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金安橋水電站工程截流施工技術及特點

2011-04-26 06:47:00馮美升
水力發電 2011年1期

馮美升,胡 玉

(金安橋水電站有限公司, 云南 麗江 674100)

1 工程截流概況

金安橋水電站工程采用上、下游土石圍堰一次斷流、右岸2條導流洞全年導流的導流方式。2條導流洞的斷面為城門洞形,斷面尺寸為16 m×19 m,其中1號導流洞進口底板高程為1 289.900 m、出口高程為1 287.182 m、洞長941.232 m。截流時只有1號導流隧洞進行分流。

上、下游圍堰均為不過水土石圍堰,填筑總工程量為117.45萬m3。上游圍堰堰頂高程1 345 m,最大堰高61 m;下游圍堰堰頂高程 1 316 m,最大堰高34 m。上、下游圍堰堰體采用復合形式進行防滲,河床部分以下采用混凝土墻防滲;岸坡巖體采用灌漿帷幕防滲;上部分層碾壓部分采用土工膜心墻防滲。圍堰迎水側水下部分采用拋大塊石或鋼筋籠塊石護坡,水上部分采用干砌塊石進行護坡。

根據對截流水力學模型試驗成果的研究分析,結合圍堰和導流洞的布置特點、現場地形、截流備料、道路、截流場地布置以及前期壩肩開挖的進展情況,最終選用了60 m寬戧堤右岸單向進占立堵截流方案,工程順利截流成功。

2 截流特點

(1)截流落差大。金安橋水電站位于高山峽谷區,河床相對狹窄,洪水峰高量大,洪枯水位變幅大。河床相對狹窄、坡降大,水流湍急,截流模型試驗戧堤最大落差達6.61 m,最大流速6.25 m/s,屬大落差、高流速截流,截流難度大。

(2)場地交通條件困難。現場因左岸陡峭,不具備布置截流場地的條件,道路布置也十分困難,故截流場地和道路均布置于壩址右岸,左右岸交通由下游約2 km處金安大橋連接。

(3)截流時僅1號導流洞可分流,分流條件差。

(4)地質條件復雜。上游圍堰右岸地形平緩,左岸地形較陡,截流時對戧堤進占制約性大,只能從右岸單向進占;同時,玄武巖節理發育,開挖料中的大、中塊石料較少,最大粒徑以小于等于0.6 m石渣混合料為主,給截流大塊石備料增加了困難。

3 截流設計

3.1 設計截流時段和1號導流洞分流能力

根據設計文件以及金安橋水電站工程截流模型試驗結果,截流設計以12月中旬截流作為基本研究條件。截流流量采用12月中旬10年一遇旬平均流量889 m3/s,非龍口段預進占流量采用12月上旬10年一遇旬平均流量990 m3/s,預進占戧堤裹頭保護流量采用12月20年一遇最大流量1 030 m3/s。

導流洞在進口留有3 m巖埂時,1號導流洞的分流能力曲線見圖1。

圖1 1號導流隧洞的分流能力曲線

3.2 模型試驗成果

施工截流完成了單戧雙向進占、單戧單向進占、單戧雙向進占、護底試驗、寬戧堤試驗、雙戧堤試驗等多種工況的水力模型試驗,后又補充完成了60 m寬戧單向立堵進占各種工況的模型試驗。

采用寬戧堤單向立堵截流時龍口最大平均流速(戧堤軸線處)為5.54 m/s,相應龍口寬18 m;龍口最大單寬流量為43.87 m3/(s·m),相應龍口寬35 m;龍口最大單寬功率為 141.28 t·m/(s·m), 相應于龍口寬18 m;截流最終總落差為6.12 m。寬戧堤單向立堵進占截流方案的龍口段水力學參數見表1。

3.3 截流方案的確定

截流模型的單戧雙向立堵、寬戧雙向立堵、雙戧雙向立堵、寬戧右岸單向進占,下游圍堰尾隨進占、寬戧單向立堵進占,左岸裹頭和寬戧單向立堵進占6種戧堤進占時的水力學參數比較結果表明,寬戧堤單向立堵截流方案優勢明顯。從水力學觀點看,寬戧堤能夠使龍口沖刷流速顯著降低,增大龍口前壅水高度,增大隧洞分流量,從而減少龍口水流流速、整體降低截流難度。考慮到金安橋壩址區的左岸岸坡陡峻,左岸施工布置尤其是交通布置較困難,不適宜雙戧進占施工布置。

