張 彬
廣東工業(yè)大學(xué),廣東廣州 510006
高分子涂料的生產(chǎn)廢水由于其水質(zhì)復(fù)雜、污染物濃度高,長(zhǎng)期以來(lái)都屬于難于處理的工業(yè)廢水;銅酞菁作為酞菁系列有機(jī)顏料和涂料的合成中間體,其生產(chǎn)合成工藝通常可分為液相法和固相法兩種,但無(wú)論采用哪種方法,其生產(chǎn)過(guò)程中的壓濾、漂洗階段環(huán)節(jié)都不可避免地會(huì)有大量母液和漂洗廢水排出。針對(duì)銅酞菁這種高分子涂料合成中間體的生產(chǎn)廢水的水質(zhì)特點(diǎn),綜合考慮清除Cu2+、NH3-N等效率的影響因素和高濃度含量的SO42-以及其他有毒離子對(duì)微生物生長(zhǎng)繁殖的抑制作用,采用化學(xué)沉淀加生化處理的新工藝對(duì)銅酞菁高分子涂料生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理凈化。
試驗(yàn)廢水取自廣東某高分子涂料廠銅酞菁液相法生產(chǎn)車間排出的壓濾母液,取樣廢水中的各種污染物(離子)濃度具體見表1。

表1 廢水中污染物濃度(mg/L)
根據(jù)銅酞菁生產(chǎn)過(guò)程中壓濾母液的水質(zhì)特點(diǎn),先將廢水樣品在六聯(lián)攪拌機(jī)上進(jìn)行混凝沉淀處理。實(shí)際試驗(yàn)中,每次取壓濾母液500mL,并向母液中投加一定量的NaOH(濃度為10%)溶液[1],同時(shí)嚴(yán)格控制混合液體PH=10,攪拌機(jī)先以400r/min高速轉(zhuǎn)動(dòng)0.5min,再以80r/min~100r/min 慢速轉(zhuǎn)動(dòng)20min,然后靜置60min 以上,待混合液中的固體沉淀物充分沉淀后,取其上層清液進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)。
取靜置沉淀后的混合液上層清液,加入一定量的H3PO4、MgCl2等物質(zhì)[2],同時(shí)嚴(yán)格控制混合液的PH=10 后,在攪拌機(jī)上先以400r/min高速轉(zhuǎn)動(dòng)1min,然后再以80r/min~100r/min 慢速轉(zhuǎn)動(dòng)30min 后,待混合液靜置沉淀60min 后,取其上層清液進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)。
在脫氨后的混合液上層清液出水中,添加適量的多硫化鈣溶液,同時(shí)控制混合液的PH=8~9,在攪拌機(jī)上以200r/min 快速轉(zhuǎn)動(dòng)約3min 后,再以80r/min~100r/min 慢速轉(zhuǎn)動(dòng)約10min 使混合液充分混合,再加入適量的三氯化鐵溶液,并再次以280r/min 快速轉(zhuǎn)動(dòng)混合約0.5min,再以80r/min~100r/min 慢速轉(zhuǎn)動(dòng)約20min,然后靜置沉淀30min 以使混合液充分混凝沉淀,取其上層清液進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)。
取沉淀后的上層清液并進(jìn)行相應(yīng)的營(yíng)養(yǎng)配比,然后裝入A/O反應(yīng)器,采用除銅脫氨后的銅酞菁?jí)簽V母液廢水對(duì)接種污泥進(jìn)行相應(yīng)的培養(yǎng)、馴化,按預(yù)定設(shè)置的反應(yīng)條件控制反應(yīng)的進(jìn)行。在厭氧階段維持培養(yǎng)4h的時(shí)間,停止后進(jìn)行機(jī)械攪拌;在好氧階段停留維持的時(shí)間控制為8h,期間采用除油后的壓縮空氣進(jìn)行充氧,采用φ5 砂芯曝氣頭。最后,生化處理后A/O 反應(yīng)器中的出水經(jīng)過(guò)沉淀器沉淀,取沉淀器出水中的上層清液進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)。
混合液的PH 值采用玻璃電極法進(jìn)行測(cè)定和控制,溶液中的COD 成分含量采用標(biāo)準(zhǔn)重鉻酸鉀法進(jìn)行測(cè)定,TCu2-濃度通過(guò)采用分光光度法進(jìn)行測(cè)定,NH3-N 含量通過(guò)采用標(biāo)準(zhǔn)曲線比色法進(jìn)行測(cè)定,其它成分根據(jù)《廢水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法》進(jìn)行測(cè)定。
在第一次進(jìn)行壓濾母液的混凝沉淀時(shí),各取500mL 壓濾母液,依次分別加入不同量的NaOH 溶液(質(zhì)量濃度為10%),精確控制混合液的溶液PH 值分別為9.0,9.5,10.0,10.5,11.0 進(jìn)行取樣廢水的混凝沉淀,以確定試驗(yàn)進(jìn)行的最適PH 值。經(jīng)過(guò)對(duì)混合液攪拌、沉淀、過(guò)濾處理后,依次取其上層清液進(jìn)行Cu2+濃度的測(cè)定試驗(yàn),根據(jù)測(cè)試結(jié)果,混合液進(jìn)行一次沉淀試驗(yàn)的pH 值應(yīng)控制為10,此時(shí)Cu2+的去除率在99.5%以上,一次沉淀后的上層清液中Cu2+濃度可成功控制在50mg/l 以下。
銅酞菁?jí)簽V母液經(jīng)過(guò)一次沉淀除銅和化學(xué)沉淀脫氨處理后,其混合液的上層清液中污染物含量具體見下表2。

