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消化吸收國外技術 實現蒸發裝置國產化

2011-01-16 08:55:42馬玉蓮孫占瑞張景滿宋智兵
中國氯堿 2011年10期

馬玉蓮,孫占瑞,張景滿,韓 飛,宋智兵

(河北盛華化工有限公司,河北 張家口 075000)

消化吸收國外技術 實現蒸發裝置國產化

馬玉蓮,孫占瑞,張景滿,韓 飛,宋智兵

(河北盛華化工有限公司,河北 張家口 075000)

通過引進消化吸收瑞士博特的技術并進行工藝優化設計,提出了改造和創新意見,完成了蒸發裝置的國產化,實現了精細化管理及水、電、汽的節約,使生產過程中的廢水、廢氣得到了凈化和回收利用。

國產蒸發裝置,工藝優化,解決方案,凈化;回放

國內離子膜生產企業的蒸發工序主要引進了瑞士Bertrams公司和意大利Set公司以及日本木村的雙效逆流或三效逆流板式蒸發裝置,有的還引進了瑞士AlfaVap三效逆流板式蒸發裝置。近年來,在引進國外先進技術的同時,注重引進消化吸收和再創新,使國產蒸發裝置制造水平很快進入國際先進行列,并在氯堿企業中得到了廣泛應用。

河北盛華化工有限公司于2005年首次引進了瑞士博特的二效逆流降膜蒸發裝置,2007年,在引進消化吸收博特二效逆流降膜蒸發技術的基礎上經過工藝技術的再創新形成了一套較為符合實際情況的設計方案。

1 國產蒸發裝置的工藝簡介及與博特工藝的對比

32%燒堿溶液加入Ⅰ效降膜蒸發器中,該蒸發器的分離器壓力為0.010 7 MPa(絕壓),堿液一次流過該蒸發器,32%液堿被濃縮至38.9%,Ⅰ效降膜蒸發器是通過Ⅱ效蒸發器產生的二次蒸汽來加熱的。Ⅰ效降膜蒸發器產生的二次蒸汽在表面冷凝器中產生的冷凝液與Ⅰ效降膜蒸發器殼側產生的冷凝液一起收集于二次蒸汽冷凝液罐中,并通過二次蒸汽冷凝液泵打出界區。

38.9%堿液通過泵從Ⅰ效降膜蒸發器經換熱器打入Ⅱ效降膜蒸發器中,經過2個換熱器后,38.9%堿液由71℃加熱至137.7℃。

Ⅱ效降膜蒸發器產品端在常壓下工作,堿液濃度由38.9%濃縮至50%,這個過程由生蒸汽來加熱。

50%堿液從降膜蒸發器通過泵經換熱器排出界區。50%堿液第一次通過換熱器的時候,堿液從145℃冷卻至約97℃,第二次通過冷卻器,從97℃降至45℃。

在降膜蒸發器頂部,堿液按如下方式分配,在上部的管板片上,每個蒸發器列管頂部開有垂直的狹縫,通過這些狹縫,堿液沿管內表面均勻地流入管中,在列管內壁形成不中斷的膜,堿液離開管束到達安裝于降膜蒸發器下部列管板片的蒸發分離器。

國產蒸發工藝流程見圖1,博特蒸發工藝流程見圖2,主要設備表對比情況見表1。

2 博特工藝中存在的問題及優化改造

2.1 博特工藝存在的問題

(1)Ⅰ效蒸汽冷凝液由于有性能良好的堿霧捕沫器,捕集的蒸汽冷凝液含堿量為10×10-6,是良好的工藝軟水,只要降到合適溫度就可作為機泵密封水使用。

(2)真空泵密封上水采用直接供水,下水直接排放,靠上水閥門來調節液環水位,依靠進水壓力判斷供水量,既浪費資源又難以操作控制。真空泵密封水冬季水溫低,真空好;夏季水溫高,真空低,并且有汽蝕現象。

(3)生產能力依據離子膜工況變化。產量變化時,成品堿板換的冷卻循環水量不能自動調節,浪費能源。

表1 國產化蒸發裝置與瑞士博特蒸發裝置主要設備對比表

2.2 工藝的優化改造內容

(1)在Ⅰ效蒸汽冷凝液循環管路上,增加1臺卷板換熱器,通過將Ⅰ效蒸汽冷凝液降溫30℃作為39%及50%堿機泵密封水使用,多余的水送往涼水塔替代涼水塔一次補水使用。

(2)為真空泵增加大氣補償器、對真空泵密封水管路進行改造,自制循環平衡罐連通進水、出水管路,保持真空泵內穩定的液環,用少量補水控制水溫,節約用水。

(3)在成品堿板換前,增加冷卻循環水自動調節閥,控制成品堿溫度,按成品堿溫度調節冷卻水量,減少用水量。

另外,為了使生產操作彈性可控,又配備了循環回流系統,可保證在產能的25%~120%范圍內操作,適合多種產能規模。

該套裝置具有獨特的捕沫器設計,最大限度地凈化了二次蒸氣含堿。全套工藝采用DCS控制,達到了安全高效、低耗、環保的要求。從工藝角度來看,生蒸汽首先進入Ⅱ效蒸發器,與39%液堿換熱后的二次蒸汽進入Ⅰ效蒸發器,生蒸汽冷凝液與Ⅰ效出口的液堿換熱后送回鍋爐;一效內產生的二次蒸汽冷凝液及殘余蒸汽冷凝液 (經表面冷凝器冷卻產生)在二次蒸汽冷凝液罐匯合后又經卷板換熱器冷卻后送入離子膜涼水塔,作為系統循環水使用。余熱的充分交換利用使(32%~48%)噸堿耗蒸汽量僅為746 kg。一次蒸氣、二次蒸汽及蒸汽冷凝液的3次熱能利用和蒸汽冷凝液的最終使用,真正實現了零排放目標。

