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碗米坡水電廠AGC控制策略改進

2010-07-14 15:44:24胡曉陽龔傳利
水電站機電技術 2010年3期
關鍵詞:分配振動

胡曉陽,龔傳利

(1.湖南五凌電力有限公司,湖南長沙410007;2北京中水科水電科技開發(fā)有限公司,北京100038)

0 引言

自動發(fā)電控制(簡稱AGC)是現(xiàn)代化水電廠必備功能,水電機組啟停和調(diào)節(jié)速度快的特性,使水電廠AGC在電力系統(tǒng)調(diào)峰中擔任更為重要的角色。但水電機組參與AGC運行后由于負荷調(diào)節(jié)過于頻繁導致機組磨損嚴重,如何減少機組磨損、提高水電廠運行效率是完善合理的AGC控制策略需要優(yōu)先考慮的內(nèi)容。

碗米坡水電廠裝機容量為240MW,單機80MW,電廠AGC功能于2005年12月正式投運參與湖南省調(diào)調(diào)節(jié),在運行過程中由于機組在參與調(diào)節(jié)的過程中頻繁跨越振動區(qū),出現(xiàn)調(diào)速環(huán)抗磨塊磨損嚴重、真空破壞閥故障、導葉套筒漏水、調(diào)速系滲漏點增多等問題,對機電設備安全運行影響較大,同時,部分機組為了躲避振動區(qū),長時間處于低效率區(qū)運行,耗水率明顯增加。除此之外,因負荷分配需避開機組振動區(qū)和氣蝕區(qū),AGC調(diào)節(jié)精度和速率達不到考核要求,受到調(diào)度考核,影響了電廠的效益。

針對上述問題,碗米坡電廠通過成立研發(fā)小組,深入研究AGC調(diào)功策略,多方咨詢、溝通,并通過對AGC調(diào)功策略優(yōu)化調(diào)整,有效地解決了長期存在的機組效率不高、AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)較差等問題,提高了機組的運行效率并避免了調(diào)度的考核,實現(xiàn)了電廠與電網(wǎng)的雙贏。

1 改造前AGC系統(tǒng)的基本情況

1.1 調(diào)功策略

碗米坡水電廠AGC投運初期所設定的AGC功能策略如下:

(1)AGC負荷分配原則

AGC軟件讀取省調(diào)有功設定值后,減去未加入AGC機組有功實發(fā)值,剩余負荷加入AGC聯(lián)控機組間平均分配。

式(1)、式(2)中PAGC為參與AGC聯(lián)控機組總的給定有功值;

P為省調(diào)給定全廠有功值;

n為參與AGC聯(lián)控的機組臺數(shù);

Pi為第i臺機組有功分配值。

式(1)代入(2)得出參與AGC機組有功分配值。

(2)躲避振動區(qū)策略

為了避免機組頻繁跨越振動區(qū),在分配有功時,當機組有功分配到振動區(qū)時,判別機組是跨到振動區(qū)的上限還是跨到振動區(qū)的下限,以振動帶作為判據(jù),即當機組運行在振動區(qū)上限以上時,如果分配的有功處于振動區(qū),只分配到振動區(qū)上限,反之,當機組運行在振動區(qū)下限以下時,如果分配的有功處于振動區(qū),則只分配到振動區(qū)下限。

1.2 AGC運行存在的問題

(1)調(diào)節(jié)品質(zhì)達不到考核標準

由于AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)較差,2007年被考核15次,共計扣罰電量30萬kW·h。AGC因避開運行禁區(qū),調(diào)節(jié)精度達不到考核標準。AGC調(diào)功策略按避機組振動區(qū)(20MW~50MW)與氣蝕區(qū)(0~15MW)運行,當AGC指令落入機組運行禁區(qū)時不執(zhí)行,AGC調(diào)功精度便達不到考核標準,省調(diào)要求調(diào)節(jié)精度是3MW。省調(diào)對我廠要求的調(diào)節(jié)速度為64MW/min,測試表明我廠AGC減負荷調(diào)節(jié)速率符合湖南電網(wǎng)AGC調(diào)節(jié)速率考核要求,而加負荷速率偏緩。