表2 除銅、脫氨后的廢水污染物濃度(mg/l)
多硫化鈣溶液按生石灰∶硫磺粉∶水= 1∶1.2~1.5∶10的比例進(jìn)行配制,在混合配制過(guò)程中應(yīng)不斷加熱和攪拌處理,直至變成均勻的棕紅色溶液。多硫化鈣溶液的用量應(yīng)相應(yīng)增加,并按1.0mg/l的比例加入一定量的三氯化鐵混凝劑,同時(shí)嚴(yán)格控制混合液的PH 值處于8~9,將混合液充分混凝,待其沉淀后取其上層清液進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè),試驗(yàn)后測(cè)得的水質(zhì)情況具體見下表3。

表3 二次處理后的廢水污染物濃度(mg/l)
過(guò)量增加相應(yīng)的多硫化鈣溶液,其目的是使混合液在較低的PH 值(7~9) 環(huán)境條件下,進(jìn)一步增加Cu2+的沉淀以降低其濃度,使其達(dá)到更低的排放標(biāo)準(zhǔn),減弱對(duì)后續(xù)生化處理產(chǎn)生不利的抑制作用;同時(shí),還可以有效降低混合液中SO42-濃度和其它有害重金屬離子的濃度,減弱其對(duì)后續(xù)生化處理的不利影響。混合液中殘留的過(guò)量多硫化鈣,可通過(guò)加入適量的三氯化鐵去除;同時(shí)由于硫化物的沉淀顆粒相對(duì)細(xì)小,其沉淀性能相對(duì)較差,加入三氯化鐵后可顯著改善其沉淀效果。
采用A/O 生化工藝進(jìn)行處理,應(yīng)根據(jù)化學(xué)處理后的廢水水質(zhì)進(jìn)行生化試驗(yàn)的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)著重考慮COD和NH3-N的去除率,應(yīng)把這兩個(gè)重要因素作為生化處理的決定性因素[3]。生化處理的缺氧段反應(yīng)條件維持4h時(shí)長(zhǎng)為宜,在好氧段條件下停留時(shí)間以8h 為宜,反應(yīng)回流比R =200%,NH3-N 容積負(fù)荷控制為0.12kg/(m3.d),COD的容積負(fù)荷控制為0.55kg/(m3.d),Na3PO4的添加量按維持混合液中N∶P =6∶1 為標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)生化處理后的混合液水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果見表4。

表4 生化處理后廢水污染物濃度(mg/L)
從表4 可知,經(jīng)化學(xué)預(yù)處理后的銅酞菁生產(chǎn)廢水,在經(jīng)A/O法生化處理后,取得了較好的處理效果,完全能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)。
1)銅酞菁生產(chǎn)壓濾母液經(jīng)過(guò)除銅、脫氨氮處理后,其Cu2+仍超出國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn),采用多硫化鈣溶液進(jìn)行廢水再處理后,可確保廢水混合液中的Cu2+達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)混合液中SO42-濃度也下降到200mg/L 以下,基本上不會(huì)影響后續(xù)的生化處理試驗(yàn)的進(jìn)行。
2)采用A/O 生化法進(jìn)行廢水處理,不僅可去除廢水中的有機(jī)污染物,而且系統(tǒng)的反硝化作用還能有效地去除廢水混合液中殘存的氨氮,能確保處理后的廢水中氨氮指標(biāo)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
[1]王士聯(lián).粗銅酞菁顏料生產(chǎn)中的三廢治理[J].化工環(huán)保,1999,19(6):352-356.
[2]劉剛.化學(xué)沉淀法處理氨氮廢水技術(shù)[J].環(huán)境工程,1998,16(5):24-27.
[3]周軍.兩級(jí)活性污泥法處理銅酞菁廢水試驗(yàn)研究[J].環(huán)境工程,2000,18(4):10-12.