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大型火電機組凝泵和脫硫增壓風機變頻改造DCS邏輯設計與應用

2010-05-29 09:40:28江蘇國信揚州發電有限責任公司楊凱翔
自動化博覽 2010年9期
關鍵詞:變頻器

(江蘇國信揚州發電有限責任公司) 楊凱翔

1 控制需求分析

1.1 凝泵3B變頻改造電氣需求

凝結水熱力系統為火電廠典型配置,改造前凝泵3A或3B任一臺以工頻(50Hz)方式運行均可匹配100%的機組負荷,當凝泵出口母管壓力低時備泵聯啟,除氧器水位通過凝泵后主/輔調門控制,在變頻改造前系統有較大的節流損失;變頻改造后主/輔調門維持全開,通過控制凝泵轉速來調節除氧器水位,實際節約能耗可達30%(400MW時)。

因凝泵為一用一備運行結構,變頻改造僅針對主力泵3B。電氣一次系統改造前后如圖1,其中改造前的電氣主開關QF改造后變更為工頻電氣開關QF3,QF1、QF2、變頻器(U3B)為本次改造新增設備。

改造后DCS實現對凝泵3B的工頻電氣開關(QF3)、變頻器入口電氣開關(QF1)和變頻器(U3B)的遠方合/斷及啟/停控制;變頻器出口開關(QF2)由電氣側聯鎖控制,DCS側僅作畫面監視。

圖1 凝泵3B變頻改造前后電氣一次系統對比及DCS新增控制對象說明

1.2 脫硫增壓風機變頻改造電氣需求

脫硫增壓風機熱力系統為火電廠典型配置,增壓風機3A/3B并列運行,任一臺風機異常(電流大或跳閘)則聯開脫硫旁路擋板,風機入口負壓通過調節風機入口導葉來控制,有較大的節流損失;變頻改造后風機入口導葉維持全開,通過控制風機轉速來調節風機入口負壓,實際節約能耗可達40%(400MW時)。

增壓風機3A、3B一次系統結構相似并相互獨立,改造后結構如圖2。其中圖中QF開關為改造前的電氣主開關,QF1、QF2、QF3及U3A/U3B(變頻器)為本次改造新增設備。

改造后DCS實現對每臺增壓風機的電氣主開關(QF)、工頻旁路開關(QF3)和變頻器(U3A/U3B)的遠方合/斷及啟/停控制;變頻器進出口開關(QF1、QF2)由電氣側聯鎖控制,DCS側僅作畫面監視。

圖2 脫硫增壓風機3A/3B變頻改造后電氣一次系統及DCS新增控制對象說明

1.3 凝泵與增壓風機變頻改造控制需求比較(見表1)

表1 凝泵與增壓風機變頻改造控制需求比較

2 控制邏輯設計及整定

2.1 凝泵3B變頻改造DCS控制邏輯

據以上分析,凝泵3B變頻改造的DCS控制邏輯設計關鍵在于:1)變頻、工頻為獨立的電氣一次回路;2)危急狀況的聯鎖功能;3)除氧器水位自動。實際DCS設計見圖3。

設計及調試整定細節如下:

? 凝泵3B的外部允許和跳閘條件(如熱井水位低、軸承溫度高等)對工頻電氣開關QF3、變頻電氣開關QF1同時有效。

? 凝泵3B工頻啟動(QF3合閘)允許條件需補充“QF1且QF2分閘”;將“QF1分閘”作為投用工頻備用的必要條件;將“QF1合閘”作為撤出工頻備用的充分條件。因變頻器啟動升至50Hz系統需要較長時間,為避免出現“悶泵”,系統不具備以變頻方式自動聯啟的功能。

? 變頻高壓合閘允許條件需補充“QF3分閘”、“變頻器允許高壓合閘”;變頻高壓跳閘條件需補充“QF1或QF2保護跳閘”及“變頻器重故障”。

? 變頻器啟動允許條件為“QF1分閘”、“QF3分閘”、“無變頻器相關故障”;為避免電氣設備狀態不一致,“QF1分閘”將聯鎖(脈沖)變頻器停運。

? “QF3合閘”為工頻運行狀態;“QF1合閘、QF2合閘、變頻器運行”為變頻運行狀態。由此兩信號觸發相關控制聯鎖(如凝泵B出口門聯開、凝泵3A聯啟等)。

? 當凝泵3B投變頻自動時,除氧器給水調門強制手動,反之亦然;當凝泵3A聯啟后,在5秒鐘內將給水調門強迫置位為隨機組負荷變動的固定值并且手動,實際如表2所示。

表2 當凝泵3A聯啟后的數據變化

? 當凝泵3B投變頻自動時,不僅要保證除氧器水位,又要保證凝泵出口母管壓力不致過低。經試驗,在除氧器給水調門全開條件下,各主要負荷點凝泵穩態出力如表3所示。

表3 各主要負荷點凝泵穩態出力

依據以上試驗數據,最終整定:凝泵3B變頻運行時,泵出口母管壓力低于1.1MPa時聯啟備泵(工頻運行時定值為1.5MPa不變);凝泵3B變頻自動調節范圍為360MW~630MW,33Hz~50Hz,當負荷低于360MW時,維持凝泵3B在最低頻率運行,除氧水位通過補水調門自動控制。

