江 興 馬文欣 王乾坤
(華能云南滇東第二發電廠,云南 曲靖 655507)
廠用電主要消耗在經常連續運行的鍋爐及汽機系統的6kV輔機上,風煙、制粉、循環水、凝結水、外水泵站等輔助系統的設備用電量占全部廠用電量的70%~75%左右,深挖高壓輔機節電潛力,減少風煙、循環水、凝結水、外水泵站等輔機耗電量,是降低機組廠用電率的關鍵。
為達到節能降耗的目的,將1#機組凝結水泵改為變頻運行。變頻調節是在管道特性不變的條件下,通過改變轉速而改變特性曲線,來進行調節的 (凝結水泵電機變頻改造控制邏輯方案見圖1)。

圖1 凝結水泵電機變頻改造控制邏輯方案
由于風機和水泵的耗電量是和其轉速的三次方成正比的,所以其節電量是很可觀的。由相似定律知,采用變頻調節的電動機的功耗為:Q=(n/n0)3Q0
式中:
Q0—額定轉數時的實際耗電量;
n0—額定轉數;
n—調節后的轉數;
Q—調節后對應n轉數時的實際耗電量。
變頻調節時的節電量為:

變頻調節時節電量用百分數表示則為:

由上式,若轉速較額定轉速下降到90%,則δQ%=27.1%,轉速較額定轉速下降到80%,則δQ%=48.4%,可見,變頻調節的節電率是很高的。
將外水二級泵站改為變頻運行。
通過本次變頻器改造可降低廠用電率0.13%以上,達到了預期的節電降耗的目的。
節能方案一:對引風機及增壓風機進行變頻改造。優點:節電降耗效果明顯,廠用電率可以降低0.3%以上;缺點:引風機、增壓風機的運行方式都是連續的,隨負荷的變化要經常進行調整的,其調節頻率很頻繁,且只能采用一拖一安裝變頻器的方案,投入成本較高。節能方案二:將同側的引風機及增壓風機合二為一采用一臺小汽輪機驅動。優點:發電成本將會大大降低。缺點:引風機是電廠所有動力設備中最早啟動最遲停機的動力設備,其可靠性要求比給水泵汽輪機還要高,如果采用汽輪機驅動會大大增加電廠系統的復雜性和運行難度,增加設備投資。經兩種方案比較引風機及增壓風機采用變頻方式運行不易實現,該廠機組每天都要參與南網的調峰工作,變頻運行不適合實際情況。相對于方案一變頻運行方案來所方案二引風機、增壓風機采用小汽輪機驅動實現的可能性極大,且小汽輪機驅動節能較變頻節能效果好得多,能有效提高引風機在低負荷工況運行的效率。
以機組500MW負荷為例,兩臺引風機的電流約為275A,兩臺增壓風機的電流約為315A。若同側引風機及增壓風機采用一臺小汽輪機驅動,相當于每天節省電量169920KW.h,機組年利用率按5500h計算,年節約用電量約19470000 KW.h,上網電價如按0.311元/KW.h,年多增效益為605.52萬元。降低廠用電率約0.708%。
循環水泵電機單速改雙速,在環境溫度低時,采用低速運行,此改造投資較小,易于實現,可以降低廠用電。
機組投產初期膠球清洗收球不正常,為回收膠球不得不采取雙循泵運行。經對膠球清洗系統運行方式的調整,選擇規格合適的膠球,將膠球泵收球時間由1h延長到3~5h,實現了膠球清洗運行正常,同時提高了機組運行真空值,提高了機組的效率,從而降低了廠用電率。
在機組停止后,由于循環水系統需經開式水系統向主機潤滑油、空壓機提供冷卻水源,導致循環水泵、開式水泵少用戶運行時間過長,使廠用電增加,對此,為主機開式水增加了一路工業水源作為備用,停機后主機潤滑油冷卻水切至工業水,空壓機冷卻水切至鄰機供給,使循環水泵無用戶后可以得到及時停運。
消防水泵、螺桿式空壓機等6KV輔機均可采用變頻器方式運行,從而實現變頻節約能源的目的。
合理調整燃油泵運行方式,兩臺機運行時一臺運行,并且在燃油泵上加裝變頻器以實現有效節能。
盡量減少電動給水泵的運行時間,除非急需停運汽泵消缺的工作外,汽泵消缺工作盡量放在夜間低負荷期間處理,另外在機組冷態啟動過程中,利用鄰爐輔汽沖轉汽泵給汽包上水。
機組停運后,機組不帶負荷,輔機系統相對運行時間長,必然增大機組廠用電率,因此,合理安排停機過程中輔機系統的運行方式,輔機達到停運條件時及時停運,盡量縮短輔機運行時間,也是降低廠用電率的有效措施。
另外由燃料部牽頭,加強燃煤的摻配管理和入廠煤質檢驗,并多方尋找煤源,努力增加煤場庫存,提高燃煤質量,盡量降低制粉單耗。
1)廠內第二臺機組啟動時,盡量不用電泵上水,改用小汽輪機上水。
2)負荷滿足吹灰條件要全面吹灰,降低送、引風機電流。
3)空預器煙氣差壓大于1kPa時要及時投入空預器吹灰。
4)大機真空升至-76kPa以上時改單循泵運行。
節能降耗則是國家的長遠方針,火力發電廠運行負荷長期偏低,煤價的攀升導致發電廠經濟效益下滑。通過優化輔機運行方式、技術改造、加強運行管理等方法,使機組廠用電率得到了較大幅度的降低,達到了節電降耗的目的。
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[6]關于#1、2機組凝結水泵電機變頻改造控制邏輯方案[Z].滇東雨汪發電廠.