劉小飛
易門銅業有限公司ZO-6500型VPSA制氧系統一臺羅茨鼓風機,型號為ARG500,轉速742r/min,排氣壓力49kPa。該風機最高振動值從2009年4月15日起開始逐漸變大,由表1可看出,水平振動速度有效值超出了15mm/s的允許范圍,垂直振動速度有效值也有所上升。造成系統多次聯鎖停機,嚴重影響了風機安全運行。由于該制氧系統使用的風機出口壓力每隔24s都要完成一個從31~41kPa加壓過程,風機的出口壓力波動頻繁,振動值隨壓力也相應發生變化,給分析和查找振動原因帶來了一定困難。為此,對風機振動進行了全面的測試和分析,找出了故障原因,并進行了處理,保證了風機的安全運行。

表1 風機振動趨勢 mm/s
引起風機振動大的因素較多,主要原因有以下幾種。
(1)地腳螺栓松動,主要表現在垂直方向振動較大。
(2)聯軸器找正不合格,表現在:軸向振動較大,與聯軸器靠近的軸承振動較大,振動程度與負荷關系較大。
(3)風機基礎剛度差,故障特征為:振動頻率為工頻,振動時域波形為正弦波;垂直方向振動速度異常。
(4)與風機連接的管道配置不合理,主要是與風機連接的防振接頭老化,管道與風機形成共振。
(5)同步齒輪嚙合間隙大,齒面接觸精度不夠,也可導致水平振動超標。
(6)轉子不平衡,振動表現為:水平方向振動較大,且振動頻率與轉速同頻;振動大小與機組負荷無關。
(7)軸承損壞及軸系零件松動,主要表現在:軸承溫度高并有異響;水平、軸向、垂直振動都有異常。
根據以上分析,分別對風機地腳螺栓、聯軸器、風機基礎及與風機連接的管道進行了檢查,未發現異常。并且在2007年因振動大對風機基礎進行過重新加固澆灌,因此也可以排除風機基礎剛度差的原因。軸承溫度無變化以及未發現異常聲音。
為查清原因,5月3日用振通908簡易測振儀對風機水平、垂直、軸向振動進行測量,風機出口壓力在31~41kPa運行時測量結果見表2,由表2可看出,后軸承比前軸承振動值大3mm/s左右,說明振動是從后軸承引起。為檢查是否存在轉子動不平衡,對風機出口壓力下降到21~34kPa和升到35~45kPa分別進行了測量,振動值無明顯變化。因此可以肯定,風機轉子不存在動不平衡,振動源出在風機后端,可能是軸承及軸系零件松動造成。

表2 修理前后振動值 mm/s
風機后端裝配有同步齒輪、軸承、調整墊及軸承定位襯套,為排除故障,決定對風機后端拆開檢查,發現同步齒輪嚙合良好,齒面處于磨合狀態,無明顯磨損現象,初步排除了齒面接觸精度不夠原因。拆除同步齒輪后,發現兩個轉子的軸承鎖緊螺母非常松,軸承明顯跑內圈,拆下軸承后測量軸已磨損0.5mm。并且軸承定位襯套的定位銷掉了,襯套處軸也磨損嚴重。產生振動的原因可以確定:由于軸承鎖緊螺母松動,造成軸承跑內圈,軸承定位襯套出現相對運動,導致轉子徑向間隙及同步齒輪嚙合間隙大,振動值增大。
該風機葉輪與軸采用熱裝,無法更換軸,而購買一套轉子費用較高,時間較長,是生產經營所不允許的。經分析研究決定對軸進行修復,為防止轉子產生彎曲變形,使表面粗糙度達到要求,采用激光熔覆新技術和表面噴鍍方法。
激光熔覆技術可以解決手工電弧焊、氬弧焊、噴涂、鍍層等傳統修復方法無法解決的材料選用局限性、工藝過程熱應力、熱變形、材料晶粒粗大、基體材料結合強度難以保證等問題。激光熔覆層與基體為冶金結合,結合強度不低于原基體材料的90%,基體材料在激光加工過程中僅表面微熔,微熔層為0.05~0.1mm,基體熱影響區一般為0.1~0.2mm,溫升不超過80℃,激光加工后無熱變形。且覆層組織致密,晶體小、無孔洞、無夾渣裂紋等缺陷。
修復工作委托昆鋼聯合激光公司進行,利用一臺2kW的激光機,對所需修復部位進行手工熔覆修復。在修復中要求選用合理的熔鑄金屬,以保證修復部位的金屬機械性能。在各部位激光修復后再進行金切加工,然后對軸承配合部位進行耐磨層噴涂(鈷基鎳鉻合金),恢復到受損前的原始尺寸。修復后對轉子作動平衡檢驗,剩余不平衡量左為10.05g、右為6.107g(合格值為小于 50g)。
5月12日處理完裝配試車各振動數據見表2,羅茨鼓風機振動大大降低,確保了設備安全正常運行。
(1)設備故障診斷技術是提高設備檢修質量和效率的有效手段。
(2)診斷測點及方向的選定對提高診斷的準確性有舉足輕重的作用,監測測點應盡量地反映機器可能出現的各類故障信息。
(3)機械設備振動故障形式多種多樣,各不相同,原因是復雜和交錯影響的,振動故障源也可能是多源頭的,所以應綜合采用多種監測技術和手段。
(4)激光熔覆新技術加表面噴鍍對大型風機軸修復經濟、實用、可靠。
W10.02-27