申 強,胡繼輝,李建勤,任新廣
(1.中國石油大港油田礦區服務事業部第二礦區;2.中國石油大港油田煉達公司;3.中國石油大港石化公司,天津 300280)
大型離心泵故障除軸承磨損、發熱等傳動部件失效以及密封泄漏外,其余故障基本來自水力部件,包括葉輪堵塞、磨損、進口端汽蝕、平衡盤結垢等。通過振動及軸位移監測可及時發現泵組故障,同時準確分析故障部位及原因,及時予以處理,減小故障影響。
中國石油大港石化公司加氫裂化裝置反應進料泵為國產多級離心泵,型號280GAYD230×10。工作介質為蠟油,最高工作溫度200℃,正常工作溫度181℃,入口壓力0.46/2.41MPaG,出口壓力18.39MPaG,轉速4200r/min,電機功率2300kW。
該泵自2008年7月22日開始運行。正常運轉時軸位移值在+0.28mm左右,至10月4日發現軸位移開始向負值移動,10月17日,軸位移值達到-0.28mm。在車間切換該泵時,軸位移值又突然趨于正常,車間決定繼續使用該泵并密切觀察。在運轉幾天后,該泵又出現軸位移逐漸靠向負值,10月31日達到-0.12mm。其間泵徑向軸振動儀表顯示穩定,并且離線泵機殼振動測試趨勢穩定。
11月5日組織拆檢該泵,發現平衡鼓與平衡套之間(軸向間隙處)結焦約0.2mm,平衡盤與平衡盤套之間(徑向間隙處) 結焦0.5~0.6mm。
該泵采用圖1所示軸向力平衡機構。一般情況下,由于平衡盤磨損,軸向及徑向間隙增大,導致轉子在軸向力作用下向主推力軸承(泵進口)方向移動,即所謂的正向位移。該泵由于平衡鼓與平衡套均出現結焦,導致平衡鼓、平衡盤與平衡套之間的軸向與徑向間隙減小,可能出現以下兩種情況。
(1)平衡鼓與平衡套之間結焦,此時軸向間隙壓力損失增加,轉子向主推方向移動。如果結焦量不多,僅僅徑向間隙減小,轉子始終保持在平衡狀態;如果平衡鼓結焦嚴重,則平衡盤可能磨損進而失去作用,轉子軸向力完全由主推力瓦承擔,極易燒毀推力軸承 (瓦)。

(2)平衡盤沿軸向結焦,此時由于平衡盤徑向間隙b0縮小使平衡盤室壓力升高,會造成平衡盤帶動轉子向副推方向移動。如果結焦不嚴重時,轉子會平衡在主、副推力瓦之間的位置。由于結焦不穩定,所以軸位移會出現波動。但是一旦結焦過多,導致平衡盤的徑向間隙過小,副推軸瓦受力過大,而出現磨損。
本泵出現的故障就屬于第(2)種情況,平衡盤結焦較嚴重,平衡鼓結焦較輕,因此轉子出現反向移動,軸向位移為負值。由于結焦不穩定,可能出現局部脫落,因此軸位移也不穩定。解決辦法:及時停機清理平衡機構各部位的結焦;排查發現泵的入口反沖洗過濾器失效,對反沖洗過濾器進行了處理;將平衡盤后密封間隙適當放大。通過軸位移監測,及時停機處理結焦部位,可避免泵推力瓦磨損與燒瓦。
焦化裝置高壓除焦水泵為帶齒輪箱的多級離心泵,該泵各振動測點如圖2所示。

2008年3月7日對焦化高壓水泵P-3207/A進行測試,各位置點振動數據見表1。與泵運行初期振動數據相比,測點7振動明顯增大。
機組軸振動顯示:泵前軸振動幅度達50μm、55μm;泵后軸振動幅度為18μm、19μm,機殼測試與軸振動顯示基本吻合。該現象說明異常振動真實存在,可能存在某種故障。
故障表現:泵入口端振動明顯,頻譜圖存在明顯的6倍泵轉速成分(圖3)。
故障分析及診斷:
(1)通過對振動幅度、振動信號頻譜的分析,認為不對中引起的聯軸器故障可能性較小,因為齒輪箱側振動變化小于泵入口側振動變化,頻譜圖沒有2×成分。
(2)認為振動主要由泵本身造成,故障部位可能在泵入口端,依據泵入口端有明顯6×成分,而出口端表現為不平衡量的增加;具有一定量的軸向成分;測試中泵入口端振動變化較大,啟泵初期振動7.0~8.0mm/s,趨于穩定后,振動下降到4.0mm/s左右。拆檢發現泵入口焦粉有明顯堵塞。

表1 各位置點振動數據mm/s

該泵為節段式多級離心泵,型號DG85-80A×8,工作介質102~105℃除氧水,入口壓力0.1MPa,出口壓力6.4MPa,轉速2980r/min,電機功率280kW。
泵運轉2個月后,振動開始逐漸升高,拆檢發現末級葉輪出現穿孔,減薄明顯,呈現出顯著的汽蝕特征,以致每6個月必須更換葉輪。
運行初期,振動幅值不高,頻譜圖有明顯的高頻成分(葉輪的葉片通過頻率經常存在),如圖4所示。

運行后期,葉輪局部穿孔,導致轉子動平衡受到破壞,振動顯著增大,頻譜圖具有明顯的1×特征,見圖5。
介質為102~105℃的水,如果泵入口壓力較低,泵極易發生汽蝕。該泵有汽蝕存在,但振動不大,且沒有影響泵流量,僅僅造成泵末級葉輪損壞,所以汽蝕不嚴重,將泵葉輪由原普通碳鋼改為1Cr13,運行超過3年沒有發現問題,大大提高了葉輪使用壽命。
大型多級離心泵平衡盤結焦、葉輪入口堵塞與汽蝕是煉廠多級離心泵的常見故障,通過軸位移以及振動監測與頻譜分析,可以及時發現此類故障,及時檢修,從而可大量節約維修費用,延長泵設備使用壽命。

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