許重富
(福建省泉州市山美水庫管理處,362000,泉州)
泉州市山美水庫樞紐工程位于福建省四大江之一——晉江中上游,是晉江流域唯一一座可控制的大型水利工程,關系到下游300多萬人民生命財產的安危,同時擔負著下游400多萬人口的生產生活用水及4.3萬hm2農田灌溉的重任,被譽為“泉州人民的生命庫”,為泉州經濟發展提供水資源的支撐和保障作用。
山美水庫位于泉州西北方向約50 km,是一座具有防洪、供水、灌溉、發電、生態調節、養殖等綜合功能的大(2)型水庫。水庫集雨面積1 023 km2,總庫容6.55億m3,調節庫容4.507億m3,主要建筑物有主壩1座(黏土心墻土石混合壩,壩長315m,最大壩高75.5 m)、副壩1座(壩址左岸護坡,高40 m)、溢洪道1座(裝設6扇12m×11.68m弧形鋼閘門)、電站2座(地下電站和壩后電站各1座,總裝機63MW)。水庫于1958年動工興建,曾兩度停建,1967年復建,1972年10月竣工,1983年完成保壩加固工程,1996年完成電站擴建,1997年完成水庫擴蓄,2005年完成1號、2號機技改和水庫安全監控系統建設。水庫按百年一遇(P=1%)洪水標準設計,設計洪水位98.78 m,洪峰流量 4 360 m3/s,萬年一遇(P=0.01%)洪水標準校核,校核洪水位102.08 m,洪峰流量 8 040 m3/s;水庫正常高水位96.48 m,相應庫容4.72億m3,死水位 57.48 m,相應庫容 0.19億m3。流域多年平均年降雨量(1973—2008年,下同)1 800 mm,多年平均徑流量12.1億m3,多年平均年發電用水量10.1億m3;1989年建成龍門灘引水工程,年引入庫水量3.55億m3。
2006年12月,福建省水利廳在福州主持召開山美水庫抗震復核大壩滲流安全研討會,與會的專家建議:對于山美水庫大壩壩體下游浸潤線的異常情況,找出原因并采取必要的工程措施,以提高山美水庫大壩的安全。水庫管理處隨即委托南京水利科學研究院對山美水庫大壩進行滲流三維分析,委托中國水利水電科學研究院對大壩進行高精度無損探查,委托福建省水利水電勘測設計院(簡稱省設計院)進行繞滲地質探查。
2007年10月,三個科研單位的分析結果顯示,山美水庫大壩主要存的安全問題有:
心墻:大壩心墻在81 m高程分上下兩個區域,上部區域含砂礫料較多,不均勻沉陷大,透水性較強,干密度低,孔隙比大,庫水通過該層向下游滲透,一定程度抬高了代替料內飽和滲流范圍,但從物探表明不存在集中滲漏通道;下部區域較為密實,膠結良好,質量基本滿足設計和規范要求。其次,心墻在施工中出現裂縫,雖經開挖回填處理,但回填的碾壓質量控制不夠,壩體與壩基接合部的碾壓質量控制不夠,造成不均勻沉陷并且出現裂縫,尤其右岸表現較為嚴重。第三,從三維滲流有限元計算成果來看,高水位下大壩心墻平均坡降滿足要求,心墻下游反濾層尚可,但上部反濾層有局部淤堵。
壩基滲流:大壩壩基清基和防滲帷幕處理基本符合要求,但兩岸裂隙發育,防滲帷幕施工沒有采取連續防滲帷幕體系,給壩基防滲帶來安全隱患;左壩肩存在30 m風化層,帷幕灌漿沒有有效截斷左壩肩風化巖層,存在一定繞壩滲漏;大壩右壩肩存在強風化層和弱風化層,帷幕沒有延伸截斷該層,蓄水后出現繞壩滲漏,造成現狀下代替料內出現過高的飽和滲流。
下游代替料:大壩代替料滲流異常,飽和區較高,不符合規范設計要求。其土層為含碎石砂質黏土或含碎石粉土,土層較密實,但土層不均勻,局部滲透性強,代替料下與砂礫石層沒有反濾層,細料易流失在砂礫石層內,發生接觸管涌破壞,使壩面局部沉陷。代替料若繼續保持目前的滲流狀態,長期滲流作用下代替料細料向下流失到砂礫石反濾層中,將繼續發生壩下游坡面凹陷,代替料內產生裂縫,并波及大壩心墻,嚴重影響大壩安全蓄水,應采取措施消除代替料內滲流狀態引起的安全隱患。
