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鍋爐吸風(fēng)機葉片非正常磨損狀態(tài)診斷

2011-06-13 05:45:00郭修奎尹民權(quán)
山東電力技術(shù) 2011年4期
關(guān)鍵詞:煙氣

郭 蕾,郭修奎,尹民權(quán)

(1.合肥工業(yè)大學(xué),安徽 合肥 230009;2.山東職業(yè)學(xué)院,山東 濟南 250104;3.華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)

0 引言

華電國際山東鄒縣發(fā)電廠Ⅲ期工程2×600 MW機組,5號爐1997年1月17日投產(chǎn),該鍋爐是為美國Foster Wheeler公司生產(chǎn)的亞臨界中間再熱自然循環(huán)單汽包2 020 t/h燃煤鍋爐。鍋爐吸風(fēng)(煙氣)系統(tǒng)設(shè)計2臺50%容量的動葉片角度可調(diào)節(jié)的軸流式吸風(fēng)機,MCR工況的煙氣流量1 389 000 kg/h,介質(zhì)溫度132℃,風(fēng)機流量裕量20%,風(fēng)壓裕量44%(表1)。每臺鍋爐設(shè)計有兩臺靜電除塵器,為使除塵器前后的煙氣壓力平衡,使進入除塵器的煙氣分配均勻,在兩臺除塵器進口煙道處設(shè)有聯(lián)絡(luò)管道,不設(shè)聯(lián)絡(luò)擋板。為防止煙氣倒流入吸風(fēng)機,在吸風(fēng)機出口煙道上處安裝有嚴密的閘板式關(guān)斷門。吸風(fēng)機由美國TLT-Babcock公司和上海風(fēng)機廠聯(lián)合制造。以往的吸風(fēng)機轉(zhuǎn)速偏高(一、二期吸風(fēng)機轉(zhuǎn)速在994 r/min),因此該吸風(fēng)機選用了降低風(fēng)機轉(zhuǎn)速的防磨措施,吸風(fēng)機轉(zhuǎn)速只有744 r/min,減輕了對吸風(fēng)機葉片的磨損。

表1 吸風(fēng)機設(shè)備規(guī)范

1 存在問題

盡管Ⅲ期5號鍋爐投產(chǎn)以來,吸風(fēng)機運行良好,可是,近年來卻時常出現(xiàn)當鍋爐滿(甚至高)負荷運行時,存在嚴重的風(fēng)量不能滿足需求的狀況。雖然吸風(fēng)機動葉全開,但吸風(fēng)機出力受限、影響發(fā)電量等問題越來越突出。

2009年5月20日10:00,5號機組負荷505 MW,B、C、D、E、F磨煤機運行。機組在協(xié)調(diào)控制方式增負荷受限,解除機組協(xié)調(diào)控制,解除B、C、D、E、F磨煤機控制方式至“手動”方式,機組增負荷至540 MW。A/B吸風(fēng)機電流分別為210.3 A、209.8 A,5號機組增負荷受限。

2009年5月29日17:00,5號機組基本控制方式A、B吸風(fēng)機電流分別為225.5 A、225.7 A,5號爐A、C、D、E、F磨煤機控制方式均為“手動”方式。5號機組負荷最高帶至580 MW,投入5號爐F1、F2、F3、F4、C2、C3油槍,5號機組負荷增至600 MW。

2010年8月3日11:20,5號機組負荷530 MW、基本控制方式,B、C、D、E、F磨煤機運行,A/B吸風(fēng)機電流218A/219 A,機組增負荷受限。5號機組申請降出力80 MW。

1.1 A吸風(fēng)機葉片磨損

在2010年9月份5號爐大修中,解體發(fā)現(xiàn)5號爐A吸風(fēng)機的16只葉片全部出現(xiàn)不同程度的磨損、部分缺失現(xiàn)象,葉片出口磨損較為嚴重,圖1、圖2所示。,葉片的缺失部分為寬度100 mm、長度300 mm的不規(guī)則三角形,磨損較輕的葉片迎風(fēng)面也已沿寬度方向缺失40 mm。吸風(fēng)機原葉頂間隙(6.4±0.76)mm,結(jié)果發(fā)現(xiàn)葉頂磨損嚴重,實際葉頂間隙超過20 mm(圖2),對比B吸風(fēng)機,葉片的磨損應(yīng)屬于非正常磨損。按照正常的磨損速度,B吸風(fēng)機葉片仍可以使用2年。葉頂間隙的增大,將會明顯影響吸風(fēng)機的出力,按照常規(guī)葉頂間隙增大1 mm,風(fēng)機效率降低1%~2%。由于該葉片已經(jīng)報廢,A吸風(fēng)機全部更換了16只(16NA16 103-3007)新葉片。

1.2 吸風(fēng)機葉片明顯積灰

5號爐大修中還發(fā)現(xiàn)吸風(fēng)機各部件的積灰比以往停爐時明顯,B吸風(fēng)機葉片積灰比以往更嚴重,葉片表面灰層厚度超過近1 mm,就是吸風(fēng)機轉(zhuǎn)子輪轂內(nèi)積灰也超過以往停爐時的厚度,A吸風(fēng)機也一定程度上存在積灰現(xiàn)象,只是看上去比B吸風(fēng)機輕一些。說明不但吸風(fēng)機前煙道存在漏風(fēng)現(xiàn)象,而電除塵的效率也存在問題。

