摘要:本文通過介紹水合添加劑管線(316L)焊縫區出現的應力腐蝕裂紋現象、形成的原因來及時采取對策。
關鍵詞:裂紋 水合添加劑 應力腐蝕
由于在生產甲乙酮的過程中,水和反應器的壓差會升高,因此需要水合添加劑來降低壓差,而且需要足夠的壓力才能滿足生產要求,所以水合添加劑的管線會產生相應的應力腐蝕。MEK裝置所用水合添加劑成份為仲丁醇、除鹽水、十八烷基氯化胺(比例為7:2.7:0.3),三種成分通過降低水合反應器水帽工藝水的表面張力,從而降低流通阻力的作用。該系統所采用管線的材質為耐腐蝕性極好的316L。2004年8月投入使用,2007年5月發現該系統有5處彎頭與直管連接的環焊縫焊接區出現滲漏,6月裝置停工檢修,經X射線檢查,有28余處焊縫出現未焊透、裂紋等現象。
1、現象分析
1.1 宏觀觀察
由于裂紋的存在產生了滲漏,裂紋產生于彎頭與直管連接的環焊縫焊接區,基本呈縱向。從焊接區的橫截面觀察,裂紋啟自內表面,有單條的,也有多條密集分布的,(見圖片-1)。個別裂紋已穿透管壁。
1.2金相觀察
從彎頭的兩個端頭分別取樣進行了金相組織和裂紋走向分析。未浸蝕觀察,裂紋形貌(見圖片2、),裂紋啟裂于彎頭內表面,多數裂紋呈麥根狀,即分枝較多。裂紋內有腐蝕產物,經浸蝕后觀察,開裂處金相組織形貌為奧氏體等軸晶,有孿晶特征。裂紋為穿晶裂紋。
1.3 斷口分析
采用機械方法將裂紋打開,用肉眼、實體顯微鏡和掃描電鏡對裂紋斷口進行了觀察。斷口低倍形貌(見圖片3),斷口的原裂紋部分有腐蝕產物覆蓋呈黑色;機械打開部分斷口呈白亮色,有柱晶特征。掃描電鏡觀察,大部分原裂紋部分斷口有呈泥狀的腐蝕產物覆蓋(見圖片4)。用能譜儀對腐蝕產物化學成分進行了分析,腐蝕產物中除含有Fe、Gr、Ni、Mo、Si等彎頭金屬應含有的元素外,還含有較高的C、O、CI(見表-1)。靠近機械打開斷口處腐蝕產物較少,可看清楚原裂紋斷口形貌(見圖片5),具有解理開裂特征,機械打開部分斷口形貌見圖6,為柱狀晶沿晶開裂,有撕裂特征,應為彎頭與管連接的焊縫。
1.4 化學成分分析
從彎頭上取樣進行了母材的化學成分分析,分析情況見表-2。
從表-2,能夠確定甲乙酮裝置水合添加劑管線彎頭材質的化學成分符合316L相關標準要求。所以確定產生裂紋的原因不是彎頭材質缺陷引起的。
2 腐蝕原因分析
2.1彎頭及管線材質均為316L,符合抗腐蝕標準要求。
2.2從裂紋啟裂于內壁、多分枝、斷口呈理解方式開裂、其上有腐蝕產物且腐蝕產物中含有較高的CL-判斷,裂紋性質屬CL-引起的應力腐蝕。
2.3CL-來源于管內所走添加劑中的十八烷基氯化氨。
2.4裂紋性質為應力腐蝕,引起應力腐蝕的應力來自焊接殘余應力。原焊接方式采用電焊,存在未焊透缺陷,缺陷引起應力集中,有利于應力腐蝕裂紋的形成。其中很多缺陷為一很窄的縫隙,有利于CL-的富極。焊接殘余應力、焊接根部缺陷及Cl﹣是引起彎頭應力腐蝕的主要原因。
3主要對策
3.1本次檢修將水合添加劑管線全部更換,采用將管線冷煨彎形式,將36個彎頭全部取消,總計減少72道焊口,與原來相比,減少焊口總量的66%。
3.2本次管線更換,焊接方式采用氬弧焊。對解決不銹鋼未焊透現象,降低焊接殘余應力,氬弧焊效果明顯好于電焊。在焊接過程中逐道口檢測,不合格堅決反工,杜絕了未焊透現象。降低了焊接殘余應力。
4 結論
本文通過對水合添加劑管線出現應力腐蝕的現象,及時從降低焊縫數量、降低焊接殘余應力和杜絕未焊透現象入手,使焊接殘余應力和CL-聯合作用出現應力腐蝕的情況得到緩解。
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