曹瑞琪,李慧,劉 佳
(1.中國水利水電第五工程局有限公司科研所,四川雙流 610225;2.中國水利水電第五工程局有限公司海外部 四川成都 610066)
摩洛哥塔-烏高速公路全長34.88 km,起點樁號為PK31,終點樁號為PK65.88。該標段地勢起伏較小,相對平坦,排水構造物較多,路基主要以填方為主,全線路基填方350萬m3,挖方約18.2萬m3;路面結構瀝青混凝土BB層為4.1萬m3,瀝青砂礫料GB為4.8萬m3,未處理砂礫料GNT層23萬 m3,CDF底基層為35萬 m3;排水構造物:涵洞79道,通道13處,兩座大橋,一座立交橋,共計鋼筋制安4 380 t,混凝土約59 000 m3。
根據摩洛哥高速公路技術條款,非處理碎石基層(GNT)粒徑為0~20 mm,該料為經過篩分系統生產的連續級配混合料,顆粒級配需滿足摩洛哥高速公路技術條款的要求。滿足規范要求后開始做規則度試驗:連續取15組樣,確定規則度曲線。規則度由兩條顆粒曲線確定:Xf±1.25 sf(Xf為檢測的平均值;Sf為估計的標準誤差)。此后生產的GNT料必須滿足規則度曲線的要求。其它試驗參數應滿足表1要求。

表1 非處理碎石基層材料試驗參數表
本套系統主要由給料機、顎式破碎機、單層振動篩、圓錐破(2個圓錐破,第一為粗碎,第二為細碎)、三層成品料振動篩構成。主要流程為:原料通過給料機后進入顎式破碎機(顎式破碎機破碎間隙為80 mm,主要是將大粒徑原料破碎,減小后面的破碎壓力),顎式破碎機初碎后,破碎料通過篩網尺寸為20 mm的單層篩進行篩選,篩余料為棄料,篩網之上的料進入圓錐破1(粗碎,破碎間隙為16 mm),經圓錐破1破碎后的料進入成品料振動篩(振動篩尺寸為25 mm),篩余料即為成品GNT料,篩網之上的料則進入圓錐破2(細碎,圓錐破2的破碎間隙為10 mm)進行二次破碎,破碎后返回成品料振動篩進行二次篩分,如此往復循環進行生產(圖1)。

圖1 篩子分系統示意圖(修改前)
篩分生產原料來自于當地的河道,主要為河道沖擊砂礫石,最大粒徑為100 mm。對生產原料進行檢驗后發現其含砂量較大,整體粒徑偏小,粒徑大于40 mm以上的顆粒所占比例較小。而本篩分系統經顎破后將粒徑20 mm以下的原料篦除,棄料量達到60%,成品料產量不能滿足施工要求,且在棄料運輸到渣場的過程中,項目生產GNT料的成本大大增加。經試驗發現,成品GNT料中含細粒含量較低,而棄料中含砂量達10%。
系統調整前的檢測結果見表2。
經過對比分析,決定對系統進行改造,希望通過系統調整,能夠在增加GNT成品料產量的同時提高CNT料中細粒的含量。減少棄料的產量。

表2 GNT材料試驗檢測數據表(篩分系統調整前)
系統改造的目的是提高GNT成品料的產量,減低成本,縮短生產時間,確保工期。
方案:(1)調整單層振動篩,將振動篩換成篩網為φ15的單層篩,如此可減少棄料產量,提高成品GNT料的產量;(2)從對棄料的再利用方面著手,根據對棄料的檢測結果進行分析,同時考慮到改造篩分系統的成本,力求用最簡單的改造取得最大的效益。經研究,決定在篩分系統的單層振動篩處(φ20),增加一套φ5的單層振動篩,原料經過顎式破碎機進入單層振動篩(φ20)后產生棄料,棄料再通過φ5的單層振動篩,篩下料即為砂,篩網之上為棄料。再將生產的砂子與成品GNT料按一定的比例混合,增加GNT成品料的產量,為后續的攤鋪碾壓施工減少壓力(圖2)。
篩分系統調整后,重新對GNT成品料進行檢測,其試驗結果見表3。

