邸亞寧,石淑萍,張宇(西安西化氯堿化工有限責任公司,陜西西安710077)
密閉電石爐爐氣綜合利用工藝總結
邸亞寧,石淑萍,張宇(西安西化氯堿化工有限責任公司,陜西西安710077)
總結了不同時間投運的2臺密閉電石爐尾氣回收利用的工藝流程及運行情況。針對1#爐存在的不足,對2#爐進行了改進。通過改進,較好地解決了電石尾氣綜合利用的問題。
密閉電石爐;綜合利用;尾氣;改進;效益
自20世紀90年代以來,中國的電石行業得到迅猛發展,密閉電石爐所占份額越來越大,電石生產的尾氣排放對環境帶來的負面效應日益突出。密閉電石爐生產1 t電石副產尾氣約400 m3,尾氣溫度約700℃,主要成分СО約占80%,粉塵含量為250g/m3,其中含有大量可利用的化學潛能和高溫顯熱,如果把尾氣排空燒掉,不但污染環境,也浪費了潛在的能源。為了保護環境,使企業得到可持續發展,對電石尾氣進行綜合治理勢在必行。
西安西化氯堿化工公司現運行2臺密閉電石爐,1#爐為18 000 kVA,投產于1973年,2#爐為22 500 kVA,投產于1995年,于2000年完成了對1#密閉電石爐的綜合利用項目。該項目將電石尾氣直接引進廢氣爐進行燃燒,廢氣爐選型為SHS20-1.27-Q,生產的蒸汽進入蒸汽管網用來滿足生產需要。燃燒后的煙氣經布袋除塵達標排放,使電石尾氣得到較好的利用,環境治理效果及經濟效益均良好。經過幾年的運行摸索,發現其存在一些不足。
(1)電石尾氣中含有微量焦油,再加上粉塵含量較大,尾氣的粘結性很強,電石爐到廢氣爐的尾氣輸送管段經常發生積聚堵灰,使系統阻力增加,引風機負荷劇增,不得不經常停爐進行清灰。
(2)在1#廢氣爐和電石爐之間的尾氣輸送段原設計有1個中間混合罐,在實際運行中,發現罐中積灰嚴重,不易清理,由于溫度很高,尾氣在混合罐中容易引起爆燃。
(3)在電石爐開、停車和進行電極焙燒等運行不穩定時,尾氣不得不排空,但仍有冒黑煙現象。
(4)燃燒器為多管式,廢氣爐運行幾個小時就會堵滿積灰,系統阻力劇增,不得不停車處理。另外,在小火炬點燃,尾氣還未被點燃的短時階段,小火炬很容易被引風機拉滅,造成點火不成功。
針對1#廢氣爐的運行情況,在對2﹟電石爐改造前進行了詳盡的分析,肯定了對尾氣先燃燒、后凈化是投資最省、效果最好的工藝,且技術成熟、開車穩定。由此,2006年對2#密閉電石爐的綜合治理項目作了工藝上及結構上的改進和調整。
經計算,初步確定了廢氣爐的蒸發量為13.3 t/h,經過對各爐型的調研和比較,選擇尾氣出燃燒器噴嘴后,行程能和折煙角配合形成多次上升、下降,利于灰塵的自然沉降,同時,適當放大爐膛截面積,降低煙氣流速,避免積灰的搭橋形成聚集結焦,也降低粉塵對受熱面的磨損;適當提高2#廢氣爐的爐膛高度,延長了煙氣的行程以降低爐膛溫度。經和鍋爐生產廠家達成共識,最后選擇自然循環Π型布置的SHS15-1.27-Q廢氣爐。
受2#電石爐周圍建筑和設施的限制,廢氣爐的位置距離電石爐較遠。為避免電石爐到廢氣爐輸送尾氣管段的堵灰,在設計中盡量縮短兩者之間的距離,取消水平輸送管段,由電石爐到廢氣爐形成“人”字形輸送段。經過與1#廢氣爐尾氣輸送堵灰管段的傾斜狀況比較,管段傾斜角大于50°時,堵灰現象大為減輕。為了避開建筑的承重梁,2#廢氣爐輸送管段的角度選擇為與水平夾角53°左右,這樣可保障灰塵靠自重形成自流,有效避免積灰,且輸送管每一段留有卸灰口,可避免由于堵灰造成的停車,提高開車率,其次,在2#廢氣爐工藝設計中,取消了混合罐這個環節,既節省了空間,又節約了投資。
1#、2#電石爐、廢氣爐工藝流程簡圖見圖1、圖2。
由于日益嚴格的環保要求,盡量消除電石爐冒黑煙的現象,尤其是在電石爐開車還未穩定的環節。為此,改進了點火程序,封閉電石爐的緊急排放切換閥,啟動引風機,用液化石油氣點燃小火炬,讓電石爐波動期間的排氣在小火炬的明火引燃下,隨引風機經旋風、布袋除塵后排放,既消除了電石爐波動期間冒黑煙的現象,也消除了СО爆燃的危險。

