李 潔 安徽新源熱電有限公司,安徽蚌埠 233010
陰床樹脂有機物污染原因分析及復蘇處理
李 潔 安徽新源熱電有限公司,安徽蚌埠 233010
通過對公司#1陰床出水品質差、樹脂被有機物污染的原因分析,采取有效的復蘇處理措施,使其恢復正常運行能力。
在火力發電廠鍋爐化學補給水處理系統中,離子交換樹脂除了吸附交換水中相應離子外,還吸附了水中存在的各種有機物、鐵和膠體等物質。如果這些物質在樹脂再生時不能完全解析出來,積累在樹脂體內,就會形成不可逆吸附。影響離子交換過程的正常進行,造成樹脂顏色變深,工作交換容量下降,制水周期縮短,正洗水量增大,制水批量減少,出水品質降低等后果。安徽新源熱電有限公司取水口位于淮河中下游,幾乎每年枯水季節,淮河水質都存在嚴重的劣化問題,不僅河水含鹽量大幅增加,而且有機物含量也增加顯著。因此,陰床中陰離子交換樹脂受到嚴重污染,即使換新樹脂后不足兩年即會出現陰床樹脂顏色呈棕褐色,同時混床出水導電度較高,化學除鹽設備很難制出合格的除鹽水的情況。為此,采用適當的方式對樹脂進行復蘇處理,使樹脂性能得到基本恢復并對樹脂性能無任何不良影響, 對于電廠的安全和經濟運行,起到重要的作用。
安徽新源熱電有限公司現有4臺陽床、4臺陰床、3臺混床,運行出力為305t/h。陰陽床規格均為φ 2500,陽床樹脂為001×7,陰床樹脂為201×7,再生方式采用逆流再生。制水采用一級除鹽加混床的處理系統,系統的連接采用母管制。離子交換器前置預處理采用水力加速澄清池+高效過濾器,系統流程:河邊補給水泵→水力加速澄清池→高效過濾器→逆流再生陽床→脫碳器→逆流再生陰床→混床→除鹽水箱。
因新源熱電公司為供熱電廠,所以供水量較大,每小時在150噸左右,夏季兩套設備運行,而冬季一直以三套設備運行,每天除鹽水量在5000噸左右。由于淮河水質隨季節性變壞很大,所以在豐水季節設備的周期制水量一般能維持在3500噸左右,在枯水季節只能維持在1500噸左右。而枯水季節更容易受到有機物污染,進一步影響周期制水量。2001~2004年現場原水有機物污染狀況如表1。
根據上述水質數據可以看出,原水污染一直未得到根本緩解,且有加劇之勢,每次污染團持續時間長,化學水處理本身制水設備除澄清池外,無處理有機物污染的能力,樹脂受到有機物污染在所難免。陰樹脂污染后已呈棕褐色,冬季混床出水導電度一般在0.6~1.0us/cm之間(標準≤0.3us/cm)。尤其以#1陰床受到污染最為嚴重,出水導電度及鈉離子一直較其他陰床高,且一旦投運即會造成混床及除鹽水出水導電度明顯上升,已無法正常運行,而#1陰床樹脂為2003年9月更換,運行時間并不長。2005年兩次取樹脂分析,#1陰床中陰樹脂中的有機物含量分別為2336mgO2/L、2224mgO2/L(一般規定陰樹脂有機物含量大于2500 mg/L,即做報廢處理),樹脂外觀顏色已呈棕褐色,工交明顯下降,已失去對有機物的吸附能力。
樹脂受到污染的原因很多,有膠體硅、鐵的化合物、再生液不純、有機物等方面,此外,細菌、藻類以及水中含氮、氨基酸之類物質等也會不同程度地使樹脂受到污染。根據新源熱電各種數據及現象表明,陰床樹脂主要是受到了有機物的污染,具體原因如下:
2.1 離子交換除鹽裝置中的強堿性陰樹脂,污染來源可能性最大的是原水中的有機物。有機物質在水中往往帶有負電,成為陰離子交換樹脂污染的主要物質。有機物主要是存在于天然水中的腐殖酸、膠團性的有機雜質、相對分子質量從500到5000的高分子化合物以及多元有機羧酸等,這些物質吸附在樹脂上,有的占據或者結合了樹脂上的活性基團,有的使樹脂的強堿活性基團堿性降低而降解,使樹脂降低了離子交換能力。這類污染從COD的監測中可以檢出。此外,腐殖酸和富維酸都屬于高分子聚羧酸,在水中這類酸的含量還與季節有關,秋季植物葉落腐爛分解,雨水浸淋,流入江河,在十月份含量就升高,入冬以后達到最高值;春季植物開始生長,水中含量開始下降,夏季達到最低值。顯然這還與氣溫、濕度有關。

