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玻纖耐火磚的加壓浸出工藝研究

2024-04-29 00:00:00張帆劉貴清吳祖璇張金池劉昱辰
中國資源綜合利用 2024年2期

摘要:試驗對某玻纖廠產出的廢耐火磚進行加壓酸浸處理,探索最佳浸出工藝條件。試驗結果表明,當耐火磚用量為100 g,液固比為5∶1,鹽酸用量為80 mL,硝酸用量為20 mL,反應溫度為200 ℃,壓強為

1.6 MPa,反應時間為4 h時,鉑的浸出率可達99.05%,銠的浸出率可達98.21%,渣中鉑含量和銠含量分別降低至0.001 6%、0.000 3%。在最佳浸出工藝條件下,采用低濃度鹽酸+硝酸混酸體系,加壓浸出可實現鉑和銠的高效浸出,具有較好的應用前景。

關鍵詞:玻纖耐火磚;加壓浸出;鉑;銠

中圖分類號:X781.5 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2024)02-000-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.02.001

Research on Pressure Leaching Process of Fiberglass Refractory Bricks

ZHANG Fan, LIU Guiqing, WU Zuxuan, ZHANG Jinchi, LIU Yuchen

(Jiangsu BGRIMM Metal Recycling Science amp; Technology Co., Ltd., Xuzhou 221006, China)

Abstract: The experiment conducts pressurized acid leaching treatment on waste refractory bricks produced by a fiberglass factory, exploring the optimal leaching process conditions. The experimental results show that when the amount of refractory brick is 100 g, the liquid-solid ratio is 5∶1, the amount of hydrochloric acid is 80 mL, the amount of nitric acid is

20 mL, the reaction temperature is 200 ℃, the pressure is 1.6 MPa, and the reaction time is 4 h, the leaching rate of platinum can reach 99.05%, and the leaching rate of rhodium can reach 98.21%, and the platinum content and rhodium content in the slag are reduced to 0.001 6% and 0.000 3%, respectively. Under the optimal leaching process conditions, using a low concentration hydrochloric acid+nitric acid mixed acid system, pressure leaching can achieve efficient leaching of platinum and rhodium, which has good application prospects.

Keywords: fiberglass refractory bricks; pressure leaching; platinum; rhodium

玻璃纖維是一種性能優良的無機非金屬材料,種類繁多,廣泛應用于電絕緣材料、保溫材料、電路基板、纖維增強材料等領域[1]。目前,我國玻璃纖維產量躍居世界首位,占全球產量的一半以上。玻璃纖維生產中使用的拉絲漏板、坩堝、池窯鼓泡器、擋磚包裹材料及熱電偶等部件必須使用鉑族金屬鉑(Pt)、銠(Rh)。高溫生產過程中,鉑和銠通過揮發沉積或擴散作用進入周圍的耐火磚或廢玻璃渣中,鉑與銠金屬含量一般為0.2~1.2 kg/t,遠高于精礦品位,且堆存量逐年遞增,鉑與銠蘊藏量相當可觀[2]。目前,玻纖耐火磚中回收鉑和銠的方法主要有選礦法、鐵富集法、王水溶解法、堿熔融法、微波堿熔融法、選冶聯合法等[3],還存在處理效率低、環境污染嚴重、浸出率偏低等問題,制約從玻纖耐火磚中回收鉑族金屬的發展。本文采用鹽酸+硝酸混酸體系,利用加壓浸出技術,開展從玻纖耐火磚中高效回收鉑銠的新工藝

研究。

1 試驗部分

1.1 試驗原料

試驗所用原料由某玻纖廠產生,主要元素含量如表1所示。從分析結果來看,耐火磚中主要元素為硅、鋁、鐵等,其中Pt含量為0.177 8%,Rh含量為0.016 5%,

Rh在鉑銠形成的合金中的比例為8.49%。

1.2 試驗方法

浸出試驗在加壓釜中進行。稱取一定量的原料置于加壓釜內膽中,按一定液固比加入鹽酸、硝酸和水,加壓釜加熱至預設溫度,進行機械攪拌浸出,浸出結束后過濾、洗滌,濾液和濾渣(80 ℃烘干)分別取樣分析。

2 結果與討論

本研究主要考察混酸體積濃度、酸礦比、硝酸用量、反應時間和反應溫度等因素對鉑、銠浸出率的影響。

2.1 混酸體積濃度的影響

由于鹽酸+硝酸體系對設備的腐蝕性較強,為了降低腐蝕,宜盡量降低體系的酸度,同時應保障體系對鉑銠的浸出效果。通過改變混酸體積濃度,可以調整混酸的初始酸度,因此考察混酸體積濃度的影響。原料用量為100 g,鹽酸用量為75 mL,硝酸用量為25 mL,反應時間為4 h,反應溫度為150 ℃,混酸體積濃度分別為10%、15%、20%和25%時,開展條件試驗,結果如圖1所示。

