邢承斌
神華黃驊港務公司卸車一部,河北 滄州 061113
隨著大宗貨物運輸和裝修工作量的增多,以及對于卸載貨物效率要求的不斷提高,翻車機系統越來越多地替代人工作業,出現在鐵路貨物的卸載作業中。
翻車機系統在實際的作業中,存在一些需要改造的細節,本文主要講述翻車機系統推車機的改造。翻車機系統有多個部分組成,首先簡單了解一下翻車機系統的各個組成部分。
翻車機系統主要是在鐵路上對于大宗貨物列車進行卸車的整套裝備,目前主要應用于煤礦、港口的卸車工作。根據各部分的機械功能不同,翻車機系統可以分為以下不同設備。
調車設備主要是根據作業要求,將鐵路上的重車或是空車進行移動,調運到相應的目標位置,方便進行下一步作業。依照翻車機系統工藝的不同,調車設備一般包括推車機和撥車機兩個部分,或者二者合稱為定位車。
卸車設備的功能是將敞開式列車車廂進行翻轉,將貨物卸出來,這一步驟基本以列車的縱向軸線為軸心,實現旋轉運動。
卸車設備主要是指由轉子型翻車機,根據卸車設備機械運作方式的不同,可以分為O型轉子翻車機與C型轉子翻車機兩類。根據轉子翻車機容納列車車廂數量的不同,可以分為單車、雙車、三車翻車機幾種類型。
給料裝置和其它輔助設備主要是連續、均勻地將控制料斗的物料運送到皮帶和堆料場,這些設備主要有受料料斗和給料裝置等部分,根據作業形式的不同,有皮帶給料和震動給料等。
翻車機系統的調車設備、卸車設備、給料裝置,這些部分是作為一個整體而存在,缺少其中哪一部分裝置都無法正常運轉,所以,這些設備中沒有重要設備與次要設備之分。提高翻車機系統的作業效率,需要從各個部分入手,只有提高每部分設備的自動化和高效化,才能保證翻車機系統的高效、良性運轉。
下面主要針對翻車機系統調車設備的推車機進行詳細地闡述和分析,總結推車機系統在卸載貨物作業中存在的一些問題,并結合具體的案例,分析推車機的改造。
現在,我國在煤礦或者港口進行大宗貨物的卸載,較多使用電機驅動配合人工制動翻車機系統,實現貨物的翻轉卸載和推車機操作。在機械作業過程中,時常存在推車機沖擊力過大,翻籠卸載后停車出現偏差,使得翻車機系統穩定性差,發生故障,產生過多的維修費用,增加了機械作業的成本,生產效率有所降低。
在地方煤礦中,煤礦運輸的任務相當繁重,推車機對煤礦裝罐的作業量巨大,以前主要采用普通鋼絲繩進行推車。這種方式下,操作人員對電動機進行頻繁地間歇啟動,機械作業過程中工作電流大,電機軸需要承受交變載荷,所以電機會經常發生斷軸和電流量過大燒毀故障,從而對正常的運行、生產和作業產生不利影響。
根據以上分析,對原有翻車機系統推車機進行完善和改進,研制穩定性較高、操作方便、推力可調的推車機,是一個亟待解決的問題。從現有理論研究和實踐操作來看,液壓機械可以在一定程度上解決以上存在的問題。
首先,液壓傳動系統體積小,作業過程中較為平穩,便于實現頻繁換向,操作較為簡便。所以,用液壓系統對原有系統進行改造是十分可行的。
開灤東歡坨礦采用MGC3.3-9型礦車,翻車機每年要翻車達到40萬次以上,為了減輕工人的勞動強度,提高生產效率,維護設備運行時的穩定性,需要對翻車機進行液壓系統的改造。
在工地機械作業中,滿載貨物的列車(重車)從電機車進入車場前部,機車放鉤轉頭,在推車機推動力作用下,列車被推入翻車機滾筒,翻車機的前阻車器和后方阻車器分別阻住翻車機滾筒內的列車兩頭。然后,翻車機將礦車列車的橫軸為軸心,翻轉180度,列車貨物卸載完成之后,翻車機再反方向旋轉180°,將翻車機轉正。相應的,翻車機的前后阻車器打開,推車機將空車推出,完成一次卸載過程。每節列車卸載貨物,均重復同樣的過程。
