鄒紀祥 朱 鋒 季富強 施浩杰
上海振華重工(集團)股份有限公司 上海 200125
風電安裝船固樁架結構形式為雙層結構,組成結構的板材較厚,板厚普遍為30~60 mm,中間設有12個圓形開孔,用于安裝減速裝置。因此,在制作過程中焊接變形較難控制,若控制不到位而達不到精度要求,不僅影響減速器的安裝,還對后續樁腿的升降有一定影響。本文主要研究通過改進建造方法、改變裝配及焊接順序、預加反變形等手段有效控制固樁架建造過程中的變形,從而提高產品質量,降低人工成本,得出一種最合理經濟的建造模式,并已運用于同類型產品的建造。
多孔式固樁架由上面板、中面板、下面板、側板及內部加強筋等組成,一般分為上導向結構和下導向結構。在上導向結構中,上、中、下面板均設有12個圓形開孔,主要用于安裝減速器。全船共有4根樁腿,每根樁腿周圍安裝有3個固樁架,固樁架下導向結構安裝在船體圍井內,上導向結構安裝在船甲板以上。固樁架主要通過其裝載的12臺減速器控制樁腿的升降,同時通過內部安裝的導向塊防止并減小樁腿齒條升降時的碰撞摩擦。因此,對面板12個開孔處軸套以及內部導向塊的安裝精度,有著非常高的要求。
在固樁架分段建造完成后,應對固樁架進行整體加工,主要是對鋼套孔、定位螺母、導向塊墊板等進行加工,同時還要對導向塊進行零件加工,待固樁架整體加工完成后再安裝導向塊,然后將固樁架上下導向結構在地面合攏,結束后便可進行總裝搭載。為保證安裝精度,搭載須最好具備2個條件,一是主船體貫通,上建1層、2層合攏結束;二是圍井結構焊接結束。
固樁架在船體的搭載順序為先在船甲板上劃出合攏基準線,將固樁架進行吊裝安裝,并調整定位,然后將固樁架之間的聯系梁進行安裝,并調整到位。在完成焊前尺寸報驗后,根據焊接工藝流程進行焊接,最后完工尺寸報驗后安裝減速器(見圖1)。

圖1 固樁架結構實物圖
固樁架是一種雙層結構,通常此類結構的建造方式為先鋪下底板,然后逐層向上建造。這種建造方式在下層結構蓋板后需要翻身焊接,然后再2次翻身,安裝上層結構,非常不利于控制抬升結構的整體變形。為了減少翻身,且有利于建造過程中變形的控制,變更后的抬升框架結構建造的主要流程為先鋪中面板,然后安裝抗剪塊側結構,蓋板翻身后安裝樁腿齒條側結構,最后蓋板,整體結構制作完成后,進行3層鋼套的安裝(見圖2)。

圖2 結構制作流程優化示意圖
由于固樁架下導向結構安裝在船體圍井內,上導向結構安裝在船甲板上部,所以一般在圍井建造完成后就將下導向結構安裝在圍井里,然后吊裝固樁架上導向結構進行搭載。但是,由于下導向已與圍井結構焊接在一起,上導向搭載時的調節工作量較大,尺寸難以控制,上導向結構焊接后更易導致結構變形,且建造周期較長。因此,將上下導向結構在地面進行預合攏,將合攏縫在地面完成,從而減少了高空作業,也可有效保證上下導向結構的整體尺寸,且提高了固樁架的安裝效率,縮短了建造周期(見圖3)。

圖3 上下導向結構預合攏現場情況
在固樁架制作過程中會遇到2大難題,一是由于組成固樁架板材較厚,且基本都為全熔透焊縫,較大的焊接量導致焊接變形無法控制;二是抬升框架制作,狹小空間比較多,現場施工人員焊接很困難。為了解決上述問題,采用增加小組立制作的模式,從而控制焊接變形,減少制作的人工成本。
原振海系列鉆井平臺固樁架在制作時,中面板兩側零件均為散裝,所有人員都集中在中組場地作業,人員得不到有效利用,導致工期較長,且零件散裝導致中面板焊接變形較大,火工矯正工作量較多。若采用這種建造模式,單個抬升框架建造周期較長,所需人工較多,不利于控制建造成本(見圖4)。

圖4 固樁架結構零件散裝示意圖
現將風電平臺固樁架制作流程加以改進,增加小組立制作,可將小組制作和結構中組分2塊場地同時進行,人員得到充分利用,且能縮短工期。同時,部分焊接工作可在小組階段完成。在中組過程中,基本只有下口平焊,因而減少了整體焊接變形。按照這種建造模式,可縮短建造周期,有效控制成本(見圖5)。