圖2 篩分系統示意圖(修改后)
通過對以上檢測數據進行分析,且經檢測滿足要求,但摻砂后的GNT級配曲線、針片狀含量、砂當量、棱角度是否滿足要求則需分析計算及試驗鑒定。通過計算,對各個指標具體分析如下:
(1)摻加砂子的比例。摻加砂子后的GNT料需在規則度曲線的范圍內,圖3、4分別為調整篩分系統前GNT料級配曲線及調整篩分系統后GNT料級配曲線(圖中黑線為規則度試驗中確定的GNT料粒徑范圍),由圖中可以看出,成品料在級配上有一定的空間可以摻加砂子,空間為10%~30%。

表3 GNT材料試驗檢測數據表(篩分系統調整后)
(2)經檢測,所生產砂子的針片狀含量所占比例較小,而GNT成品料的針片狀含量為26%~27%,規范要求小于35%,即摻砂對針片狀含量影響可忽略不計。
(3)為了控制砂子的含泥量,系統增加了洗砂設備,從而保證了砂子的干凈度。

圖3 調整篩分系統前GNT料級配曲線圖

圖4 調整篩分系統后GNT料級配曲線圖
(4)規范要求破碎率(Cc)大于50%,即成品料中50%以上的顆粒是經過破碎的。現生產的GNT成品料破碎率已達到80%以上,所以,摻砂比例為50%以下即可滿足該項指標。
(5)要求Ctr(非破碎率)小于10%。非破碎率是指成品料中粒徑4 mm以上的料中未破碎料所占的比例。經計算及試驗,得出20%為最優摻砂量,既滿足了規范要求,也提高了GNT的產量。
系統調整并摻砂后的檢測結果見表4。
將成品GNT料摻加20%系統生產砂后的級配曲線見圖5。
通過改造系統,從三方面為項目部降低了成本,增加了效益。
(1)未改造篩分系統前,所生產的GNT成品料占原料百分比的40%,棄料約占60%。改造篩分系統后生產的GNT成品料占原料的百分比為50%,砂子約占10%~15%,棄料約占35%~40%;將生產的砂子摻入成品料后,GNT成品料達60%~65%,比原來增加20%~25%,從而大大提高了GNT成品料的產量;全線所需GNT成品料約210 000 m3。按照未改造前的系統,從理論上計算,所需毛料約為525 000 m3,所得棄料約為315 000 m3;改造系統并摻砂后,從理論上計算,所需毛料約為350 000~323 000 m3,所得棄料約為140 000~1130 00 m3。

表4 GNT材料試驗檢測數據表(篩分系統調整并摻砂后)

圖5 調整篩分系統并摻砂后的GNT料級配曲線圖
(2)在增加成品料的同時,也減少了棄料,同時也降低了毛料的運輸量,相對系統改造前后,毛料減少約為175 000~202 000 m3,棄料減少約為175 000~202 000 m3。當地運料車一般為20 m3/車,總共約減少了17 500~20 200車次的運輸,從而大大降低了運輸材料的運輸成本。
(3)由于單位時間內成品料生產量的增加,意味著生產所需成品料的時間減少,項目部篩分系統每天約可生產2 000 m3毛料,未改造系統前日產量約為800 m3,改造系統后日產量約為1 200~1 300 m3,生產210 000 m3成品料原系統需263 d,改造后的系統需175~162 d,同時減少了機械的損耗量,降低了人工和機械等成本。
通過對篩分系統進行改造,所生產的成品GNT料經過質量控制部門檢測,滿足工程壓實度需求。同時,也為項目部降本增效產生了經濟效益;滿足業主工期要求,為項目順利開展路面工作提供了良好的平臺。