李強
(大慶油田有限責任公司第五采油廠第一油礦測試隊,黑龍江 大慶163000)
某油田目前已經進入高含水期,油田開發難度越來越大,由于層間差異大、注水水質差導致停注井、欠注層逐年增多,分析2004年到2008年注水合格率注水井欠注層位逐年增多,測試調配合格率和注水合格率也在逐年降低,影響水量逐年加大。
2008年共上報作業208井次,其中遇阻報作業72井次,占作業總井數的34.62%,日影響水量5310方。這些情況嚴重的影響了測試工作,影響了開發指標。為了進一步搞好某油田的注水開發,做到注好水、注夠水,確保注水工作的順利實施,需要查清注水水質狀況以及對地層的影響、對測試工作的影響,提出相應的解決措施。
注入水水質是指溶解在水中的礦物鹽、有機質和氣體的總含量,以及水中懸浮物含量及其粒度分布。水質指標可分為物理指標和化學指標兩大類。通常,物理指標是指水的溫度、相對密度、懸浮物含量及其分布、石油的含量。注入水的化學指標是指巖石的總含量、陽離子(如鈣、鎂、鐵、錳、鈉和鉀等)的含量、陰離子(如重碳酸根、碳酸根、硫酸根、氯離子、硫離子)的含量、硬度與堿度、氧化度、PFI值、水型、溶解氧、細菌等等。對于一定的油氣層,合格的水質必須滿足注入水與地層巖石及其流體相配伍的物理和化學指標。
注入水的水質不合格會堵塞孔隙孔道.使滲透率降低。地層吸水能力下降,同時還可能使設備腐蝕加劇,因此注入水應滿足以下要求:機械含量及其粒度不堵塞喉道;注入水中的溶解氣、細菌等造成的腐蝕產物、沉淀物不能造成油氣層堵塞;與油氣層水相配伍;與油氣層的巖石和原油相配伍;綜上所述,注水時要對水源進行沉淀、過濾、脫氧、和暴曬等處理,確保水質符合要求。
注水井測試主要是了解油層或注水層段的吸水能力,鑒定分層配水方案的準確性,檢查封隔器是否密封,封隔器是否正常,檢查井下作業施工質量等。
2008年測試過程中問題井253井次占分層井48.84%,平均單井測試時間8.8天比正常井測試多3.8天。
1)憋壓的影響
目前油田注水的現狀是清污合注,注入水中帶有大量的雜質、懸浮物等。這些物質部分附著在管壁上形成管壁垢,有部分分層井測試過程中儀器下井與管壁接觸將管壁垢碰下,造成憋壓、堵水咀,給測試工作帶來了很大的難度.儀器下井過程中憋壓、堵水咀為173井次占分層井的33.4%,平均單井測試時間9天,單井平均測試時間將延長4天.如某井 下流量計測試完成后,壓力由12.6Mpa-14.0Mpa,水量由80m3/d-20m3/d。某井偏1水咀1.8儀器下井后壓力由11.6Mpa上升到12.5Mpa,全井沒有水。將水咀撈出發現水咀被細小的顆粒堵死。
2)流量計和水表存在差異
注入水內含有雜質、懸浮物、油污、硫酸鹽還原菌等物質。這些物質附著在水表的葉輪上,造成水表與流量計之間存在誤差。致使在水井測試過程中經常出現水表水量和流量計水量不對扣的情況。這樣的水井在測試過程中占有一定的比例。往往需要采油隊更換水表,有的時候一口井更換了多塊水表和流量計都不對扣,加大采油隊和測試隊的工作量,2008年下半年在測試中共發現流量計壓力、水量與水表水量和壓力表壓力存在差異35井次占分層井10.8%,平均單井測試時間7.8天,比正常井測試時間多2.8天。
如:某井在測試過程中,在相同壓力下流量計測試的流量和水表的水量誤差30m3/d,更換了2塊水表,流量計和水表才對扣,該井從測試開始到測試完成用了11天的時間。

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注水井因井內鐵銹、臟物多、管柱結垢、配水器工作筒銹蝕、偏空堵或偏孔生銹、偏孔內有泥砂,水井地下分層管柱由于長時間使用,管柱結垢嚴重造成井下管柱內徑變細而無法通過特別是長時期洗井不徹底,井內雜質無法洗出,等原因造成測試投撈器遇卡、遇阻的現象經常發生。2008年掉卡、遇阻報作業共38井次。
a.因為管柱結垢和砂卡而作業是23井次。
b.由于注水井套管變形遇阻而作業8井次。
c.其它雜物、油泥、油管錯位造成遇阻7井次。
注水合格率就是衡量和檢查注水層段是否按照分層配注量注水的一項重要指標。因此,提高注水層段合格率就是提高了注水井注水的有效利用程度。由于注入水含有大量的懸浮物這些物質主要包括注水系統的腐蝕產物、細菌、乳化油滴、固相微粒等,這些懸浮物比較容易在儲層喉道處被捕獲、沉積,堵塞喉道,降低油層的滲透率,在注水壓力的作用下,自射孔孔眼向儲層深部滲流,隨著侵入深度的增加,在近井形成污染帶,損害了油層,2004年調配合格率92.4%,2005年調配合格率92.3%,2006年調配合格率90.2%,2007年調配合格率87.8%,2008年調配合格率87.7%,從上面數據看,由于水質影響,欠注層在逐年增多,造成注水井測試的調配合格率在逐年下降,因而注水合格率也在逐年降低,影響水量也在逐年加大。
5.1 提高脫前爐的溫度。通過升高溫度,削弱了油水界面的薄膜強度,同時通過升高溫度也加大了油水比重差,加速了乳狀液的分解。
5.2 及時回收沉降罐內的污油。沉降罐內的污油太多,會影響沉降罐的出口含油,并且污油在沉降罐內時間過長成為老化油,回收會引起脫水器波動。
5.3 注水站要安裝精細過濾裝置,嚴格執行反沖洗制度,按時定量投加藥劑,以除掉過量的懸浮物和含油量。
5.4 注水管線要進行防腐處理;注水井要采取定期洗井,使進出口水質保持一致。
5.5 定期進行水質檢測.使站、管線、井口,井底水質一致。
[1]王紅艷,張萍.注水水質對勝坨油田注水井吸水能力的影響[J].油氣采收率技術,1997.