上面理清了翻車機系統推車機的工作原理,從以上原理可以看出,翻車機系統推車機交替工作,三位四通閥采用M機能,進行相互串聯工作。根據單位的計算得知,翻車機存在較大靜不平衡力矩,因此在改造中,設置了由液控單項閥,所組成的雙向平衡回路。同時,為了實現對位置和速度較為精準的控制,在回油路設置了可調節流閥;同時考慮到井下作業的危險性和特殊性,設置了手動控制回路和備用液壓泵。
根據對翻車系統推車機工作原理和液壓系統的設計思路,本煤礦設定了如圖1所表示的液壓系統。這個圖示的工作原理是這樣的。
電動機啟動之后,當1YA帶電的時候,在電壓作用下,高壓油液分別經過單向閥5、三位四通電磁閥6的左位,然后經過液經單向閥5、三位四通電磁閥6左位,在經過液控單向閥10和可調節流閥8,最后通過三位四通閥6左位回油箱,液壓馬達16回轉拖動翻車機翻轉。當2YA帶電的時候,在電壓作用下,三位四通閥16右位接通,油液反向流動馬達反轉,實現翻車機反向翻轉;當3YA帶電的時候,在電壓作用下,高壓油液經單向閥5、三位四通電磁閥22左位、液壓馬達17、可調節流閥21、三位四通閥22左位回油箱,液壓馬達17正向回轉拖動推車機推車。當4YA帶電的時候,在電壓作用下,三位四通閥22右位接通,油液反向流動可實現馬達17反轉。安全閥11、20實現高壓保護,液控單向閥9、10實現對翻車機不平衡力矩的雙向平衡,可調節流閥8、21實現對翻車機推車機運行調整,保證停車、加速等準確。推車機和翻車機交替工作。

圖1 液壓系統原理圖
1和2為液壓泵,3為溢流閥,4、5、12、13、14、15、18、19向閥,6和22為三位四通電磁閥,7和22為三位四通手動閥,8和21為可調節流閥門,9和10為液控單向閥,11和20為高壓安全閥,16和17為液壓馬達。
將翻車機系統進行液壓技術的改造,還存在推車機大臂俯仰結構上的問題,比如設計不合理,致使液壓站的工作壓力過高,可能導致液壓泵的損壞,增加設備維修成本,從而影響了生產的高效和順利進行。
在這個設備的改造方便,筆者以黃驊港翻車機系統的問題為例進行分析,首先分析其存在的問題,然后根據問題進行方案的設定。
推車機大臂俯仰系統存在的問題:
從圖2中可以看出,原大臂鋼結構的問題,存在于以下兩大方面。
首先,從升臂方面來說,臂力如果太短,實現足夠大的力矩,這就需要液壓缸輸出很大的力。從這個方面來講,推車機的鋼結構需要有很高的強度要求,而且只有液壓泵輸出足夠高的壓力才可以實現升臂作業。
從落臂方面來說,火車車鉤的高度一定,因此大臂鉤頭的范圍需要控制在15cm之內,但是力臂較短,需要液壓缸伸出長度控制在1mm之內,才能滿足作業要求。在原設計系統中,各部件費用十分昂貴,超出了10萬元。而且,在正常的工作環境和工作強度要求下,系統可以爭產運轉,但是在冬季等氣溫出現很大變動的季節,液壓油的粘度就會發生很大變化,從而影響大臂系統的定位,使得鉤頭接近開關的設備產生損壞,嚴重影響正常的生產和作業。

圖2 原大臂鋼結構圖
為了解決推車機大臂俯仰系統存在的上述問題,對定位推車機進行了改造,消除了原有俯仰機構存在的缺陷。圖3為改造后大臂的鋼結構圖。

圖3 改造后的大臂鋼結構圖