2007年11月,省水利廳主持審查上述三個科研單位的滲流安全評價報告,并通過了審查。2007年11月,水庫管理處委托省設計院對山美水庫大壩防滲加固工程進行設計,2008年3月提交成果,同年10月,防滲加固工程通過泉州市發改委的批準。
根據大壩布置及三維滲流安全反饋計算與分析結果,防滲加固工程主要是對兩岸繞壩滲流進行防滲處理,即采用“上堵下排”的設計原則,在兩岸壩肩設置防滲帷幕來減少繞壩滲流及在兩岸壩坡設置水平排水孔以降低兩岸山體的地下水水位,防止對壩基礎、兩岸邊坡穩定產生不良影響。
兩岸繞壩滲流防滲帷幕灌漿即“上堵”的設計方案布置如下:
大壩左岸壩肩樁號0+000—0-219 m之間設置帷幕灌漿孔一排,孔距2.0 m,帷幕灌漿深度 23~44 m。
大壩右岸壩肩樁號壩0+290—0+405之間設置帷幕灌漿孔一排,孔距2.0 m,帷幕灌漿深度3~37 m。
大壩右岸壩肩樁號0+300至大壩下游上壩路平臺之間的岸坡設置帷幕灌漿孔一排,灌漿孔孔距2.0 m,80 m高程以上的帷幕灌漿平均深度20 m,80 m高程以下的帷幕灌漿深度盡可能達到42.28 m。
“下排”設計:大壩兩岸繞壩滲流引起下游岸坡山體的地下水位偏高,根據“上堵下排”的設計原則,在大壩左岸下游原上壩路和下游壩坡之間的岸坡以及大壩右岸下游原設計副壩和下游壩坡之間的岸坡設置水平排水孔,即右岸岸坡在90 m高程以下的岸坡位置設置水平排水孔,孔排距2.5m,孔深8m,孔徑46 mm,梅花形布置;左岸岸坡在84 m高程以下的岸坡位置設置水平排水孔,孔排距2.5 m,孔深8 m,孔徑46 mm,梅花形布置。
2008年10月,防滲加固工程公開招標,福建省水利水電工程有限公司中標承建,2009年1月工程開工建設,2009年8月底主體工程全部完工,實際完成帷幕灌漿243孔,鉆孔工程量8 371 m,灌漿工程6 996 m,其中左岸帷幕灌漿110孔,鉆孔工程量4 395 m,灌漿工程量3 974 m;右岸帷幕灌漿133孔,鉆孔工程量3 976 m,灌漿工程量3 022 m;完成帷幕灌漿質量檢查孔24孔867 m;完成排水孔3 322 m。
灌漿質量檢查均在灌漿部位結束14天后進行,檢查孔按逐步加密法進行鉆孔、分段壓水試驗、灌漿回填等工序進行,檢查孔孔深比臨近帷幕灌漿孔深多3 m,以單位吸水率小于3 Lu為符合標準和要求。
根據設計單位、監理單位以及建設單位的共同研究并確認,在大壩左右岸三條帷幕灌漿線中選擇了24個帷幕灌漿檢查孔,進行鉆孔和分段壓水試驗,目的就是檢查帷幕灌漿的效果。從24個孔的壓水試驗結果看來,帷幕灌漿效果顯著,質量達到標準。主要有:
①在總共152段(每段5 m左右)壓水試驗中,最大透水率為2.73 Lu,最小透水率0.24 Lu,均在設計要求標準3 Lu以下,其中透水率超過2 Lu的壓水段只有21段,占總壓水段的13.8%,透水率小于2 Lu的壓水段有131段,占總壓水段的86.2%。
②從壓水試驗結果和范圍看,透水率大于2Lu的壓水段都在表面的土層中和強風化的地段,未達到正常蓄水位高程,對下游代替料的含水量影響較小,而在巖石層中透水率基本上均在2 Lu以下,效果較好。
檢測分為兩個階段,第一階段通過預測孔對壩肩巖體灌漿前的性狀測試,了解灌前壩肩巖體的風化帶和節理裂隙、斷裂破碎帶分布特征。第二階段對灌漿后檢測孔的超聲波測試,檢測灌漿效果。
現場測試從2009年3月開始到7月結束。對灌漿過程、檢查孔布置和施工進行跟蹤,共完成28孔的超聲波檢測。其中灌漿前預測孔15個,灌漿后檢查孔13個。
