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TRMS31.3 礦渣輥磨的生產調試

2010-01-05 08:16:48高志新朱玉貴趙劍波王志忠
水泥技術 2010年2期

□□高志新,朱玉貴,趙劍波,王志忠

TRMS31.3 礦渣輥磨的生產調試

Commissioning Operation for TRMS 31.3 Slag Roller Mill

□□高志新1,朱玉貴1,趙劍波2,王志忠1

河北宣化黃羊山水泥有限公司于2007年8月份投資建設第二條年產60萬噸礦渣微粉生產線,生產線由西安建筑科技大學建材設計院設計,主機選用了天津仕名粉體技術裝備有限公司開發生產的TRMS31.3磨機兩臺,設計能力45t/h。生產線于2008年8月份建成投產進行調試,目前兩臺主機運行基本正常。

1 TRMS31.3輥磨運行情況分析

表1所示為TRMS31.3輥磨主機配置表。

磨機安裝完畢后,需要帶料試車,根據粉體公司要求,首先70%投料,初步設定擋料圈、蓄能器及機械限位,其初始設定如下:

(1)擋料圈高度:180mm;

(2)液壓系統蓄能器氮氣壓力:液壓缸上腔 5.5MPa, 無桿腔背壓1.8MPa;

(3)輥盤間隙:9mm;

(4)熱風閥開度:100%,冷風閥開度:0%,循環風開度:50%,主排風開度:45%;

(5)投料量:35t/h(70%投料運行),運行參數見表2。

初期磨機運行不平穩,振動大,經常抬輥或振停。主電機電流低,外循環料多。分析原因主要是料層偏薄且不穩定造成的,并且檢查發現三個輥的蓄能器壓力充氣不平衡。所以將擋料圈高度調整為200mm,氮氣壓力調整為主輥5.0MPa,備壓1.5MPa。隨后進行100%投料運行。運行參數如表3所示。

2號磨機運行比1號要穩定一些,但磨機還是經常會振動抬輥,振動值經常偏高,料床穩定性極其脆弱,所以輥壓加不起來,粉磨能力不足,外排料多,產量不達標。

表1 TRMS31.3輥磨主機配置表

表2 70%投料運行參數表

表3 100%投料運行參數

2 出現問題及處理

問題1:外排料多,時有溜子堵塞現象,皮帶機揚塵、跑料嚴重。

解決措施:對噴口環磨輥后端處進行阻擋,減小噴口環面積20%,將該處風速由 40m/s提高至 60m/s,減少外排料中的細粉量。調整后結果明顯,外排提升機電流下降至14A(1號磨)、15.6A(2 號磨),該處環境及工人勞動強度都有明顯改觀。

問題2:新喂料入磨溜子頻繁堵塞。我廠礦渣來源于宣化鋼鐵公司,距離只有1km,現場又沒有足夠的堆場進行堆放排水,通常的入磨水分為15%~19%,所以極易粘附在溜子內壁,逐漸粘厚直至堵塞溜子。最嚴重的時候兩小時堵一次,無法連續生產。生產過程中進行了仔細的觀察和分析,新喂料入磨溜子截面是一個矩形,實際堵的時候從死角處聚起使溜子變成圓形,而且是從溜子下端逐漸向上聚攏,直至堵死。下端又是內循環干粉沉落和新料混合極易堆積粘附造成的。

解決措施:針對上述情況,在溜子死角處增加了四個空氣炮定時噴吹,并在溜子下端開口處增加隔板使干濕料完全分離。采取該措施后效果明顯,磨機可連續運轉20~30d。

問題3:選粉機轉子上法蘭磨損嚴重,細度有跑粗現象。磨機運轉500h后發現有細度跑粗現象,最高達5%(0.08mm方孔篩),進磨檢查發現轉子上法蘭磨損掉一道8mm深的溝槽,法蘭上25mm高的擋條也已磨掉。

解決措施:在和仕名粉體技術人員認真分析的基礎上,在上法蘭增加一層6+4耐磨板,并在內外側同時增加一道迷宮(圖1),在線進行動平衡調整后投入使用,目前效果良好。

3 鋪料板的使用

(1)該磨機三個磨輥全部是施壓輥,穩定料層的方式,一是磨盤襯板結構為平段和斜面相結合,磨盤上面和磨輥形成5°開口以實現物料進入粉磨前排氣壓實;二是在磨輥前噴灑霧化水,增加摩擦力,降低物料的流動性。生產實際中無論物料水分多大,由于大量內循環干粉沉落下來,為使干料和新料能聚合一體,均要噴灑大量的水。但運行不穩定,經常有振動大抬輥和振停現象,輥壓小也加不起來,粉磨能力不足,不達產。由于大量水的噴入大大提高了烘干熱耗,增加了生產成本。針對這種情況,10月份提出了在兩輥間增設鋪料板的想法,以提高磨機的穩定性,提高輥壓實現達產,謀求取消磨內噴水以降低成本。天津仕名粉體公司積極支持并設計了圖紙,如圖2所示,我公司制作并安裝在1號磨進行了試驗。試驗結果良好,在入磨礦渣水分不大的情況下可以基本取消磨內噴水,磨機運行比以前平穩,輥壓也增加了0.5MPa以上,產量有所提高。

運行參數見表4。(2)經濟效益分析

1kg水分蒸發理論需要的熱值是2500kJ,我廠實物煤熱值是22990kJ/kg,按每小時每臺磨節水兩噸,年產50萬噸成品礦渣微粉,熱效率100%計 算 , 年 節 煤 量 為 :2×1000/4.2/5500/45×500000/1000=2405t, 每噸煤價600元,可年節約144萬元。

表4 運行參數

4 總結

讓磨機穩定、連續、高效運行的先決條件是保證磨機擁有穩定的料床。輥式磨的粉磨機理就是料床粉磨,有了穩定的料床,才可以保證穩定并且高的輥壓,才有足夠的粉磨能力,所以在生產控制中要采取各種手段讓磨機擁有穩定的料床。在操作上要注意幾點:

(1)控制磨機本體壓差在合理的范圍內波動。磨機本體壓差是磨機內外循環是否平衡的信號燈,要切實關注磨機本體壓差,及時采取措施穩定磨機本體壓差。

(2)確保出磨溫度穩定。入磨溫度和出磨溫度在物料水分一定的前提下要匹配,這兩個溫度的變化代表了磨機內部循環是否平衡,而不平衡將直接導致料層變厚、變薄、不穩定。

(3)穩定輥壓。在磨機振動及主機電流合理的前提下,保證盡可能高的輥壓以確保磨機的粉磨能力。

(4)穩定系統通風。該磨機是風掃磨,風是磨機系統的主動力,調試后主排風機開度一般不作調整。

(5)調整以上四點及喂料量、選粉機轉速之間的關系,讓系統參數穩定受控。

(6)通過規劃堆場、保證儲量把礦渣水分控制在10%~12%;采用鋪料板或其他方式穩定料層,不用或少用磨內噴水,從而節約烘干用煤,降低生產成本,提升產品競爭力。

TQ172.632.5

A

1001-6171(2010)02-0079-03

通訊地址:1河北宣化黃羊山水泥有限公司,河北 宣化 075100;2天津仕名粉體技術裝備有限公司,天津 300400;

2009-08-12;

沈 穎

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