圖1 吸風(fēng)機葉片出口迎風(fēng)面磨損情況

圖2 吸風(fēng)機葉片迎風(fēng)面及頂部磨損情況

2 原因分析

經(jīng)過分析,設(shè)備結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)布置、運行環(huán)境為主要影響因素。

2.1 電除塵的影響

電除塵器電氣系統(tǒng)故障率高,導(dǎo)致電場停運,致使煙氣中灰塵含量大。2010年前9個月,電除塵機械方面故障未統(tǒng)計,僅電氣系統(tǒng)故障達8次,B側(cè)兩次,A側(cè)占6次(因鍋爐投油等因素高壓柜停運不算)。顯然,電除塵的效率不同,加大了A側(cè)煙氣中灰塵的攜帶量,這是A吸風(fēng)機葉片非正常磨損的主要因素。

2.2 電除塵氣流均勻性影響

電除塵器效率直接與煙氣流速有關(guān),一般設(shè)計煙氣流速在1~1.5 m/s范圍內(nèi),煙氣流速過高,煙塵在電場內(nèi)停留時間縮短,同時還會直接沖刷塵層或恰值振打時將灰塵吹起引起二次飛揚,導(dǎo)致電除塵器效率惡化。由于實際運行中電除塵器內(nèi)部各部位的煙氣流速各不相同,通過氣流速度分布圖和等速線可以看出(圖3),流速增大處除塵效率下降,流速降低處除塵效率提高。由于多依奇效率公式的對數(shù)性質(zhì),流速高處除塵效率下降的程度比流速低處效率提高的程度要大,所以整體的效率是下降的。而且流速偏差越大,除塵效率下降也越大。由此可見,電除塵器中氣流的分布對除塵效率的影響是很大的。已經(jīng)通過實例證明:僅僅改善氣流的分布,就可以將效率由60%~70%提高到95%以上,反之氣流的突變同樣會引起電除塵器效率惡化。

圖3 電除塵煙氣流速度分布圖

2.3 電除塵均布板脫落

提高電除塵器的除塵效率,保證煙氣流速均勻,在電除塵器的煙氣入口通道上專門設(shè)計布置有大面積均布板(也稱均流多孔板)。早在2005年2月11日檢查發(fā)現(xiàn)6號爐電除塵器入口均布板開始損壞;A側(cè)通道入口均布板脫落10多塊,B側(cè)通道入口均布板脫落20多塊,C側(cè)通道入口均布板局部脫落,D側(cè)通道入口均布板脫落30多塊。而脫落的均布板脫落位置多數(shù)正對煙道的位置,形成了十多米高,幾米寬的氣流無阻力通道,造成了氣流的不均勻。后來在2006年10月5號爐檢修中,檢查發(fā)現(xiàn)5號爐電除塵器入口均布板損壞程度已經(jīng)超過6號爐。2005年2月開始,發(fā)現(xiàn)5號、6號爐電除塵器入口煙門處漏風(fēng)嚴重,每一組檔板8個門軸有7個漏風(fēng),經(jīng)過測算5號爐入口煙門門軸處漏風(fēng)量在4 066 m3/h以上。6號爐入口煙門門軸處漏風(fēng)量在5 692 m3/h以上。

在2010年5號爐大修中,發(fā)現(xiàn)5號爐電除塵器A、B列第一排入口氣流均布板變形、開焊基本全部脫落,大量脫落的均布板雜亂的堆積在煙道入口(圖4、5),增加了煙氣阻力,致使煙氣氣流均勻性降低,導(dǎo)致除塵效率的明顯降低,加劇了吸風(fēng)機葉片的磨損。

圖4 脫落的均布板在煙道內(nèi)堆積情況

圖5 均布板脫落后的煙氣通道空間

2.4 煙氣系統(tǒng)漏風(fēng)

吸風(fēng)機的入口煙道系統(tǒng)設(shè)計有電除塵、煙氣擋板、膨脹節(jié)等部件。由于運行多年,幾次停爐后發(fā)現(xiàn)電除塵入口各組煙道支撐的磨損以及煙道磨穿漏風(fēng)嚴重。由于漏風(fēng)加大煙氣流速,縮短了煙氣在電場的停留時間,降低煙氣溫度,所以嚴格控制漏風(fēng)率小于3%~5%。電除塵煙道殼體、入口煙道(膨脹節(jié))外部有保溫和瓦楞裝飾板覆蓋,漏風(fēng)不易發(fā)現(xiàn),大修中進入電除塵入口煙道內(nèi)部后發(fā)現(xiàn)多處漏風(fēng)。其原因是投產(chǎn)時煙道加固用的槽鋼安裝不規(guī)范,加固用的槽鋼應(yīng)焊接在煙道外側(cè),結(jié)果全部采用12號槽鋼在煙道內(nèi)側(cè)進行加固,沿煙道內(nèi)壁的四面,稠密布置焊接(圖6)。不僅加大了煙氣阻力,還致使氣流紊亂,由于煙氣長期沖刷,將煙道內(nèi)支撐以及煙道吹壞(圖6)。電除塵入口煙道內(nèi)漏風(fēng)面積近0.5 cm2大的孔洞很多(圖7),大大小小的孔洞近百處。

