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活塞式壓縮機的積液故障處理

2011-11-07 07:18:50劉周平蔣杰峰
化工生產(chǎn)與技術(shù) 2011年2期
關(guān)鍵詞:工藝故障

劉周平 蔣杰峰

(巨化集團公司錦綸廠,浙江 衢州 324004)

經(jīng)驗交流

活塞式壓縮機的積液故障處理

劉周平 蔣杰峰

(巨化集團公司錦綸廠,浙江 衢州 324004)

分析了環(huán)己胺裝置V型活塞式尾氣壓縮機故障的發(fā)生原因,認為造成故障的主要原因是積液嚴重。從工藝條件的優(yōu)化和設(shè)備結(jié)構(gòu)的改進2方面采取措施,實施后,故障消失,保證了壓縮機的長周期連續(xù)穩(wěn)定運行。

活塞式壓縮機;積液;故障;改進

某廠環(huán)己胺裝置有1臺V型活塞式尾氣壓縮機,用于輸送回收氨氣、氫氣、有機胺和少量飽和水蒸汽。壓縮機運行之初,曾多次出現(xiàn)故障停機,與生產(chǎn)廠家人員溝通后,并未獲得合適的解決方案。分析查找故障原因之后,對壓縮機原有管道和設(shè)備結(jié)構(gòu)進行了改進,很好的解決了設(shè)備故障,保證生產(chǎn)裝置的正常運行。

1 設(shè)備結(jié)構(gòu)及工藝狀況說明

壓縮機為二級壓縮結(jié)構(gòu),級間有1臺列管式冷卻器和1只氣液分離罐,二級出口有1只列管式冷卻器,壓縮機技術(shù)參數(shù)如表1。

表1 尾氣壓縮機性能參數(shù)Tab 1 The performance parameter of exhast compressor

環(huán)己胺裝置采用環(huán)己醇氨化法生產(chǎn)環(huán)己胺。環(huán)己醇氨化屬氣固相催化反應(yīng),反應(yīng)后除生成目的產(chǎn)物外,還生成質(zhì)量分數(shù)為12%~20%的水,在一定壓力下氣體冷凝成液體作為中間產(chǎn)品。氣體冷凝液中含大量的氨,工藝和環(huán)保要求均不允許無機氨進入精制工序,因此設(shè)置閃蒸工序,并使用尾氣壓縮機回收閃蒸氣,而循環(huán)壓縮機用作輸送反應(yīng)循環(huán)氣。

因要控制冷凝液中的無機氨含量,所以循環(huán)氣中必定會含有一定量的水蒸汽和未冷凝的環(huán)己胺等有機氣體,冷凝液中的無機氨再通過降壓和升溫閃蒸,出來的閃蒸氣含有無機氨、有機胺和大量水蒸汽,它們均將通過尾氣壓縮機進行氣體回收,因此壓縮機的進口除含有大量無機氨以外,還有一定量的水蒸汽、有機胺等氣體。

2 故障現(xiàn)象及分析

2.1 故障現(xiàn)象

壓縮機自投入運行后故障頻繁,主要現(xiàn)象有:1)油壓異常,持續(xù)下降;油質(zhì)異常,較短時間內(nèi)變?yōu)楹谏?)聲音異常,檢修過程發(fā)現(xiàn)油池中有膠狀物質(zhì),膠狀物堵塞了連桿小頭瓦上的油孔,導致了小頭瓦和十字頭銷的硬磨嚴重損壞;3)空載時運行正常,帶負荷生產(chǎn)時卻異常,壓縮機連續(xù)運轉(zhuǎn)時間偏短,不超過72 h;4)三瓣式填料沿活塞桿有較明顯氣體泄漏,現(xiàn)場空氣環(huán)境較差。

