張顯梅
(大慶煉化公司 設計院,黑龍江 大慶 163411,China)
大慶煉化公司一套ARGG裝置(以下簡稱一套ARGG裝置)設計規模為100萬t·a-1,反應部分采用雙提升管技術,再生部分采用成熟可靠的同軸催化裂化技術,其中汽油提升管需加工二套ARGG穩定汽油45t·h-1(現汽油提升管反應器劑油比為8.5左右,進料溫度為80℃)。重反和汽反的混合粗汽油經一套ARGG裝置吸收穩定系統處理后分兩路,一路至一套ARGG裝置的汽油脫硫醇單元,另一路(45t·h-1)返至二套ARGG的產品精制單元。由于該裝置擔負降低出廠汽油烯烴含量的重任,回煉二套ARGG穩定汽油33.3萬t·a-1,使得該裝置能耗比一般裝置高6.0kgEo·t-1左右。
目前,一套ARGG存在的主要用能問題是:(1)回煉二套ARGG穩定汽油顯著增加了一套ARGG裝置穩定系統的粗汽油處理量,造成穩定系統的液相負荷過大、汽液比不合理;
(2)常壓渣油進裝置溫度不夠高(僅113~115℃),降低了裝置產汽量;
(3)分餾和吸收穩定系統換熱流程不夠優化,熱水溫度高,柴油和分餾一中的高溫熱約500萬kCal·h-1作為低溫熱使用(分餾一中向熱水系統補熱,柴油抽出直接加熱富吸收油),柴油餾份未實現直供料;
(4)分餾塔頂油氣的低溫熱回收不夠充分,熱水回收熱量后,塔頂油氣進空冷的溫度高達92~93℃;
(5)主風煙機機組補電較大,達到1200kW;
(6)余熱鍋爐排煙溫度較高達210℃,高溫位熱量損失至少 180萬 kCal·h-1。
根據全廠節能熱聯合方案,一套催化的常壓渣油進裝置溫度提高至135℃,多產中壓蒸汽。
一套ARGG裝置不回煉二套ARGG的穩定汽油而改用回煉二套ARGG粗汽油,之后返回同樣多的粗汽油至二套ARGG裝置的吸收穩定系統。……