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海上油田分層防砂分層注聚技術工藝優化

2024-03-29 09:50:34張雪梅張劍賀啟強車傳睿任從坤石瓊
石油機械 2024年3期

張雪梅 張劍 賀啟強 車傳睿 任從坤 石瓊

(中國石化勝利油田分公司石油工程技術研究院)

0 引 言

為解決勝利海上油田大斜度分注井測調易遇阻遇卡、測調難度大及成功率低等問題,勝利石油工程技術研究院研發了海上雙管分層注水技術。該技術延長了注水管柱使用壽命,提高了分層可靠性,在海上油田大斜度井和2層分注井中得到了推廣應用[1-8]。但是,隨著海上油田對主體規劃實施化學驅開發,現有的雙管注水技術對于注聚存在著諸多不適應:原有的精密濾砂管對聚合物剪切大、堵塞嚴重,環空安全閥過流通道易堵塞,液控封隔器壓差大,注聚分層密封能力有待提高等,影響了分層注聚效果。2012年3—5月在勝利海上埕島油田試驗了4口井的雙管分層防砂分層注聚,采用了直縫型注聚篩管和雙控安全閥[9-11],但是該篩管無中心基管,在通井刮管時容易刮壞鋼絲造成防砂失效,繞絲沿軸向直列焊接在基管上,現場接受程度不高,雙控安全閥結構復雜容易失效,因此該管柱沒有得到推廣。目前陸地油田注聚井一般采用化學防砂,有效期2~3年。雙管分注管柱沒有井下安全控制裝置,不能滿足海上安全生產要求[12]。中海油注聚井采用了原井礫石充填防砂,注聚后地層容易堵塞,解堵工作量大,對聚合物剪切大[13-14];注聚多采用同心多管分注工藝,但是沒有海上井控安全裝置且無法洗井。總之,原有的雙管分層防砂分層注聚技術無法滿足勝利海上低剪切、防堵塞、長效注聚需求。為此,本文以現有勝利海上雙管注水管柱為基礎,對注聚篩管、環空安全閥及液控封隔器開展優化研究,形成了適合海上油田的雙管寬流道分層防砂分層注聚管柱,可使井筒黏度保留率達93%。

1 技術概況

1.1 管柱

海上雙管分層防砂分層注聚管柱包括注聚防砂管柱和雙管注聚管柱,2種管柱配合使用,結構如圖1所示。注聚管柱由相互獨立的外管和內管組成。外管自下而上分別為?73.0、?101.6和?127.0 mm油管,其中:?73.0 mm油管連接絲堵、打孔篩管、液控分層封隔器及定位接頭等;?101.6 mm油管連接內密封工作筒、篩管、環空安全封隔器和變扣;?127.0 mm油管連接環空安全閥和懸掛器。內管自下而上為?60.3 mm油管連接模塊化密封下插頭、模塊化密封上插頭和油管安全閥。注聚防砂管柱主要由懸掛封隔器、注聚篩管及分層封隔器組成。

圖1 海上雙管分層防砂分層注聚管柱

1.2 工作原理

管柱主要包括低剪切注聚防砂系統、井下安全控制系統、密封分層系統3大部分,具備低剪切防砂注聚、安全控制、分層注聚、反洗井等功能。井下安全控制系統由油管安全閥、環空安全閥和液控環空安全封隔器組成,形成全方位的安全控制;密封分層系統由液控封隔器、模塊化密封插頭和密封工作筒等組成,模塊化密封上、下插頭分別定位在密封工作筒和環空安全閥處,通過地面液壓管線加壓坐封環空安全封隔器和液控分層封隔器,實現分層注聚。反洗井時保持環空安全閥開啟,液控分層封隔器地面液壓管線泄壓,膠筒縮回,讓出洗井通道;反洗井水從內外管環形空間流入,從打孔篩管流出,經過外管下端篩管流入內管,最后返出。

1.3 技術特點

(1)與雙管注水管柱相比,注聚管柱的流動通道至少增加3倍,保障大排量、低摩阻安全注入。

(2)采用液壓獨立坐/解封方式,實現分層注聚、解聚過程中的可靠層間封隔。

(3)特殊低剪切濾砂管結構設計和雙疏涂層有效地降低管柱剪切,增強流通性能。

1.4 技術指標

適應套管≥?77.8 mm,分注層數2層,單層最大配注量500 m3/d,層間壓差≤10 MPa,解堵壓差≤21 MPa,耐溫≤120 ℃,井筒黏度保留率≥90%。

