任鴻杰 張 巖
摘要:粉噴樁是水泥土攪拌柱的一種,適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、飽和粘性土和粉土等地基,一般用于多層建筑物或構筑物,在大量工程中得到應用,有許多優點。文章結合粉噴樁地基處理實例,詳細闡述了粉噴樁施工過程中的質量控制措施及檢測方法,從而保證了粉噴樁的施工質量。
關鍵詞:粉噴樁;質量控制;檢測;水泥土攪拌樁
中圖分類號:U412
文獻標識碼:A
文章編號:1009-2374(2009)17-0175-02
粉噴樁是水泥土攪拌樁的一種,適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、飽和粘性土和粉土等地基,一般用于多層建筑物或構筑物,在大量工程中得到應用,有許多優點諸如造價低廉、方便快捷等經濟優勢和可提高地基承載力和均勻性,減少地基變形量。此外,在地下水位較淺的地市,水泥土凝結吸收地基中的水分,在加固地基的同時,避免在基槽開挖時采取降水排水措施而廣受歡迎。近年來有些地區一些建筑物產生了不均勻沉降、傾斜等現象,致使其在找不到更好對策的情況下采取了極端的做法,禁止粉噴樁的使用。
通過我們多年來的監督及檢測,認為該工藝本身是科學的,所發生的一些質量問題是可避免的,主要是施工過程中的人為因素和檢測方法選擇不合理造成的,下面以某商城粉噴樁施工質量控制與檢測為例闡述一下我們的做法。
一、工程簡介
該工程采用粉噴樁,有效樁長7米,復噴段長度為1米,單樁水泥用量為485公斤??倶稊导s5000根。在施工前進行了10根設計性試驗樁復合地基載荷試驗,其承載力滿足設計要求,適應性良好,然后進行工程樁施工。
二、施工質量控制
(一)嚴格現場監督值班制度
現場施工單位安排6臺鉆機同時施工,每天完成樁數420根左右,需用水泥200多噸。監理單位安排值班監理工程師3名,檢測站安排2名人員現場辦公,隨時對施工中存在的問題進行檢查,避免了因管理疏漏而造成工程隱患。
(二)嚴格控制水泥用量
現場水泥由建設單位供應,施工單位每天根據施工進度提交水泥用量計劃給建設單位,水泥到現場后由施工單位、監理單位、建設單位共同驗收,辦理收料手續,并且與監理單位所統計的施工樁數進行核對,判斷水泥用量是否符合設計要求,開工前對每臺設備的水泥計量儀器進行校對,確保電子計量準確無誤。同時避免白天水泥運進辦手續,晚上偷運出水泥的事情發生。
(三)嚴格控制用電量
用電量是工程量的真實反映,根據監督經驗,直徑600mm樁徑的粉噴樁每米成樁用電量為1.4度左右,為此要求施工單位采取一機一表的方法,對每臺施工鉆機的用電量進行單獨計量,避免了人為因素,間接控制了樁長、樁徑、噴灰量等指標。
(四)嚴格控制樁長、樁徑
開工以前,我們對每臺鉆機深度計進行校核,將每臺鉆機調至施工狀態,鉆頭接觸地面,此時將深度計進行凋零,確保深度計真實反映鉆進深度,開工后待鉆頭鉆進至設計標高后,在鉆架上對鉆桿上端進行標定,通過機上鉆桿余尺檢查人士深度,這樣在施工過程中用兩種方法控制人土深度確保樁長準確無誤。對鉆頭葉片進行測量和檢查,對施工樁進行抽查,對樁徑進行測量,杜絕白天用大鉆頭,晚上用小鉆頭的事情發生。
(五)用電流值控制鉆進深度
施工過程中電流值大小是地層土性質的準確反應。根據施工經驗一般粉土、淤泥質土三檔鉆機時電流計讀數為30~50A,粘土三檔鉆進時電流值為50~80A,當發現地層變化較大時我們將深度標準規定為三檔鉆進不小于75A。確保粉噴樁持力層的統一性,為粉噴樁的均勻沉降打下堅實的基礎。
三、粉噴樁檢測
(一)低應變檢測法
1、檢測目的。檢測樁的完整性,利用波速判斷樁身強度,及利用波速和樁底反射波到達的時間對樁的實際樁長進行粗略判斷。
2、檢測結果。通過對500余根樁的檢測,其中有21根樁波形為低頻信號,分析原因與開挖時采用機械開挖有關,樁頭淺部斷裂或樁頭松動,經過開挖處理后,下部樁身完整或基本完整。
