







關鍵詞:選擇性催化還原(SCR);脫硝;催化劑;工藝參數
中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1008-9500(2025)04-0018-03
DOI: 10.3969/j.issn.1008-9500.2025.04.004
Research on the Application Effect of Selective Catalytic Reduction Technology in Exhaust Gas Denitrification
WANGFei,LUGuangqi (Dingtao District Branch of Heze Ecological Environment Bureau,Heze2741Oo,China)
Abstract:Toaddresstheissueofnitrogenoxideemissions from industrialenterprisessuchas thermal powerplantsand cementplants,Selective CatalyticReduction (SCR)technology isadoptedforexhaust gasdenitrificationtreatment.Studythe influenceofdiferentcatalysttypes,reactiontemperatures,spacevelocities,andotherprocessparametersondenitrification efficiency through experiments.Research has shown that moisture and SO
have a certain impact on catalyst activity,but stable operation can beachieved through processoptimization; through optimized temperature regulationstrategy,the fluctuation range of denitrification eficiency is controlled within ± 3 % ,and the system utilization rate reaches 97 % . All technicalindicators metenvironmentalprotectionrequirements.SCR technologyhasdemonstrated excellentdenitrification efficiency and cost-effectiveness in industrial applications.
Keywords: Selective Catalytic Reduction (SCR); denitrification; catalyzer; process parameter
1試驗部分
工業生產過程中排放的氮氧化物(
)已成為全球關注的環境污染物。
排放會引發酸雨、光化學煙霧等環境問題,對人體呼吸系統和心血管系統造成嚴重危害。面對日趨嚴格的環保政策和減排要求,發展高效脫硝技術成為工業領域的重要課題[-3]。選擇性催化還原(SelectiveCatalyticReduction,SCR)技術因其優異的脫硝效率和運行穩定性,在火電、水泥等行業得到廣泛應用。深入探究其作用機理和影響因素,對于優化工藝參數、提升脫硝效率、降低運行成本具有重要的理論和實踐價值[4-5]
1.1試驗裝置與材料
試驗裝置由氣體供給系統、反應器系統和尾氣分析系統組成。氣體供給系統包括NO、
、
、
和
氣瓶,氣體流量由質量流量計(Brooks5850E)控制。反應器采用內徑為 2 0 m m 的石英管,置于管式電爐中加熱,溫度由K型熱電偶和比例-積分-微分(Proportional IntegralDerivative,PID)溫控儀控制,溫度誤差為
。催化劑床層高度為 2 0 m m ,上下用石英棉固定。尾氣分析采用MRUOPTIMA7型煙氣分析儀在線檢測
濃度。
催化劑由浸漬法制備,原料包括偏釩酸銨、偏鎢酸銨和二氧化鈦。
1.2試驗方法
試驗前將催化劑壓片、破碎,篩取 4 0 ~ 6 0 目顆粒裝入反應器。采用程序升溫方式進行活性評價,升溫速率為
,反應溫度為
,每隔
記錄數據點。空速通過調節氣體流量和催化劑用量改變,研究范圍為
。水分影響試驗通過氣泡裝置引入水蒸氣,含量為 0 % ~ 1 0 % 。催化劑表征采用X射線衍射(X-RayDiffraction,XRD)、BET(Brunauer-Emmett-Teller)、掃描電子顯微鏡-能量色散X射線光譜(ScanningElectronMicroscopy-Energy Dispersive Spectroscopy,SEM-EDS)等方法分析物相組成、比表面積和形貌特征。每組試驗重復測試3次,確保數據可靠。
1.3分析測試方法
催化劑活性評價以
轉化率 B 為主要指標,計算公式為

式中:
為反應器入口的
濃度,
;
為反應器出口的
濃度,
。
催化劑物相結構采用D8ADVANCE型X射線衍射儀分析。比表面積采用ASAP2020型物理吸附儀測試,表面形貌通過JSM-7500F型掃描電鏡觀察。催化劑酸性位采用
方法,使用AutoChem II2920型化學吸附儀測定。
2 結果與討論
2.1催化劑類型與性能評價
如圖1所示,
催化劑樣品XRD分析顯示出明顯的銳鈦礦特征衍射峰,釩、鎢物種分散良好,未檢測到明顯的結晶峰。BET分析結果表明,催化劑比表面積達到
,孔容為
平均孔徑為
,具有發達的介孔結構。通過SEM觀察發現,催化劑顆粒呈現均勻分布狀態,粒徑為
。
-TPD結果顯示,催化劑表面存在弱酸性位(
)和強酸性位(
)兩種酸性位點,其中以Bronsted酸性位為主,這對
的吸附和活化具有重要作用。X射線光電子能譜(X-rayPhotoelectronSpectroscopy,XPS)分析表明,V物種主要以
形式存在,是SCR反應的主要活性中心。