綜合考慮模型試驗的水力學成果、現場地形條件、截流完成對后續工程特別是防滲墻施工的影響等因素后,決定采用60 m寬戧堤右岸單向進占、立堵截流的方式。

3.4 截流戧堤布置

按12月中旬Q=889 m3/s流量截流,截流模型試驗成果表明:圍堰合攏閉氣后,圍堰上游水位為1 304.78 m。考慮波浪爬高及安全超高,將戧堤頂高程定為1 307 m,截流戧堤軸線布置在上游圍堰軸線下游80 m處,頂寬48 m。預進占起始高程為1 307 m,在戧堤預進占中堤頭始終保持在水位2 m以上,即1 303 m高程,頂寬60 m,以減少戧堤合龍時的拋填強度,加快合龍進展。在戧堤合龍后,填筑戧堤至設計高程1 307 m。

截流戧堤處河床水面寬度122 m,計劃預進占長度為72 m,截流龍口段寬50 m。其中龍口段分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區,其長度分別為18、17、15 m。截流戧堤設計斷面為梯形,戧堤堤頂寬度為48~60 m,可以滿足8輛20~32 t自卸汽車在堤頭同時拋投。

表1 龍口段特征水力參數(流量889 m3/s、寬戧堤單向進占,導流洞進口有3 m巖埂)

表2 截流拋投材料預備量

3.5 截流備料

截流戧堤預進占及戧堤加高的石渣料為12.9萬m3,龍口段的戧堤填筑石料流失系數按1.3考慮,備料系數按1.5考慮,龍口段分區拋投工程量約為58 970 m3,龍口段備料量為88 455 m3,總的備料量為:石渣和塊石21.75萬m3、石籠2 900個、四面體160個。截流備料見表2。

4 截流施工

4.1 預進占施工

預進占在上游圍堰戧堤右岸單向進占,戧堤預進占段長72 m,工程量為102 600 m3,預進占完成后戧前水位將壅高3.8 m左右,達到1 301.73 m高程,戧堤預進占時間放在導流洞進口巖埂拆除后進行。預進占主要利用大壩壩肩開挖料,自卸汽車運輸至戧堤右端,端進法卸料,推土機推趕,戧堤行車路線擬布置6~8車道,堤頭全面拋投。預進占時首先拋投最大粒徑為0.2~0.35 m的石渣混合料。進占至67 m時,采用下挑腳先進占、上挑腳跟進、軸線再跟進的拋投方式,拋投0.35~0.8 m中石進占至72 m,形成50 m龍口段。預進占每天填筑7 000 m3,15 d內預進占完成。在預進占拋投的過程中,由于流速逐步增加,河床被束窄,水流流態發生變化,采用大塊石與塊石鋼筋籠、四面體等特殊材料在下游護坡形成裹頭。

4.2 龍口截流

進入50 m龍口截流階段,實際水情監測加密到每小時觀測一次。上游來流量為829 m3/s,截流戧堤上游水位為1 296.59 m,戧堤下游水位為1 295.84 m,上游水位落差為0.75 m。導流洞進口水位為1 296.7 m,分流量為154.13 m3/s,龍口過流量為674.87 m3/s,分流比為18.59%。龍口寬為50 m,龍口水面寬為39.94 m,龍口流速為2.33 m/s,推進坡比為1∶1.44,龍口進占高程為1 303 m。

龍口段截流開始時段進占順利,單位時間最大拋投量為1 692 m3/h,主要采用大塊石料凸出下挑腳,然后上游石渣料推進,并用鋼筋石籠在下游坡腳進行防護。當推進9.71 m時,龍口寬束窄至40.29 m,進占推進坡比為1∶1.46,龍口流速為 5.8 m/s,水位落差為1.72 m,河床主流略偏向左岸,填筑料沖刷和流失較嚴重,進占比較困難。為有效控制填筑料的流失,采用大塊石上挑腳進占,即在戧堤軸線部位偏向上游30°~45°方向拋投大塊石進占,上挑腳拋投石渣料、下挑腳拋投塊石料,繼續進占4.39 m形成35.9 m龍口,龍口流速和落差進一步增大。

