李永強
(安陽鋼鐵集團公司,河南 安陽 455004)
河南安陽鋼鐵公司第一軋鋼廠260機組是20世紀80年代投產的年設計生產能力為20萬t的棒材生產線,主要生產φ12~φ32mm的圓鋼和螺紋鋼,隨著技術改造的不斷升級和切分軋制工藝的使用,在φ20mm以下規格全部采用了切分軋制工藝,目前機組的年生產能力已突破95萬t。冷床是由冷床本體、對齊輥道組成。冷床本體采用兩套主傳動系統,分為66m和54m兩段,各由一臺380kW直流電動機驅動,冷床采取啟、停式控制方式,氣動摩擦式制動器輔助制動。對齊輥道輥子總計100件,均采用鏈條傳動,輥體刻有六個均勻V型槽,槽和冷床步進齒條同為80mm寬。冷床的功能是當棒材軋件被卸到冷床齒條上后,使其溫度由900℃降至100~300℃,軋件通過冷床步進和對齊輥道進行對齊,為下一道工序做好準備的作用。冷床設備的運行質量直接決定著產品的最終質量。
隨著切分軋制的進一步實施,對冷床的冷卻能力提出了更高要求,遠遠超出了冷床原設計能力,設備暴露出多方面的弊端和不適應現象。在軋制時棒料容易出現亂鋼或局部出現波浪現象,造成產品彎曲度超差,同時影響生產節奏給職工的安全帶來隱患。存在的問題主要有以下幾方面。
1.摔直板問題。(1)摔直板受熱不均勻產生局部裂紋,影響棒材在摔直板上的矯直,對產品質量造成影響。(2)棒材在從上卸鋼裝置卸入摔直板的第一個齒槽內時,由于槽底為三角形,兩根棒材會疊在一起,上面一根接觸空氣較多,而下面一根主要接觸在摔直板上,彼此在冷卻過程中進行熱交換的狀態不一致,影響棒材的平直度。
2.齒條問題。(1)冷床齒條槽型不適合切分生產,倍尺鋼在移動過程中在槽型里容易出現翻轉、纏繞,造成棒材彎曲嚴重,影響產品質量。(2)棒材從進入摔直板的第一個齒槽內后,步進冷床動作,向前移動一個齒距,在移動過程中,兩線切分中外面一根鋼向上拱起,在移到第八個齒的時候,中間約800mm長一段向下耷拉,造成波浪彎。在整個冷床長度范圍內約能形成六七個這種彎折。
3.對齊輥道問題。輥道間距較大,切分軋制的成品在對齊輥道V型槽中產生彎鋼或不能對齊現象。在生產圓鋼時,一般問題不大,但在生產帶肋鋼筋時,由于鋼筋橫筋肋的存在,使摩擦力增加,導致問題出現,尤其是多線切分軋制時,問題更加突出。當主動輥較多時,倍尺鋼材撞到擋板后繼續前行,于是在冷床上發生彎曲;或是當對齊輥道主動輥較少時,在對齊輥道上先撞到擋板的鋼材立即停止,而未撞到擋板的鋼材,因動力不足不再前進,在這兩種情況下,對齊輥道都不能實現其功能。成品在對齊輥道中由于對齊輥道動力(對齊輥和成品之間摩擦力)太大,在撞擊固定擋板后彎曲造成彎鋼。特別是小規格成品,軋制出口速度在18.5m/s以上,節奏快。成品在冷床冷卻時間少,經現場檢測,φ12mm成品到達對齊輥道,表面溫度〉400℃,鋼冷卻不徹底,導致彎曲強度降低,對齊輥道動力大了,必將導致撞擊固定擋板后彎曲,造成冷床彎鋼,無法對齊。
結合現場實際情況分析問題原因,根據切分工藝特點制定改進方案。(1)改進齒條結構形式,解決冷床齒條彎鋼,影響產品彎曲度問題。(2)增大摔直板散熱面積,延長摔直板使用壽命,減少齒裂變形造成的彎鋼。(3)改進對齊輥子槽型結構形式,增設導向槽,提高對齊輥對齊效果,改善生產指標。
按照制定方案,采取了以下具體措施:
1.針對摔直板。(1)改進摔直板結構,重新排布散熱孔,加大散熱孔面積以提高散熱能力。(2)為了防止摔直板的縱向變形影響齒條動作,改進摔直板縱向尺寸,改進后摔直板間間隙增大既提高了散熱效果又避免了齒條磕絆。(3)在摔直板下增加加強筋,在提高散熱能力的同時,同時保證摔直板的強度。(4)將摔直板、齒條打倒角,以便降低鋼收縮時受到的阻力而引起掛鋼的問題。
2.針對齒條。(1)改進齒條槽型形式,緩解由于齒條造成的螺紋鋼彎曲度超差。將原來的尖底槽改進為平底槽,縮短鋼進入槽型時的滑移量,減少鋼在槽型內的翻轉。(2)將關鍵部位的短靜齒條加長。以長靜齒條取代關鍵區域的短齒條,減小長靜齒條間距,增加支撐軋材支點。齒條改進后的局部結構圖見圖1。
3.針對對齊輥道。(1)將對齊輥的V型槽改成平底的梯形槽,減少鋼在槽里的接觸面。(2)在對齊輥道前安裝導向槽,防止鋼在對齊過程中的竄出。改進后的對齊輥槽型圖見圖2。

圖1 齒條改進后局部結構圖

圖2 改進后對齊輥槽型圖
局部改進后的冷床設備,取得了好的效果,在切分軋制時冷床彎鋼現象得到了有效改善,解決了對齊輥道棒材的對不齊現象,彎曲度由以前的5‰提高到了2‰左右,提高了機組產品的定尺率、成材率等指標。