2.2反應溫度對脫硝效率的影響
SCR反應的速率常數與反應溫度呈現明顯的火山型曲線關系,可用Arrhenius方程描述,表達式為

式中: K 為反應速率常數; A 為指前因子; E 為表觀活化能,
R 為氣體常數; T 為反應溫度, 
試驗數據表明,當溫度為
時,轉化率維持在 8 5 % 以上,
時達到最大值 9 2 . 3 % 。低溫區域活性較低歸因于催化劑表面的
活化能力不足,而高溫區域效率下降則源于
氧化反應加劇。通過Arrhenius方程計算得到該催化體系的表觀活化能為 4 5 . 6 k J / m o l ,表明反應過程受動力學控制。
2.3空速與還原劑濃度的協同效應
通過正交試驗設計,研究了空速(
)與
摩爾比(
)的交互作用。在較低空速區間(
),反應物與催化劑接觸時間充分,
比值為0.9時即可獲得較高轉化率。隨著空速增加至
,需將
比值提高至1.1,以維持脫硝效率。當空速進一步增加時,即使提高
用量也難以獲得理想效果,表明反應已進入擴散控制區域。方差分析結果顯示,空速是影響脫硝效率的主要因素,貢獻率達到 6 5 . 3 % 。
2.4水分、
影響及催化劑失活機理
水分及
對催化劑活性的影響可通過活性衰減系數 β 定量表征,表達式為

式中:
為 t 時刻的脫硝效率;
為初始脫硝效率。
試驗結果顯示,當水分含量為 8 % 時, β 值降至0.9,源于
分子與
的競爭吸附。
影響更顯著,2 4 h 后 β 值降至 0 . 7 5 。XPS和FTIR表征發現,
與
活性組分反應生成
沉積物覆蓋活性位點,導致催化劑表面酸性位點顯著減少,尤其是強酸性位點。
3 工程應用
3.1工藝優化
基于催化還原脫硝技術的工程應用研究,針對
催化劑體系進行工藝參數優化。如表1所示,通過中試裝置驗證,確定最優工藝參數:反應溫度為( 3 5 0 ± 1 0 ) C 、空速為
!
摩爾比為 1 . 0 ~ 1 . 1 、催化劑裝填密度為
。針對運行問題采取相應措施:設計氨氣流量自動調節系統應對煙氣波動,采用分段裝填方式延長催化劑壽命,通過預熱段溫度提升防止結露堵塞。經過優化,系統運行穩定性顯著提升,催化劑使用壽命延長 3 3 . 3 % ,年均脫硝效率達到 8 5 % 。
3.2 實際應用效果
在某
燃煤電廠鍋爐煙氣脫硝工程中應用催化還原技術,煙氣量為100萬
,
入口濃度為
。如表2所示,采用蜂窩式
催化劑,反應器設計為三層催化劑床(兩用一備)。投運一年來,出口
濃度穩定保持在
以下,脫硝效率達 8 8 % ~ 9 2 % ,系統壓降控制在
。通過優化的溫度調節策略,脫硝效率波動幅度控制在 ± 3 % 以內,系統可利用率達9 7 % ,各項技術指標均滿足環保要求,體現了該技術在工業廢氣治理領域的應用優勢。
4結論
通過系統研究SCR技術在廢氣脫硝過程中的應用效果,確定了最佳工藝條件和影響因素。研究發現,
催化劑具有最優的脫硝性能。水分和
的存在會降低催化劑活性,但影響程度可控。該技術在實際工程應用中表現出良好的脫硝效果和經濟性,為工業廢氣治理提供了可靠的技術方案。后續研究將著重開發具有抗中毒性能的新型催化劑,進一步提高脫硝技術的應用效果。

參考文獻
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2劉昱祺,徐琰,湯金龍.核燃料后處理領域選擇性催化還原技術(SCR)應用前景及問題分析[J].廣東化工,2023(13):76-78.
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