3 博特工藝與國產蒸發裝置的工藝指標對比

將真空系統、冷卻循環水系統以及其他工藝設備優化改造后的國產蒸發裝置系統能耗大幅降低,噸堿耗蒸汽僅為746 kg,循環冷卻水量僅為430 m3/h,節能效果顯著,表2為國產蒸發裝置與博特蒸發裝置運行數據對比表。表3為博特裝置與國產蒸發裝置技術指標對比表。

4 國產化的效益分析

(1)節約蒸汽。以7.5萬t/a折百堿的產量,每噸折百堿可節省蒸汽14 kg,每噸蒸汽成本按85元計算,則每年可節約 75 000×85×14÷1 000=89 250(元)。

(2)節約用水。蒸發裝置每年平均運行時間為8 000h,每年可節省一次水80000m3,按每噸水2.5元計算,則可節約20萬元。

綜上所述,國產化裝置較博特裝置每年可多產生約28.9萬元的直接經濟效益。由于蒸發裝置的國產化,在降低設備采購成本、設備維修成本及縮短備品備件供應周期等方面,也將取得可觀的收益,具有較高的經濟效益和社會效益。

5 存在的問題及相關建議

(1)蒸發裝置對設備加工及安裝要求十分嚴格。因此,在設備加工過程中,要求列管的形位公差越小越好,應采用ASTM換熱管標準。在設備安裝過程中,對降膜換熱器的垂直度要求很高,應不大于1 mm。在設備加工過程中,花板孔徑偏差應嚴格控制在(±0.05)mm以內。降膜蒸發裝置的核心是膜的形成與均化,為此,必須對設備的選材、加工、安裝3個環節按標準嚴格把關。另外,在生產過程中若出現低負荷運行,應不低于設計負荷的70%,若過低,應保持堿液部分回流來彌補均化的不足。

(2)設備腐蝕是重要問題。在該裝置中,Ⅰ效降膜換熱器、Ⅱ效降膜換熱器、50%熱堿泵腐蝕較為嚴重,應選用Ni材。管道的腐蝕也十分嚴重,特別是熱堿部分,成品熱堿若使用316L材質,其壽命不足2個月,因此,建議新上裝置盡量采用Ni列管、Ni堿泵以避免腐蝕問題。

(3)儀表的維護是工序穩定運行的關鍵。該裝置采用DCS控制,具有連續進料、連續過料、連續出料的工藝特點。因此,在自動調節閥及雙法蘭差壓變送器的運行周期內,要進行定期檢查和專人維護,定期給予更換,同時,建議使用過流元件為Ni材的閥門及膜片為Ni材的差壓變送器,并采取相應的保護措施。

(4)堿堿換熱器的使用壽命問題。該設備無論是39%液堿側還是50%液堿側的運行溫度都較高,板片的腐蝕和膠墊老化的速度都很快,從目前的使用情況看,由于膠墊的老化速度遠遠大于板片腐蝕,因它引起的泄漏現象也較為頻繁,因此,亟需提高國產換熱器膠墊的質量或建議使用無膠墊的一體式板換。

(5)維持較高和穩定的生蒸汽壓力對蒸發實現高效、節能的目標有重要意義。如果送到工序內的生蒸汽壓力經常低于0.65MPa,則使噸堿汽耗增加。

(6)成品堿的冷卻不容忽視。濃堿出料溫度要控制在指標之內,不然會出現黑堿現象。45%~50%液堿在57℃時對碳鋼的腐蝕是38℃時的7倍以上,對不銹鋼也會產生較為嚴重的腐蝕。

(7)在資金允許的情況下,設備的投入盡可能一次到位,生蒸汽管道、Ⅰ效降膜換熱器殼體、表面冷凝器等應采用不銹鋼,濃效降膜換熱器列管氣液分離器材質應選用Ni材。

表2 國產蒸發裝置與博特蒸發裝置運行數據對比表

表3 博特裝置與國產裝置技術指標對比表

6 結語

中國大部分氯堿企業采用雙效逆流降膜工藝生產50%燒堿,因此,新工藝的應用以及離子膜法生產50%燒堿蒸發裝置的國產化具有非常重要的意義。從上述國產裝置的目前運行情況來看,存在的問題如國產鎳材的質量、裝置、管路的焊接及安裝質量、板式換熱器的質量等,都要求要加大相應領域的科技投入,提高相關行業的產品質量和服務水平,力爭造就國際領先的行業地位,從而振興民族裝備制造業,更好的為國家發展和經濟繁榮服務。

Absorb foreign advanced technology and realize localization of evaporation plant

MA Yu-lian,SUN Zhan-rui,ZHANG Jing-man,HAN Fei,SONG Zhi-bing
(Hebei Shenghua Chemical Co.,Ltd.,Zhangjikou 075000,China)

According to the asbsoption of technology of Bertrams and process optimization design,the innovation were put forward.The evaporation plant localization were finished.Fine management and saving of water,power and gas were realized.The waste water and gas were pured and recylced in production process.

domestic evaporation plant;process optimization;solution;pure;recycle

TQ114.26+8

B

1009-1785(2011)10-0005-04

2011-09-02

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