(2)對設備健康損害較大

①負荷頻繁調(diào)整,加速了機組轉(zhuǎn)動件磨損。2007年1月1號機組檢修時,發(fā)現(xiàn)水輪機頂蓋抗磨板磨損嚴重,抗磨板固定螺栓剪斷48個,并造成控制環(huán)滑動接觸面損壞,檢查2號、3號機,也存在類似情況,2007年電廠緊急追加35萬元技改資金進行了處理。另外由于負荷的頻繁調(diào)整,水輪機主軸密封壓蓋內(nèi)水壓波動較大,使密封圈起伏狀態(tài)多變,使用壽命縮短。密封圈設計使用壽命為2萬h,機組AGC未投運時,2年內(nèi)未進行更換,AGC投入后,每年機組檢修時均發(fā)現(xiàn)密封圈損壞,進行了更換,目前未滿一年,便在運行中出現(xiàn)異常情況,使機組等效可用系數(shù)降低。

②機組AGC功能未投入時,1號機調(diào)速器壓油泵啟停間隔時間平均為56min,2號機為73min,3號機為90min。AGC投入后,壓油泵啟停間隔時間平均為6min,最短時僅為1.75min,三臺機情況基本相同。由于調(diào)速器壓油泵運行間隔縮短,引起電機發(fā)熱過載,壓油泵動力電源開關跳閘事件時有發(fā)生。

③由于負荷調(diào)整平均每分鐘達4次以上,造成調(diào)速器系統(tǒng)管道法蘭密封墊沖壞、反饋裝置失靈、漏油點增多、接力器節(jié)流閥桿脫落和導葉軸套漏水等缺陷發(fā)生。目前我廠1號~3號機導葉套筒均出現(xiàn)了漏水現(xiàn)象,須待機組檢修時才能進行該缺陷的消除工作。

④機組負荷頻繁調(diào)整,轉(zhuǎn)輪室流態(tài)不穩(wěn)定,造成轉(zhuǎn)輪葉片出現(xiàn)汽蝕,3號機真空破壞閥控制彈簧折斷。

(3)運行效率低

由于機組長期在低負荷范圍內(nèi)運行,機組運行效率低,耗水率增加,所造成的水量損失相當嚴重,2006年全年發(fā)電負荷率僅為53%,耗水率高達11.93m3/kW·h。

2 AGC控制策略優(yōu)化方案

針對上述存在的問題,我們對控制策略進行了優(yōu)化。

2.1 基本原則(按照優(yōu)先級從高到低排列)[1]

(1)機組不能運行在振動區(qū);

(2)減少跨越振動區(qū)的次數(shù);

(3)當給定總有功大于實發(fā)總有功時,機組盡可能不減負荷;當給定總有功小于實發(fā)總有功時,機組盡可能不增負荷;

(4)機組負荷不能頻繁調(diào)節(jié)(小負荷變化由一或兩臺機調(diào)節(jié));

(5)優(yōu)化效率。

2.2 縮短AGC運行周期

AGC運行周期可以通過人機界面設置,該參數(shù)決定電廠AGC對于省調(diào)指令響應速度,省調(diào)希望越快越好,但對于電廠來說響應過快導致機組調(diào)節(jié)過于頻繁。通過與省調(diào)的多次溝通與協(xié)商,現(xiàn)已將AGC運行周期由原15s縮短為10s,兼顧了省調(diào)要求和電廠利益。

2.3 優(yōu)化LCU調(diào)功程序

在投產(chǎn)初期,機組LCU調(diào)功參數(shù)中未考慮AGC系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度的問題,機組減負荷能夠準確執(zhí)行到位,但加負荷時,每臺機總存在2MW左右的偏差,通過對調(diào)功程序進行分析,對機組調(diào)功程序中的增負荷參數(shù)及調(diào)功最大脈沖時間進行調(diào)整,解決了機組加負荷時調(diào)功偏差大于設定死區(qū)的問題。

碗米坡電廠機組調(diào)功以給定脈沖功能塊PWM進行調(diào)功,具體的脈沖方式如圖1所示。

圖1 PWM脈沖功能塊調(diào)功示意圖

其中PWM模塊中的脈沖公式如下:

T_on=t_period×X/up_pos(增加負荷時的脈沖公式)

T_on=t_period×X/up_neg(減少負荷時的脈沖公式)

X為功率差值,R為退出調(diào)節(jié)功能指令,P_Para為功率給定脈沖參數(shù)值,Y_POS為增負荷命令,Y_NEG為減負荷命令,T_on為脈沖時間。

P_Para(功率給定脈沖參數(shù)值)如下:

t_period(脈沖周期);

t_pause(調(diào)節(jié)脈沖暫停時間);

t_break(此時間為退出程序時間,不需采用);

t_min(最小調(diào)節(jié)脈沖時間);

t_max(最大調(diào)節(jié)脈沖時間);

up_pos(增負荷時與功率差值的比較值);

up_neg(減負荷時與功率差值的比較值);

Y_POS為1(即增負荷),脈沖時間為T_on;

Y_NEG為1(即減負荷),脈沖時間為T_on。

通過上圖可知,當t_max增大時調(diào)功步長增加,up_pos增加時調(diào)功速度增加,所以需要加快調(diào)功速度時須將上述兩個參數(shù)進行最適當?shù)钠ヅ洳拍艽_保機組調(diào)功品質(zhì)并不產(chǎn)生超調(diào)現(xiàn)象。

由于1號機組調(diào)速器整體調(diào)節(jié)性能比2號、3號機好,試驗過程中發(fā)現(xiàn)若參數(shù)與2號、3號機相同時容易出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,必須通過試驗得出三臺機組最佳的參數(shù)配置。

機組LCU的調(diào)功程序在判斷實際功率與目標功率差值的絕對值小于死區(qū)時會立即停止調(diào)功,而在多次的試驗及機組運行狀況分析后,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器在高負荷區(qū)域時導葉開度有一定量的回關值,確保轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定,所以當機組負荷接近當前水頭最大負荷時,可能會造成以下情況:實際功率值瞬時達到目標功率,機組LCU停止調(diào)功,調(diào)速器控制導葉微量的回關,而此時調(diào)功程序已停止,當前實際功率低于目標功率,并且差值明顯大于死區(qū)值,當2~3臺機組投運AGC時,在高負荷區(qū)域進行調(diào)整時,一般會出現(xiàn)4MW~5MW的偏差。

在機組調(diào)功過程中,死區(qū)是保證動作機構(gòu)穩(wěn)定的主要參數(shù),而調(diào)速器作為主要動作機構(gòu),其性能是影響調(diào)功精度和速度的主要因素。在2007年初的1號機組檢修過程中,我們曾將功率死區(qū)值設置為1MW,以確保3臺機組的死區(qū)總額保持在3MW以內(nèi),但調(diào)速器本體根本無法穩(wěn)定在1MW死區(qū),通過試驗其精度最低也只能為1.5MW。

在與廠家人員協(xié)商后,通過修改調(diào)功程序中判斷條件來增加機組調(diào)功時間,確保實際功率與目標功率差值在死區(qū)之內(nèi)。

2.4 消除過多振動區(qū)對功率分配的影響

根據(jù)湖南省電力試驗研究院《碗米坡水電廠1~3號機組穩(wěn)定性試驗總結(jié)》,碗米坡電廠AGC系統(tǒng)參數(shù)設置如下:(1)單機負荷下限為15MW,機組不能低于15MW運行;(2)20MW~50MW為機組振動區(qū),機組不能在振動區(qū)內(nèi)運行。

通過對AGC調(diào)功策略及機組實際運行情況的分析觀察,不同水頭下,為避開振動區(qū),機組無法運行在部分區(qū)域,稱為“禁運區(qū)”,禁運區(qū)越多,全廠有功方式下可運行的區(qū)域就越少。由于中調(diào)在下發(fā)指令時未考慮到全廠方式下的振動區(qū),部分調(diào)功令的功率給定值落在全廠方式下的振動區(qū)內(nèi),造成AGC系統(tǒng)不響應。

