馮 顯,王浩宇,劉 清,楊曉銘,張棋國
(中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力有限公司成都壓縮機(jī)分公司,四川成都 610100)
4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸是濟(jì)柴動力有限公司成都壓縮機(jī)分公司(以下簡稱為“公司”)1000 kW以下功率壓縮機(jī)使用的關(guān)鍵部件。隨著上述機(jī)型市場需求的量增加,原工藝存在的一些問題開始顯現(xiàn)出來。目前生產(chǎn)過程中4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸鏈輪加工工藝為:(前工序略)→80 精車銑(鏈輪端留工藝頭)→90 粗磨主軸頸→100 粗、精磨連桿頸→110 氮化→120 精磨主軸頸→130 精車鏈輪→(后工序略)。
公司未配備磨削4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸的隨動磨床,故在磨削其連桿頸時只能采用普通連桿頸磨床,需要使用卡瓦,并按照如圖1 的方式裝夾。

圖1 曲軸裝夾示意
采用此工藝的原因:
(1)主軸頸與功率輸入端直徑大小不一致,在粗、精磨連桿頸時主軸頸不能作為支撐位。必須保留工藝頭,無法在磨前加工鏈輪端。
(2)在工序100(粗、精磨連桿頸)后,工序120(精磨主軸頸)前精車鏈輪將會車掉中心孔,使得粗、精磨主軸頸的基準(zhǔn)不統(tǒng)一,連桿頸的偏心距以及主軸頸與連桿頸軸頸之間的平行度超差。
工藝存在的問題:精車鏈輪時需支撐已是成品尺寸的第4 主軸頸,支撐位置有較大的風(fēng)險被中心架磨傷或拉傷,造成曲軸報廢。
為解決作為支撐位的主軸頸被中心架磨傷或拉傷的問題,與現(xiàn)場操作者共同探討制定了多種改進(jìn)方案,進(jìn)行分析對比,評價其優(yōu)劣,并擇優(yōu)進(jìn)行工藝試制。
方案1:精磨后,精車鏈輪時在第4 主軸頸上安裝工裝卡瓦作為支撐位,避免中心架與工件直接接觸(圖2)。

圖2 曲軸卡瓦結(jié)構(gòu)設(shè)計
該方法的問題:①卡瓦合裝后,瓦瓣間存在間隙,中心架支撐過間隙位置時會產(chǎn)生輕微振動,將在鏈輪處產(chǎn)生振紋,且會造成鏈輪外圓橢圓;②精車鏈輪時采用的是普通車床車削,安裝卡瓦后,只能使用精度較低的帶軸承的中心架,會導(dǎo)致鏈輪橢圓及鏈輪與曲軸各主軸頸之間的同軸度超差。
方案2:在車銑復(fù)合加工中心上的精車銑工序即完成鏈輪精車,再在中心孔位置鉆攻一個M16 螺紋孔。在磨削工序時使用并安裝卡瓦支撐用軸套和端面壓緊軸套,作為連桿頸磨床的支撐位(輔助工藝頭),其裝配結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

圖3 軸套與曲軸鏈輪裝配示意
使用該方案需要注意以下事項:①卡瓦支撐用軸套與端面壓緊軸套間隙應(yīng)控制在0.01~0.015 mm,軸套與鏈輪的配合間隙為0.01~0.025 mm;②壓緊軸套端面在精車銑工序完成中心孔加工,作為粗、精磨主軸頸的基準(zhǔn)。
該方法的問題:①曲軸鏈輪公差帶只有0.017 mm,當(dāng)其出現(xiàn)尺寸超差時,軸套與其配合就不能達(dá)到預(yù)期;②每加工一根曲軸就需要重復(fù)安裝軸套和端面壓緊軸套,容易出現(xiàn)重復(fù)定位誤差;③增加了加工M16 螺紋和拆裝軸套等工序的工作量。
方案3:采用減法思維,按照原工藝仍然保留鏈輪端的工藝端,但是在其端面銑一個沉孔(沉孔至鏈輪端面),并完成中心孔加工(圖4)。這樣可以實現(xiàn)主軸頸粗、精磨時保持中心孔一直存在,實現(xiàn)基準(zhǔn)統(tǒng)一。在完成連桿頸精磨后即可完成鏈輪車削。因車削鏈輪時主軸頸仍有0.3 mm 余量,即使精車鏈輪時有拉傷的情況也可在精磨時修復(fù)。同時,因為精車鏈輪時也不會破壞中心孔,使得在氮化后精磨主軸頸不會改變基準(zhǔn),仍為原來的2 個中心孔,可以最大限度地保證加工精度。

