李元花,李 芳,孟向軍,胡順寶
勝利油田有限公司勝利采油廠,山東 東營 257000
勝利油田勝利采油廠二礦勝五、勝七注水站現有注水泵8臺,配有高壓電動機8臺,單獨電機、注水泵強制潤滑循環系統3套,輔助油泵8臺,地下油箱4組,高架油箱4座。
近年來,由于各種原因,導致站內時常發生油品進水、油品漏失等潤滑系統故障,使潤滑油更換頻繁,甚至出現燒毀軸瓦現象,不僅影響了注水站的正常運行,更造成嚴重的經濟損失。
通過查閱注水站原始資料,對2009年潤滑系統故障情況進行了分析(見表1),找出影響潤滑系統故障的主要問題是潤滑油損耗,2009年潤滑油品消耗4.85t,合計成本6.79萬元。

表1 潤滑系統故障統計調查表
經過討論分析、積極調查研究,我們確定3項因素為影響潤滑系統故障的主要問題。
查閱注水站潤滑油消耗記錄,發現因泄水系統問題造成的潤滑油更換有4次占44%,盤根泄漏出來的污水結垢,導致污水進入軸承潤滑油室,使潤滑油變質更換。
通過查閱注水站巡檢記錄、潤滑油消耗記錄,2010年因檢查、維護不到位導致潤滑油更換有3次,占33.3%,導致潤滑油進水更換。
對普通低壓鑄鐵PN16/20的上油閥門進行檢驗,開關度很小,難以控制油量,易跑油或燒瓦。
針對找出的要因,我們制定了如下對策表(見表2)。
注水泵盤根泄漏出來的污水,極易在填料涵外部、填料壓蓋下部、排水管內部結成塊狀結垢,脫落后堵塞泄水孔和管道,當污水水位達到泵軸進入軸承室的部位后,即沿著泵軸進入軸承潤滑油室,造成油品乳化,乳化的潤滑油從回油管線流回潤滑油箱,使整個潤滑油系統油品乳化,不僅造成燒瓦事故,并需要重新全部更換潤滑油。
針對泄水孔被堵塞所造成的危害,我們決定對盤根泄水系統進行改造。改造措施:在離泵軸下方3cm處、泵軸承支架上開一個直徑10mm的溢流水孔,當泄水孔堵塞后,水位即使到達這個位置也可流出,使巡檢人員及時發現處理,避免污水沿著泵軸進入潤滑油室,出現油品乳化和燒瓦事故的發生。

表2 對策措施表
注水站內主要的潤滑部位是機泵軸瓦,每臺機組前后軸瓦由單獨的上油閘門控制,目前使用的上油閘門PN16/20為低壓鑄鐵閘門,該類閥門開關過于靈敏不易控制,機組振動就可使閘門改變開關度,油量過大容易跑油,油量過小易使軸瓦溫度偏高。而且在工作人員進行設備清潔維護過程中,時常無意間觸碰手輪而關閉上油閘門,出現供油中斷造成燒瓦。
為使操作工人能夠準確控制,我們對閘門進行了更換,用DN15型高壓針形閥替代了原用普通低壓閘門,這樣在同樣供油量的情況下增大了開啟度,而且閥門開關比以前緊很多,不僅調節方便,可輕松地控制潤滑油流量,更可避免燒瓦現象發生。
在實施過程中,由于管線尺寸與閥門不配套,需重新加工管線和接頭,我們與維修隊聯系,在電機的分油路上油處,改變原管線尺寸,將6分的上油管線更換為4分的上油管線。
優質的潤滑不但可以延長設備使用壽命,也可以提高設備經濟運行質量,同時可以及時預防設備工作可靠性下降和潤滑故障的發生,為實現設備安全運轉和減少潤滑油更換提供保障。
1)運用“四級巡檢法”,加強現場監督檢查力度,關注設備各項運行參數的變化,及時發現潤滑系統故障,及時清理泵頭內污水結垢,確保潤滑油的質量和潤滑效果。
2)運用“三個一”潤滑油管理辦法,將定性監測與定量檢測結合起來,強化潤滑監測管理,對不合格油及時發現過濾、更換,避免了潤滑油更換和設備故障的發生。
我們對2010年潤滑系統故障進行統計,與2009年同期效果對比如下:
1)潤滑系統故障頻次由措施前的16次下降至3次;
2) 潤滑油更換數量由措施前的4.08t下降至1.18t,節省潤滑油2.9t,創效益14000×2.9-3500(成本投入)=35700元。
可以看出,以上措施實施后減少了潤滑系統故障和潤滑油使用數量,其后期效益更可觀,實現了降本增效的目標。