龍口寬由40.29 m繼續拋投6 h,單位時間最大拋投量為1 140 m3/h,龍口流速為6.69 m/s,最大落差為2.3 m,大塊石穩定困難。隨機將大塊石拋投部位隨上挑腳向戧堤上游偏移,進占效果明顯,水位落差被分配到較長龍口段,龍口下挑腳及時跟進。

寬戧堤整體進占至龍口寬35.7 m時,龍口束窄不明顯。在寬戧堤上游部位采用凸出上游挑腳,用大塊石料繼續進占,但大塊石在坡腳不易穩定,在戧堤上游開始拋投四面體和鋼筋石籠,鋼筋石籠由汽車吊先吊裝到25 t自卸車上,每車吊裝4個,然后采用鋼絲繩和卡環將4個鋼筋石籠在車上串在一起,直接卸在堤頭后,由推土機推趕。四面體采用25 t和50 t汽車吊吊裝到32 t自卸汽車,拉運至堤頭自卸后用推土機推趕。初始拋投時鋼筋石籠4個為一串拋投,四面體單個拋投。在龍口形成防沖磯頭,以減小流失和穩定龍口;然后用塊石料和石渣料快速拋投跟進,并對戧堤下游坡腳用鋼筋石籠和大塊石進行防護。用此方法進占至龍口寬度29.18 m時進占比較困難,龍口流速達到7.09 m/s,落差達到 3.19 m, 龍口單寬功率為 128.45 t·m/(s·m)。

繼續進占仍采用凸出上挑腳進占方法,但為了加大拋投強度,穩定龍口,根據現場進占及堰前水位 (1 298.49 m)情況,將堤頭進占高程降至1 301 m,戧堤寬度縮窄為40 m,并且鋼筋石籠在堤頭堆卸2~3車即8~12個后,用鋼絲繩全部串起后,由2臺推土機配合推趕入龍口,四面體則根據拋投鋼筋石籠后的穩定情況,將3~6個串在一起,由2臺推土機配合推趕入龍口,先在龍口形成穩定的防沖磯頭;然后采用大塊石及時跟進,將龍口向前推進,同時在上游挑腳用塊石料和石渣料跟進,下游挑腳則采用鋼筋石籠護腳后,大塊石和鋼筋石籠同時拋投跟進。此方法一直進占至龍口寬剩余5 m時,采用大塊石快速拋投完成合龍。

在50 m龍口截流過程中,拋投材料總用量為38 952 m3(不含戧堤加寬、加高至設計寬度及高程的填筑量 20 018 m3), 其中小石 (0.2~0.4 m)10 711 m3, 約占 27.5%; 中石 (0.4~0.8 m) 15 413 m3,約占39.5%;大塊石 (0.8 m以上)12 828 m3,約占32.9%;特殊材料用量為:鋼筋石籠779個,四面體155個。

龍口截流共歷時45 h,截流過程中實測龍口最大流速7.15 m/s,最大落差4.72 m,龍口平均單寬流量 50.06 m3/s·m, 龍口平均單寬功率 180.92t·m/s·m,龍口最大單位時間拋投強度1 785 m3/h,日最大拋投強度37 595 m3。

5 結語

金安橋水電站工程截流從指標來看屬大落差、高流速的截流,現場條件復雜,截流難度相當大。根據截流模型試驗成果,確定了合理的截流方案。在短短2個月內完成了截流指揮系統、施工布置、截流備料、機械設備組織等各項準備工作,所有參戰人員在截流期間精心組織、頑強拼搏、連續作戰,截流過程有條不紊,大江截流圓滿成功,成為第1座在金沙江干流首先實現大江截流的水電工程。

[1] 水利水電工程施工組織設計手冊[M].北京:中國水利水電出版社,1994.

[2] DL/T5114—2000 水電水利工程施工導流設計導則[S].

[3] 武漢大學,中國水電顧問集團昆明勘測設計院.金安橋施工截流模型 (動床)試驗研究報告 [R].昆明:中國水電顧問集團昆明勘測設計院,2005.

[4] 武漢大學,中國水電顧問集團昆明勘測設計院,中國水利水電第四工程局.金安橋施工截流模型 (動床)補充試驗研究報告[R].昆明:中國水電顧問集團昆明勘測設計院,2005.

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