圖6 電除塵入口煙道內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)及磨損

圖7 電除塵入口煙道局部磨穿漏風(fēng)情況

2.5 吸風(fēng)機入口煙氣系統(tǒng)積灰

吸風(fēng)機入口煙道設(shè)計有煙氣擋板、膨脹節(jié)等,每臺吸風(fēng)機入口對應(yīng)一側(cè)電除塵的兩條煙道,每條煙道上設(shè)計有百葉窗式擋板,每組擋板有10片組成。大修中發(fā)現(xiàn),4條煙道的下組擋板全部從連桿上脫開。因此導(dǎo)致吸風(fēng)機入口的煙道積灰嚴重,積灰從解除的擋板處開始堆積(圖8)延伸,積灰最厚處接近1 m。從吸風(fēng)機入口煙道積灰情況來看,B側(cè)入口煙道積灰比較嚴重,由此看出,吸風(fēng)機入口煙道積灰使得氣體流通體積狹小等,嚴重阻礙、干擾、影響氣流的正常流動。A側(cè)吸風(fēng)機入口煙道積灰較輕,其煙道的通流面積影響小,也就出現(xiàn)A吸風(fēng)機的負荷量大于B吸風(fēng)機,磨損概率亦會增大。

圖8 吸風(fēng)機入口煙道積灰情況

圖9 電除塵入口擋板磨損情況

2.6 電除塵入口煙氣系統(tǒng)積灰

在2010年9月25日,5號爐大修中,發(fā)現(xiàn)5號爐A、B側(cè)聯(lián)絡(luò)煙道之間積灰非常嚴重,聯(lián)絡(luò)煙道規(guī)格L4500mm×3780mm,煙道內(nèi)積灰長18m高達3.5m,聯(lián)絡(luò)煙道堵塞近80%。聯(lián)絡(luò)煙道及前后煙道的支撐磨損嚴重許多已吹斷倒伏。電除塵A、B側(cè)入口煙道擋板門軸均吹損斷(圖9)。門板已吹損、磨損、腐蝕等原因損毀嚴重,所以門板大部脫開失靈。

2.7 吸風(fēng)機出口插板門的影響

吸風(fēng)機出口煙道設(shè)計安裝有一垂直升降的插板式關(guān)斷門,在插板門兩邊設(shè)計有滑動導(dǎo)軌,為了防止插板門導(dǎo)軌積灰,插板門的導(dǎo)軌中設(shè)計有吹掃風(fēng),由于運行多年,現(xiàn)在吹掃風(fēng)的風(fēng)機已不能運行,由于插板門的軌道積灰以及傳動機構(gòu)損壞等導(dǎo)致出口煙道插板門不能完全開啟。在正常運行中發(fā)現(xiàn)B吸風(fēng)機出口插板門從外側(cè)看還有0.5 m未開啟,從煙道內(nèi)側(cè)看還差近1 m未開啟。因此就會造成吸風(fēng)機出口出現(xiàn)節(jié)流現(xiàn)象,因為插板門阻擋氣流,嚴重的影響了吸風(fēng)機的出 力。從表2看出不同電負荷下,因插板門未全開啟,吸風(fēng)機出口插板門前煙壓受到一定的影響,見表2。

表2 正常運行中5號爐吸風(fēng)機出口煙氣壓力參數(shù)對比表

吸風(fēng)機出口插板門不全開,在低負荷時吸風(fēng)機出口煙壓偏差不大,當高負荷時,對吸風(fēng)機的出力影響就比較明顯。由于兩側(cè)出口插板門開度不同,開度小的一側(cè),吸風(fēng)機出口煙壓偏低甚至呈正壓狀態(tài),高負荷工況運行中,開度小的一側(cè),與另一側(cè)煙氣呈現(xiàn)爭風(fēng)現(xiàn)象,會出現(xiàn)吸風(fēng)機出口煙壓波動。常此以往不但會引起吸風(fēng)機喘振測點的堵塞或喘振信號誤發(fā),插板門全開的A側(cè)煙氣流量變大,A吸風(fēng)機葉片的磨損就會比B吸風(fēng)機嚴重。

3 結(jié)束語

鑒于出現(xiàn)的上述問題,為有效的控制吸風(fēng)機葉片非正常磨損發(fā)生,應(yīng)從強化設(shè)備管理入手,提升消缺質(zhì)量。在抓好日常維護消缺的同時,利用好停爐機會,徹底清除系統(tǒng)內(nèi)積灰,消除系統(tǒng)漏風(fēng),盡量不要采用去功能檢修法。利用大、小修機會將煙道內(nèi)部支撐改在煙道外側(cè),逐步恢復(fù)部分輔助設(shè)備的功能。

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