浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 李方園

金屬制品是冶金工業(yè)中的重要一環(huán),但在我國該行業(yè)卻是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié),機(jī)械、電氣設(shè)備陳舊,阻礙了行業(yè)的發(fā)展。常見的拉絲機(jī)包括直進(jìn)式、活套式、滑輪式和水箱式幾種,在以前通常都采用直流電機(jī)或發(fā)電機(jī)-電動(dòng)機(jī)組(F-D系統(tǒng))來實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步和變頻器的大量普及,變頻控制開始在各式拉絲機(jī)中大量使用,并可通過PLC來實(shí)現(xiàn)拉拔品種設(shè)定、操作自動(dòng)化、生產(chǎn)過程控制、實(shí)時(shí)閉環(huán)控制、自動(dòng)計(jì)米等功能。
水箱式拉絲機(jī)有簡易水箱和翻轉(zhuǎn)水箱式兩種,適宜拉拔中細(xì)規(guī)格的各種金屬線材,特別適宜拉拔高中低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、輪胎鋼絲、膠管鋼絲、合金鋼絲、簾線鋼絲及銅絲鋁絲等。圖1所示為某通訊電纜有限公司拉絲機(jī)。該裝置的工藝數(shù)據(jù)如下:線材為通訊電纜用銅線;線徑在伸線前約Φ5mm,伸線后約Φ1mm;線速為50Hz運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)為703m/min;卷取線軸內(nèi)徑Φ280mm、外徑Φ390mm;張力架采用上下滑動(dòng)的配重式張力架,扇形同軸電位器輸出信號范圍0~10V;張力基準(zhǔn)約2kg。

圖1 水箱式拉絲設(shè)備簡圖
在改造過程中拉伸側(cè)變頻器為三墾VD05,卷取側(cè)變頻器為三墾WD05;制動(dòng)電阻無,其中兩臺變頻器直流母線連接。該例重點(diǎn)采用了三墾WD05系列變頻器獨(dú)有的張力架高速補(bǔ)償功能。所謂高速張力架補(bǔ)償,是瞬時(shí)補(bǔ)償啟動(dòng)時(shí)和停止時(shí)或由于外部原因造成的張力架的大的瞬時(shí)變化的功能。如圖2所示,此功能是對從張力架的不動(dòng)作區(qū)偏離部分進(jìn)行PI控制,使它返回不動(dòng)作區(qū)內(nèi)的功能。與低速張力架補(bǔ)償相比,用十分快的動(dòng)作來補(bǔ)償而進(jìn)行增益設(shè)定。而且在張力架的Up*Low水平以上時(shí),可以保持補(bǔ)償量不變。張力架高速補(bǔ)償功能使卷繞控制的相應(yīng)特性大大提高,從而滿足用戶高速、恒張力的控制要求。

圖2 張力架高速補(bǔ)償功能
如圖3所示,某銅線細(xì)伸機(jī)中的n級拉伸共用一臺11kW電機(jī)拖動(dòng),拉伸力來源于拉伸輪與銅線的摩擦力,摩擦力的大小與銅線的張緊程度有關(guān),整個(gè)拉伸系統(tǒng)各級之間依靠拉伸輪的轉(zhuǎn)速差別和線上張力傳遞來控制同步協(xié)調(diào)工作。工作時(shí)需用冷卻油進(jìn)行散熱。繞圈部分用一臺3.7kW電機(jī)拖動(dòng),需要保持第n級拉伸到繞筒之間線上張力恒定,若這一段張力波動(dòng),則第n級拉伸輪上的摩擦力就會波動(dòng),依此類推,整個(gè)拉伸系統(tǒng)就處于波動(dòng)狀態(tài),拉出的銅絲質(zhì)量會變差,甚至由于打滑將銅絲磨斷。