? 凝泵3B變頻自動是典型的串級三沖量控制系統(如圖4),三沖量分別為除氧器水位(主回路被調量),高加出口流量(副回路前饋),除氧器補水量(副回路被調量)。

圖4 凝泵3B變頻自動控制邏輯圖

副回路的作用是在變負荷過程中,除氧器補水量迅速跟蹤高加給水量的變化,控制調節的動態偏差,主回路的作用是緩慢平穩地調節最終水位,控制調節的穩態偏差。經試驗整定,最終主回路參數為(比例增益P—0.6;積分時間I—480), 副回路參數為(比例增益P—0.18;積分時間I—160),除氧器水位動態偏差為±60mm,穩態偏差為±20mm。

2.2 增壓風機3A/3B變頻改造DCS控制邏輯

據1.3節的分析,增壓風機變頻改造的DCS控制邏輯設計關鍵在于:

? 變頻、工頻在同一個電氣主開關下。

? 危急狀況的聯鎖功能。

? 操作員順控“一鍵啟停”功能。增壓風機3A和3B的DCS控制邏輯相互獨立并雷同,以增壓風機3A為例DCS設計見圖5。

圖5 增壓風機3A變頻改造控制邏輯設計總圖

設計及調試整定細節如下:

? 每臺增壓風機有4套相互獨立并行的順控邏輯,即為“工頻順控啟”、“工頻順控停”、“變頻順控啟”、“變頻順控停”。任一套順控實現“一鍵啟動”,程序啟動后閉鎖其余順控的執行;設備所處狀態也閉鎖部分順控功能,如“已處于變頻運行狀態”將只能執行 “變頻順控停”,其余順控將閉鎖。

? 每套順控有類似的結構形式,以變頻順控啟動為例,順控程控軟件結構見圖6。

圖6 IP3A變頻順控啟動控制結構圖

? 無論是工頻運行還是變頻運行,只要電氣主開關QF分閘,均將導致增壓風機停運。因此在保護邏輯設計上,因工況異常需要增壓風機跳閘的在DCS內部只需采取一個動作,即QF分閘。為保證系統初始位置的正確性,當DCS檢測到QF分閘信號后,(脈沖)聯鎖變頻器停運、旁路開關QF3分閘。當變頻支線或工頻支線電氣故障時,需要判斷實際運行工況,才能觸發QF分閘。如變頻器重故障或QF1綜保動作或QF2綜保動作時,必須同時不在工頻運行模式,才能觸發QF分閘。

? 電氣主開關QF合閘允許條件同改造前;“QF已合閘”為變頻器啟動允許和QF3合閘允許的必備條件,變頻和工頻相互閉鎖,即只有QF1、QF2分閘才允許QF3合閘,反之亦然,同時如存在變頻器和QF3自身的電氣故障也不允許啟動。

? 順控指令和操作員手動指令受允許條件的限制,保護跳閘指令無條件執行。

? “QF且QF3合閘”為工頻運行狀態;“QF、QF1、QF2合閘、且變頻器運行”為變頻運行狀態。這兩個狀態信號任一個為“1”則表示增壓風機運行,全為“0”則表示增壓風機停運。由于這樣的組合信號過于繁瑣,實際僅用于狀態顯示和允許限制。

? 為保障機組安全,增加事故工況聯開脫硫煙氣旁路擋板條件如下:

① 電氣主開關QF已分閘(脈沖);

② 電氣主開關QF或變頻器輸出電流大于190A;

③ 電氣主開關QF合閘且QF電流小于5A(脈沖)。

雖然邏輯設置上所有保護都集中于QF,為了防止下線開關的偷跳設置了第③條,而增壓風機啟動階段旁路擋板須處于開位,與此并不矛盾。另外為防止運行人員誤操作將變頻器和QF3的單操功能取消,正常時只能通過順控啟停系統,異常時運行人員可將QF緊急分閘。

? 增壓風機的變頻自動相對簡單,變頻和導葉只是風機出力調節的不同方法。因此頻率調節自動回路設計與導葉調節幾乎是雷同的,都是單PI調節器加上風機平衡回路(圖略)。因主機爐膛負壓自動系統的存在,頻率調整范圍不受過程工況的限制,因電氣設備特性需要將頻率自動調整范圍確定為20Hz~48Hz。在實際調試中,因頻率調節的靈敏度高于導葉,將PI中的增益和積分作用都適當減緩,最終整定PI調節器參數為(P—0.3;I—45);對應導葉調節參數為(P—0.5;積分時間I—30),增壓風機入口負壓動態偏差為±40Pa,穩態偏差為±15 Pa。

3 結束語

控制邏輯的結構隨對象特性和控制需求而定。凝泵是一用一備的系統,變頻系統自身較為簡單,關鍵在于自動調節和備泵聯啟;脫硫增壓風機是兩臺并列運行,變頻系統較為復雜,采用順序控制變“被動聯鎖”為“主動聯鎖”,可有效避免信號失效帶來的拒動。

[1] 黃晉營. 高壓凝結水泵變頻改造的應用[J]. 廣西電力, 2008, 31(2).

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