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調(diào)節(jié)閥改型解決凝結(jié)水再循環(huán)管路振動(dòng)的實(shí)踐

2010-11-15 02:56:42劉奇洪
浙江電力 2010年5期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥閥門振動(dòng)

劉奇洪

(神華浙江國華浙能發(fā)電有限公司,浙江 寧海 315612)

火電機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)在軸封冷卻器后有一路至凝汽器的再循環(huán)管路,設(shè)有調(diào)節(jié)閥和旁路閥。在機(jī)組啟動(dòng)和低負(fù)荷運(yùn)行期間,凝結(jié)水系統(tǒng)流量較少,用調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)凝結(jié)水再循環(huán)流量,保證有一定的凝結(jié)水經(jīng)過凝結(jié)水泵和軸封冷卻器,以帶走凝結(jié)水泵機(jī)械功轉(zhuǎn)化的熱量,防止凝結(jié)水泵內(nèi)發(fā)生汽化而引發(fā)泵水中斷故障,并使軸封漏汽在軸封冷卻器內(nèi)正常凝結(jié)。機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥處于全關(guān)狀態(tài),凝結(jié)水不通過再循環(huán)管路,凝結(jié)水泵工作時(shí)需控制凝結(jié)水流量不低于最小流量。

由于凝結(jié)水泵在低流量工作時(shí)的出口壓力較高,而凝汽器工作處于負(fù)壓狀態(tài),凝結(jié)水經(jīng)過再循環(huán)調(diào)節(jié)閥從高壓到負(fù)壓,容易出現(xiàn)汽化閃蒸現(xiàn)象,引發(fā)凝結(jié)水再循環(huán)管道強(qiáng)烈振動(dòng),所以凝結(jié)水再循環(huán)管路振動(dòng)是發(fā)電廠常見故障。

1 設(shè)備概況

國華寧海發(fā)電廠一期為4×600 MW亞臨界機(jī)組,凝結(jié)水由凝汽器的熱井依次流經(jīng)2臺(tái)互為備用的凝結(jié)水泵、凝結(jié)水精處理裝置、軸封蒸汽冷凝器(簡稱軸加)、凝結(jié)水再循環(huán)接口、凝結(jié)水調(diào)節(jié)閥 (并聯(lián)旁路閥)、4臺(tái)低壓加熱器,最后進(jìn)入除氧器。凝結(jié)水再循環(huán)管路從軸加后引出進(jìn)入凝汽器,如圖1所示。凝結(jié)水泵為英國蘇爾壽公司制造,型號(hào)為BDC 450-490 D+3S/33,經(jīng)濟(jì)工況的流量為1 429 t/h,揚(yáng)程為3.35 MPa,設(shè)計(jì)最小流量為400 t/h。

圖1 凝結(jié)水再循環(huán)管路示意圖

凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥選用美國COPESVULCAN公司的GS系列直通型調(diào)節(jié)閥,主要參數(shù)見表1。

機(jī)組試運(yùn)期間,凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥及管道都曾發(fā)生劇烈振動(dòng),并產(chǎn)生很大噪聲。電建單位在再循環(huán)管道上加裝限位支架,但效果不理想。正式投產(chǎn)后幾臺(tái)機(jī)組的凝結(jié)水再循環(huán)管道先后多次出現(xiàn)焊口振裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行。

表1 原凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥主要參數(shù)

2 振動(dòng)原因分析

2.1 發(fā)生振動(dòng)的原因

通常凝結(jié)水再循環(huán)管道振動(dòng)的原因主要有:

(1)再循環(huán)調(diào)節(jié)閥選型不當(dāng),調(diào)節(jié)閥內(nèi)凝結(jié)水發(fā)生汽蝕,產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊力引起管道振動(dòng)。

(2)管路布置不合理,如再循環(huán)調(diào)節(jié)閥為高位布置,而再循環(huán)管道至凝汽器的接口為低位布置,此種布置方式使調(diào)節(jié)閥背壓更低,加劇閥后汽蝕現(xiàn)象。有些發(fā)電廠將調(diào)節(jié)閥設(shè)置在廠房零m層,調(diào)節(jié)閥出口管道與凝汽器接口布置在凝汽器高處,就是為了提高調(diào)節(jié)閥后背壓,改善調(diào)節(jié)閥運(yùn)行工況。

