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降低抽油機電機安裝返工率

2011-01-17 03:33:42中原油田分公司采油四廠設備管理QC小組
石油工業技術監督 2011年11期

中原油田分公司采油四廠 設備管理QC小組

(河南 濮陽 457176)

1 小組概況

小組概況見表1。

2 選題理由

采油四廠共有480口抽油機井,其中475口井采用Y280M型電機拖動生產,由于調參、電機故障等原因,每年需安裝電機600臺次,每臺次需動用隨車吊、拖載焊機各4個工時,2名維修工人共8個工時。在安裝過程中,當出現試運行軸承異響或接錯線而燒壞等問題時,只能拆回重裝一個,讓安裝工人既生氣又無奈。2009年7~12月,返工率達到10.3%,造成勞務損失1.7萬元,影響原油產量19.38t。所以,我們選擇《降低抽油機電機安裝返工率》作為活動課題。

表1 小組概況

3 現狀調查

小組成員查閱了采油四廠2009年7~12月電機發放臺帳,共返工31臺次,返工率10.3%。我們進一步對返工問題做了分類統計,列調查表、做餅分圖,可以看出,“試運行軸承異響”出現24臺次,發生頻率77.4%,是主要問題。找到問題癥結后,小組對解決難度進行了評估,組員中有負責電機維修的高級技師、工程師,技術力量比較強,根據以往的活動經驗和成績,預計可解決主要問題的90%,從理論上算,返工率可降到3.12%。

4 設定目標

考慮到活動過程中可能出現的問題,小組設定目標值為3.5%。

5 原因分析

針對主要問題,我們進行了原因分析,繪制關聯圖,找到5個末端因素,分別是“用榔頭點擊軸承”、“未針對安裝工序進行培訓”、“無軸承質量檢測工具”、“檢修責任無法追溯”、“無供貨質量考核辦法”。

針對主要問題,小組進行了原因分析,繪制了關聯圖(圖1)。

6 確定主要原因

6.1 驗證“用榔頭點擊軸承”

軸承與軸為過盈配合,小組觀察到的拆、裝過程十分困難。拆卸時,需2人配合操作,1人用丁字桿對準軸承內圈,1人用榔頭敲擊丁字桿,擊打過程,火星四濺,十分費力,操作不當,有時榔頭還會掄空,榔頭與丁字桿經常斷裂,有一定危險性。擊打力量與與軸線存在夾角,使電機轉軸受力偏磨,直徑變細,易引起軸承跑內圓而異響。安裝時,也需要2人配合操作,首先把軸承套在電機軸頭上,1人拿著撞擊筒對準軸承內圈,1人用榔頭敲擊撞擊筒尾部,存在與拆卸過程類似的問題,擊打力量與軸線不重合。所以,確定為要因。

6.2 驗證“未針對安裝工序進行培訓”

小組調查了安裝人員2009年7月份以來的技術培訓情況,均未發現有針對性的培訓內容。小組在現場觀察安裝過程發現:電機就位后,需焊接底座固定螺栓、軸頭的皮帶輪固定螺栓和風扇罩螺栓,安裝人員通常將地線搭在電機外殼上。在焊接皮帶輪固定螺栓時,焊接電流會流過軸承滾珠,在滾珠與內、外圈間的虛連接處產生電火花,造成滾珠與滾道局部燒蝕,從而引起試運行時的軸承異響?,F場詢問操作人員是否明白這種操作方法可能產生的不良后果時,均回答“不清楚、不知道”,一臉的茫然與無辜,顯然這是要因。

6.3 驗證“無軸承質量檢測工具”

小組走訪調查時發現,現場工人檢測軸承方法原始且不可靠。新軸承使用前,一是快速轉動軸承外圈,檢查滾珠滾動是否流暢,聽聽有無噪音,有沒有卡滯;二是上下、左右晃動軸承外圈,感覺內圈的曠動量大小,確定軸承質量是否合格,完全靠維修人員經驗判斷,缺乏可靠依據;對于從現場收回流轉電機的軸承質量,維修人員根據空載運轉噪音,以及運送人員口頭描述的負載運轉情況,判斷軸承好壞,很容易以訛傳訛。因此,確定為要因。

6.4 驗證“檢修責任無法追溯”

現場調查中有24臺次試運行軸承異響,為了分清責任,小組查看了電機修理臺帳,但臺帳只記錄了送修單位、修理時間等粗略信息,沒有登記承修人及詳細的維修內容,檢修責任無法追溯到工序和個人,更無從談起制定針對性改進措施。顯然,這也是要因。

6.5 驗證“無供貨質量考核辦法”

小組從電機修理班了解到,2009年,我廠進新軸承305套,質量驗收時發現2批次109套軸承游隙過大,反映到物資供應部門后,均做了調換處理。小組又從物資供應部門了解到,我廠有完善的物資供應質量保證制度與體系,對于因質量問題調換軸承的廠商,均已做了相應處理。所以,這不是要因。

7 制定對策

對確定的4個要因,我們分別制定了對策。一是不用榔頭拆、裝軸承,消除拆、裝過程中力與軸線的夾角。二是針對電機安裝工序進行培訓,使工人明白且能做到,焊接電流不通過軸承滾珠。三是設計軸承檢測工具,簡化現場操作,使檢測標準與結果都有量化依據。四是修訂完善電機管理辦法,實現電機軸承維修責任能夠倒查。

