張文華
(甘肅省水利水電勘測設計研究院 蘭州 730000)
目前,小型水電站建設方興未艾,許多進水口采用虹吸式。
筆者從事水電設計工作多年,接觸到多項同類工程,個別工程由于虹吸式進水口設計參數采用不當,在施工和運行過程中出現了事故;也有一些工程在虹吸式進水口的認識上存在分歧。
經過反思,筆者認為這些問題也可能在其他地方、其他項目中出現,有必要進行探討和總結,以利水電事業的發展。

圖1 水力真空裝置
圖1所示,是一座較為典型的矩形斷面虹吸式進水口。它由三部分組成。
①流道。由進水口 (1-1)斷面等寬過度到喉道 (2-2)斷面,然后通過漸變段變為圓形;
②注水系統,由注水管和閥門組成;
③斷流系統,設于喉道斷面頂部,主要設備為真空破壞閥。
虹吸的啟動,方法較多。電站開機前,流道及壓力管道內是充滿空氣的。虹吸啟動時,先開啟真空破壞閥,然后開啟注水管閥門,水流進入壓力管道,空氣從真空破壞閥排除;待壓力管道內水位與前池齊平時,關閉真空破壞閥和注水管閥門,此時虹吸體內仍殘留有一部分空氣;開啟機組,壓力管道內水位迅速下降,殘留空氣壓力陡然降低 (小于大氣壓力),前池內水流在大氣壓力作用下進入流道和壓力管道,虹吸形成。這種啟動方式,在開機時會引起機組震動,但使用設備少,運行比較可靠。
正常運行狀態下,虹吸式進水口流道及壓力管道內均呈負壓。
停機時,只要打開真空破壞閥,放進空氣,破壞真空,就可以截斷水流。
與傳統 “門式”進水口相比較,虹吸式進水口具有下列特點。
①斷流快捷、徹底,不存在漏水問題;
②在寒冷地區,冰凍影響小;
③結構簡單,維修方便;
④取代工作閘門、事故檢修閘門及啟閉設備,節省投資等。
圖2所示,是一座水電站的虹吸式進水口布置實例。該電站位于甘肅省白龍江干流上,設計流量75.0m3/s,設計水頭24.5m,裝機容量15MW,廠房內設有3臺機組,壓力管道采用單機單管布置,左側溢流堰長度20m,堰頂高程1255.45m。前池正常高水位1255.40m,最高水位1256.95m,▽底=1255.65m,該電站設計上有兩個特點:①▽底按 《水電站引水渠道及前池設計規范》(SLT205-97)(以下簡稱 《規范》)附錄B的要求確定,比前池正常高水位高0.15m。②在廠房內壓力管道末端沒有設置水流控制設備。

圖2 某水電站的虹吸式進水口布置實例
2007年4月底,電站的土建工程全部完工,1#機組并網發電,另2臺機組進行安裝。5月初,1#機組發生事故甩負荷,水流進入正在安裝的2#、3#機組,造成水輪機層被淹的事故,給工程帶來了較大的損失。為了能邊發電、邊施工,現場采取臨時措施,用麻袋裝土封死了進水口喉道。
事故發生后,我院對該工程的設計參數與已建的同類工程進行比較時發現,該電站▽底的確定雖然符合現行規范要求,但與已建工程存在差異,因此我們對規范的正確性產生了懷疑,并重新核算了▽底與前池水位之間的關系。
側堰的泄流能力采用 《規范》附錄A的公式計算:

式中:mL=0.95m0;
m0——正堰的流量系數,該工程溢流堰堰型為實用堰,m0取0.48;
L——側堰長度,m;
g——重力加速度,m/s2;
H——堰上水頭,m。
經復核計算,在一臺機組正常運行工況下,引水流量25m3/s,此時機組甩負荷,側堰堰上水頭0.73m,前池水位1256.18m,比▽底高出0.53m,水流約按0.5m深度通過喉道流入壓力管道,虹吸進水口沒有徹底切斷水流,從而造成了事故的發生。在三臺機組正常運行工況下,引水流量75m3/s,此時若全部機組甩負荷,側堰堰上水頭1.5m,前池水位達到最高水位1256.95m,比▽底高出1.30m,即有約1.3m深度的水流將通過喉道進入壓力管道(因側堰也在泄流,前池水位比最高水位略低),進水口無法徹底切斷水流,不能滿足進水口安全運行的要求。
顯然,在水電站虹吸式進水口設計中,▽底按《規范》的要求確定,即▽底=前池正常高水位+安全超高 (0.1m~0.2m)是不合理的,甚至是錯誤的。
在反思事故的同時,我們也查閱了一些文獻,在泵站[1]虹吸式出水流道計算中,▽底的確定方法是:▽底=泵站出水池設計最高水位+安全超高(0.2m~0.3m)。雖然泵站的虹吸式出水流道與水電站虹吸式進水口水流方向、功能不同,但它們對虹吸體的要求是一致的,因此可以作為參考。
在 《規范》發布之前,我省已建有一些同類小型水電站,安裝、運行過程中并沒有出現與上述工程同樣的問題。經過調研發現,這些電站對▽底的確定有如下認識:在事故工況下,虹吸進水口不允許過水,并能徹底切斷水流,▽底高于前池最高水位 (最不利工況下的前池水位),并考慮了波浪的影響。
總結已建工程成功的設計經驗,在水電站虹吸式進水口設計中,▽底的合理確定方法是:

式中:▽高 ——前池最高水位;
△ ——安全超高。一般取0.15m~0.2m。
鑒于此,建議盡快對 《規范》進行修正。
圖1所示,是一座水電站虹吸式進水口。該電站設計流量8.0m3/s,設計水頭29.0m,裝機容量2.0MW,廠房內設有2臺機組,壓力管道采用單機單管的布置形式,建成于1995年。該工程▽底的確定采用了本文介紹的方法,但是在廠房內壓力管道末端設有液控蝶閥。
該電站初步設計階段,已建的同類工程大部分在廠房內設有水流控制蝶閥。對該工程廠房內是否設置水流控制閥,設計人員之間存在很大的分歧,主要原因是大家對虹吸進水口的安全性認識不一致。
贊成設控制蝶閥的理由是,進水口斷流主要靠真空破壞閥適時啟動,但從設備自身分析,存在不安全因素:為了消除設備缺陷,真空破壞閥設有手動裝置,在因故不能打開時,可使用手動裝置。這說明在產品制造時,廠家預知安全風險,并用手動裝置作為補救措施。但是在水電站進水口上,手動裝置意義不大。
因為水電站運行過程中,管理人員都集中在中央控制室,進水口無人值守。中央控制室距離進水口較遠,當電站發生事故、真空破壞閥不能動作時,管理人員從中央控制室跑到進水口,再啟動手動裝置,需要較長的時間,在這段時間內,可能造成無法挽回的損失。
反對設控制蝶閥的理由是,真空破壞閥運行較為可靠,手動裝置很少使用,沒有必要再設置另外的水流控制設施,若在廠房內設置控制閥,相當于壓力管道前后各設置了一道快速門,造成不應有的浪費。
當時鑒于認識不統一,為了確保電站安全,最終在廠房內設置了液控蝶閥。
該電站只有2臺機組,采用同期施工的方法,2臺機組同時達到了試運行的要求。運行過程中,虹吸進水口斷流非常及時,沒有發生過因進水口不能斷流而靠液控蝶閥關閉的工況。液控蝶閥僅在一臺機組正常發電,另一臺機組臨時檢修時,輸入指令后關閉。
從該電站的運行來看,液控蝶閥基本屬于閑置設備。液控蝶閥的設置,不僅造成了設備的浪費,還加大了廠房寬度,帶來了場內橋吊跨度增大,廠房土建工程量增加等一系列浪費。
虹吸式進水口是否安全、能否在電站出現事故時迅速切斷水流,主要取決于真空破壞閥。該設備最主要的技術要求有兩項:①關閉嚴密,不能進入空氣。②開啟及時,發生事故時,必須立即破壞真空,截斷水流。
圖1所示電站及我省同類電站運行的實踐證明,真空破壞閥的可靠性比較高,沒有出現過因故不能打開的事故。
經對該電站的設備采購、安裝、運行過程分析,認為是以下幾個因素保障了真空破壞閥的安全性和可靠性。
①對設備高要求,采購時注重可靠性。該電站在設備招標時,對真空破壞閥的可靠性提出了較高的要求,招標文件中明確提出:因設備原因造成真空破壞閥不能打開時,廠家賠償部分損失。在設備招標期間,業主專門組織了真空破壞閥的可靠性調研,最終選擇了在已建工程運行中可靠性較高的設備生產廠家。
②生產廠家服務到位,提高了真空破壞閥的穩定性。在電站安裝、試運行期間,廠家技術人員一直在現場進行指導、培訓。電站運行一年后進行檢修時,廠家又對真空破壞閥進行了全面的檢查、維護。
③運行單位高度重視,使真空破壞閥的安全性得到進一步保障。雖然真空破壞閥屬于輔助設備,但其在電站中作用非常重要,運行單位對其維護極為重視,每次例行檢查、臨時檢修,真空破壞閥均被列入首要部件。
通過工程實例分析認為,只要在設備采購、安裝、運行過程中措施到位,虹吸進水口是安全性的、可靠的。尤其是進入本世紀以來,國外設備通過合資、合作等形式紛紛進入國內市場,制造廠家加大了科技投入和技術改造力度,真空破壞閥在制造精度上有了較大的提高,從而更進一步提高了虹吸進水口的安全性和可靠性。
因此,采用虹吸式進水口的水電站,在廠房內沒有必要設置控制蝶閥。
①水電站虹吸式進水口具有結構簡單、斷流快捷、徹底,冰凍影響小等優點。與傳統的 “門式”進水口相比,投資較省,在水電站設計中應優先采用。
②現行規范中虹吸進水口喉道斷面底高程的計算公式明顯有誤,設計中應采用本文介紹的公式。
③水電站的虹吸進水口運行安全、可靠,在廠房內不必設置控制蝶閥。
盡早修定 《水電站引水渠道及前池設計規范》(SLT205-97)的相關內容。
1 丘傳忻編著 .泵站 [C].中國水利水電出版社,2004