在13個超聲波檢測孔,共壓水(或灌漿)70段:其中67段(占總段數的95.7%)超聲波檢測評判為灌漿效果好,其他3孔中的3個檢測段YBJ3檢查孔 2.0~7.2 m 段 (高程 104.915~99.715)、YBJ4 檢查孔 14.8~19.6 m 段(高程 99.184~94.384)、ZBJ4 檢 查 孔7.0~9.8 m 段(高程 101.034~98.234)超聲波檢測評判為灌漿效果差,占總段數的4.3%。參照《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》(L/T 5148-2001)6.9.7,可評判為帷幕灌漿工程質量合格。
從灌漿前、后超聲波測試對比,總體上灌漿效果好。灌前巖體中主要結構裂隙面和局部巖體破碎帶所形成的超聲波低速帶,灌后超聲波波速明顯提高,聲測柱狀剖面圖上,超聲波縱波波速低值點減少,低值點數值多有相應的提高,波速離散系數減小。說明巖體中主要結構裂隙面和局部巖體破碎帶水泥灌漿充填較好,起到主要的阻水作用,提高了巖體的抗滲能力。
(1)大壩自動化監測數據成果
山美水庫于2005年建成了國內較為先進的大壩安全監測和評價系統,水庫大壩下游坡共埋設14個滲透壓力傳感器,其中埋設在代替料中有4個測點,埋設在代替料和透水層交界的有3個測點,埋設在透水層中的有2個測點,埋設在基巖中的有5個測點,從近3個月的監測結果與2005年以來同期、同庫水位、庫水位相同變化趨勢(近3個月庫水位逐月同比下降)的監測資料對比分析,14個測點均有不同程度下降,其中大壩的最大斷面0+167斷面中較有代表性的測點B08A和B09A(此兩點均埋設在代替料中),與2005—2008年的監測資料對比,分別下降了1.33m和1.06m,0+225斷面中埋設在代替料中的B12A、B13A分別下降了0.17m和0.99m。
(2)大壩測壓管觀測數據成果分析
①上游當月平均庫水位相近,9月平均庫水位84.93 m,10月平均庫水位85.47 m,選取月平均庫水位在84.50~85.50 m范圍的測量數據。
②水文、氣象條件較為相似(考慮到降雨產生的地表水可能會匯集到測壓管內,影響觀測結果)。從氣象條件看灌漿結束后的這4次測壓管觀測,天氣干旱,測量前一星期水庫庫區范圍內無降雨。
③水庫大壩于1972年建成投產至1990年,經過20年時間,大壩的沉降、位移已趨于穩定,因此選取1990—2008年之間的觀測數據。
根據這三個條件進行篩選,選取1997年1月15日、1997年1月31日、2003年1月15日三次典型觀測數據作為比較。
從大壩測壓管觀測數據比較分析:①108平臺各個測點均有較明顯的水位下降,降幅為1.2~2.97m不等。②90平臺各點管內水位變幅為0.35~0.6 m。③75平臺1號測點變化下降了1.18m,2、3號測點不明顯。從以上結果可以看出,灌漿后大壩各測壓管的水位有不同程度的下降,表明灌漿效果良好。
從大壩防滲加固工程的各項成果分析表明,大壩防滲加固效果比較明顯,主要體現在:
①大壩代替料滲流異常、飽和區較高的現象已經明顯改善,水位均有不同程度的下降,繞滲導致代替料中浸潤線較高的現象明顯好轉。
②帷幕灌漿已經延伸到大壩右壩肩的弱風化層,并截斷該弱風化層,灌漿各項檢測效果明顯。
③巖體中主要結構裂隙面和局部巖體破碎帶的抗滲能力有明顯提高,起到阻水作用。
④水庫第一次安全鑒定時間為2001年,隨著防滲加固工程的完成,建議進行第二輪大壩安全鑒定,全面分析大壩安全形態。
⑤防滲加固工程結束后的自動和人工監測資料系列短,具有局限性,建議進行長期觀測、分析、比較。
[1]王士軍,段祥寶.山美水庫大壩滲流安全評價報告[R].南京水利科學研究院,2007.
[2]福建省山美水庫大壩防滲加固工程設計報告[R].福建水利水電勘測設計研究院,2007.
[3]福建省山美水庫大壩防滲加固工程超聲波檢測報告[R].福建水利水電勘測設計研究院,2009.