(3)調(diào)節(jié)閥后的管徑及管件選型不當(dāng),消耗汽水沖擊動(dòng)能的能力不強(qiáng)。

(4)管道布置過于復(fù)雜,管道柔性大,容易發(fā)生振動(dòng)。

(5)支吊架設(shè)計(jì)不合理,不能有效地制約管道振動(dòng)。

若由于調(diào)節(jié)閥選型不當(dāng)導(dǎo)致管道振動(dòng),調(diào)節(jié)閥便成為振動(dòng)源。上述其它因素則會(huì)使管道原有振動(dòng)加劇。

寧海發(fā)電廠凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥布置在汽機(jī)房6.4 m層,再循環(huán)管道與凝汽器接口處于-1.0 m左右位置,調(diào)節(jié)閥后工況相當(dāng)惡劣。調(diào)節(jié)閥后管道長度約30 m,呈現(xiàn)管道柔性大特點(diǎn),抗沖擊能力弱,一旦管道發(fā)生振動(dòng),常會(huì)造成管道支吊架振斷或者管道焊口開裂等嚴(yán)重后果。

2.2 管道振動(dòng)與調(diào)節(jié)閥選型

在采購調(diào)節(jié)閥時(shí),通常都會(huì)通過招標(biāo)書將該調(diào)節(jié)閥常見運(yùn)行工況(一般選3個(gè))提供給供貨商作為調(diào)節(jié)閥選型依據(jù),包括調(diào)節(jié)閥流量、進(jìn)出口壓力、水溫等運(yùn)行數(shù)據(jù)。3個(gè)主要工況參數(shù)如表2所示。

(1)機(jī)組啟動(dòng)初期(工況1),除氧器不用補(bǔ)水,凝結(jié)水泵維持最小流量(400 t/h)運(yùn)行,此時(shí)凝結(jié)水只經(jīng)過再循環(huán)管道。凝汽器真空度不是很高,絕對(duì)壓力約0.018 3 MPa。當(dāng)調(diào)節(jié)閥開度83%時(shí),流量350 t/h,小于凝結(jié)水泵最小流量400 t/h,凝結(jié)水泵有可能發(fā)生汽蝕。雖然將調(diào)節(jié)閥開至100%開度流量有可能超過400 t/h,但說明調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)流量裕量不足,調(diào)節(jié)閥口徑選擇偏小。

(2)鍋爐點(diǎn)火階段(工況2),需要連續(xù)往除氧器少量補(bǔ)水,但凝結(jié)水主要經(jīng)過再循環(huán)管路。這時(shí)凝汽器建立了正常真空,凝汽器絕對(duì)壓力值接近0.004 9 MPa。

(3)機(jī)組啟動(dòng)后期(工況3),鍋爐產(chǎn)汽量增大,要保證除氧器水位并提供鍋爐所需給水。如果除氧器的補(bǔ)水流量仍小于凝結(jié)水泵設(shè)計(jì)的最小流量,則仍需一定流量的凝結(jié)水通過再循環(huán)管道,以保證凝結(jié)水泵出口流量大于設(shè)計(jì)最小流量。

在3個(gè)工況條件下調(diào)節(jié)閥運(yùn)行都會(huì)出現(xiàn)空化或閃蒸現(xiàn)象,噪音超過85 dB(A)。空化說明凝結(jié)水在調(diào)節(jié)閥內(nèi)發(fā)生汽化產(chǎn)生氣泡,氣泡破裂引起閥內(nèi)部件嚴(yán)重?fù)p壞,使閥體產(chǎn)生劇烈振動(dòng)并發(fā)出刺耳噪音。閃蒸說明凝結(jié)水經(jīng)過調(diào)節(jié)閥后有部分液體汽化,出現(xiàn)汽液兩相共存,對(duì)閥門和管道產(chǎn)生很大沖擊力,引發(fā)管道劇烈振動(dòng)。以上3個(gè)工況是凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥運(yùn)行時(shí)間最多的工況,調(diào)節(jié)閥只有在這3種工況條件下均能良好工作,選型才算合理。

從以上分析可知,寧海發(fā)電廠凝結(jié)水再循環(huán)管道振動(dòng)原因主要在于調(diào)節(jié)閥選型不當(dāng),其次是管道布置不合理以及調(diào)節(jié)閥后管道過長。要解決管道振動(dòng)問題,必須從調(diào)節(jié)閥著手,盡可能消除振動(dòng)源。若僅加固管道可能會(huì)適得其反,甚至更加危險(xiǎn)。振動(dòng)源消除了,管道振動(dòng)自然就會(huì)減弱,因此必須重新選擇合適的調(diào)節(jié)閥。

表2 原凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥工況參數(shù)

