王永寧,張志剛,張紅斌,王永虎
(中國石油吐哈油田公司甲醇廠,新疆 鄯善 838202)
中國石油吐哈油田公司甲醇廠24萬t甲醇/年擴建工程的配套工程KDONAr-10000/500/350型空分裝置是由四川空分設備(集團)有限責任公司設計、制造、安裝的一套帶增壓透平膨脹機的常溫分子篩吸附純化、規整填料塔無氫制氬的空分裝置,分子篩純化器為臥式雙層床結構,設計工作周期為4h,底部為活性氧化鋁 (粒度為φ3~φ5mm),上部為上海UOP公司的13X分子篩。
2007年3月,循環水系統進行預膜操作時,所加藥劑造成循環水起泡,空氣出空冷塔時夾帶大量水分,造成1#分子篩吸附床層帶水。經過對1#分子篩進行幾個周期高溫活化再生處理,重新投入生產后,1#分子篩工作末期純化后的空氣中二氧化碳含量AIA-1204在線分析值經常≥1ppm,甚至達到停車值2ppm,嚴重影響裝置的安全生產。
經過對分子篩純化器工作原理和運行狀況進行分析,認為造成二氧化碳含量超標有以下原因:(1)空冷塔出口空氣溫度偏高,空氣中飽和水含量高,分子篩靜態吸附容量降低;(2)再生污氮氣溫度偏低,致使吸附劑再生不徹底;(3) 再生污氮氣量不足,致使吸附劑再生不徹底;(4)分子篩帶水后,吸附性能下降,變劣率增大,轉效時間縮短,致使二氧化碳穿透分子篩床層。
1.降低進氣溫度
在夏季,進入純化器的空氣溫度經常超過設計指標。裝置的空氣冷卻系統配置了空氣冷卻塔、水冷卻塔。通過常溫水和冷凍水噴淋使壓縮空氣冷卻。空氣冷卻塔的出塔氣溫度TIA-1102的設計值為≤12℃。在夏季,TIA-1102經常超出設計值,達12~14℃,這大大增加了吸附器的負荷,而由于吸附溫度的升高,吸附劑的吸附性能又有顯著下降,從而增加了工況惡化的可能性。
為解決該問題,經與循環水崗位協調,將進入遇冷系統的循環水溫度控制在27℃以下,并增加水冷塔的污氮氣量,盡可能降低冷凍水溫度,保證了空冷塔的冷卻效果,將夏季的空冷塔出氣溫度控制在12℃以下。降低進入純化器的空氣溫度后,二氧化碳雖仍存在超標現象,但平均含量由1.8ppm降至1.1ppm以下。
2.提高再生氣加熱溫度
裝置原設計的吸附器加溫再生氣溫度為170℃,冷吹峰值為80~90℃,此溫度值偏低,再生時熱量不足,不能將床層底部的吸附劑完全解吸。在同樣的加熱時間內,提高加溫再生氣溫度可使加熱結束時吸附劑床層底部的溫度升高,從而減少殘留吸附量。經實踐,通過把蒸汽加熱器與電加熱器串連共用,將加溫溫度設定為195℃。提高再生氣溫度后,二氧化碳超標頻率大大降低,由原來的70%降至20%。
3.增加再生氣量
根據調整再生氣溫度后的再生狀況,對再生氣流量也進行了優化調整。裝置原再生氣量為:加溫氣8 600m3/h,冷吹氣量8 800m3/h。在實際運行中,發現再生氣量偏低,在設定的加溫時間內,不能將吸附劑床層底部溫度升至設計水平。在同樣時間內,增大再生氣量可使加溫結束時吸附劑床層底部的溫度升高,從而減少殘留吸附量。通過多次試驗后,再生氣量調節至9 600~9 700m3/h時比較適宜,每次冷吹峰值均在100℃以上,滿足了分子篩冷吹峰值溫度的要求。調整再生氣量,純化后空氣中二氧化碳含量降至1ppm以下,再未出現超標現象。
4.縮短工作時間
由于只是1#分子篩工作末期時出現二氧化碳含量報警,2#分子篩工作正常,結合以上調整措施和甲醇廠實際生產情況,通過試驗摸索,對1#、2#分子篩再生周期進行了調整,縮短了1#、2#分子篩泄壓時間和2#分子篩的再生時間,相當縮短了1#分子篩的工作時間。調整分子篩工作時間后,1#分子篩工作期間純化后空氣中二氧化碳含量AIA-1204一直控制在1ppm以下,各項參數均達到設計值。分子篩工作周期調整前后數據見表1。
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[1]魏東.分子篩純化系統的優化運行 [G].中國工業氣體工業協會第十一次會員代表大會暨2001年年會論文集.