李慎霞
(山東鋼鐵集團公司萊鋼煉鋼廠,山東 萊蕪 271126)
萊鋼煉鋼廠73#行車位于出坯跨,軌距為28m,額定載重為16+16t,主要承擔2#機熱坯吊裝作業,提高了熱能利用率。近年來,由于大車車輪啃軌嚴重,在軌道側面個有明顯的摩擦痕跡,車輪輪緣磨損達10mm,并且在起動制動時發出巨大的啃軌聲音,出現車輪道軌使用壽命低,紅坯熱能利用率下降,運輸成本增高,設備運行存在較大安全隱患等問題。
引起橋式起重機“啃軌”的因素有多種,主要有軌道和設備兩方面的原因。
軌距偏差過大。軌距偏小或偏大使軌道外側或內側與輪緣的間隙相應減小,很容易發生“啃軌”.表現為兩軌道同時。“啃”外側或內側。
同一界面處兩軌道對應點標高偏差過大。此時車體的重力在軌道平面產生指向較低軌道的分力。使輪緣靠近軌道側面發生摩擦,表現為往返總是啃同一軌道的同一側面。
軌道表面有油、冰、霜等。這種情況使車輪在局部打滑,另一側車輪前進時車體偏向一側發生“啃軌”,表現為局部位置“啃軌”,檢查軌道可發現有油或冰霜等。
車輪對角線不等長偏差過大。這種情況下可能發生啃軌的是對角線上的車輪。
車輪垂直度偏差過大。這種情形軌道磨損的位置偏低,且固定啃某一軌道的單側。
車輪偏斜方向不符合要求。當某一車輪偏斜較大或車輪偏斜未調整為成對反向時。車體將沿偏斜方向運行,輪緣靠近軌道,發生“啃軌”。這種情況大車往返運行時“啃”軌道的不同側面。
同一軸線兩車輪磨損不等或制造直徑不同。由于車輪踏面直徑不等,造成行進速度差異,行進偏向一側發生“啃軌”,表現為往返運行時。“啃”同一軌道的同一側面。
同一軌道上的車輪直線性相差太大。直線性偏差較大的車輪發生啃軌,往返運行時“啃”同一軌道的同一側面。
車輪驅動不同步。由于制動器調整不當,松閘、抱緊不同步,起制動瞬間產生車體運行方向扭偏,發生“啃軌”。橋架剛度不足。使用中發生變形。車體變形情況較復雜,可根據以上情形分析由其引發的具體“啃軌”原因予以處理。因傳動軸聯軸節間隙過大或太松動,齒輪嚙合間隙大而引起起動、制動不同步,將產生啃軌現象。更換一個主動輪后,造成了兩個主動輪直徑差過大,引起兩車輪運行線速度不一樣,引起車體跑偏啃軌。
該車2004年7月上線使用,2008年針對大車車輪啃軌問題,進行下線調整處理,調整后正常使用一個月時間,大車再次出現車輪啃軌現象。經現場測量分析,該車啃軌的主要原因是:
行車梁長期受熱,大車道軌直線誤差過大,造成大車車輪啃軌。經現場跟蹤觀察,該車運行時大車車輪啃軌在同一軸線上,如圖1所示,說明大車車輪存在垂直偏斜,l1 圖1 73#車啃軌現象 經現場統計,2010年 1-11月份,73#行車更換車輪13個,最長使用約1年,最短使用壽命為4個月,輪緣磨損嚴重時僅剩1/3(車輪直徑Φ900,輪緣B180)。 起重機啃軌的原因較為復雜,應詳細檢查并測量各相關尺寸,綜合分析才能找出啃軌原因。主要解決方案如下: 采用動態調整技術代替下線校正。該車2008年下線校正后,在線使用僅一年就再次出現啃軌現象,無法滿足長時間使用要求,采用動態調整技術,可根據橋架變形、車輪偏斜情況自動進行調整,延長大車使用壽命。 大車車輪重新測量調整。大車運行過程中,車輪出現啃軌的主要原因是車輪出現垂直偏斜,因此需對車輪進行調整,確保符合GB/T14405規定。 大車道軌測量調整。在線使用道軌長期受熱輻射,彎曲變形超過規范的可能性較大。 5.1.1 電阻調速技術原理: 圖2 電阻調速控制原理圖 電阻調速控制器是一種起重機行走自動控制器,主要是由正反向接觸器、正反向啟動開關、緩放時間繼電器、緩吸時間繼電器、接觸器、接近開關、可調電阻等元件構成,通過在起重機車輪前方外緣處安裝接近開關(CK1、CK2、CK3、CK4),來檢測車輪是否“啃軌”,用檢測到的信號控制起重機行駛電動機輸出功率,從而達到控制行駛速度,防止車輪“啃軌”的目的。 5.1.2 電阻調速技術的實施 如圖3所示,將控制器箱、調整電阻器及起重機控制屏安裝在起重機走臺上。傳感器CK1、CK2、CK3、CK4 分別安裝在大車車輪前進方向的后方,距大車輪外緣直線100mm,與車輪軸向距離為60mm,與大車道軌之間高度為50-18mm。 圖3 電阻調速控制器安裝圖 電阻調速控制器安裝完成后進行運行調試,現場檢查發現大車車輪軸線啃軌現象消失,但出現大車往一個方向行駛時,車輪輪緣啃軌道一側;當反向行駛時,同一個車輪又啃軌道的另一側現象。說明大車車輪垂直偏斜超出電阻調速控制器調整范圍,需對大車車輪進行調整。在調整車輪之前,先用千斤頂將橋架端梁頂起,使車輪在懸空狀態下進行。松開水平鍵板處緊固螺栓,分別在兩個輪子的水平鍵板處加墊板 。處理完畢后進行試車,啃軌現象消失。車輪安裝偏差及道軌直線偏差在電阻調速控制器控制范圍。 糾偏控制應注意如下幾個問題: 車體在運行過程中,傳感器會發生抖動。為此,需定期對傳感器與道軌之間的距離進行定期檢查。 大車車架存在瞬間小角度水平調整運動,端梁連接處受到較大機械沖擊。若車架水平剛性不足,則會導致端梁軟連接處螺絲大面積松動,嚴重時會導致車體變形,構成極大安全隱患。可采取的解決措施是在大車端梁軟連接處添加多層彈性墊,使車架在水平調整運動過程中有一定活動間隙,同時車架水平剛性得到加強,也可采取其它加固方法。 2011年1月份技術人員對電阻調速控制器使用效果進行調查,得出以下數據 : 輪消耗數量,如表1。 表1 2007~2010年足輥消耗數量 在線車輪啃軌發出的聲音完全消失。 通過電阻調速控制技術的應用,徹底解決了73#行車啃軌問題,車輪壽命明顯提高。處理前一年更換大車車輪組15件,一年消耗備件費用15×0.8萬元=12萬元,更換一次大車輪需要3h,則一年需要3×15=45 h,處理后一年可節約備件費用12萬元嗎,節約生產時間45h,取得良好的經濟效益和社會效益。
3 現場調查統計
4 技術研究思路
5 技術研究應用
5.1 電阻調速技術的應用


5.2 車輪調整
5.3 糾偏控制需注意的問題
6 效果跟蹤調查

7 結論