楊兆海,劉慧敏,劉 震,岳傳濤
中原油田采油四廠,河南 濮陽(yáng) 457172
文南油田位于東濮凹陷中央隆起帶文留構(gòu)造南部次級(jí)地塹內(nèi),是一個(gè)異常高壓、低滲、高飽和的復(fù)雜斷塊油氣藏,固井難度大,完井后常出現(xiàn)固井質(zhì)量不合格,表現(xiàn)在一、二界面固結(jié)質(zhì)量差和存在管外竄槽等,完井后難以正常投產(chǎn),需要二次固井。然而,由于水泥類固井材料粒徑較大,二次固井使其很難再進(jìn)入原固結(jié)質(zhì)量差和管外竄等存在微空隙的部位,擠注難度大,施工安全性差,措施成功率低。
針對(duì)部分新井投產(chǎn)固井質(zhì)量不合格,生產(chǎn)及測(cè)試過(guò)程中證實(shí)層間、管外竄槽嚴(yán)重,嚴(yán)重影響油井正常生產(chǎn)的狀況,開(kāi)展了油水井二次固井封竄工藝試驗(yàn)。
1)優(yōu)選緩凝劑,控制堵劑初、終凝時(shí)間
文南油田所用堵劑為無(wú)機(jī)類堵劑,其主要成分為油井水泥,對(duì)無(wú)機(jī)膠凝材料來(lái)說(shuō),不同的粒徑其水化速度是不同的,粒徑越小,水化速度越快,其中粒徑小于10μm,其水化速度最快,粒徑大于90μm,只在表面水化,深部堵水劑的粒徑絕大部分分布在15.2μm~25.4μm之間,所以水化速度也較快,而且架橋粒子可以通過(guò)引入活化劑使其具有潛在活性,這就加快了水化速度,因而必須引入一種有機(jī)抗緩凝劑,能夠控制堵劑的稠化時(shí)間,在前置堵劑進(jìn)入地層時(shí)稠化時(shí)間較長(zhǎng),能夠深入地層,后置堵劑進(jìn)入地層后,前、后段塞同時(shí)稠化凝結(jié),快速高效封堵,提高封堵效果。
通過(guò)大量的配伍性實(shí)驗(yàn),我們選擇了木質(zhì)素磺酸鹽作為有機(jī)緩凝劑。它可在固液界面產(chǎn)生吸附,改變固體粒子表面的性質(zhì),它們能與架橋粒子中鈣離子形成不穩(wěn)定的絡(luò)和物,在水化初期抑制了液相中鈣離子的濃度,產(chǎn)生緩凝作用。我們可以通過(guò)調(diào)節(jié)緩凝劑加量,調(diào)節(jié)堵劑前、后段塞的初、終凝時(shí)間,使堵劑在地層內(nèi)同時(shí)凝結(jié),達(dá)到雙凝封堵目的,提高封堵效果。
2)調(diào)節(jié)堵劑段塞粒徑
對(duì)堵劑前、后段塞的粒徑進(jìn)行了改進(jìn),針對(duì)不同段塞選擇不同的粒徑。前置段塞采用粒徑400目、稠化時(shí)間較長(zhǎng)的堵劑,對(duì)出水層進(jìn)行初步的封堵;主體段塞采用粒徑為500目、稠化時(shí)間稍短的堵劑,進(jìn)一步對(duì)出水層進(jìn)行封堵;后置段塞采用粒徑為600目、稠化時(shí)間快的堵劑,利用其水化速度快的優(yōu)勢(shì),稠化后,控制堵劑的反吐,確保擠堵效果。
針對(duì)二次固井過(guò)程封竄劑擠注難度大,措施成功率低,在改進(jìn)堵劑配方的同時(shí),對(duì)施工工藝進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化。
實(shí)施前扇區(qū)水泥膠結(jié)測(cè)井了解竄槽位置。扇區(qū)測(cè)井儀它能沿著套管整個(gè)圓周縱向、橫向測(cè)量水泥膠結(jié)質(zhì)量。可以灰度圖的形式形象直觀地顯示套管和水泥環(huán)(第一界面)的膠結(jié)情況,準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)第一界面存在的槽道與孔洞的位置、大小及分布情況;可以精確評(píng)價(jià)水泥上返高度以及第二界面水泥膠結(jié)情況,有效檢查固井質(zhì)量及管外竄槽。
在竄槽位置上下打工程射孔,孔密設(shè)計(jì)8孔/m~12孔/m,對(duì)目的層段進(jìn)行預(yù)處理。針對(duì)高溫出水層,用清水徹底洗井脫氣、降溫,然后用10m3以上的活性水作為前置液擠入地層,以達(dá)到降溫目的。針對(duì)高鹽的出水層,用清水徹底洗井化鹽,同時(shí)采用防鹽處理劑對(duì)炮眼及近井地帶的鹽垢進(jìn)行處理,用10m3以上的清水為前置液,用來(lái)隔離防鹽處理劑與堵劑,從而提高了堵劑與炮眼、近井地帶地層的膠結(jié)效果。填砂或注灰保護(hù)非目的層等手段以提高封竄劑的注入能力。

現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)計(jì)以低-中-高-中濃度的設(shè)計(jì)原則,首先以低濃度的堵劑進(jìn)入地層,對(duì)地層進(jìn)行有效的深入封堵,同時(shí)保證封堵初期施工壓力正常,不出現(xiàn)異常高壓;其次以中、高濃度的堵劑對(duì)地層的近井筒地帶進(jìn)行高效快速的封堵,堵劑不會(huì)被地層反吐,同時(shí)保證封堵后堵劑的強(qiáng)度,延長(zhǎng)封堵效果;最后以中濃度的堵劑封井,進(jìn)一步完善擠堵效果。
W72-426于2009.12.27新投后,地質(zhì)分析認(rèn)為該井射孔段固井質(zhì)量不合格,待射層與水層竄通,決定對(duì)該井進(jìn)行二次固井。該井待固井段深度3800m,井溫125℃,井口壓力10MPa,吸水壓力39MPa,技術(shù)人員經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,采用密度1.90g/cm3的水泥漿2方頂替至3835m,上提管柱至3300m,坐井口,正擠1.60g/cm3的泥漿2方,關(guān)井候凝。該井鉆塞后,SBT測(cè)試顯示二次固井質(zhì)量良好。
2010年共實(shí)施油井封竄5口井,一次封竄成功,SBT測(cè)試結(jié)果顯示固井質(zhì)量良好。累計(jì)增油1348.25t。
1)投入:化學(xué)堵漏封竄平均單井投入27萬(wàn)元,共實(shí)施5井次。
投入=5井次×27萬(wàn)元/井次=135萬(wàn)元;
2)產(chǎn)出:每噸油按照3000元計(jì)算
產(chǎn)出=1348.25t×3000元/t=404.48萬(wàn)元。
3)創(chuàng)效:404.48-135萬(wàn)元=269.48萬(wàn)元;
4)投入產(chǎn)出比:135:404.48=1:2.99。
1)對(duì)堵劑性能的不斷改進(jìn),滿足更多的工藝要求;
2)油水井二次固井封竄工藝試驗(yàn)的成功,有效地提高了油水井的固井質(zhì)量,保證油水井正常生產(chǎn)。
[1]王宏志,等.納納米結(jié)構(gòu)材料[J].硅酸鹽通報(bào),1999(1):31.
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