徐公美
高MgO熟料配料方案的改進
Practice and Result of Improving the Proportion Scheme of High-MgO Clinker
徐公美
MgO對水泥熟料的影響是水泥界關心的問題?!禡gO對水泥熟料煅燒的影響》[1]一文從理論、實踐多方面指出了MgO對水泥熟料煅燒的影響,對較高含量MgO的熟料兩種可能發(fā)生的煅燒情況進行了分析,并提出了相應的操作措施,這對水泥廠的熟料生產有很好的指導作用。
某廠在高MgO熟料配料方案改進實踐中將熟料率值SM從2.70左右逐漸提高到3.60左右,基本上解決了結圈(指后結圈)和結大塊問題,就是一例,現(xiàn)就改進情況分述如下。
該廠設有?3.2m×46m川琦預分解窯生產線一條。配有五級預熱器和?4.1m×14.2m N-KSV在線分解爐及2.53m×14.4m川琦二段式篦冷機,使用三通道噴煤管,設計能力日產熟料1000t,熱耗3657.5kJ/kg熟料。
1996年投產后生產不正常,熟料產量僅929t/d,熱耗高達4121.48kJ/kg熟料,熟料質量低,只能生產425普水泥(老標準)。窯存在的主要問題是結圈和大塊。2000年12月份大塊特別多,2001年2月份下旬10d內停窯打圈4次,5月下旬三天內因結大塊又停窯4h處理,回轉窯不能正常生產。

表1配料方案改進前后生產數(shù)據(jù)

表2 原材料等成分分析結果,%

表3 煤的工業(yè)分析
5月份后將熟料率值SM由2.67逐漸提高到3.60左右后,結圈和大塊基本解決。隨著各方面工作的改進,窯的生產穩(wěn)步上升,到2001年底時熟料產量提高到1099t/d,熱耗下降到3695.12kJ/kg熟料,窯的運轉率由65%提高到91.47%,熟料28d抗壓強度由7月份的53.6MPa上升到11月份的58.8MPa,熟料工段電耗由60.7kWh/t下降到41.42kWh/t(見表1和8)。

表4 熟料成分、礦物組成(%)及率值

表5 熟料成分、礦物組成(%)及率值

表6 原料配比,%

表7 生料易燒性試驗結果
2001年8月上旬原材料等成分分析結果見表2。
(1)配料計算結果和生產數(shù)據(jù)對照找差距。
為了解配料計算結果和實際生產的熟料成分間的差異,以便對方案進行正確分析,先按礦山的原料取樣分析結果作配料計算熟料成分進行對比,找出差異,再按差異估計試生產時改進后的方案成分,做到心中有數(shù)。對比結果見表4。
計算結果AM偏高0.27,SM和KH相近。
(2)確定分兩步走方案,逐步提高SM值,并對照生產資料分析可能發(fā)生的情況。兩個階段時間生產資料和改進方案見表5。
(3)借鑒生產實踐。在生產過程中,由于配料不均勻,SM值和液相量經常出現(xiàn)變化,當SM值為2.67,液相量(C3A+C4AF+MgO)為21.03時,生產出現(xiàn)多個大塊而被迫停窯處理。而當SM值為3.23,液相量為19.08時,大塊不復出現(xiàn),窯內C2S+C3S含量增多,C4AF含量減少,此時窯料仍感到發(fā)粘,在此基礎上提高SM值存在可能,方案在實施時,根據(jù)生產狀況逐步提高SM值至3.60,窯內生產未出現(xiàn)多大困難。生產時和改進方案原料配比見表6。
在配料方案確定和初步分析后就開始在窯上試燒。為了進一步摸索較合適的熟料SM值,對較高的不同SM值生料配料作易燒性(溫度1456℃)測定,結果見表7。
按三種配料不同SM值3.15~3.76測定。測定結果說明,當SM=3.44時fCaO仍較正常。在SM=3.76時fCaO偏高。這次測定對試燒有指導作用,說明 SM=3.14~3.70較合適。至于AM值計算數(shù)均偏高0.27,從以前對比過的結果知道,實際生產的熟料將保持和原有差不多的數(shù)值,即AM=1.80左右。這樣熟料的3個率值能保持在正常范圍內。
試燒從2001年8月份開始。SM從3.0左右逐步提高,8月底時SM=3.23,月平均 SM=3.14,9月份 SM=3.23,10月份SM=3.35,11月份 SM=3.55,12月份SM=3.57。
開始試燒時窯的操作不能適應,感到難燒,料子吃火,不易掛窯皮。后來慢慢適應。窯內變化十分明顯,熟料結粒細小,熟料大塊明顯減少,結圈基本緩和,熟料產量提高,熱耗下降。7~12月份生產實績見表8,從表8中看到窯的生產有了根本性變化,熟料產量開始超設計能力,熱耗基本達到設計指標,質量上升到應有水平。12月份熱耗偏高些,這是12月份下旬熟料SM過高(SM=3.72)之故。按不同SM值統(tǒng)計的12月份生產資料就說明了這個問題(見表9)。
從表8、9可看出,熟料率值控制在SM=3.50左右較合適,此時熟料產質量和熱耗都較滿意,這和生料易燒性試驗結果一致。從幾年來窯的運轉率看(表1)仍處在較高水平上,這說明高SM并沒有影響窯的長期安全運轉。

表8 2001年7~12月生產數(shù)據(jù)

表9 2001年12月份生產數(shù)據(jù)
熟料中MgO含量高時增加了熟料液相量。液相量和粘度對結圈、結大塊有決定性影響,正如文獻[1]、[2]所指出的:“當MgO含量過高時,則易生成大塊和結厚窯皮?!蔽墨I[1]還指出:高MgO熟料在煅燒時可能發(fā)生兩種相反的情況。一種是生料中MgO較高,且易燒性較好,SiO2的易磨性好且顆粒較細,堿含量和硫含量對液相粘度影響不大時,熟料SM率值可提高到3.6以上。另一種情況SM率值很難提高。由于工廠在缺乏必要資料(如R2O分析結果和MgO的易燒性,SiO2的易磨性等資料)的情況下很難作進一步分析,但在熟料中MgO較高時采用提高SM值配料表減少液相量是可取的。
我們曾有SM值提高后可能不易結窯皮的顧慮,但若SM值控制較合適,又使用三通道噴煤管(后改用四通道噴煤管)和細心操作,這種情況是可以減輕或避免的。對熟料的觀察要注意的是,只要沒有夾心料,熟料的燒失量在0.1%左右,結粒大小適當,此時的SM值就比較合適。
采用高SM值配料除能解決結圈結大塊問題外,對提高熟料產質量也是有利的[3]。SM值高時硅酸鹽總和多,對提高強度有利。某廠C3S+C2S量由77.33%增加到99.46%,熟料強度提高。同時由于生產正常了,熟料產量提高,熱耗下降。
[1]白波,陳友德,等.MgO對水泥熟料煅燒的影響[J].水泥技術,2008,4.
[2]陸純煊,等.揮發(fā)性組分對熟料生產工藝的影響[J].中國建材科技,1989,3.
[3]喇華璞.影響NSP窯產量的主要因素[J].水泥,2000,1.
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