表1

表2
2.2 凝膠性強堿性陰樹脂之所以易受腐殖酸或富維酸污染,是由于其高分子骨架屬于苯乙烯系,是憎水性的,而腐殖酸或富維酸也是憎水性的,因此二者之間的分子吸引力很強,難以解吸。而且腐殖酸或富維酸的分子很大,移動緩慢,一旦進入樹脂中后,易被卡在里面。隨著時間的增長,被卡在樹脂中的有機物越來越多,這些有機物一方面占據了陰樹脂的交換位置,另一方面,有機物分子上的弱酸基團-COOH又起了陽離子交換樹脂的作用。
2.3 樹脂本身的降解對樹脂的污染。離子交換樹脂是一種高分子有機聚合物,在長期的運行中不可避免地要發生老化降解,產生有機物。這種有機物的泄出會對樹脂造成一定程度的污染。
根據上述分析,針對有機物污染,需對污染樹脂進行復蘇小試,找出最佳處理方案并在試驗基礎上對#1陰床進行復蘇處理,以改善#1陰床運行狀況。
樹脂復蘇的方法很多,最常用的是堿性食鹽水法,但對于有機物污染,單純使用堿性食鹽水法對于積留于陰樹脂中的有機物不能徹底除去。還需加入氧化劑進行氧化分解除去。但氧化劑易使樹脂受到損害。所以在復蘇處理過程中需考慮氧化劑對樹脂安全性的影響。根據有關資料及實驗室的試驗數據決定選用氧化能力較弱的NaClO,并在堿性條件進行陰樹脂有機物的復蘇處理。通過試驗證明,采用濃度為0.5~1.0%的次氯酸鈉溶液,可使受有機物污染嚴重的樹脂在3~5小時內完全復蘇并對樹脂無損傷。小試前后#1陰床樹脂性能對比如表2。
通過小試結果,樹脂復蘇工藝2方案可行,復蘇效果較好,進一步確定復蘇處理方案,因水處理系統為母管制,復蘇前安裝臨時系統,并將#1陰床進堿門與系統斷開,在混床不需要再生的條件下采用混床堿噴射器接入臨時系統從#1陰床進堿管進藥。噴射器進水仍采用再生泵。用本廠槽車做次氯酸鈉藥箱,放置水處理大門旁,便于接臨時管道,利用平日倒換樹脂的樹脂小車噴射器向陰床內加入NaCl。2005年11月22日~11月24日對#1陰床樹脂進行了復蘇處理。
11月22日夜班用正常再生液濃度進行小反洗再生一次,先把硅除去。再生后將#1陰床內水放盡。
進食鹽溶液浸泡:用食鹽浸泡每次1噸,濃度配成8~10%,共兩次。22日10:50將1噸(50kg/袋20袋)食鹽直接倒入樹脂小車,利用樹脂小車噴射器與水混合抽往#1陰床從上部人孔門(接臨時軟管)進NaCl溶液,從上人孔門觀察水位至樹脂上部停進,從正排取樣,顏色由黃色逐漸轉為紅棕色,后有泡沫。12:10關人孔門。16:25開正排排放浸泡液。取樣分析,NaCl濃度為7.83%,PH13.0,顏色呈咖啡色,COD7200mgO2/L,16:30開反排閥、出水閥、中排閥,進行置換,此時調整混床流量,保證陰床出水閥進水壓力。17:14置換結束,關閉出水閥,開進水閥從上部淋洗,從中排排水。后開出水閥同時上下部沖洗。17:20從中和池取樣,水清,停止沖洗,關進、出水閥,開正排閥放盡水,開上人孔門。17:48開始第2次進NaCl(1噸)并浸泡過夜。23日8:20從正排出取樣,NaCl濃度為15.02%,顏色呈紅棕色,COD4160mgO2/L。繼續進行沖洗至NaCl濃度≈0,水清。
用次氯酸鈉對樹脂進行氧化處理:23日10:50進NaClO,啟動再生泵,利用臨時系統,從#1陰床進堿門進入進NaClO溶液,調整混床堿噴射器流量,控制溶液以濃度0.5~1.0%,流速2~3m/h通過樹脂層,處理液9倍樹脂體積。待進出口濃度接近時,停止進NaClO溶液,共進藥8.6噸。NaClO進完,繼續置換。
用無水亞硫酸鈉進行還原處理:為去除殘余氧化劑,待置換停止后,配制無水亞硫酸鈉,17:40用樹脂小車進到槽車內再按進NaClO方式進入#1陰床,取中排水樣,NaClO濃度0.047%,撤除臨時系統,恢復再生系統。
大反洗:大反洗結束打開下部樹脂取樣手孔門取樹脂樣留做分析,然后再進水正洗,停正洗后放水至中排。
進堿浸泡:進堿至中排排堿濃度達到3%,關中排至液位到樹脂上部浸泡不少于2小時。不頂壓置換至排水PH<10,小正洗從上部淋洗(20min或測PH<8)。進滿水。靜置10min。
小反洗再生:進堿分兩步,第一次2~3%90min第二次3~4%30min,置換90min,其余同日常再生。合格后備用。
樹脂復蘇后取樣:樹脂呈棕黃色透明球狀,以往從窺視孔不易看清樹脂,現已清晰可見,樹脂全分析數據如表3。
4.111 月25日8:30投運后,以往投運#1陰床即出現混床、除鹽水導電度升高的現象不復存在,提高了除鹽水導電度的合格率。
4.2 確保生產安全穩定運行,恢復樹脂的交換能力,延長了樹脂的使用壽命,避免頻繁更換樹脂帶來的高費用。
4.3 #1陰床周期制水量有所提高,再生次數減少,節約了酸減耗,降低了生產成本。
4.4 通過此次#1陰床樹脂復蘇的原因分析及處理,改進了陰床的再生工藝,在冬季低溫情況下,延長了陰床再生進堿及置換時間,同時提高了其它陰床的周期制水量,改善了除鹽水水質。
4.5 因新源熱電制水缺乏有效去除有機物的設備,日后需在擴建時政加活性炭過濾器,并可試驗在澄清池內加入高鐵酸鉀水處理劑,以減少有機物對樹脂的污染。

表3
[1]李培元,錢達中,王蒙聚.鍋爐水處理.湖北:湖北科學技術出版社.1988
[2]譚明德.有機物污染強陰樹脂復蘇試驗分析及處理.河南電力.2005(2):45-46
[3]徐愛春,徐兵華,張金歧等.樹脂污染原因分析及復蘇處理.大氮肥.2005,28(3):184-186
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.02.003
李 潔 女 安徽省蚌埠市人,大專學歷工程師,多年從事電廠化學和環保工作。
有機物污染;樹脂;復蘇