李永良,李國星,劉德華,黃申永
預分解窯黃心料產生的原因及解決措施
Reasons and Solutions for the Appearance of Clinker with Brown Core in the Precalciner Kiln
李永良,李國星,劉德華,黃申永
我公司3號線2500t/d熟料預分解窯燒成采用?4.0m×60m回轉窯帶五級旋風預熱器高原型NDSP52分解爐。從2010年4月份以來,熟料曾多次出現“黃心料”,同時伴隨fCaO含量偏高,熟料28d抗壓強度偏低,嚴重影響熟料質量的提高。為此,工藝組采取相應技術措施進行攻關,結合生產實際情況找出產生黃心料的原因,并對“黃心料”形成機理加以分析,成功地解決了“黃心料”的問題,取得了良好的效果。
在水泥生產中正常熟料是在窯內空氣略有過剩的情況下燒成的,如窯內氧氣不足,燃料燃燒不完全,就會形成CO還原氣氛,其反應式為:C+O2→CO2+Q,C+1/2O2→CO+Q。預分解窯產生的黃心料,就是在窯內缺氧的還原氣氛下生產出來的熟料。預分解窯產生的黃心料可分為疏松性黃心料和致密性黃心料。疏松黃心料結構疏松、熟料燒失量高、fCaO高、后期強度明顯降低,它是在窯頭溫度低、窯尾存在還原氣氛的條件下產生的;而致密性黃心料外殼的顏色與正常熟料相似,結粒較大,升重較高,砸開熟料后核心呈大小不等的黃心,它是在還原氣氛較強或煤粉直接還原作用下,F2O3被還原成FeO,因此熟料顏色發黃,當冷卻時,表層熟料因再氧化而呈黑色。黃心料的黃心程度隨FeO含量而增加,而總的鐵含量卻沒有明顯變化;而有些黃心料中SiO2和Al2O3的含量較高,這主要是煤灰摻入過多造成的。
還原熟料的危害很多,影響窯的產量、質量、煤耗、熱工制度的穩定,影響熟料、水泥的質量外觀顏色等,且熟料強度低,易磨性差,因此必須采取措施解決。
生料采用石灰石、砂巖、粘土和硫酸渣四組分配料,原材料月平均數據化學成分見表1,煤的工業分析月平均數據見表2。
從表3可看出,熟料28d強度只有54MPa,在某種程度上影響了水泥質量的穩定性,為穩定出廠水泥強度,在水泥生產控制過程中,只好采取提高出磨水泥比表面積、降低混合材摻加量等措施,在一定程度上增加了企業的生產成本。
(1)風、煤、料、窯速配合不好
風、煤、料配合不好,是產生黃心料的根本原因。多數情況是窯系統排風不夠或喂料太多。窯頭喂煤過多,在一、二次風量不變的情況下,窯內氧含量明顯不足,導致煤粉燃燒不完全,而產生還原氣氛,易出現黃心料;窯尾分解爐喂煤過多,將導致預熱器框架內溫度升高,因而易在縮口、斜坡等部位產生結皮,影響窯內通風,同樣易使窯內氧含量不足,產生還原氣氛,導致出現黃心料;窯系統出現工藝故障,如窯內結大球、結圈或長厚窯皮、窯尾下料斜坡積灰等均可影響窯內通風,造成煤粉不完全燃燒。這些因素的產生,是形成還原料的主要原因,因此在實際生產中要注意風、煤、料三者的合理匹配。
窯速過低,由于大小齒磨損較大,導致大小齒頂尖間隙嚙合不好,震動較大,窯速一直在3.0r/min,使得窯內物料的填充率增加,窯內阻力增大,通風面積受限,供氧不足,以至產生黃心料。
我公司所使用的煤粉灰分高、揮發分低,煤粉燃燒速度慢,燃盡率較低且火焰溫度不集中,使火焰的長度拉長,窯內高溫點后移,形成低溫長焰,在慢窯速條件下,生料提前出現液相,加上未完全燃燒的煤粉沉積在生料中及火焰缺氧現象,所以產生了較疏松的黃心料。

表1 原材料月平均化學成分,%
窯頭用煤量太大,二次風溫偏低,當熟料fCaO偏高時,中控操作員會誤以為是窯頭用煤量偏少所致,于是便增加窯頭用煤量,以提高燒成帶溫度。有時甚至出現窯頭用煤量與分解爐用煤量倒置的現象,大量煤粉燃燒不完全,窯內還原氣氛加重,進一步降低窯頭溫度,同時大量煤粉被風拉到窯尾燃燒,造成系統溫度偏高,液相提前出現,形成長厚結皮等工藝事故,進一步加劇還原氣氛的產生,導致“黃心料”的出現。
(2)系統溫度控制不合理
近段時間,分解爐出口溫度控制相對偏高,在920℃左右,窯尾溫度控制在1050℃,致使分解爐縮口、窯尾煙室結皮嚴重,分解爐出口負壓高到1100Pa,窯內通風不暢,產生了致密的“黃心料”。
二次風溫一直偏低,在940℃左右,由于二次風溫低,煤粉燃燒不好,出現部分不完全燃燒現象,使煤粉后燃,高溫帶后移,使窯內形成還原氣氛,熟料出現“黃心料”。
(3)三次風閘板開度不合理
三次風閘板受熱變形及磨損,使閘板實際開度比設定開度大(設定閘板開度為35%,實際上達到50%),導致窯內風量減少,從而降低煤粉燃燒速度,使煤粉后燃,產生不完全燃燒,在還原氣氛下F2O3被還原成低價的FeO,產生“黃心料”。