圖3 銅線細(xì)伸機(jī)
在控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中,拉絲機(jī)的主驅(qū)動(dòng)選用愛默生TD300011kW變頻器,采用端子控制、模擬速度設(shè)定,模擬輸出端子AO1設(shè)定為運(yùn)行頻率輸出,用來作為收線變頻器的頻率主給定和線速度反饋信號。可編程繼電器設(shè)為零速到達(dá)信號輸出,控制系統(tǒng)的抱閘,X1端子設(shè)定為自由停車端子,用做非正常情況下的停機(jī)信號。運(yùn)行方式采用開環(huán)矢量控制,具有低頻轉(zhuǎn)矩大,運(yùn)行平穩(wěn)的特性,運(yùn)行前先要對電機(jī)進(jìn)行自動(dòng)參數(shù)調(diào)諧。控制接線圖如圖4所示。

圖4 拉絲機(jī)控制接線圖
收線部分是系統(tǒng)控制的難點(diǎn),對整個(gè)拉絲機(jī)的性能具有決定性的影響,要求收線張力恒定,張力可用擺桿信號反饋。現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)時(shí)拉的銅線線徑只有0.2mm,張力稍微一大就會拉斷,而纏滿銅線的卷筒有幾十公斤,因?yàn)閼T量轉(zhuǎn)矩遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于張力轉(zhuǎn)矩,所以用張力開環(huán)的方式行不通,而用張力反饋進(jìn)行PID調(diào)節(jié)頻率的方式,在加減速過程中很難快速跟隨。根據(jù)以上情況,采用通過11kW主驅(qū)動(dòng)變頻器的運(yùn)行頻率和收線卷的卷徑計(jì)算出同步跟蹤頻率作為主給定頻率,用張力反饋信號進(jìn)行PID運(yùn)算作為輔助調(diào)節(jié)頻率的方案。11kW的一個(gè)模擬輸出端口設(shè)定為運(yùn)行頻率輸出,信號為0~20mA,對應(yīng)0到最大頻率,接到3.7kW模擬輸入口AI2,3.7kW變頻器的AI2改變跳線為電流設(shè)定,輸入0~20mA對應(yīng)0到最大頻率,最大頻率設(shè)為主驅(qū)動(dòng)最大頻率時(shí)對應(yīng)的收線電機(jī)在空卷時(shí)的頻率。卷徑來源選用線速度卷徑計(jì)算法,線速度的來源也用11kW的模擬輸出,用AI2輸入,0~20mA對應(yīng)0到最大線速度,最大線速度設(shè)為主驅(qū)動(dòng)電機(jī)最大頻率時(shí)對應(yīng)的收線線速度。線速度較低時(shí),卷徑計(jì)算的誤差會比較大,所以應(yīng)將最低線速度設(shè)為比較合理的值,當(dāng)線速度低于設(shè)定的最低線速度時(shí),卷徑將保持,而不再進(jìn)行計(jì)算,此時(shí)的卷徑變化非常慢,所以不會有影響。
直進(jìn)式拉絲機(jī)是拉絲機(jī)中最難控制的一種,由于它是多臺電機(jī)同時(shí)對金屬絲進(jìn)行拉伸,作業(yè)的效率很高。不象以前經(jīng)常遇到的水箱拉絲機(jī)和活套式拉絲機(jī),允許金屬絲在各道模具之間打滑。同時(shí)它對電機(jī)的同步性以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)的快速性都有較高的要求。由于不銹鋼材料特性比較脆,缺少像高碳鋼絲或者鋼簾線那樣的韌性,比較容易在作業(yè)過程中拉斷。
某系統(tǒng)共有8臺11kW變頻器。系統(tǒng)的電氣配置為活套一臺,安裝在第一級,作用是將成卷的不銹鋼絲牽引到拉絲部分,由于活套可以自由打滑,因此這臺電機(jī)不需要特別的控制。拉絲部分共有六個(gè)直徑400mm的轉(zhuǎn)鼓。每個(gè)轉(zhuǎn)鼓之間安裝有用于檢測位置的氣缸擺臂,采用位移傳感器可以檢測出擺臂的位置,當(dāng)絲拉得緊的時(shí)候,絲會在擺臂的氣缸上面產(chǎn)生壓力使得擺臂下移。最終是收卷電機(jī),該部分采用自行滑動(dòng)的錐形支架,整個(gè)過程卷徑基本不變化,因此不需要用到卷徑計(jì)算功能。8臺電機(jī)功率采用變頻專用電機(jī),同時(shí)帶有機(jī)械制動(dòng)裝置。

