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石灰石-石膏濕法脫硫塔結(jié)垢分析

2024-12-31 00:00:00許森榮張立志李永艷吳鵬飛
中國(guó)資源綜合利用 2024年7期

摘要:某熱電廠脫硫塔漿液槽結(jié)垢嚴(yán)重,分析和檢測(cè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、脫硫漿液及結(jié)垢物發(fā)現(xiàn),該脫硫塔的結(jié)垢物中F和P含量異常,為脫硫塔結(jié)垢的主要因素,通過控制漿液中的F和P含量,能夠明顯減少脫硫塔結(jié)垢。

關(guān)鍵詞:濕法脫硫;結(jié)垢;F和P超標(biāo);防治措施

中圖分類號(hào):X773 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1008-9500(2024)07-0-03

DOI:10.3969/j.issn.1008-9500.2024.07.069

Analysis of Scaling in Limestone-Gypsum Wet Desulfurization Tower

XU Senrong, ZHANG Lizhi, LI Yongyan, WU Pengfei

(Beijing Aluminum Clean Environmental Technology Co., Ltd., Beijing 100036, China)

Abstract: The desulfurization tower slurry tank of a certain thermal power plant has serious scaling. Analysis and detection of operating data, desulfurization slurry and scaling materials found that the F and P content in the scaling materials in the desulfurization tower is abnormal, which is the main factor of scaling in the desulfurization tower. By controlling the F and P content in the slurry, the scaling problem in the desulfurization tower can be significantly improved.

Keywords: wet desulfurization; scaling ; F and P exceed the standard values; preventive measures

包頭市某熱電廠的空冷發(fā)電機(jī)組脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,借助高效旋匯耦合技術(shù)、高效噴淋技術(shù)與高效除塵除霧技術(shù)相結(jié)合的單塔一體化脫硫除塵凈化技術(shù),達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。2016年,該廠脫硫系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行,但脫硫塔的漿液槽一直存在結(jié)垢問題,調(diào)整漿液pH值和漿液密度等運(yùn)行指標(biāo),也無(wú)法有效解決結(jié)垢問題。因此,全方位分析該電廠脫硫塔結(jié)垢的因素,找出結(jié)垢主要原因并提出對(duì)策,不僅解決脫硫塔的結(jié)垢問題,保證脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,還能夠?yàn)榇嬖陬愃茊栴}的濕法脫硫系統(tǒng)提供參考。

1 脫硫塔漿液槽結(jié)垢種類及影響因素

1.1 結(jié)垢種類

脫硫塔漿液槽的結(jié)垢主要是結(jié)晶垢和沉積垢[1]。結(jié)晶垢分硬垢和軟垢,脫硫塔中生成的CaSO4濃度超過溶解度后,CaSO4會(huì)以晶體的形式析出。當(dāng)CaSO4的過飽和度不低于1.4時(shí)[2-3],漿液中的CaSO4就會(huì)在脫硫塔的塔壁和塔內(nèi)組件表面析出結(jié)晶形成堅(jiān)硬的石膏垢,這種垢為硬垢。當(dāng)脫硫塔漿液的氧化不充分時(shí),漿液中的CaHSO3不能迅速轉(zhuǎn)化為CaSO4,而會(huì)以CaSO3·1/2H2O形式存在。CaSO3·1/2H2O溶解度很低[4],極易達(dá)到飽和而黏附在塔壁和部件表面,隨著晶核增大,形成很厚的垢層,這種垢為軟垢。在脫硫塔中,軟垢若未及時(shí)清理,會(huì)逐漸氧化為CaSO4·2H2O,由軟垢轉(zhuǎn)變成硬垢。

在脫硫塔漿液槽底部和攪拌盲區(qū),如果氧化與攪拌不充分,漿液中的Ca2+、SO42-、SO32-同時(shí)存在并達(dá)到飽和濃度以上時(shí),會(huì)以CaSO3·1/2H2O和CaSO4·2H2O的形式混合結(jié)晶,形成混合垢[5]?;旌瞎负蜔煔庵袏A帶的粉塵等雜質(zhì)沉積在漿液槽底部,如果脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,沉積物不能及時(shí)清理,那么沉積物會(huì)壓實(shí)結(jié)塊,加大清垢難度。

1.2 影響因素

在石灰石-石膏濕法脫硫工藝中,中和反應(yīng)與氧化反應(yīng)同時(shí)發(fā)生,脫硫劑是CaCO3,最終產(chǎn)物是CaSO4·2H2O,具體化學(xué)反應(yīng)如式(1)和式(2)所示。