圖5 增加小組立制作示意圖
在節省人工成本的同時,通過增加小組立制作還有2個優點:一是由于抬升結構零件排布緊密,空間狹小,通過小組立制作能夠減少拼裝階段狹小空間施焊,提高焊接質量;二是通過小組立制作能夠減少拼裝階段的焊接工作,更有效地控制焊接變形以及裝配尺寸精度,提高產品質量。
這種小組立建造模式的思路同樣適用其他同類產品的建造,也對以后的編制工藝提出了較高要求,即做好零件小組立與散裝的合理分配以減少制作成本,提高產品質量。然而,在實施過程中需要注意的是,不能一味地追求更多的小組立制作,還應考慮小組立安裝后是否影響其他結構的焊接。如果有影響則部分零件應選擇散裝,這就要求除在模型中模擬每個組件安裝后的施焊空間外,還應考慮如何組合零件形成小組立,達到盡可能多的增加小組立也要滿足施焊空間的效果。
在固樁架建造過程中,由于焊接量大且多次翻身,結構整體焊接結束后中部會有下撓,如果不加以控制后期火工工作量很大,且不易調整到位。而且,根據工藝要求,同一部位不得火工超過2次,對后期火工調整難度極大。因此,在結構建造過程中必須合理化控制拱度,進行實時測量,保留測量數據的過程文件,以更有利于固樁架的整體成型。
為了初始鋪板的中面板找到合適的反變形加放量,減少后期火工矯正量,提高制作精度,現場通過對3個固樁架中面板分別加放+10 mm、+20 mm、+25 mm的反變形量,記錄施工過程中每階段的分段中部上拱及下撓數值,待最終整體成型時分段拱度值分別為+3 mm、+13 mm、+18 mm。此時,為了不影響結構的質量,考慮到3層鋼套焊接后會有下撓,故而統一將3個分段盡量火工矯正至上供+10 mm,待3層鋼套焊接完成后經數據記錄,平面度均在±2 mm以內,符合精度要求。反變形數據如表1所示。

表1 反變形數據統計 mm
綜合現場反變形量數據的統計,通過反推計算可得10-22+7+13+9=17 mm,在中面板加放+17 mm拱度值后,制作過程中無需再火工矯正,整體成型時配合局部火工,控制拱度+10 mm,然后安裝鋼套并完成焊接。以此方法可得出最合理的初始中面板反變形量值,即在中面板鋪板階段面板中部加放+17 mm拱度;在第1層結構裝焊結束后,經測量結構中部仍會上拱+8 mm;在第1層結構蓋板焊接后進行翻身,翻身后再次測量,結構中部下撓為-5 mm;隨后安裝另一側結構,裝焊并蓋板結束后中部下撓為-12 mm;最后再次翻身,所有結構焊接結束后中部會上拱+10 mm,在此狀態下進行3層鋼套的安裝,鋼套焊接結束后配合局部火工矯正,可以基本保證固樁架結構的整體平面度(見圖6)。

圖6 建造過程中結構反變形的控制示意圖
通過上述實驗,可得出反變形加放的最優值,保證了產品建造的精度,也減少了后期大量的火工的工作量,大大降低了人工成本。該實驗體現了過程控制的重要性,同時保留必要的過程數據,增加每個過程的精度檢測并在過程中控制,也是不可缺少的控制變形的手段。
抗剪塊是固樁架與減速器之間連接的一種結構,主要作用是為固樁架減速器增加剪切力,降低減速器運轉時的振動。因此,抗剪塊通常為較厚的鍛件,抗剪塊兩側均為加工面,待安裝至固樁架結構后再進行整體加工,以保證后期減速器安裝的精度要求。雖然在鍛件制作階段抗剪塊兩側均已加放10 mm的加工余量,但在實際施工過程中抗剪塊與縱向腹板3面焊接,與蓋板一圈焊接,較大的焊接量會導致抗剪塊尺寸跑偏,使原有加工余量不夠,只能現場進行堆焊處理,為了避免這種情況的發生,可通過加放定位余量和合理焊接順序去控制(見圖7)。

