楊 力 趙英香
優秀的操作員需要具備豐富的理論知識和經驗積累,只有理論與實踐相結合,才能增強操作主動性和預見性,提高駕馭生產線的能力。筆者在2500t/d、5000t/d窯的調試過程中對中控操作有了頗多體會,進行了總結,以促進技術交流。
⒈要根據氣體分析調整風、煤、料的合理匹配,優化操作參數。新型干法窯系統能對O2、CO含量、NOX濃度等系統氣體參數作出準確分析,若根據氣體分析結果及時調節系統風量,控制合適的過??諝庀禂?,就可以避免盲目大風操作帶來的熱損失,降低高溫風機功耗。
⒉根據二次風溫的變化判斷窯內煅燒狀況和熟料結粒情況。新型干法窯冷卻機的熟料冷卻效果好,熱回收效率高,二次風溫一般能保持在1100~1200℃。如果二次風溫偏高,超過1200℃,說明燒成溫度高,出窯熟料結粒好,有過燒跡象,操作中要減少窯頭用煤,適當降低窯后溫度;如果二次風溫偏低,說明燒成溫度偏低,熟料結粒不好,需要加強窯內煅燒;如果二次風溫下降較多,且一段篦壓較低,說明冷卻機頭部有堆“雪人”或大塊的可能,要及時通知現場檢查、清理。
⒊關注原料、煤磨操作參數變化,判斷生料成分和煤粉質量可能出現的變化。若入磨廢氣溫度控制較低,說明石灰石較好,含土量少,配料上要提高粘土質原料的配比,反之說明石灰石較差,含土量大,配料上要提高石灰石配比。另外,不同品質原煤入磨后磨機工況和操作參數也會發生不同變化。因此,操作員要通過關注原料、煤磨操作,提高原燃材料變化的預見性,掌握操作主動性,進一步優化操作參數與經濟指標。
⒋重視升溫中的預投料。新建生產線或生產線計劃大修后,升溫時間較長,在尾溫達到700℃左右時,要進行一次預投料。以5000t/d生產線為例,設定喂料量20~30t/h,連續喂料10~20min,用來檢查喂料設備是否正常,預熱器系統是否暢通,同時,對預熱器管道進行一次較好“清洗”,將附積的未燃盡煤粉“清洗”入窯,消除今后操作中的安全隱患。
⒌“燒流”的中控判斷和操作處理。燒流后果極其嚴重,會燒損篦板甚至流入空氣室燒壞大梁,其通常是由燒成溫度過高或者生料成分發生變化,導致硅酸鹽礦物最低共熔點溫度降低造成的,容易在投料或停窯操作中發生,燒流時,窯前幾乎看不到飛砂,火焰呈耀眼的白色,NOX異常高,窯電流很低,因此,窯操作員在投料或停窯操作中若發現窯電流偏低時,一定要根據操作參數和工業電視來綜合判斷窯內是欠燒還是過燒,發現燒流時要大幅度減煤,盡可能降低窯內溫度,嚴重時要窯頭止煤,如果物料已流入冷卻機,要密切關注冷卻機篦下壓力、篦板溫度,加大冷卻風量,嚴重時做停窯處理。
⒍分解爐用煤的調節控制。預分解窯的發熱能力來源于窯頭和分解爐兩個熱源,物料的預燒主要由分解爐完成,熟料的燒結由回轉窯決定,因此,在操作中必須以爐為基礎,前后兼顧,爐窯協調,確保預分解窯系統熱工制度的合理與穩定。在燃燒完全的條件下,操作員要通過分解爐加減煤的操作,控制分解爐出口氣體溫度,控制分解爐出口溫度在870~890℃,確保爐內料氣的溫度范圍,保證入窯生料的分解率在90%~92%左右。
⒎窯內“結蛋”操作。在回轉窯操作中,若風、煤調配不當,窯內通風不良,會造成煤粉燃燒不完全,到窯后去燒,窯尾溫度過高,窯后物料出現不均勻的局部熔融,形成結蛋的核心,而后在窯內形成大蛋。窯內結大蛋時,首先表現為窯電流的不規則波動,電流曲線波幅明顯增加且有上升趨勢。其次,直徑較大的“蛋”會嚴重影響到窯內通風,表現為窯尾負壓升高,火焰變短,嚴重時有回逼現象。最后,由于窯內有效通風量減少,窯頭煤粉會出現不完全燃燒,大蛋進入燒成帶后,NOX濃度大幅度下降,窯頭變渾濁。根據以上因素判斷出窯內結大蛋時,可根據實際情況適當加快高溫風機轉速,加強窯內通風,減少窯頭煤量,保證煤粉完全燃燒,避免CO出現,同時適當減產,提高窯速,盡快將蛋滾出窯內,防止其在窯內停留更長時間,結成更大的蛋??傊?,調整要適當,確保窯系統熱工制度的穩定,在大蛋滾出之前,應保持篦冷機前端一定的料層厚度,使大蛋在滾入篦冷機時有一定緩沖,防止砸壞篦板。
⒏計劃停窯的“三空”操作。計劃停窯檢修時,在操作上要做到“三空”,即“煤粉倉內煤粉燒空”、“標準倉內生料送空”、“窯內熟料倒空”。部分操作員在止料后便控制最低窯速,連續慢轉窯倒空窯內熟料,是不可取的。窯速太慢,倒空窯時間長,會增加電耗。另外,若連續慢轉窯,窯內窯皮長厚,不利于停窯后窯內檢查和檢修。