由試驗結果可以看出,在混酸加入量一定的情況下,隨著混酸體積濃度的增大,混酸體系初始酸度不斷升高,鉑和銠的浸出率均逐漸升高。當體積濃度達到20%時,鉑和銠的浸出率分別達到97.55%、86.86%。體積濃度高于20%后,鉑和銠的浸出率提高有限,為盡量降低體系的腐蝕強度,推薦混酸體積濃度為20%。

2.2 酸礦比的影響

為了盡可能降低酸耗,提高酸的利用率,便于后續處理,固定混酸體積,改變耐火磚加入量,考察不同酸礦比條件下鉑和銠的浸出率。體積濃度20%的混酸用量為500 mL,反應溫度為150 ℃,反應時間為4 h,原料用量分別為83 g、100 g、125 g,酸礦比(混酸體積與耐火磚質量之比)分別為4、5、6時,開展條件試驗,結果如圖2所示。

由試驗結果可以看出,隨著酸礦比的增大,鉑和銠的浸出率均有所提高。酸礦比分別為5和6時,鉑銠浸出率相差較小。為盡量降低酸耗,酸礦比取5。

2.3 硝酸用量的影響

鹽酸+硝酸浸出體系中,硝酸主要作為氧化劑,起到氧化鉑和銠的作用。在保證浸出液酸度的條件下,考察硝酸用量的影響。原料用量為100 g,水用量為400 mL,反應時間為4 h,反應溫度為150 ℃,硝酸用量分別為15 mL、20 mL、25 mL和30 mL(對應的鹽酸用量調整為85 mL、80 mL、75 mL、70 mL),開展條件試驗,結果如圖3所示。

由試驗結果可以看出,硝酸用量對鉑和銠的浸出效果有一定影響,隨著硝酸用量的增加,反應體系的氧化性增強,鉑和銠的浸出率逐漸提高。硝酸用量達到20 mL后,鉑和銠的浸出率提高有限,而硝酸用量越大,后續趕硝處理時間越長。因此,在保障鉑和銠浸出率的前提下,宜降低硝酸使用量,推薦硝酸用量為20 mL。

2.4 反應時間的影響

鉑、銠的溶解較為緩慢,為了提高處理效率,要選擇合適的反應時間,因此考察反應時間對鉑、銠浸出率的影響。原料用量為100 g,反應溫度為150 ℃,體積濃度20%的混酸用量為500 mL(鹽酸80 mL+硝酸20 mL+水400 mL),反應時間分別為3 h、4 h、

6 h和8 h時,開展條件試驗,結果如圖4所示。

由試驗結果可以看出,隨著反應時間的延長,鉑和銠的浸出率均有所提高,特別是銠的浸出率受時間影響較大。反應時間達到4 h后,繼續延長反應時間,鉑銠浸出率變化不大,因此反應時間取4 h。

2.5 反應溫度的影響

反應溫度對鉑、銠浸出的影響最為關鍵,由于鉑、銠的化學惰性較強,在常壓下難以實現較高的浸出率,通過提高反應溫度、提升系統壓強,才可能實現鉑、銠的高效浸出,因此考察反應溫度對鉑、銠浸出率的影響。原料用量為100 g,體積濃度20%的混酸用量為500 mL,反應時間為4 h,反應溫度分別為150 ℃、180 ℃、200 ℃和220 ℃時,開展條件試驗,結果如圖5所示。

由試驗結果可以看出,反應溫度對銠的浸出影響明顯,提高反應溫度可以顯著提升銠的浸出率。當反應溫度為200 ℃,壓強為1.6 MPa時,銠的浸出率已經達到98.21%,繼續提高反應溫度,浸出率提高幅度很小,而體系對設備的腐蝕強度也會增大。因此,綜合考慮各因素,反應溫度取200 ℃,在此條件下,鉑的浸出率達到99.05%,銠的浸出率達到98.21%。

3 結論

本研究通過條件試驗確定玻纖耐火磚加壓浸出的最佳工藝條件。當耐火磚用量為100 g,液固比為5∶1,鹽酸用量為80 mL,硝酸用量為20 mL,反應溫度為200 ℃,壓強為1.6 MPa,反應時間為4 h時,鉑的浸出率可達99.05%,銠的浸出率可達98.21%,渣中鉑含量和銠含量分別降低至0.001 6%、0.000 3%。玻纖耐火磚的常規回收工藝還有諸多不足,在最佳浸出工藝條件下,加壓浸出工藝可以實現非常高的浸出率,處理效率高,具有實用性和可行性。

參考文獻

1 南京玻璃纖維工業研究設計院.玻纖的生產及應用[M].北京:中國建材工業出版社,1974:

135-275.

2 石長娟,梁允宜.玻纖工業中鉑銠金屬的回收[J].玻璃纖維,1981(3):33-34.

3 張 帆,吳祖璇,張邦勝,等.從玻纖工業廢耐火磚中回收貴金屬的研究進展[J].中國資源綜合利用,2020(12):113-115.

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