經(jīng)與中調(diào)自動化人員多次溝通協(xié)調(diào),將機組AGC調(diào)功避振區(qū)合二為一,由原來的“單機負荷下限15MW,機組振動區(qū)為20MW~50MW”調(diào)整為“41m水頭以下機組振動區(qū)為0~40MW,41m及以上時機組振動區(qū)為0~50MW”。

2.5 負荷分配修正方案

為了減少機組磨損,采用了以下原則:

(1)預定功率范圍內(nèi)僅改變一臺機或兩臺機的設定值。(2)增加調(diào)整的時間間隔。

(3)預先定義每臺機適當有功調(diào)節(jié)步長。當全廠有功給定值有變化如增負荷時,選擇實發(fā)有功值占總?cè)萘勘壤钚〉臋C組增有功,如果增量在調(diào)節(jié)步長范圍內(nèi),且不進入振動區(qū)和不越有功上限,只分配一臺機即可完成調(diào)節(jié)量;否則,將剩余負荷分配給實發(fā)值占總?cè)萘勘壤涡C組,進行同樣判斷,如果分配不完,再換下一臺機組,直至分配完有功增量;減有功時,首先減實發(fā)有功占總?cè)萘勘壤畲髾C組,其他采用相同策略。設置適當有功調(diào)節(jié)步長,可減少一次有功設定值變化參加調(diào)節(jié)機組臺數(shù),從而減少機組磨損,如果設置有功調(diào)節(jié)步長很小則變?yōu)榈热萘勘壤峙洹?/p>

2.6 跨越振動區(qū)策略修正方案

為了減少機組跨越振動區(qū)次數(shù),程序設置跨越振動區(qū)死區(qū)。機組由于在當前不跨越振動區(qū)運行區(qū)域無法跟蹤目標值時,機組需要跨越振動區(qū),機組跨越振動區(qū)與不跨越振動區(qū)相比功率缺額減少值大于跨越振動區(qū)死區(qū)時,機組跨越振動區(qū)。試驗證明,適當跨越振動區(qū)死區(qū)值設置有效減少了跨越振動區(qū)次數(shù)并且能夠滿足調(diào)度目標功率要求。

3 AGC調(diào)功策略優(yōu)化效果分析

從目前AGC運行情況來看,優(yōu)化效果比較明顯。

3.1 提升了AGC調(diào)節(jié)品質(zhì),提高了電網(wǎng)安全性

電廠AGC優(yōu)化前,調(diào)節(jié)速率和精度有時達不到調(diào)度考核標準。優(yōu)化后經(jīng)多次測試,AGC調(diào)節(jié)精度在±1MW內(nèi),滿足調(diào)度要求“精度在±3MW以內(nèi)”要求,且速度滿足調(diào)度“1min內(nèi)調(diào)節(jié)80%機組額定負荷”的要求。

3.2 避免頻繁跨越振動區(qū),提高機組的運行安全穩(wěn)定性能

電廠AGC優(yōu)化前,調(diào)功避振策略設置為“單機負荷下限15MW,機組振動區(qū)41m水頭以下時設置為20MW~40MW,41m及以上水頭時設置為20MW~50MW,平均每分鐘要跨越振動區(qū)4次以上,機組實際上在振動區(qū)運行的時間較長。本次優(yōu)化將機組振動區(qū)合二為一,可有效避免機組頻繁跨越振動區(qū),改善了機組的運行環(huán)境,延長了機組的運行壽命。

3.3 有功調(diào)節(jié)次數(shù)明顯減少,降低機組磨損

AGC控制策略優(yōu)化后,機組有功調(diào)節(jié)次數(shù)比以前減少一半左右,降低了機組磨損,延長了機組檢修周期。

4 結(jié)束語

碗米坡水電廠AGC調(diào)功避振策略進行優(yōu)化后,無論是從安全性還是從經(jīng)濟性來看,均取得了令人滿意的效果。AGC控制策略改進后提高了設備健康水平,減輕了設備磨損,對電廠經(jīng)濟運行促進作用效果明顯,為同類型電廠解決AGC運行中存在問題及策略調(diào)整具有一定的借鑒價值。

[1]龔傳利,李占甫,張曉東,等.鳳灘水電廠AGC控制策略[J].水電廠自動化,2007,114(4):53-56.

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