圖4 鏈輪端沉孔加工尺寸及要求
改進(jìn)后加工工藝:(前工序略)→80 精車銑(鏈輪端留工藝頭,銑端面沉孔)→90 粗磨主軸頸→100粗、精磨連桿頸→110 精車鏈輪→氮化→精磨主軸頸→(后工序略)。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,車銑復(fù)合加工中心和外圓磨床的頂尖不會與曲軸端面沉孔產(chǎn)生干涉,方案可行。
對比上述方案,本文認(rèn)為方案3 最優(yōu),原因如下:①試制失敗不會對曲軸質(zhì)量產(chǎn)生影響,風(fēng)險低;②改進(jìn)后只增加了銑沉孔工步時間,不增加工裝夾具;③不再使用普通車床加工,提高了加工質(zhì)量,而較少的工序流轉(zhuǎn)和等待能夠提升生產(chǎn)效率。
確定采用方案3 后,本文進(jìn)行了4 件4CFA 曲軸和4 件4CFJ 曲軸的試加工作為工藝驗證,論證其工藝的可行性。圖5a)為精車銑工序留工藝頭,銑端面沉孔鏈輪端后的狀態(tài);圖5b)為工序100(粗、精磨連桿頸)后頂緊沉孔中心孔精車鏈輪時的狀態(tài);圖5c)為鏈輪精車完后的狀態(tài)。

圖5 工藝驗證
完成方案3 的工藝試驗后,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提出更優(yōu)化的改進(jìn)方案4,在磨削連桿頸時使用高低卡瓦。功率輸入端直徑小時則在卡罐上配置厚瓦,主軸頸直徑大時則配置薄瓦。磨削連桿時能夠?qū)崿F(xiàn)支撐主軸頸4 和功率輸入端的功能,因此可以取消工藝頭,在精車銑時直接完成鏈輪的加工。
方案4 的問題:①曲軸配重塊與連桿頸磨床卡罐存在干涉;②使用高低瓦后是否會造成曲軸質(zhì)量問題尚不明確,還需要進(jìn)一步驗證。
采用方案4 的優(yōu)點(diǎn):①精車銑工序即可完成鏈輪精加工。該工序采用車銑復(fù)合加工中心加工,加工精度和穩(wěn)定性高,質(zhì)量可靠;②不需工藝頭,減少了后續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)和再加工,提高了生產(chǎn)效率;③連桿頸磨床因無法支撐中心架,加工曲軸中間連桿頸時曲軸剛性較差。使用方案4 后可以縮短支撐位置之間的距離,顯著提高了磨削曲軸連桿頸時的剛性。
隨著產(chǎn)品需求量逐漸增大,為徹底解決生產(chǎn)現(xiàn)場存在的問題,本文進(jìn)行了以下改進(jìn)工作:
(1)重新設(shè)計卡瓦,按照原磨床卡罐樣式加大了尺寸,避免卡罐與配重之間的干涉。
(2)設(shè)計相應(yīng)曲軸的高低卡瓦:以4CFJ 曲軸為例,左卡罐支撐功率輸入端,其卡瓦外圓Φ207 mm,內(nèi)孔Φ105.3 mm(同粗磨后功率輸入端尺寸,圖6)。右卡罐支撐主軸頸4,其卡瓦外圓Φ207 mm,內(nèi)孔Φ108.3 mm(同粗磨后主軸頸尺寸,圖7)。通過按照高低卡瓦實現(xiàn)了曲軸兩端的等高。在精加工時再通過打表微調(diào)卡罐高度,達(dá)到兩端高差在0.01 mm 內(nèi)。

圖6 厚卡瓦設(shè)計

圖7 薄卡瓦設(shè)計
改進(jìn)后工藝:(前工序略)→80 精車銑(含精加工鏈輪)→90 粗磨主軸頸→100 粗、精磨連桿頸→110 氮化→120 精磨主軸頸→(后工序略)。
新工藝已完成了8 件曲軸的試制,經(jīng)三坐標(biāo)檢測曲軸同軸度、偏心距、相位角均達(dá)到了圖紙要求,證明了方案的可行性,部分三坐標(biāo)檢測數(shù)據(jù)見表1,其中偏心距要求(46.65±0.04)mm,相位角要求90°±0.20°。

表1 三坐標(biāo)檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計
本文通過持續(xù)改進(jìn),得到了最優(yōu)化的工藝方案,提高了生產(chǎn)效率,使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定、可靠,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。