2CaCO3+H2O+2SO2→2CaSO3·1/2H2O+2CO2↑(1)

2CaSO3·1/2H2O+O2+3H2O→2CaSO4·2H2O(2)

當(dāng)pH大于4.5時(shí),隨著pH的升高,亞硫酸根的氧化速率降低[6]。pH越高越有利于二氧化硫的吸收,但較高的pH會(huì)限制石灰石的溶解和亞硫酸鈣的氧化,亞硫酸鈣的氧化速率變慢,易發(fā)生結(jié)垢問題,因此一般將pH控制在5.2~5.5。漿液的氧化主要依靠氧化風(fēng)機(jī)強(qiáng)制鼓入的氧氣,如果鼓入的氧氣量不足或者氧氣分配不均勻,也會(huì)影響亞硫酸鈣的氧化速率,發(fā)生結(jié)垢。當(dāng)漿液密度較高時(shí),石膏過飽和度過大,會(huì)在塔壁或塔內(nèi)部件上結(jié)垢,漿液密度一般控制在1.05~1.15 g/mL。漿液中一些元素含量偏高,也會(huì)促使脫硫塔結(jié)垢。例如,漿液中F-濃度高于50 mg/L時(shí),CaF會(huì)固化碳酸鈣和石膏,會(huì)使結(jié)晶的晶體更加堅(jiān)硬,也會(huì)使原先黏附在脫硫塔壁的軟垢硬化[7]。當(dāng)Mg2+濃度超過3 000 mg/L,Mg2+會(huì)破壞原有的漿液pH的平衡,加大漿液pH波動(dòng),導(dǎo)致脫硫塔結(jié)垢[8-9]。

2 脫硫塔結(jié)垢問題分析

2023年2月,該熱電廠停機(jī)檢修1#機(jī)組,塔內(nèi)結(jié)晶垢如圖1所示,質(zhì)地非常堅(jiān)硬,由長(zhǎng)條形的透明結(jié)晶和針狀結(jié)晶物組成,塔內(nèi)沉積垢如圖2所示,有壓實(shí)的塊狀物。

2.1 運(yùn)行指標(biāo)分析

分析1#機(jī)組脫硫塔近一年的運(yùn)行數(shù)據(jù),漿液pH值控制在4.7~5.4,平均值為5.1,pH值偏低;漿液密度在1.06~1.13 g/cm3,平均值為1.09 g/cm3。該廠為控制脫硫塔結(jié)垢,將pH值和漿液密度控制在較低水平,但是脫硫塔漿液槽結(jié)垢問題仍十分嚴(yán)重,說明漿液的pH值和密度不是該脫硫塔結(jié)垢的主要原因,還需要從其他方面分析。

送外檢測(cè)石灰石漿液和旋流器溢流漿液的pH在6.6~6.8,與現(xiàn)場(chǎng)取樣時(shí)在線檢測(cè)的pH(4.8~4.9)偏差較大。針對(duì)此現(xiàn)象,開展脫硫漿液pH試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)漿液溫度和放置時(shí)間對(duì)漿液pH有較大影響。漿液溫度從54 ℃降低至20 ℃,漿液放置4 h,pH會(huì)從5.2升至6.4,送外檢測(cè)的脫硫漿液在運(yùn)輸過程中放置時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致脫硫漿液pH較高,說明脫硫漿液pH在合理范圍內(nèi)。脫硫塔漿液中的氟離子濃度為45 mg/L,在推薦的濃度范圍(小于50 mg/L)內(nèi);氯離子濃度也在正常范圍內(nèi)(氯離子設(shè)計(jì)要求小于20 000 mg/L);金屬離子Mg2+濃度為2 541 mg/L。

2.2 脫硫塔漿液成分檢測(cè)與分析

在1#脫硫塔和石膏旋流器取樣,進(jìn)行成分檢測(cè)分析,具體成分如表1所示。漿液中CaSO4·2H2O和CaSO3·1/2H2O的含量代表SO32-的氧化程度,從分析結(jié)果可以看出,CaSO4·2H2O和CaSO3·1/2H2O處于正常范圍內(nèi),CaCO3含量略微超標(biāo)(正常值為0.3%)。脫硫塔漿液中的F-濃度在推薦的濃度范圍(小于50 mg/L)以內(nèi);Cl-濃度在正常范圍以內(nèi)(Cl-設(shè)計(jì)要求小于20 000 mg/L);金屬離子Mg2+濃度也小于設(shè)計(jì)正常值5 000 mg/L。綜上可知,脫硫塔漿液中的氟、氯和鎂離子都在正常值范圍內(nèi)。由此可知,脫硫塔漿液中的氟、氯和鎂離子都在正常值范圍內(nèi)。

