余迎春 付春明 趙鳳超 (大慶油田化工有限公司)
降低甲醇裝置除鹽水單耗技術
余迎春 付春明 趙鳳超 (大慶油田化工有限公司)
甲醇裝置采用蒸汽冷凝液回收技術處理汽輪機表冷器蒸汽冷凝液、0.2 MPa和0.6 MPa蒸汽冷凝液,將其全部回收,循環利用于除鹽水,大大減少除鹽水站來水量,降低了甲醇的生產成本,提高了裝置自身產能,取得了明顯的經濟效益和社會效益。
蒸汽冷凝液回收 除鹽水 循環利用
甲醇裝置年產甲醇10×104t,采用的是蒸汽轉化、低壓合成、三塔精餾的工藝路線。在這套甲醇裝置中,除鹽水單耗一直較高,為了進一步降低生產成本,2010年對此裝置進行了調查研究。
甲醇裝置設計指標:裝置除鹽水單耗設計值為1.85 t/t;
現存問題:2004—2009年除鹽水平均單耗為4.086 t/t,超出設計值2.236 t/t;
預期達到的目標:降低甲醇裝置除鹽水單耗至1.75 t/t。
對2009年1—12月除鹽水實際單耗狀況進行了調查,見表1。從數據可以看出,2009年除鹽水平均單耗為4.177 t/t,其中最高值為5.25 t/t,最低值為3.78 t/t,但各月除鹽水實際單耗均高于設計值。

表1 2009年1—12月除鹽水實際單耗
對2009年每月的產量狀況進行了數據調查,見表2。

表2 2009年每月產量狀況
從表中可以看出,除1月和9月外,其余每月實際產量均高于計劃產量,而產量越高,除鹽水的單耗就應該越小,因此,不是產量的原因影響除鹽水單耗超標。
本裝置蒸汽冷凝液主要有三處,壓縮工序汽輪機表冷器蒸汽冷凝液;精餾工序0.6 MPa蒸汽冷凝液;精餾工序0.2 MPa蒸汽冷凝液。
汽輪機表冷器蒸汽冷凝液、精餾0.6 MPa蒸汽冷凝液兩股冷凝水匯合后送入給排水車間二除工段,經處理后再返回除氧器用于甲醇的生產。精餾0.2 MPa蒸汽冷凝液直排地漏[1]。因此,應研究確定回收方案,并加以利用。

表3 蒸汽冷凝液水質狀況
取樣化驗分析數據顯示:蒸汽冷凝液除pH值略顯酸性外,均為優質除鹽水,經過本裝置加堿系統調和后即可以直接回收利用,不必進行二次處理。
蒸汽汽凝液與除鹽水工藝數據調查情況見表4。

表4 除鹽水與蒸汽冷凝液工藝數據
從表4可以看出,本裝置蒸汽冷凝液約有29.26 t/h,此部分水可回收用作除鹽水,這樣既減少了大部分的除鹽水來水,又降低了甲醇的生產成本。
通過以上現狀調查,發現影響除鹽水單耗超標的主要原因是蒸汽冷凝液沒有被回收利用;因此,回收表冷器蒸汽冷凝液和0.2 MPa、0.6 MPa蒸汽冷凝液是主要措施。
表冷器蒸汽冷凝液通過地下槽泵增壓后,直接與除鹽水來水總線相連,經過除鹽水加熱器進入除氧器。
重新鋪設一條管線,將0.6 MPa蒸汽冷凝液直接與夾套水閥閥后相連,將此部分水用于二段爐夾套冷卻水,再進入轉化地下槽后,由泵提壓送入除氧器[2]。
重新鋪設一條管線,利用精餾現有地下槽泵,將0.2 MPa蒸汽冷凝液直接回收至地下槽內。
1)此三股蒸汽冷凝液溫度比較高,全部都在50~60℃之間,尤其是進入夾套水的0.6 MPa蒸汽冷凝液,溫度為57℃,直接影響二段爐夾套冷卻效果。0.6 MPa蒸汽冷凝液后的冷卻器ME613換熱面積為80 m2,且循環水進水閥、回水閥已經全開,無法將冷凝液冷卻至40℃以下。
2)地下槽泵流量較小,無法滿足改造后的生產要求。
1)轉化汽提塔出口去廢水站的殘液不經過冷卻,將冷卻器E308進、出口殘液管線直接相連,將0.6 MPa蒸汽冷凝液經過ME613再經過E308冷卻后與夾套水閥閥后相連,E308冷卻面積為164 m2,將0.6 MPa蒸汽冷凝液溫度降至40℃以下(必要時可切斷ME613循環水,以節省循環水用量)。
2)地下槽泵流量較小,可根據生產實際需要,對泵進行改型,以滿足生產需要。
3)改造流程(加粗部分為本次流程改造內容,原流程保持不變)見圖1、圖2、圖3。



1)將汽輪機表冷器蒸汽冷凝液及精餾工序0.6 MPa蒸汽冷凝液進行回收。通過工藝重新設計、安裝閥門,更新水泵,增加遠程控制回路。
2)將0.2 MPa蒸汽冷凝液進行回收。通過工藝重新設計,鋪設精餾相應管線,安裝閥門,將精餾工序0.2 MPa蒸汽凝結水送至轉化地下夾套水槽,用于自產蒸汽用水。
1)改造前后除鹽水實際單耗對比見表5。

表5 改造前后除鹽水實際單耗對比
從表5可以看出,改造后除鹽水每月實際單耗已經低于裝置設計指標1.85 t/t,效果明顯。
2)改造前后主要參數對比見表6。

表6 改造前后主要參數對比
從表6可以看出,改造后蒸汽冷凝液全部回收,無直排,實現了節能減排。除鹽水單耗由原來的平均每月4.177 t/t降至1.74 t/t。
改造后的除鹽水單耗低于改造前預期達到的目標1.75 t/t,除鹽水單耗高的問題得到解決。
1)項目投資
調研、設計費用為5×104元;材料費用為15×104元;研究實驗費用、生產準備費用為7×104元;施工安裝費用為10×104元。合計為37×104元。
2)節水計算
節約除鹽水29.26 t/h,每天運行24 h,2010年6—10月份累計運行時間3672 h,6—10月份節約除鹽水10.744×104t。累計節約資金301.914×104元。去除項目投資37×104元,實現經濟效益264.914×104元。
1)由于節約了除鹽水,甲醇生產成本降低,提高了市場競爭力,為企業今后健康發展奠定了堅實的基礎。
2)蒸汽冷凝液得到全部回收,樹立了企業良好形象,為真正實現綠色企業創造了條件。
在當前各項能源日益減少的環境下,企業如何根據自身實際特點,通過研究和利用解決問題的方法,將水、電、氣等各項資源從生產投入、生產流程、產出產品各個環節進行節能挖潛,實現余熱、工業廢水、工業尾氣的再利用,不但降低了成本,還產生了較大的經濟效益,提升了企業市場競爭力。
[1]馮元琦.甲醇生產操作問題[M].北京:化學工業出版社,2000,187-195.
[2]李文懷,鐘炳.甲醇合成技術現狀與進展[C].天然氣化工利用第三次研討會論文匯編,13-17.
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.07.010
余迎春,2006年畢業于哈爾濱商業大學,工程師,現從事生產管理工作,E-mail:daqingjcc@126.com,地址:大慶油田化工有限公司,163000。
2011-07-07)