圖1 1#電石爐、廢氣爐工藝流程示意圖

圖2 2#電石爐、廢氣爐工藝流程示意圖
針對1#廢氣爐燃燒器出現的嚴重堵灰問題,著重對燃燒器進行分析調研,選擇了一種多槍直流式燃燒器。這種燃燒器的尾氣流通截面積增大,空氣由多個小管徑管道伴隨尾氣通道,且安裝位置保障尾氣管傾斜角度大于50°,避免了堵灰現象,使2股氣體在燃燒器出口迅速混合點燃,有了帶壓空氣的支撐,增強了火焰的剛性,也解決了1#廢氣爐火焰有時被引風機拉滅的現象。
由于選擇了特殊工藝,使廢氣爐排煙溫度保證低于170℃,可選擇簡單的旋風除塵器,利用離心力和重力除去稍大顆粒灰塵,再經過布袋除塵器,捕捉細粉。布袋除塵器材質為玻纖覆膜,運行安全、經濟,使用溫度低于200℃,使排煙溫度有了保證。
改進后的2#廢氣爐于2007年6月正式投入運行,運行狀態良好,達到了廢氣爐設計的各項指標,并于2007年9月17日通過了竣工驗收,取得了鍋爐運行使用證。
電石爐和廢氣爐都正常運行時,切換閥門關閉,煙氣從廢氣爐煙囪排放;廢氣爐不能正常運行時,打開切換閥門,尾氣從電石爐煙囪排空。實際運行中,切換排空閥門基本用不到,在電石爐氣出口處設置了壓力信號采集,直接接到廢氣爐的控制室,隨時監控電石爐的壓力值,及時微調引風機以保證電石爐壓力維持在±10 Pa,使電石爐和廢氣爐都能維持較理想的運行狀態。事實上,廢氣爐的運行更能減小電石爐的波動。
2008年7-12月,2#廢氣爐蒸氣產量為45 523 t,平均出力為11 t/h,蒸汽成本為19.976元/t(該公司外購單價大約為80元/t),2#廢氣爐總投資為746萬元,(環保返還款205萬元)按運行時間8 000 h計,2#廢氣爐年實現利潤528萬元,運行2年即可收回投資。
爐氣經燃燒除塵后,排放至大氣,經陜西省環境監測部門監測,粉塵平均排放值為52.6 mg/m3,遠遠低于《工業爐窯大氣污染物排放標準》中的一級排放標準,也低于1#廢氣爐的排放測試值(71.7 mg/m3)。回收的粉塵粒徑細小均勻,黏性小,流動性好,經有關單位試用,可以用作建筑原材料,延長了產品的產業鏈,增加了企業的活力和競爭力。
從2007年6月開始,2#廢氣爐的實際運行表明,比1#廢氣爐較好地解決了堵灰和結焦問題,大大提高了廢氣爐的開車率,熱能利用率高,除塵效果很好,同時也解決了電石爐冒黑煙的問題,為企業帶來了經濟效益,也為改善生態環境做出了重要貢獻。
Summary on comprehensive utilization of furnace gas of closed calcium carbide furnace
DI Ya-ning,SHI Shu-ping,ZHANG Yu
(Xi'an Xihua Chlor-alkali Chemical and industry Co.,Ltd.,Xi'an 710077,China)
The process flows and operating conditions of tail gas recycling of 2 sets of closed calcium carbide furnace that was put into operation in different time were summarized.According to the shortcomings of 1#calcium carbide furnace,the 2#calcium carbide furnace was improved.By improving,the problem of calcium carbide tail gas utilization was solved.
closed calcium carbide furnace;utilization;tail gas;improve;benefit
TQ083+.4
B
1009-1785(2010)10-0029-02
2010-01-19