*井場進行了現(xiàn)場試驗,消泡反應時間為1.4 min,堿液噴淋時間為1.2 min時,調整消泡劑用量及噴淋量,以優(yōu)化處理工藝及方案,試驗結果如表1、表2。

表1 蘇14-1*井組返排酸液酸氣處理工藝參數

表2 蘇6-2*井返排酸液酸氣處理工藝參數

由表1、表2 可知,消泡劑反應時間為1.4 min,堿液噴淋時間為1.2 min時,調整噴淋量可有效去除酸液、酸氣中的HCl。當氣相中HCl含量為277.5 mg/m3時,在消泡劑用量為100 mg/L,噴淋量為7.5 m3/h時,處理效果較好,處理后氣相中HCl 含量為1.95 mg/m3。當氣相中HCl 含量為720 mg/m3時,在消泡劑用量為125 mg/L,噴淋量為9.5 m3/h時,處理后氣相中HCl含量為5.7 mg/m3,處理效果較好,均無酸氣氣味。

2018~2021 年該技術在蘇里格氣田、長慶油田采氣一廠、長慶油田采氣三廠、長慶油田采氣四廠等現(xiàn)場應用了100 井次,累計處理酸化返排液14 000 m3,處理后酸化返排液95%用于后續(xù)施工作業(yè),具有良好的環(huán)保效應。

3 結論

通過對消泡劑的篩選、噴淋時間、噴淋量等工藝參數的實驗研究,形成了消泡-管道混合反應-噴淋反應-緩沖的處理工藝,實現(xiàn)了酸化返排液綜合處理,緩解了現(xiàn)場酸液酸氣帶來的安全環(huán)保風險。

(1)填料吸收塔處理量大,參數適用范圍廣,適用于作為油氣田酸化返排液處理核心工藝單元。

(2)綜合氣相氯化氫處理效果及液相溶液pH二因素,較適宜噴淋時間為1.2 min。

(3)隨著噴淋量增加,氣相中氯化氫含量逐漸減小,且當噴淋量大于等于7.5 m3/h 時,氣相中氯化氫含量降低幅度較小,液相pH約為7.2,接近中性,因此較為適宜的噴淋量為7.5 m3/h。

(4)消泡劑宜選用GX-2,且當GX-2用量為125 mg/L,反應時間為1.4 min時,消泡效果較佳,泡沫量為5%。

(5)現(xiàn)場試驗結果表明,在消泡劑反應時間為1.4 min,堿液噴淋時間為1.2 min 時,調節(jié)消泡劑用量為100~125 mg/L,噴淋量為6.5~9.5 m3/h 時,對氯化氫處理效果良好。現(xiàn)場處理14 000 m3酸化返排液,處理后返排液回用率達到95%,具有良好的環(huán)保效應。

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