圖5 直進(jìn)式拉絲機(jī)控制示意
如圖5所示,直進(jìn)式拉絲機(jī)變頻控制的工作原理是:根據(jù)操作工在面板設(shè)定決定作業(yè)的速度,該速度的模擬信號進(jìn)入PLC,PLC考慮加減速度的時(shí)間之后按照一定的斜率輸出該模擬信號。這樣做的目的主要是滿足點(diǎn)動(dòng)、穿絲等一些作業(yè)的需要。PLC輸出的模擬電壓信號同時(shí)接到所有變頻器的AI2(AI1也可以)輸入端,作為速度的主給定信號。各擺臂位移傳感器的信號接入到對應(yīng)的轉(zhuǎn)鼓驅(qū)動(dòng)變頻器作為PID控制的反饋信號。根據(jù)擺臂在中間的位置,自己設(shè)定一個(gè)PID的給定值。這個(gè)系統(tǒng)是非常典型的帶前饋的PID控制系統(tǒng),一級串一級,PID作為微調(diào)量。
之所以選擇匯川MD320變頻器,就在于它能輕松實(shí)現(xiàn)主速度跟隨加PID微調(diào)的功能,而無須額外的控制板。在本系統(tǒng)中參數(shù)設(shè)置如下:
F0-03=2:主頻率源X為AI2
F0-04=8:輔助頻率源Y為PID
F0-07=1:頻率源選擇為主頻率源X+輔助頻率源Y
FA-00=0:PID給定源為數(shù)字鍵盤給定
FA-01=4:PID的設(shè)定值(該值的基準(zhǔn)值為系統(tǒng)的反饋量)
FA-02=0:PID的反饋值A(chǔ)I1
FA-03=0:PID的作用方向(當(dāng)反饋信號大于PID的給定時(shí),要求變頻器頻率輸出下降,才能達(dá)到PID平衡)
FA-05=25:PID的P值
FA-06=1:PID的I值
FA-07=0.08:PID的D值
FA-08=0.1:PID的采樣周期
FA-09=0:PID的偏差極限
由于系統(tǒng)的穩(wěn)定在很大程度上取決于PID作用,因此對其參數(shù)的整定必須考慮周全,應(yīng)將低速、高速、升速和降速等情況都予以考慮。另外在本系統(tǒng)中必須加入微分限幅。
圖6所示為匯川PID控制原理。

圖6 過程PID控制原理
拉絲機(jī)系統(tǒng)在采用變頻器且優(yōu)化參數(shù)值之后,設(shè)備試機(jī)時(shí)速度非常穩(wěn)定,完全解決了原來采用同步板高速度下面不穩(wěn)的問題。通過各種工況下的對比測試,和采用直流驅(qū)動(dòng)器的拉絲機(jī)性能一樣,同時(shí)設(shè)備效率可以大大提高到90%~95%、節(jié)電率為20%~40%左右。
總之,采用交流變頻控制拉絲機(jī),其自動(dòng)化程度高、操作方便、拉拔的產(chǎn)品質(zhì)量高。
[1] 李方園. 變頻器行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐[M].北京:中國電力出版社,2006.
[2] 變頻器在水箱式拉絲機(jī)中的應(yīng)用.www.ca800.com.
[3] 變頻器在銅線細(xì)伸機(jī)中的應(yīng)用,www.ca800.com.
[4] 變頻器在直進(jìn)式拉絲機(jī)中的應(yīng)用,www.ca800.com.