龍江勇 楊艷平 陳永達 (大慶油田有限責任公司第四采油廠)
油田三次加密井動用特點研究
龍江勇 楊艷平 陳永達 (大慶油田有限責任公司第四采油廠)
油田水驅開發經歷基礎井網、一次調整、二次加密后,目前開始針對薄差層和表外儲層實施三次加密調整,由于三次加密井開發的目的層巖性和物性較差,油層的縱向非均質性明顯以及平面分布復雜等客觀條件,決定了注水開發的難度越來越大。通過對油田某區塊三次加密井油層動用特點進行深入研究,利用動、靜態資料,深入分析油層發育特點,剖面動用狀況,結合生產實際,從而達到有效減緩產量遞減速度,提高經濟效益,為今后開發此類油層提供技術借鑒的目的。
三次加密井 動用分析 提高效益
2008年某油田某區塊陸續投產三次加密井,共分為兩個區塊I塊、II塊,井距為141×141 m五點法布井。目前共有油水井120口,其中油井72口,注水井48口。其中I塊于2008年底陸續投產完畢,共有油水井71口,油井43口,注水井28口。目前,油井平均單井日產油1.9 t,綜合含水率87.98%,平均沉沒度366 m;水井平均單井注入壓力10.4 MPa,單井日注水28 m3;月注采比1.14。
從區塊射孔看,一方面,主要以射開表外儲層為主,射開比例達到37.54%;另一方面,油井厚層射開比例較高,注水井表外層射孔比例較高。
從射孔厚度上看,有效厚度主要集中在表內薄層,砂巖厚度均主要集中在表外儲層;另一方面,油井射開厚層明顯比水井好,水井表外層射開層厚較油井好。從水淹狀況看,主要開發有效層內的中、低水淹層。綜上所述,三次加密井射孔特點是,油井射開厚層較多,其能量可以靠本區塊二次及一次注水井提供;而注水井主要注入表外儲層,也可以為本區塊老井提供能量,油井動用比水井好。
據22口I塊注水井2年同位素測試資料統計顯示,累計層數動用比例為31.7%,砂巖動用比例為31.4%,有效動用比例為30.0%。共射開有效層98個,其中動用過36個,未動用過66個,見圖1、圖2。


1)好注好采連通方向多14個層,比例達到43.8%。這類層同位素剖面顯示相對吸水量占全井平均在24.0%以上。
2)同層系無采出井點,但與一次井和二次井單方向連通較好11個層,比例為34.4%。這類層從同位素剖面看可分成兩類:一類是是由于好注好采剖面跟蹤一直吸水6個層;另一類由于好注差采早期吸水后期跟蹤不吸水5個層[1]。
針對以上兩類油層單元動用特點,本著保證剖面均勻推進原則,初期采取以停控為主的調整方法。對于剖面顯示相對吸水量大于30%的這類層進行單卡停注,共實施細分停注4個層段。
3)注入井射孔同井網采出井均未射孔,基礎井單方向射孔但距離較遠,共7個層,比例達到21.9%,剖面表現早期吸水量較多后期跟蹤不吸水,長期下去會形成高壓層,是重點的套損隱患區。
針對該類型油層單元,本著停注原則,目前已對同井網和老井均未射孔的2個層段細分停注[2]。
由于水井投產初期注入壓力不正常,重點解析2009年下半年以后的剖面資料。
1)注入井發育有效層,油井發育差,且平面分布復雜,受變差部位遮擋注采系統不完善,典型的好注差采,導致不吸水20個層,比例達到55.6%。這類油層需要在油井上進行油層改造,提高滲流能力才能動用。
2)好注無采1個層,比例2.8%。這類油層需要連通未射孔油井進行補孔后才能動用。
3)好注好采連通方向較多,但就是沒有動用,共6個層,比例16.7%。這類井層有個共性特點,外在射孔層段底部,需要繼續落實資料。
4)測試遇阻未測到9個層,比例25.0%。
統計22口井同位素資料顯示,共射開表外層340個,其中動用過105個,未動用過235個。
排除早期由于注入壓力低,封隔器不密封影響,重點分析2010年測得9口井同位素,資料顯示動用過的42個層,未動用過95個層,并與2009年測試成果對比,見圖3、圖4。


1)差注好采36個層,比例達到85.7%。主要表現差注好采,連通方向較多。這類油層要在遵循均勻推進原則下保證注入能力,已對單層突進較快的4個層細分停注。
2)有注無采且吸水量較多6個層,其中有4個層已執行停注方案,2010年資料顯示不吸水了;另2個層表現葡I42層有注無采卻持續吸水,懷疑上竄主力層,目前已停注。這類油層是套損隱患層,必須停注。
1)差注同井網和一線老井均無采出井點,剖面一直未動用小層12個,比例12.6%。這類層需要連通油井補孔后才能動用。
2)差注同井網油層發育好未補孔造成無采出井點,但一線老井有單方向采出井點,但由于距離較遠差注差采未動用,共12個層,比例12.6%。這類層一方面在注水層上通過酸化、壓裂等措施進行改造,保證動用;另一方面需要優選同井網油層補孔或老井油層改造保證動用。
3)差注差采同井網連通方向較少且油井流壓較高,造成未動用27層,比例28.4%。這類油層我們已及時放大油井生產參數,促使這類油層盡快得到動用。
4)注采系統較完善,但油層平均矛盾突出,主要受巖性尖沒遮擋明顯,平面矛盾突出,導致連通較差未動用22個層,比例23.2%。這類油層屬于密井網仍控制不住型,需要根據實際情況對油層補孔,提高井網控制程度,保證油層動用。
5)注采系統較完善,連通較好,屬于差注好采,但剖面資料顯示不吸水,需要繼續落實和分析不吸水原因共22個小層,比例23.2%。
通過2年的認識,針對各類油層動用特點,采取了厚層停控,差層增注,油井降低流壓等綜合治理措施,油層動用程度逐步提高。層數動用比例提高11.0個百分點,砂巖動用比例提高13.0個百分點,有效動用比例提高14.9個百分點,在油井產量上起到了明顯效果,見表1。
按以往二次加密井開發規律,區塊投產后第三年產量遞減幅度較大,一般為15%~20%。從本區塊開發生產運行曲線看,通過細致分析油層單元動用特點,針對性采取調整措施,使該區塊在開發第三年時未出現明顯遞減加快的態勢,遞減幅度只有3.5%,有效地改善了區塊開發效果。

表1 某油田某區塊I塊三次加密注水井吸水狀況統計
2009年本區塊累計產油3.0×104t,2010年按遞減15%計算應產油2.55×104t,實際本區塊2010年累計產油2.89×104t,累計多產油0.34×104t。按2382元/t市場價格計算,扣除成本826元/t,取得經濟效益529.04×104元。
[1]劉春發.砂巖油田開發成功實踐[M].北京:石油工業出版社,1996.
[2]隋軍.大慶油田有限責任公司核心技術人才優秀論文集[M].北京:石油工業出版社,2009:379.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.005
龍江勇,2004年畢業于大慶石油學院,助理工程師,從事油田生產管理工作,E-mail:yangyanping@petrochina.com.cn,地址:大慶油田有限責任公司第四采油廠,163511。
2011-07-11)