3 凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥改型

調(diào)節(jié)閥改型必須以消除空化、閃蒸為目的。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的,需要從改變調(diào)節(jié)閥通徑、閥籠結(jié)構(gòu)及閥座口徑入手。

3.1 調(diào)節(jié)閥通徑的選擇

原調(diào)節(jié)閥通徑為100 mm,進(jìn)出調(diào)節(jié)閥管道規(guī)格是Φ219 mm×7 mm,即管道通徑約200 mm,在調(diào)節(jié)閥進(jìn)出口處有明顯的縮徑。凝結(jié)水進(jìn)入調(diào)節(jié)閥前縮徑處流速必然會(huì)提高,加重了對(duì)閥內(nèi)部件的沖擊,容易引起閥門振動(dòng)。另外調(diào)節(jié)閥通徑小,閥體較輕,剛性相對(duì)差,抵抗介質(zhì)沖擊能力也較弱。

通常在調(diào)節(jié)閥選型時(shí),閥門通徑均選擇比管道通徑小,這樣可在滿足通流能力的情況下降低閥門造價(jià)。但從提高調(diào)節(jié)閥剛性角度看,凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥通徑是越大越好,最好與管道口徑一樣,即調(diào)節(jié)閥通徑也選用200 mm。

3.2 閥籠選型

由于凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥工況惡劣,入口壓力3.0~3.5 MPa,出口壓力為凝汽器負(fù)壓,在調(diào)節(jié)閥內(nèi)及閥后容易發(fā)生汽蝕。控制汽蝕的方法主要是控制壓降、限制閥內(nèi)流速,使閥內(nèi)壓力不低于飽和壓力。汽蝕會(huì)嚴(yán)重?fù)p害閥內(nèi)件,為減少損傷需增強(qiáng)閥內(nèi)件表面硬度、提高材質(zhì)等,使閥門成本上升。根據(jù)美國CCI公司產(chǎn)品說明介紹,單級(jí)壓降容易使閥內(nèi)壓力低于飽和溫度對(duì)應(yīng)的飽和壓力(即發(fā)生汽蝕的臨界壓力),從而發(fā)生汽蝕,如圖1(a)所示。多級(jí)壓降能更好控制閥內(nèi)壓力并使其高于飽和壓力,如圖1(b)所示。

實(shí)現(xiàn)多級(jí)降壓通常有兩種方式,其一是采用如美國fisher公司典型的多級(jí)閥籠,如圖2所示;其二是采用美國CCI公司典型的迷宮式閥籠,如圖3所示。國內(nèi)廠家也有類似產(chǎn)品。

圖1 調(diào)節(jié)閥壓降控制圖

圖2 美國fisher公司多級(jí)籠罩示意圖(左圖為2級(jí),右圖為3級(jí))

圖3 美國CCI公司迷宮式籠罩示意圖

多級(jí)閥籠基于流體逐級(jí)降壓的原理,使流體經(jīng)過多閥籠串聯(lián)再流過閥座密封區(qū),把壓差分解,每一級(jí)都不超過臨界壓差,每個(gè)壓力降的最低值均不低于Pvc值,因此產(chǎn)生連續(xù)的階梯狀分布的壓力降。改變籠罩進(jìn)水孔眼形狀和布局可以實(shí)現(xiàn)不同程度的降壓效果。為了防止高壓差下的空化,提高閥芯閥座使用壽命,根據(jù)多級(jí)降壓的原理,使每級(jí)閥籠上分擔(dān)一部分壓差,以改善高壓差對(duì)閥芯閥座的沖刷和空化現(xiàn)象。

迷宮式閥籠由多個(gè)同軸圓柱盤(層)疊合組成,多層、多孔結(jié)構(gòu),曲折的流路迫使流體連續(xù)不斷地改變流向,增大摩擦,形成高絮流,速度、壓力梯次遞減,消耗能量,降低了傳播聲路—節(jié)流通路聲功率,從而降低每個(gè)流路的噪音能量級(jí)。除降噪音外,還可以預(yù)防閃蒸和汽蝕的發(fā)生。

由于原再循環(huán)調(diào)節(jié)閥采用普通單級(jí)籠罩結(jié)構(gòu),閥籠結(jié)構(gòu)簡單,不能有效降低或消除調(diào)節(jié)閥內(nèi)汽蝕現(xiàn)象,所以運(yùn)行中調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)強(qiáng)烈振動(dòng)。新調(diào)節(jié)閥宜采用迷宮式結(jié)構(gòu)。

