田秦冠 江珍艷 羅毅

摘?要:本文對GH4169材料焊接持久性能不合格問題進行了分析,這是由于釬料的溫度為1040℃,導致GH4169材料中δ相完全熔解,使材料出現缺口敏感性。我們在最終固溶時效前增加了900℃的熱處理,解決該問題。
關鍵詞:Ni3Nb-δ相;真空釬焊;缺口敏感
GH4169鎳基高溫合金在(-253~700)℃溫度范圍內具有良好的綜合力學性能,但是該合金的另一個特點是金相組織對熱處理溫度特別敏感,掌握合金中相析出和熔解規律,及組織與工藝、性能間的相互關系,可針對不同的使用要求,制定合理可行的工藝,滿足不同要求的零件。
我們在產品試制過程中出現GH4169材料,經過1040℃釬焊后缺口持久性能不合格的問題。
1?問題描述
零件材料為GH4169,工藝路線依次為鍛造(固溶態)、粗加工、消應力、精加工、釬焊(蜂窩環GH3536,焊料B-Ni82CrSiB)、時效。時效后檢測力學性能,其中持久性能不合格且試樣斷于缺口處。持久時間較為分散,有些為瞬間斷裂,有的則時間較長,但是也不合格。
2?故障原因分析
2.1?零件加工過程情況
經查加工記錄,加工過程符合文件要求,鍛件固溶態交付,鍛件驗收將固溶態試樣進行時效后,化學成分、力學性能,低倍組織、顯微組織、晶粒度均合格。釬焊工藝1040℃保溫(10-15)分鐘,氬氣冷卻。釬焊后時效熱處理工藝720℃保溫8h, 120分鐘降溫至620℃保溫8h。零件的加工過程符合文件要求。
2.2?不合格試樣分析情況
斷口試樣可以很清晰的看見放射區、纖維區,對試樣斷口放射區進行掃描電鏡分析見圖1,可明顯看見裂紋為沿晶斷裂。宏觀斷口附近的金相圖片如圖2,也顯示為沿晶裂紋,而且晶界和晶內δ相含量很少。
3?工藝分析及改進
GH4169合金的組織對熱加工工藝特別敏感,不同的熱處理制度獲得不同的力學性能。通過查詢文獻材料δ相析出相圖,在熱加工過程中δ相的開始析出溫度為700℃,980℃開始熔解,完全熔解溫度為1020℃。而零件釬焊的加熱工藝為1040℃保溫(10~15)分鐘。因此,認為零件出現缺口不合格的原因是由于釬焊溫度過高(1040℃),超過了GH4169材料δ相完全熔解溫度,在釬焊加熱保溫過程中合金中的δ相熔解。相關研究表明GH4169合金在650℃及更高溫度下多以沿晶形式擴展,δ相的形狀、取向會影響合金裂紋擴展速率和方向,增大裂紋擴展的阻力。正是因為缺少了晶界δ相的扎釘作用,導致裂紋擴展缺少阻力,最終材料出現缺口敏感,導致缺口持久試驗不合格。
根據GH4169中δ相的析出相圖,GH4169材料δ相的析出峰值約為900℃。采用不同的熱處理工藝會有不同數量和形貌的δ相析出,且δ相在GH4169材料中的析出是可逆的。為了改善基體材料的缺口敏感性,使經釬焊和熱處理后材料中存在適量的δ相,對經過釬焊后試樣進行900℃保溫再固溶時效的重復熱處理。但是δ相的析出量卻需要控制,如果析出太少則會起不到δ相的晶界扎釘作用,如果δ(Ni3Nb)相析出量太多,就會在其附近導致γ''、γ?貧化并影響其含量,從而影響材料的力學性能。所以需要生成適量的δ相,在確保室溫拉伸、高溫拉伸合格的前提下,使持久性能合格。最終通過工藝試驗確定于900℃保溫30分鐘再進行固溶時效的重復熱處理制度。
對重復熱處理后的式樣進行高倍組織和力學性能檢測。高倍組織檢測金相顯示在晶界重新析出了大量的δ相,呈現棒狀或者針狀組織。高溫持久力學性能檢測合格,斷口斷于光滑處,持久的時間數據較為集中,大多在61~71h之間,較大的超過標準要求的25h,不再存在缺口敏感性,室溫拉伸和高溫拉伸也符合要求。根據此實驗結論,更改零件加工工藝規程,在釬焊后進行重復熱處理,現已加工多批零件,所有性能均合格,也不再有缺口敏感性問題。
4?結語
4.1?通過故障分析和實驗驗證,零件缺口持久不合格的原因是由于釬焊溫度溫度為1040℃,使晶界δ相熔解,材料出現缺口敏感性導致缺口持久。
4.2?通過對釬焊后的試樣在900℃保溫并重新進行固溶時效,晶界處重新析出了δ相,試樣經測試力學性能合格,不再存在缺口敏感性。
4.3?GH4169材料可以通過調整熱加工工藝獲得形貌、數量和分布不同的δ相,從而使材料獲得不同的力學性能。
參考文獻:
[1]王建國等.GH4169合金加熱過程中形態和晶粒尺寸的演化規律.熱加工工藝,2013,vol42,No.24。
[2]侯杰等.GH4169合金高溫疲勞裂紋擴展的微觀損傷機制.工程科學學報,第40卷,第7期:822-823,2018年7月。