首先,巧妙利用四連桿結構,基本上實現大臂力矩和配重力矩的相對平衡,減少大臂作業過程中力的耗費。其次,四連桿還可以實現液壓缸勻速運動情況下,大臂的運動控制,減小推車機控制難度,使操作更加簡單。另外,大臂的落臂高度實現機械定位,提高了精確程度,減少了落筆高度不準的情況。
PLC即可編寫程序控制,它的利用有助于機械生產效率的提高,可以實現翻車機系統推車機的自動化運行,極大地降低了工人的勞動強度。它的優點是采用編程對機械進行控制,PLC所用編程方便簡單,功用性強,穩定性高,具有很好的適用性,同時,這種技術的抗干擾性極強,安裝和調試維修方便。
4.1.1 推車機的運動控制不夠靈活
翻車機系統變流器采用固定加減速斜率模式,這種模式操作和運行較為簡單,但是變流器無法根據翻車數量進行運行參數的相應調整,電機加速度、減速度、斜率也無法根據翻車數量進行優化,使得推車機的低俗狀態的運行時間較長,這將會直接影響翻車系統的運作效率。同樣的,推車機在牽引重車推動空車的時候,系統無法計算空車與推車機鉤頭之間的距離,在推動空車時也同速進行,很容易產生車廂之間的碰撞,造成機械設備的損壞。
4.1.2 翻車系統的傳動方式落后
翻車機系統并未真正實現“主-從”傳動方式,每一組變流器,由一臺主變流器和測速發電機構成直流獨立雙閉環調速結構。其中,主變流器模擬量輸出級聯到其它變流器,將同組變流器聯結起來;其他變流器共用主變流器電流環。但是,這些變流器只完成電流環功能,測速發電機和變流器本身也可能存在差異,所以每臺電機實際工作速度會存在差異,由于電機不同步而存在的應力,作用于設備剛性結構,在較長時間周期會對設備產生損傷。
4.2.1 實現總線對系統的控制
在每一臺變流器上安裝專用于DCS500系列變流器,實現變流器共用統一網絡,通過總線傳輸相關數據,PLC向變流器發送各種命令,如運行、停止、加速、減速等,并且接收變流器反饋的信號。以此,來增強翻車機系統推車機的自動控制能力。使用總線對整個系統進行控制,PLC對變流器的控制可以更加靈活高效,減少作業流程時間,提高生產效率。
4.2.2 實現推車機推車臂與空車之間的距離檢測
在推車機鉤頭安莊P+F超聲波測距傳感器,在推車機推動空車的時候,根據空著與推車鉤頭的距離,對推車機的推車速度進行相應調整,放置產生劇烈的碰撞,從而減少機械設備的損傷。

圖4 潤滑裝置
以前,推車機齒輪齒條主要是采用人工涂抹的方式進行潤滑和保養,這種方式的實際效果不甚理想。因為,維修人員一般都在推車機靜止的狀態進行保養,無法保證齒輪齒條得到及時潤滑;另外,人員保養無法控制潤滑油量,使潤滑不足或者造成浪費。
根據這一問題,我們設計并制造了推車機齒輪齒條的自動潤滑系統,如圖Ⅳ所示。該系統主要包括了潤滑泵、潤滑管、齒輪齒條潤滑裝置及各部件的支架等部分組成。將支架安裝在推車機車體一端,調節彈簧裝置,將涂抹裝置緊貼齒條頂部,接油裝置可以將擠落的潤滑油重新涂抹上去,減少潤滑油的浪費。
在翻車機系統作業過程中,根據設備的運行時間,對推車機齒輪齒條進行PLC程序的有效控制,均勻、適時保養,避免了人工保養的缺陷。
翻車機系統在高速發展的經濟環境下,取代人工作業,提高了工作效率。但是,隨著對高效、自動化作業要求的提高,翻車機系統還需要不斷改進。
在翻車機系統推車機改造方面,本文進行了較多分析。但在翻車機系統中,僅僅對推車機進行改造,是遠遠不夠的,需要加強翻車機系統其它幾個部分的自動化和高效性作業,才能從整體上推動翻車機系統的高效運行。
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