圖7 抗剪塊加工情況
為了避免焊后收縮,在抗剪塊與縱向腹板裝配定位時以中間抗剪塊為基準,向兩側安裝定位時依次加放收縮余量+2 mm、+4 mm、+6 mm、+8 mm,在焊接完成后經檢測基本可以達到理論尺寸;同時在鍛件制作階段抗剪塊高度方向加放5 mm補償余量,以避免焊接后抗剪塊高度下降,導致抗剪作用力不夠,從而影響結構的整體強度。
在焊接抗剪塊時,應注意焊接的順序,以第3排鋼套中心線為基準,3排抗剪塊均由中間抗剪塊開始按照圖8所示1、2、3、4的順序進行間斷跳焊,避免受熱集中。在單排抗剪塊焊接時,按照圖8所示1、2的順序先焊接中間抗剪塊,再焊接兩側的抗剪塊。在單個抗剪塊焊接時,先進行立角焊接,再進行平角接。按照該焊接順序可大大減少焊接引起的變形,從而控制抗剪塊尺寸精度。

圖8 抗剪塊定位余量加放及焊接順序示意圖
風電安裝船共有12個固樁架,每個固樁架有3層面板,每層面板需安裝12個鋼套,鋼套均為鍛件并與面板的一圈焊縫為全熔透焊縫。由于較大的焊接量會導致焊接變形,為更好地控制焊接變形,必須將3層鋼套在結構整體焊接完成后再單獨安裝。3層鋼套的內圈直徑均加放單邊10 mm的加工余量,確保后期減速器能順利安裝并與鋼套充分接觸,最上層鋼套上表面加放10 mm加工余量,以控制減速器落位后的水平。在實際焊接后,鋼套因焊接收縮會產生移動,內徑單邊10 mm的加工余量可能不夠,為了避免這種情況的發生,可通過2種方式控制。
為了避免焊后收縮,在鋼套與3層面板定位時以中間鋼套為基準,向長度方向安裝定位時依次加放收縮余量為+1.5 mm、+3 mm、+4.5 mm;寬度方向以中心線為基準,向兩側割加放收縮余量+0.5 mm,這樣在焊接結束后即可達到理論尺寸。另外,與3層鋼套相連的結構除面板外還有部分筋板,而面板和筋板是在結構制作成型階段已安裝好,焊接結束后尺寸會移動。因此,在安裝鋼套前應將所有與鋼套相連的面板開孔及筋板單邊加放15 mm的修割余量,待鋼套安裝前根據實際尺寸進行劃線修割,打磨光順后安裝鋼套,這樣即可避免鋼套安裝后存在裝配間隙需要堆焊的問題(見圖9)。

圖9 斜3層鋼套定位余量加放情況
為了有效控制軸承座焊接后的變形,提高軸承座定位安裝的精度很重要,風電安裝船設有12個固樁架,單個固樁架設有10個軸承座,單個質量為612 kg,通常安裝方式為在結構上焊接固定擋塊,將軸承座吊裝落入。在定位時,高度方向用千斤頂調整,長寬方向用鐵砧配合調整。由于軸承座自身較重,調整較復雜,且對設備的需求量較大,施工難度也較高。
考慮到軸承座吊裝后需要脫鉤,在結構下部需要設置固定擋塊,但脫鉤后軸承座尺寸較大且精度高,必須要用布置在4個角的千斤頂進行調整;為了現場施工的便利性,用M35螺母焊接在固定擋塊進行上下調節,不用千斤頂即可將此改良后的固定擋塊安裝在軸承座下口的4個角,高度方向可用扳手靈活升降調節定位,再配合長寬方向鐵砧調節,可迅速完成軸承座的定位,大大提高軸承座安裝定位的精準度。
該軸承座定位工裝使用的鐵塊和M35螺栓均為常用材料,材料成本低,施工現場均可找到,可減少千斤頂的使用,使軸承座的調節更靈活,方便現場施工,提高施工效率,已投入使用,并得到推廣(見圖10)。

圖10 軸承座定位工裝情況
在焊接鋼套時,先焊接中間層鋼套,根據焊接變形情況校核基準線,然后再焊接上層和下層鋼套;在單層鋼套焊接時,以第3排鋼套中心線為基準,安排12人按照圖11中1、2的順序同時焊接;在單個鋼套焊接時,2人同時按圖11中1、2的順序對稱焊接。按照這種方案焊接,可以減少局部受熱所產生的變形,提高鋼套焊后的尺寸精度。

圖11 3層鋼套安裝及焊接順序示意圖
本文主要研究通過優化建造流程、加放反變形、合理化小組立等手段控制固樁架結構的整體焊接變形,并對抗剪塊及鋼套焊接變形提出了有效的控制方法。目前,該方案已運用于風電安裝船多孔式固樁架項目的建造,不僅有效地控制了焊接變形,提高了生產效率,縮短了建造周期,而且在降低生產成本的同時提高了產品質量。