2 關鍵工具研制及優化

2.1 低剪切注聚濾砂管的研制

海上油田作業費用高,為延長管柱壽命,勝利海上注聚井采用了機械篩管防砂。但是原水井采用的精密濾砂管由打孔基管、多層金屬濾網和外保護套組成。在注聚過程中,當聚合物溶液從井底流入濾砂管的縫隙或孔眼時,過流面積突然變小,流進的地方出現尖銳結構,聚合物大分子受到拉伸,部分分子線團或拉斷,或在小孔處滯留,致使溶液黏度有所損失。長分子鏈聚合物在多層篩網上纏繞、吸附容易導致井下堵塞,從而影響注入長效性。為此,開展了聚合物過濾砂管剪切及防砂性能綜合評價試驗[15],優選適合埕島油田注聚井的防砂篩管縫形和擋砂精度,以研制出低剪切濾砂管。

2.1.1 結構

注聚篩管主要由過濾層(橫絲)、加強筋(縱筋)、帶孔內基管及外保護套組成(見圖2)。繞絲橫斷面均采取圓弧形狀,減少尖角對聚合物的剪切,有利于聚合物通過。為了減少聚合物繞流引起的剪切,基管的打孔數由每米160 孔增加為300 孔。

圖2 低剪切注聚篩管結構圖

2.1.2 工作原理

根據聚合物黏彈性流體遇阻呈現連續擴縮的特性,聚合物經過繞絲防砂層縫隙時,由于過縫后外部環空面積增大,聚合物形態得到恢復,隨著單位聚合物流速的降低,聚合物溶液的剪切降解率也會降低,但聚合物黏度保留率變高。與精密濾砂管相比,黏度保留率提高4%~5%。試驗結果如圖3所示。

圖3 精密濾砂管和注聚篩管剪切試驗

不銹鋼絲縫形采用里窄外寬設計,鋼絲橫向排布,聚合物溶液中的雜質不易通過繞絲層;停注時地層砂返吐堆積在縫隙處,注聚時很容易將堵塞物推離而不堵塞篩管;繞絲層內部有中心基管,外部有保護套,有效避免了在海上大井斜條件下篩管損壞或縫隙變形,提高了防砂質量。

2.1.3 雙疏涂層研制

為了進一步減小水、聚合物等流動阻力,研發了雙疏涂層技術[16]。采用硅烷偶聯劑GPTMS和APTES與疏水劑端羥基PDMS反應,合成了含大量硅鏈聚合物,涂敷在金屬表面。涂層中Si元素質量分數達22.62%,涂敷篩管具備優異的防黏附性能,提高流通量25%~40%,有效地降低了篩管堵塞程度。原油在改性處理后的金屬管壁流動示意圖如圖4所示。

圖4 原油在改性處理后的金屬管壁流動示意圖

2.2 環空安全閥的優化

環空安全閥是控制注聚內外管環空開啟和關閉的重要工具。該工具通過液壓控制管線實現環空通道的開啟與關閉,當需要注聚時,地面控制柜打壓,活塞推動活塞推拉套及滑套中心管下移,從而實現滑套中心管與轉換套上注聚通道的聯通。當出現緊急情況時,地面關閉液壓通道,環空安全閥在彈簧作用下活塞推拉套及滑套中心管迅速回彈,實現環空通道的安全控制。在注聚時,為降低環空安全閥對聚合物的剪切及堵塞,保證流動暢通,對其進行了以下優化。①傳壓孔由?30 mm擴大到?50 mm,過流面積擴大2.8倍;環空間隙面積由1 205 mm2增加到3 973 mm2,過流面積擴大3.3倍,實現了聚合物的高效流通。②針對前期應用中心管組合密封易磨損的情況,優化改進密封形式,環空安全閥下中心管密封段和內管密插形成配合密封結構,保證了內外管相互隔離密封的可靠性。③設計備用環空注聚通道,確保在液控管線加壓無法開啟注水通道的情況下,依然能夠通過其他方式打開備用環空注水通道,實現正常注聚。優化后的環空安全閥結構如圖5所示。經室內綜合性能評價,環空安全閥液控系統和反向密封性能良好,符合API標準要求,流量220 m3/d注入時壓差僅0.9 MPa;出口黏度損失微小,僅為1%~2%,保障了大排量、低摩阻安全注入。

