孟霞閆偉
1.濟寧市城市排水管理處 272000;2.濟寧運河發電有限公司 272000
濟寧運河發電有限公司循環冷卻水系統水處理方案
孟霞1閆偉2
1.濟寧市城市排水管理處 272000;2.濟寧運河發電有限公司 272000
針對濟寧運河發電有限公司循環冷卻水處理方法為硫酸調堿度,加適量的三聚磷酸鈉和ATMP,而處理效果不夠理想的現實,通過試驗選用新型的高效阻垢分散劑,并配合加酸調整水質,進行堿性水處理,可節水節能,同時減少廠區工業廢水排放量,降低了對環境的污染。
循環冷卻水;阻垢;緩蝕
濟寧運河發電廠始建于2000年,現運行6臺機組,其循環冷卻用水原設計為水質較好的運河水(鈣硬度126mg/l),現在實際用水是深井水(鈣硬度365mg/ l),系統現用藥劑為ATMP、三聚磷酸鈉和硫酸,此配方屬于早期無機酸性配方。聚磷酸鹽在一定條件下有較好的緩蝕阻垢效果,但在水體中易發生水解生成正磷酸鹽,其水解速度隨濃度、溫度的升高和PH的改變而加快。如當水溫由0℃升高到100℃時,水解速度增加10~100萬倍,PH值大于7.5時也會加快。水解后的聚磷酸鹽,失去緩蝕阻垢效果,而生成的正磷酸鹽易與水中的鈣離子生成危害更大的磷酸鈣沉淀。另外,聚磷酸鹽還會促使菌藻滋生,增加軟垢沉積。
因此,以目前的配方控制電廠現用超高硬度、高堿度水質,難度較大,只能加大排污、低濃縮倍數(1.5~1.9)運行,但耗水量大、控制污垢效果差。為此,濟寧市城市排水管理處與電廠合作,以#1、#2機組為對象,通過多次試驗,選用出適于高硬度、高堿度循環水的水質穩定劑,以確保水處理最佳效果并達到安全運行、節水節能的目的。
循環量: 16000×2 m3/h
補水量: 約300×2 m3/h
總排污量:約200×2 m3/h
濃縮倍數:1.5~1.9
系統進、出口端差:6℃
材質:A 3鋼、銅
水源:回林、長溝深井水
2.2.1 水質分析報告 (以回林水為例,見表一)
此水鈣硬﹥300 Mg /L、總硬﹥500 Mg / L、Ca2+硬度+總堿度為﹥600Mg / L,屬超高硬度、超堿度的劣質水。
2.2.2 水質判斷
① 通過雷茲納穩定指數對不同濃縮倍數時水質穩定趨勢進行判斷。(表二)
由表二知,隨濃縮倍數的提高結垢傾向嚴重,濃縮倍數大于3,結垢傾向異常嚴重,此水屬嚴重結垢型水。
② 成鹽趨勢判斷(表三)
表三中顯示:水中除碳酸鹽硬度,還有較多非碳酸鹽硬度(如C a S O4、MgSO4)存在,硫酸鈣垢一旦形成,清除難度較大,因此在選擇藥劑時應考慮選用能分散阻止硫酸鈣垢生成的藥劑。
③ 游離CO2對水質的影響:水中CO2通常以游離形式存在,對PH值有一定影響,平衡關系式如下:

此水中CO2含量較高,運行時CO2極易從水中逸出,當CO2減少時,系統的H+隨之降低,PH值不斷升高。原水PH值已達到7.4 ,運行中隨濃縮倍數的提高PH值將逐漸提高到8.8以上,雖然減緩了金屬腐蝕,但增加了結垢的趨勢。
由此看來,此水屬超高硬度、超高堿度、高PH值水質,既要抑制結垢,又要減緩腐蝕;既要控制CaCO3垢生成,又要重點抑制CaSO4垢; 既要穩定水質,又要逐步提高濃縮倍數,實現經濟運行,因此處理難度較大。
近年來,各國都在進行新型高效阻垢緩蝕劑的研制。目前國內市售的一般水處理劑只能維持低濃縮倍數運行,電廠補充水硬度大于500mg/l,堿度大于260mg/l,PH大于8,根據此水水質分析如下:
① 使用新型的高效阻垢分散劑。有效抑制CaSO4、CaCO3垢生成,減緩金屬腐蝕,使系統濃縮倍數在2.5以內安全運行。
② 通過加酸控制PH在8±0.3,改變和調整水質鹽分組成,降低循環水中的碳酸鹽硬度,使其低于極限碳酸鹽硬度,穩定C a(H C O3)2,從而減緩了結垢傾向,達到防垢目的。此法不同于過去的加酸處理,因聚磷酸鹽阻垢劑在PH大于7.5時便會分解,所以以往加酸既是降低水中的堿度,更是防止聚磷酸鹽的分解降效。
③ 補充水軟化處理:一是石灰處理法。將生石灰加入水中,除去大部分碳酸鹽硬度,起到軟化作用;二是利用弱酸陽離子樹脂及樹脂聯合工藝等技術,有控制的除去水中鈣硬度和溶鹽。
弱酸陽離子樹脂處理在技術、經濟方面都具有較大優勢,阻垢、緩蝕效果好,實現高濃縮倍數運行不受限制至零排放。但此法一次性投資大,一般難以實現。選用新型高效阻垢分散劑,并配合加酸調整水質,進行堿性水處理,可降低碳酸鹽硬度,抑制重碳酸鹽分解,減緩碳酸鹽和硫酸鹽垢,實現安全穩定運行。
按《冷卻水分析和實驗方法》的401、404進行,濃縮倍數分別為2、3,
緩蝕實驗溫度:40±1℃
阻垢實驗溫度:80±1℃
實驗時間:72小時
試片:A3和銅(不預膜)
轉速:120轉/分
實驗水樣:以回林水做配水
藥劑:采用新型高效阻垢分散劑和阻硫酸鹽垢較好的水處理劑。
經過靜態掛片及動態模擬實驗,篩選出了以HW—232為主的阻垢緩蝕劑。結果如表四。
采用HW— 232緩蝕阻垢劑,它是由胺基、膦羧酸基等多功能基化合物、唑類及璜酸類聚合物復合而成的全有機水質穩定劑。對碳酸鹽和硫酸鹽有較好的阻垢分散能力,其中的胺基、膦酸等成分可與金屬形成保護膜,防止金屬腐蝕。
選用氧化型殺菌滅藻劑和非氧化型殺菌滅藻劑交替使用,它與所選用的阻垢分散劑配伍性好、能很好的殺滅各種細菌、藻類,控制粘泥滋生效果顯著。
提高循環冷卻水的濃縮倍數,可以降低補充水量,減少排污量,從而節約水資源,減少環境污染。以電廠循環量為16000m3/h系統為例,溫差為6℃,如表五。
由表五可知,當濃縮倍數由1升到2時,節水效果最明顯,節水量高達96.5%,而由2升高到4時,節水量變化趨緩,由4至5,節水意義就不大了,而且過多地提高濃縮倍數,會使水中硬度、堿度和腐蝕性離子(如:C l-、S O42-等)升高,結垢、腐蝕趨勢增大,處理難度變大,處理費用增加。
根據系統現狀,本著保證效果,節約費用的原則,采取處理措施,進行物理和化學清洗。
7.1.1 物理法清洗
新系統經過幾個月的運行,如有輕微結垢、少量污泥沉積,可用物理法(如膠球)清洗凝汽器,然后用不停車化學清洗。
7.1.2 化學法清洗
①系統水容量控制在最低限。關閉排污閥或限制排污,用H2SO4調PH至6~7,投加殺菌滅藻劑HW—401、污泥剝離劑HW—501,用藥量100~150ppm,連續運行24~48小時。通過檢測PH值、濁度的變化,確定清洗時間,根據水體濁度大小,確定是否換水排污。
②若系統設備結垢嚴重、銹蝕物多,需先進行銹垢清洗,加酸調PH值至6~7,向系統加入酸洗緩蝕劑和清洗劑,系統PH值控制在4~5,連續運行8~24小時,清洗過程檢測PH、Ca2+、Fe3+、濁度等指標,每小時檢測一次,根據檢測數據確定結束時間,結束后,大排污水并補清水至濁度小于10 mg/l止。
若系統設備僅有少量銹垢,則采用不停車清洗預膜一步處理。
系統排污,濁度小于10mg/l,限制排污,保持低水位。加硫酸控制PH 7~7.5,投加不停車清洗預膜劑HW—505300~400ppm,分2~3次投入,連續運行48小時后,轉入正常運行。因預膜效果與水溫、時間、藥劑濃度有關,具體操作條件據實際情況另行制訂。
此預膜過程可以清洗、預膜一步進行,又能使碳鋼、銅材表面同時預膜,不必再進行亞硫酸鐵預膜處理。

表一 水質分析結果 單位:mg/l

表二 水質穩定趨勢判斷
7.3 預膜結束后,轉入正常排污、補水,24小時后按正常用藥量加藥,至系統各項運行指標達到要求后,按規定指標進行正常操作。
① 配方的改變,使系統可以長期、安全、穩定運行,降低了不必要的清洗、維修、換件等費用。② #1、#2機組經過6個月的運行試驗,大大降低了用水量,有效減少了廢水排污量,通過檢查凝汽器,管路通暢,無明顯積垢,擬在其余4臺機組推廣應用。

表三 水中離子成鹽關系分析

表四 緩蝕阻垢實驗結果

表五 不同濃縮倍數下冷卻水平衡關系
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TM621
10.3969/j.issn.1001-8972.2010.11.053
孟霞,濟寧市城市排水管理處,環境工程專業,工程師;
閆偉,濟寧運河發電有限公司,生產技術部專工,自動化控制,工程師。