有36根樁在1.5米至4米之間有缺陷波反射。決定從中抽樣進行鉆芯法檢測和載荷試驗。
所測其它樁水泥土波速在1800~2200m/s,在1米左右處有輕微正向反射,分析原因為復噴界面反射。這部分樁判定為完整樁或為基本完整樁。
3、評價。低應變法測粉噴樁較簡捷方便,且節約工期,較適用于大數量水泥土攪拌樁普查與評價分析。但使用該方法檢測和分析時要注意:(1)受檢樁的齡期不宜太短,一般要15~28d。同時低應變法由于受樁身強度影響較大,當樁身強度較低反射較弱時,難以作出準確判斷。(2)在對測試出的曲線結果進行分析時,不能像混凝士樁那樣把各種缺陷仔細確定。在實測曲線上,波沿樁身傳播出現有界面反射但不能仔細確定時,一般可以判定為攪拌不均勻。
綜上所述,檢測結果具有主觀性、偶然性和隨意性,對樁的評價是定性的。
(二)鉆芯法
1、檢測目的。鉆取樁身芯樣做無側限抗壓強度試驗,判斷樁身強度是否滿足設計要求,感官判斷樁身質量如芯樣的完整性、攪拌均勻性、夾土狀況、實際樁長等。
本工程選擇10根樁作抽芯檢測,按低應變檢測結果進行抽樣:2根完整樁,3根基本完整樁,5根明顯缺陷樁(1.5米至4.0米之間有缺陷波反射)。采用雙管單動取樣器,內徑為108mm。齡期均達到28天。
2、檢測結論。由于場地均勻,結果簡述如下:
0~10m:粉土層復噴段,芯樣完整,強度高,攪拌均勻。
1.0~1.6m:粉土層,芯樣完整,強度高,攪拌均勻。
1.6~2.8m:粘土層,強度高,夾土層較厚,攪拌不均勻,其中1根缺陷樁芯樣松散。
2.8~3 5m:粉土層,強度高,其中3根缺陷樁芯樣水泥固結呈團塊狀,強度不理想,該層含水率較高。
3.5~4.Ore:淤泥質粉質粘土,攪拌均勻,樁身強度較高。
4.0~7.0m:粉質粘土,攪拌均勻,樁身強度較高。
7.0~8.0m:粉質粘土。
3、評價。該法顯示在1.6~3.5米處,存在攪拌不均勻。兩種方法檢測結果基本吻合,其中1.6~2.8米為粘土層,攪拌困難,設備施工過程中阻力較大;2.8~35米為粉土層,該層含水率較高,個別樁芯樣水泥固結呈團塊狀,強度受影響。
鉆芯法能比較直觀地反映出樁本身的質量、樁身長度及樁端持力層性狀。但由于除復噴段強度大于2.5Mpa外,其余各段均在1-3~2.1Mpa之間,離散性很大,其中有4根樁個別樁段難取出理想的芯樣進行抗壓試驗。
最后決定對此4根樁進行靜載試驗。
(三)復合地基靜載試驗法
1、檢測目的。利用模擬樁身實際載荷條件的原理,檢測樁的承載力和變形特征。本工程選擇30根樁作單樁復合地基載荷試驗,按低應變檢測結果3根完整樁,4根基本完整樁,9根明顯缺陷樁,另有4根鉆芯法確定的缺陷樁,還有10根隨機抽樣。采用慢速維持荷載法。承壓板面積為單樁處理面積(1.44平方米)。
2、檢測結果。從30個試點的檢測結果分析,各試點的承載力均滿足設計要求,沉降量為8.63~33.50mm。有2根鉆芯法確定的缺陷樁沉降量較大,均超過了25mm,其它各試點沉降量大小與低應變檢測結果、鉆芯法檢測結果大致吻合。
3、評價。載荷試驗能直觀地反映出各個檢測點的承載力和沉降情況,是最能貼近地基受力的實際情況,最能準確、直接測出單樁或復合地基承載力的最標準的方法,但由于成本高,檢測數量有限,—般僅為抽樣基數的0.5%~1%,要對水泥土攪拌樁的施工質量作出全面評價,還需用其它的檢測方法與之配合和補充。
四、結語
隨著粉噴樁在工程中的應用、推廣和理論研究的深入,該項技術仍將不斷地發展。施工質量控制和質量檢測是工程質量的可靠保證,在檢測過程中采用低應變檢測方法作為普查,根據檢測結果進行分類,選取不同類型樁進行有針對性的載荷試驗或鉆芯法檢測,是一種較好的方法。
作者簡介:任鴻杰(1975-),男,山東東營人,東營市建工程質量檢測站工程師,研究方向:建筑工程質量。