1—活塞套;2—活塞;3—活塞推拉套;4—滑套中心管;5—彈簧;6—轉換套;7—接頭;8—連接帽;9—下中心管;10—下外筒。

2.3 小直徑液控分層封隔器優化

聚合物在井底受溫度、壓力等環境影響,容易與地層流體發生反應形成老化聚合物,堵塞地層及管柱,影響注聚效果。為滿足配注,需要定期開展酸化解堵作業,單層解聚密封壓差達到20 MPa;再者,現有部分井的液控封隔器服役3 a后仍存在解封差、洗井難等問題[17]。為此,開展了相應的技術改進。①原有液控封隔器坐封活塞為一級,工作壓力高,壽命難以保證;改進后的液控封隔器采用雙級液壓缸及四膠筒機構,封隔器坐封活塞面積由2 941 mm2增加到5 231 mm2,增加了0.78倍,降低了封隔器工作壓力,延長了封隔器工作壽命。②四膠筒設置在連接套兩端,實現雙向密封,增加密封可靠性;通過仿真模擬分析軟件,優化膠筒工作參數,改善膠筒應力分布,使膠筒肩部受力減小12.6%,如圖6所示。③膠筒外徑由104.0 mm優化至102.0 mm,解封后環空面積增大1.5倍,實現大流道洗井目的。

圖6 密封膠筒應變模擬圖

改進后的液控封隔器如圖7所示。由地面液壓管線泵入液壓油,液壓油擠壓坐封活塞剪斷坐封剪釘后繼續擠壓密封膠筒,實現封隔器可靠坐封,當井口管線泄壓時,封隔器膠筒彈性復位,實現解封,由此可以滿足后期大排量反洗井需求。

1—膠筒;2、5—二級活塞;3、6—一級活塞;4—膠筒。

優化后開展了室內密封試驗。試驗結果如表1所示。試驗結果表明,液控分層封隔器能夠滿足最大注入壓差21 MPa現場密封、解聚等要求。

表1 液控壓縮式封隔器驗封試驗數據

3 現場應用

2019年8月—2023年7月,優化后的雙管分層防砂分層注聚技術現場應用35井次,最大井斜64.51°,最大下深2 940 m,施工成功率100%。其中:外管最小注入壓力1.13 MPa,最大注入壓力11.59 MPa;內管最小注入壓力0.1 MPa,最大注入壓力10.9 MPa;內外管最大注入壓差11.45 MPa,滿足配注要求。低剪切注聚篩管比常規篩管注入壓力低1.1 MPa,壓力對比如圖8所示。從圖8可知,應用效果良好。

圖8 低剪切濾砂管和精密濾砂管注入壓力對比

以埕島油田注聚井A為例,該井完鉆井深為2 729 m,井斜64.51°,配注量分別為130、80 m3/d。完井選用同心雙管寬流道分注工藝,分層采用液控封隔器,采用改進后的環空安全閥,降低剪切堵塞的同時可高效注聚。該井2021年10月開始注聚,日注入量260 m3,累計注聚108 619 m3,平均層間壓差1.8 MPa,最大層間壓差9.7 MPa,零套壓生產。截至2023年7月,分層注聚管柱有效運行,內外管壓力變化如圖9所示。

圖9 注聚井A內外管壓力變化

4 結 論

(1)通過優化低剪切注聚篩管、環空安全閥、液控分層封隔器等工具,井筒黏度保留率提高到93%,相較使用常規工具提高5%,有效解決了海上雙管注聚管柱環空安全通道易堵塞、不動管柱解堵難的問題。

(2)埕島油田已經進入三次采油開發階段,雙管分層防砂分層注聚技術可有效延長注聚井免修期,降低作業成本,保證海上化學驅順利實施。同時,該技術對其他海上、陸地化學驅區塊的長效注采開發具有一定的示范指導作用。

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