表2 煙煤工業分析月平均數據

表3 月平均熟料化學分析(%)、率值及強度(MPa)
(4)噴煤管的位置和內外風的比例失調
噴煤管在窯口截面位置不合理,導致二次風不足,內風和外風的風量、風速比例不合理,風煤混合不好。生產過程中發現噴煤管的位置較低,火焰逼近料面,火焰不順,噴煤管噴嘴愈接近料層,黃心料生成愈多,以水平方向靠近料層尤甚。噴嘴靠近料層,火焰鋪在物料表面上,火焰中的炭粒緊貼物料向前運行,由于火焰與物料表面間隙變小,氧氣含量不足,因而在物料表面產生嚴重的還原氣氛。未燃盡或正在燃燒的炭粒容易落入熟料中,減少了與氧氣接觸的機會,產生還原氣氛,煤粉不完全燃燒嚴重,導致急燒和不完全燃燒,產生黃心料,并伴隨fCaO高(煤管位置如圖1B點)。
煤管內外風比例的大小直接影響燒成帶的長度及火焰形狀。過小的外風噴出速度將影響直流風的穿透能力,減弱對入窯二次風的卷吸,導致煤粉與二次風不能很好地混合,煤粉燃燒不完全,產生還原氣氛;過大的外風噴出速度將會引起過大的回流,強化煤粉的后期混合
與燃燒,使火焰高溫區拉長,同樣會導致煤粉燃燒不完全,使窯尾溫度過高,而內風旋流強度僅控制著火焰形狀。通過觀察,發現燃燒器內外風比例分別為30%和90%,火焰細長,窯內長厚窯皮,煙室結皮較厚,影響窯內通風,形成還原氣氛。
根據中控系統工藝參數操作,及時正確調整用煤量和系統通風量,窯頭喂煤量和窯尾分解爐喂煤量比例嚴格按4:6控制,確保爐中及出口氣體溫度的穩定。操作中嚴格掌握系統內溫度和壓力的變化,保持系統內通風良好,防止溫度過高或過低,堅持前后兼顧,把預分解系統情況與窯頭燒成帶情況結合起來考慮。在操作上,嚴防大起大落、頂火逼燒,嚴禁跑生料或停窯燒,做到穩定操作、穩定熱工制度、穩定下料量,確保分解爐安全穩定運行。
如發現燒成帶溫度偏低,窯電流曲線下降和fCaO呈上升趨勢,必須認真分析問題的真正原因所在,不能盲目地加大頭煤用量,要以加尾煤為基礎合理調整頭煤的用量。
實行“薄料快轉”的煅燒操作方法,適當提高窯速,由原來的3.0r/min提高到3.80r/min,降低窯內物料填充率,增加物料在窯內的翻滾次數,降低物料在高溫帶的停留時間,強化物料的煅燒。

圖1 噴煤管在窯口截面的位置

表4 調整后窯系統情況及熟料質量
強化煅燒操作,穩定窯內熱工制度,篦冷機采用厚料層操作,并調整三次風閥開度,提高二、三次風溫,減少還原氣氛,強化分解爐煤料的混合,穩定入窯分解率,對防止黃心料有積極作用。控制入窯物料分解率在87%~92%,分解爐出口溫度在850~870℃之間,并適當減少窯頭煤用量,將窯尾溫度由原來的1050℃左右降到950℃左右,防止因溫度過高,引起系統結皮、結圈等問題的出現。二次風溫提高到1050℃以上,避免窯內由于煤粉燃燒不充分而產生還原氣氛,提高煤粉的燃燒速度和燒成帶溫度,減少窯內產生黃心料的幾率。
優化調整燃燒器內外風比例。根據窯筒體溫度曲線和窯皮長度,優化調整三風道燃燒器內外風比例,將其調整為:內風70%,外風80%,保證煤粉的充分燃燒。同時要求現場人員加強巡檢,及時清理燃燒器端部的積料,防止端部變形,火焰形狀發生改變,影響煤粉的燃燒。
適當的火焰長度、形狀和位置對保護窯皮、防止產生黃心料是非常重要的。生產實踐告訴我們,四風道煤管噴嘴的位置和火焰高低對窯皮的厚薄和長短影響很大。火焰離料近,窯皮厚,影響窯內通風,窯皮厚度一般以20~25cm為好;火焰離料遠,窯皮薄,影響耐火磚的使用壽命;火焰溫度高,窯皮短,火焰溫度低,窯皮長,增加窯內填充系數。因此噴煤管必須有一個適當的位置。實踐證明,煤管位置定位在窯口截面第四象限為宜(如圖1A點)。
內外風的調整,一般加大內風時火焰短而粗,加大外風時火焰細而長。內風過大易造成短粗發散,不僅容易燒壞窯皮,還會導致結粒粗大,產生黃心料。外風過大,火焰核心區拉長,易使未燃盡的焦碳粒子沉落在窯后段繼續燃燒,使物料過早出現液相,產生過長的浮窯皮,引起結圈。調整燃燒器內外風比例分別為50%和70%,強化煤粉的完全燃燒。
通過采取上述措施,改善了煤粉燃燒條件,減輕了窯內還原氣氛,預分解窯出現黃心料的情況大大減少,提高了熟料產質量,并取得了較好的經濟效益。采取優化調整措施后“黃心料”出現頻次及熟料的物理性能見表4。
TQ172.622.29
B
1001-6171(2011)06-0046-03
通訊地址:云南遠東水泥有限責任公司技術中心,云南 陸良 655600;
2011-03-19;
呂 光