2.3 結(jié)垢物成分檢測(cè)與分析

分別取結(jié)晶垢和沉積垢中的結(jié)垢物,檢測(cè)其中的成分,具體如表2所示。

由表2可知,結(jié)垢物的主要成分是CaSO4·2H2O,但是氟化物的含量較高,PO43-的含量也較高,進(jìn)一步用X熒光光譜儀(X-Ray Fluorescence spectrometer,XRF)分析結(jié)垢物中的元素組成,氟含量非常高,占比高達(dá)5%,折算成摩爾比,占結(jié)晶物18%,而正常CaSO4·2H2O中氟化物的摩爾比約為1%,是正常值的18倍,說明氟元素參與了脫硫塔結(jié)垢的過程。相關(guān)資料顯示,CaF2是一種硬化劑,對(duì)硫酸鹽等成分具有較強(qiáng)的固化作用,使結(jié)晶體更加堅(jiān)硬,這與脫硫塔結(jié)晶體的特征吻合。結(jié)晶物和CaSO4·2H2O中都檢測(cè)出P元素,說明脫硫塔漿液中PO43-一部分形成結(jié)晶物留在脫硫塔中,一部分隨著CaSO4·2H2O排出脫硫塔。脫硫塔中的結(jié)晶物和CaSO4·2H2O中的PO43-主要來源于脫硫工藝水。脫硫漿液含有一定濃度的磷酸鹽,會(huì)顯著改變CaSO4·2H2O晶體的生長(zhǎng)習(xí)性,使其由針狀變?yōu)槎讨鶢罨虬鍫钋揖w尺度增加,附著于脫硫塔的塔壁及內(nèi)部件,與現(xiàn)場(chǎng)脫硫塔內(nèi)部的結(jié)晶形態(tài)相符[10]。

3 結(jié)垢防治措施

脫硫塔結(jié)垢物中F的來源主要是煙氣中的HF。煙氣在脫硫塔中與脫硫漿液逆向接觸脫除SO2的同時(shí),HF也被漿液捕集,留存在脫硫塔中。F離子與Ca2+、Mg2+反應(yīng)生成CaF2、MgF2沉淀,F(xiàn)離子還會(huì)與Al3+呈黏性的絮凝狀態(tài),附著于石灰石表面,封閉石灰石顆粒表面,阻止其溶解,降低漿液的pH值,導(dǎo)致漿液惡化[11-12]。

定期檢測(cè)脫硫漿液中F離子的濃度,可預(yù)防F參與脫硫塔結(jié)垢。當(dāng)脫硫漿液F-的檢測(cè)值大于40 mg/L時(shí),脫硫塔需要加大原漿液的排放量,同時(shí)加入新鮮漿液,降低脫硫漿液中F的濃度。

脫硫漿液中磷酸鹽會(huì)顯著改變CaSO4·2H2O晶體的生長(zhǎng)習(xí)性,誘導(dǎo)脫硫塔結(jié)垢,因此需要控制脫硫系統(tǒng)水源中的P含量。脫硫系統(tǒng)中的P元素主要來自含磷阻垢劑以及超濾、反滲透濃水等,采用無(wú)磷阻垢劑,將超濾、反滲透濃水排入污水處理設(shè)施,可降低脫硫系統(tǒng)中P的含量。

4 結(jié)論

脫硫塔結(jié)垢是石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中常見問題,引起脫硫塔結(jié)垢的原因也不相同。因此,當(dāng)脫硫塔結(jié)垢嚴(yán)重時(shí),需要根據(jù)結(jié)垢物的特征,從運(yùn)行控制數(shù)據(jù)、漿液、結(jié)垢物中的成分等方面著手,分析異常數(shù)據(jù),找出脫硫塔結(jié)垢主因,這是解決脫硫塔結(jié)垢的關(guān)鍵。通分析結(jié)垢物,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢物中的F和P含量異常,通過分析F和P元素的來源,找出解決結(jié)垢的對(duì)策,控制漿液中的F元素含量和改用無(wú)磷阻垢劑后,脫硫塔結(jié)垢現(xiàn)象明顯減少。

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