2.2 原因分析

由運行之初的故障現(xiàn)象來看,所輸送的介質(zhì)中飽和蒸汽及有機胺的含量偏大,同時有機胺的沸點較高極易溶入水。在原進口工況條件下,飽和蒸汽及有機胺易冷凝造成一級氣缸積液嚴重,影響壓縮機正常運行。取樣分析結(jié)果顯示,一級氣缸排放的積液中蒸汽冷凝液質(zhì)量分數(shù)達到80%左右。

觀察尾氣壓縮機運行過程發(fā)現(xiàn),雖然部分積液在經(jīng)過一級氣缸排放和級間分離罐排放,但二級氣缸積液仍然嚴重。在本工況下,氨和氫氣經(jīng)壓縮和冷卻后不會液化形成積液。而經(jīng)過二級壓縮后,溫度變化不大,壓力由0.25 MPa提高至0.70 MPa,因此部分飽和水蒸汽凝結(jié)成液體,而環(huán)己胺溶入冷凝水中。同時,二級分離罐積液的分析結(jié)果顯示,主要成分為環(huán)己胺的水溶液。

在壓縮機出現(xiàn)油壓偏低時,對潤滑油進行了取樣分析。結(jié)果顯示,潤滑油內(nèi)存在著環(huán)己胺。分析認為,應(yīng)是氣缸內(nèi)積液嚴重導致積液沿活塞桿進入曲軸箱,污染、稀釋了潤滑油,致使油壓偏低,并形成膠狀物質(zhì),同時,曲軸箱微量的無機氨成分對小頭瓦等銅質(zhì)部件造成了腐蝕,最終導致了壓縮機部件嚴重磨損。

從壓縮機填料的檢修過程可以看出,壓縮機三瓣式填料與活塞桿接觸部位有一定量的磨損,填料整體有浸泡痕跡。分析得知壓縮機的V型氣缸結(jié)構(gòu),造成了氣缸內(nèi)積液對填料的長時間浸泡,壓縮機軸瓦磨損引起活塞桿軸向竄動偏大,以上2點均對壓縮機填料的氣密性造成了嚴重影響。

3 故障處理

3.1 工藝條件優(yōu)化

在現(xiàn)有的設(shè)備條件下,并在工藝控制允許范圍,主要采取了如下優(yōu)化措施:

1)增加進口蒸汽伴管,適當提高壓縮機進氣溫度,進氣溫度由40℃提高至50℃;

2)進口緩沖罐增加絲網(wǎng)除沫器,減少飽和蒸汽進入壓縮機;

3)適當減少壓縮機級間冷卻器冷卻水用量,適當提高壓縮機排氣溫度;

4)對壓縮機氣缸積液進行定時排放。

適當提高進口及壓縮機級間溫度,可以增加水蒸汽及有機胺的飽和度,減少壓縮機一級氣缸凝結(jié)量。通過采取這些措施后,經(jīng)過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)壓縮機一級氣缸的積液得到了一定的控制,但壓縮機積液經(jīng)一級氣缸壓縮和排出后,仍有部分有機胺和水蒸汽經(jīng)一級冷卻器冷卻、分離罐后進入了下一級氣缸。

級間氣液分離罐的設(shè)計容積為12 L,而本工況下飽和蒸汽等冷凝形成的積液可達35 L/班(8 h/班),因此并未達到理想的氣液分離效果。針對出現(xiàn)的新問題,進行了如下改進:增加2#分離罐(約120 L);原1#分離罐出口進2#分離罐,2#分離罐出口進壓縮機二級進口。操作時,對1#、2#分離罐進行定時排放。這樣,壓縮機二級氣缸積液明顯減少,氣缸積液排放量由原來35 L/班降至約約5 L/班,積液得到很好的控制。

3.2 設(shè)備局部結(jié)構(gòu)改進

工藝改進取得的效果明顯,但仍有少量積液能夠沿活塞桿進入曲軸箱,因此對壓縮機結(jié)構(gòu)進行了如下局部改進[1-2]:

1)在填料與刮油環(huán)之間增加擋油圈,材質(zhì)為耐油橡膠,中間段回油孔封閉,改為側(cè)面引出口,引至廢油收集罐,并定時對收集罐內(nèi)廢油回收處理。通過增加擋油圈,封閉回油孔改為側(cè)面引出,可以避免氣缸內(nèi)的積液沿活塞桿進入曲軸箱,雖然在一定程度上造成了潤滑油的浪費,但是通過擋油圈的作用,將氣缸積液從側(cè)面端口與連桿帶上的潤滑油一起引出,延長了潤滑油的使用壽命,保證了設(shè)備的連續(xù)運行。

2)增加曲軸箱油冷器。由于尾氣壓縮機主軸轉(zhuǎn)速高達740 r/min,產(chǎn)生的熱量在有限的曲軸空間里不能及時散發(fā),因此造成油溫偏高、油壓波動頻繁的現(xiàn)象。通過增加油冷器,可以較好的維持油壓穩(wěn)定。

3)壓縮機曲軸箱側(cè)面蓋板由原來碳鋼蓋板更換為有機玻璃,以便觀察潤滑油位、油質(zhì)的變化。增加注油口,更換排油口位置,這樣可以使壓縮機在非停機狀況下進行潤滑油的置換。

4)銅質(zhì)小頭瓦更換為鋁鎂合金材質(zhì),銅質(zhì)保持架軸承更換為鑄鐵保持架軸承,防止了無機氨對壓縮機部件的腐蝕。

5)對新的三瓣式填料檢查可以看出,其整體結(jié)構(gòu)較好,填料與活塞桿的密閉性符合要求,彈簧抱緊力適中,因此填料設(shè)計結(jié)構(gòu)是滿足條件的。在對壓縮機軸瓦進行檢修很好地控制活塞桿軸向竄動的同時,通過對壓縮機積液的處理,嚴格按照每片填料的組裝順序進行安裝,填料泄露嚴重的問題得到解決。

4 效果

壓縮機未設(shè)置備機,若出現(xiàn)故障停機,將直接導致整套生產(chǎn)線的停車。通過對壓縮機工藝條件的優(yōu)化和設(shè)備結(jié)構(gòu)的局部改進,雖然增加了一定的油品損耗和人員操作量,但壓縮機積液和油品嚴重污染、大小頭瓦頻繁磨損、填料泄露的問題得到了解決,延長了壓縮機的連續(xù)運行時間。壓縮機最初連續(xù)運行不超過72 h,如今可無故障連續(xù)運行2 880 h。壓縮機連續(xù)運行時間的延遲不僅減少了檢修費用,同時保證了生產(chǎn)裝置的長周期平穩(wěn)安全運行,由此所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益十分可觀。

5 結(jié)束語

生產(chǎn)裝置的長周期平穩(wěn)運行取決于設(shè)備的正常運行,而設(shè)備的正常運行同時取決于成熟的工藝條件。就本次遇到的問題,首先在工藝設(shè)計過程中,對壓縮機所輸送物料認識不夠,選型上造成了一定的誤差,最終導致了壓縮機故障頻發(fā)無法正常運行。面對諸如此類工況時,在壓縮機選型問題上及工藝處理上應(yīng)從如下幾點予以考慮:

1)設(shè)計完善的工藝流程并對壓縮機進口積液進行控制;2)提供準確的工藝條件,這樣廠家在設(shè)計過程中將充分考慮積液對設(shè)備造成的影響,并予以控制;3)壓縮機在結(jié)構(gòu)設(shè)計上除考慮積液的處理時,結(jié)構(gòu)布局應(yīng)更具合理性,使人員更易操作與維護;4)在經(jīng)濟條件允許的情況下,適當配置備機,在設(shè)備故障的情況下能夠保證生產(chǎn)的正常運行。

[1]馬秉騫.化工設(shè)備使用與維護[M].北京:高等教育出版社,2007:200-211.

[2]高慎琴.化工機械[M].北京:高等教育出版社,1990:533-542.

TQ051.21

B DOI10.3969/j.issn.1006-6829.2011.02.016

2011-01-07;

2011-02-19

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