3.3 閥座口徑選擇

閥座口徑越大調(diào)節(jié)閥通流能力越強(qiáng),但閥座、閥芯、閥籠尺寸都會(huì)隨之增大,閥門整體造價(jià)也會(huì)上升。在閥門開度一定的情況下閥座口徑大則節(jié)流相對(duì)小(類似節(jié)流孔),有利于控制閥后的介質(zhì)流速,從這個(gè)角度來說加大閥座口徑有好處。在采用迷宮式閥籠的基礎(chǔ)上閥座口徑選用120 mm,比原來增加了20 mm。

3.4 產(chǎn)地選擇

考慮新調(diào)節(jié)閥采用結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜、技術(shù)含量相對(duì)高的迷宮式閥籠,并且調(diào)節(jié)閥通徑、閥座口徑都增大,如果采用進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴。而目前國產(chǎn)迷宮式調(diào)節(jié)閥在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝上已成熟,閥內(nèi)件材質(zhì)往往優(yōu)于進(jìn)口產(chǎn)品,且價(jià)格便宜。況且凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥只在機(jī)組啟停過程中和低負(fù)荷時(shí)使用,機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)始終處于全關(guān)狀態(tài),使用不頻繁,對(duì)調(diào)節(jié)精度要求不高。因此,選用國產(chǎn)迷宮式調(diào)節(jié)閥。

寧海發(fā)電廠一期4臺(tái)機(jī)組凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥先后都進(jìn)行了改型,均采用了上海華爾德電站有限公司生產(chǎn)的型號(hào)為ST648Y-40、規(guī)格DN200迷宮式調(diào)節(jié)閥。調(diào)節(jié)閥通徑由原來的100 mm增大至200 mm,閥座口徑由100 mm增大為120 mm,選用了抗汽蝕效果較好的迷宮式閥籠,采用以前的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

4 改型效果

調(diào)節(jié)閥改型后,4臺(tái)機(jī)組再?zèng)]有出現(xiàn)凝結(jié)水再循環(huán)管道振動(dòng)現(xiàn)象,改善效果主要體現(xiàn)在以下幾方面:

(1)原調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)流量350 t/h,要保證凝結(jié)水泵最小流量400 t/h運(yùn)行,調(diào)節(jié)閥幾乎需要全開,對(duì)于調(diào)節(jié)閥這不是最佳工況位置,閥門容易振動(dòng)。新調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)流量增加到600 t/h,完全能保證凝結(jié)水泵的最小流量運(yùn)行不受影響,閥門基本在最佳工況下運(yùn)行,不易振動(dòng)。

(2)新調(diào)節(jié)閥通徑200 mm,與進(jìn)出口管道通徑一致,不存在縮徑問題,進(jìn)出調(diào)節(jié)閥介質(zhì)流動(dòng)更平穩(wěn),產(chǎn)生的擾動(dòng)小。

(3)新閥門閥體質(zhì)量比原閥門要大得多,抗外界沖擊干擾能力強(qiáng)。

(4)新閥門采用迷宮式閥籠,結(jié)構(gòu)先進(jìn),減少了汽蝕、閃蒸的發(fā)生,閥門及管道振動(dòng)明顯減弱,閥門噪音下降約15 dB(A)。

(5)由于通徑及閥座口徑的大幅提高,閥門通流能力明顯增強(qiáng)。在相同流量下調(diào)節(jié)閥出口介質(zhì)流速降低,介質(zhì)對(duì)調(diào)節(jié)閥后管道沖擊減弱,管道振動(dòng)噪音相應(yīng)減小。

5 結(jié)語

解決凝結(jié)水再循環(huán)管路振動(dòng)問題,除采用加固管道、閥門后加裝節(jié)流孔板、改變管路布置等方法外,對(duì)原凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行改型,削弱振動(dòng)源,是解決振動(dòng)問題的關(guān)鍵所在。采用國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥還可以降低維護(hù)成本。寧海發(fā)電廠的凝結(jié)水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥通過改型后,徹底解決了管路振動(dòng)的問題,改型后效果良好,可為其它火力發(fā)電廠解決同類問題提供參考。

[1]陸培文.調(diào)節(jié)閥實(shí)用技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.

[2]徐傳海,李宏綱.凝結(jié)水再循環(huán)管道的防振動(dòng)設(shè)計(jì)[J].熱機(jī)技術(shù),2004(2):24-27.

[3]李學(xué)峰,尹麗萍.火電廠汽水系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥的選擇[J].管道技術(shù)與設(shè)備, 2009(4):55-57.

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