8 實施對策

8.1 改進拆裝過程中用榔頭點擊軸承的做法

8.1.1 研制液壓拉力器

為了實現拆卸中不用榔頭砸的愿望,我們設計了液壓拉力器,它由動力、執行和底盤3部分組成。通過計算,我們得知軸承的最大過盈阻力為58.42kN,根據最大阻力值,選擇10型液壓泵站作為動力部分,它可以輸出高壓油流;選擇80型液壓缸,制作軸承抱箍、拉力筒等作為執行部分,它們可以把高壓油流轉化為拉力,軸承抱箍與拉力筒是爪式拉力器的一個變形與分解,它能把拉力均勻作用到軸承內圈端面的圓周上,克服了普通爪式拉力器點接觸易出現的拉力偏斜問題,能確保拉力與軸線平行。制作液壓缸固定架、推車等做為底盤部分。將各部分組裝成液壓拉力器(見圖2)。

使用時,首先把液壓拉力器推到電機軸頭前方,把拉力筒貼緊軸承,用抱箍將軸承和拉力筒前端抱緊,插好插銷,起動電機,液壓泵工作,扳動換向閥,壓力表顯示高壓油流進入液壓缸,柱塞前行頂住電機軸頭,拉力筒通過抱箍帶著軸承后退,完成拆卸,拆卸力量與軸線存在夾角的問題得到徹底消除。

8.1.2 采用熱裝工藝

為了把裝軸承不用榔頭砸的想法變成現實,我們采用了熱裝法。選購的一個軸承加熱器,使用時,把軸承套在銜鐵上,啟動電源,加熱軸承至80~l00℃,關閉電源,取下軸承,快速套裝到電機軸頸上,熱脹原理徹底消除了冷裝時的過盈阻力,輕松完成安裝工作,安裝力量與軸線存在夾角的問題得到消除。

8.2 針對安裝工序開展技術培訓

小組與裝備科共同編制了培訓課件,組織安裝人員學習。重點講解了施焊過程中電弧產生的原理,以及電流流過軸承時產生的危害等。培訓后,小組現場跟蹤10井次,工人均能根據不同的焊接內容,及時調整地線位置,確保焊接電流不過軸承。

8.3 研制軸承故障探測器

小組討論認為:軸承噪音是由振動產生的,振動越大噪音越大,如果用傳感器收集振動噪音,通過電磁感應,把它轉變為電信號,經電路放大,用儀表指針擺動,來顯示振幅大小,我們就能量化判斷軸承的好壞程度。在這種認識的基礎上,我們繪制了軸承檢測工具原理圖(見圖3),它由傳感器、放大電路、顯示儀表3部分組成。

傳感器用耳機喇叭和探針組成;放大電路采用舊元器件焊接而成,連接上一個9V的電池;顯示儀表采用電壓表改裝。加裝一個外殼,將各部件組裝成電機軸承檢測工具。

使用時,把探針探觸到正在運轉的電機端蓋上,儀表指針擺動。通過對不同磨損程度的軸承測試,我們制定了更新標準,指針擺幅不超過100刻度紅線(見圖4),即為可用,否則需要更換?,F場收回流轉的電機,不解體就能快速檢測軸承好壞,檢測結果與標準都有了量化依據,對策目標實現。

8.4 修訂完善電機管理辦法

我們建議裝備科修訂完善了 《電機管理辦法》,無論大小修,修理班必須保證每臺電機的軸承質量合格。修理班將人員分組,并制定了軸承維修標示規則,在電機支座上用漆書寫阿拉伯數字編號“*-*”。如“3-2”前面數表示第幾組承修,后面數表示換了幾個軸承,換的前邊還是后邊的,極大提高了承修人員責任心。辦法落實后,每臺上井使用的電機,都可以查到軸承保養更換記錄,做到了責任可以倒查,對策目標實現。

9 效果檢查

2010年12月23日,小組成員調查了2010年6~12月電機安裝情況,返工率從10.3%降到了2.9%,活動目標實現。從調查可以看出,“試運行軸承異響”這個主要問題得到明顯改善。

活動中,制作液壓拉力器,購買軸承加熱裝置,投入663元。對策實施后,減少勞務支出14 204元,增油增收96 847元?;顒又苯觿撔?10 388元。

通過本次活動,降低了工人勞動強度,提高了工作效率和生產現場管理水平。研制的軸承檢測工具、液壓拉力器,成本低,操作方便,適用于各種機械設備的軸承檢測和更換。

10 鞏固措施

一是整理技術圖紙和資料,裝訂成冊,留裝備科存檔,便于日后工作中查用;二是由裝備科不定期抽查、考核各相關單位對新辦法的執行情況;三是把檢測的電機軸承震動噪音數據,填寫到待用電機的維修保養記錄中。

11 總結和下步打算

本次活動創造了較好的經濟效益和社會效益,得到了基層單位干部職工的一致好評,增強了小組集體榮譽感和凝聚力,提高了小組成員專業技能和解決問題能力,下一步,我們打算把《提高電機負載率》作為活動課題。

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