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鍋爐結焦原因分析及對策

2011-12-30 08:56:20張賢忠王琰清
中國新技術新產品 2011年21期

張賢忠 王琰清

(海勃灣發電廠,內蒙古 烏海 016040)

1 機組存在的問題

機組投產后,運行良好,但到2010年6月以后,鍋爐結焦越來越嚴重,僅2010年10月份一個月內,大的跨焦次數達9次,其中1次導致鍋爐熄火,8次導致撈渣機卡死,需投助燃的小的垮焦幾乎每天都有。10月份1個月的助燃用油高達128t。

2 結焦原因分析

2.1 設計方面

(1)設計煤種與實際燃用煤種的特性參數相差較大。設計煤種的灰分為28.09%,而實際燃用煤種的灰分都在38%以上,有時高達42%。設計煤種的低位發熱量為22.24MJ/kg,而實際燃用煤種的低位發熱量僅為17MJ/kg左右,因此,造成爐膛容積設計過小,爐膛熱負荷過高;輻射受熱面布置較少,水冷壁管間距過大,吸熱量小;爐膛出口煙氣溫度選得太高;爐膛出口流通截面狹窄,火焰中心位置太高。

2.2 燃燒調整方面

(1)燃燒中空氣量不足。空氣量不足,就不易達到完全燃燒,產生一氧化碳及氫等還原性氣體,使灰中熔點較高的三氧化鐵還原成熔點很低的氧化鐵,大大降低了灰熔點,爐膛出口煙溫雖然低于煤灰的軟化溫度,但仍會形成劇烈的結焦。

(2)燃料與空氣混合不良。因為混合不良的時候,某些部分空氣多一些,則燃燒就完全;有的地方空氣少一些則燃燒就不完全,在煙氣溫度高的地方,管壁溫度高,未燃燼的煤粉灰粒一旦粘結在上面繼續燃燒,將形成灰粒的黏附,同時產生大量的CO,使灰熔點降低,導致結焦。

(3)燃料和空氣散布不均,造成火焰偏斜。在正常運行中爐膛中心溫度應該最高,由于火焰的偏斜將使最高火焰移到邊側,灰得不到足夠的冷卻,而灼熱的灰粒與水冷壁受熱面接觸的時候,就很快粘上去形成焦。燃料與空氣散布不均,往往是由于運行調整不及時或調整不當所致。

2.3 運行管理方面

(1)吹灰打焦不及時。在鍋爐的某些受熱面上積灰后,受熱面變得粗糙,一有黏性的灰碰上去,就很容易附在上面。因為它是一個自動加劇的過程,若不及時清焦,結焦加劇將會使鍋爐出力受到限制。

(2)煤粉細度不均勻。煤粉過細、過粗均可能引起結焦。對于直吹式制粉系統,當磨煤機出現故障時,煤粉顆粒變粗,進入鍋爐的煤粉燃燒不完全,且燃燒后的灰粒容易產生離析,撞擊爐膛受熱面而產生結焦。由于垮焦,使燃燒不穩而投油助燃,火焰升高后可促進灰熔融軟化。此外,由于煤油的燃燒速度不同,會造成煤粉和空氣在爐膛中分布不均勻,導致火焰偏斜,最高焰層邊移,燃燒后的水冷壁接觸時,粘結在上面而形成結焦。

(3)磨煤機運行方式的影響。對于直吹式制粉系統,當投入上層磨組,火焰中心抬高,爐膛出口溫度升高,會造成嚴重的結焦。

2.4 煤質方面

(1)燃料質量低劣。煤內雜質偏多、灰熔點低、灰分大,都容易產生結焦。灰的熔化溫度在很大程度上是隨著化學成分的改變而改變的,特別是灰中的含鐵量和堿類的增加將使灰的熔點大大降低,當煤含有較多硫化鐵的時候,結焦最為嚴重。

海電在投產初期,配套的大煤礦供應充足。但由于近年來煤碳市場供應緊張,賣方市場變為買方市場,煤源緊張,主要煤源為小窯煤,摻燒部分大礦煤,致使入廠煤的灰分極大。設計煤種的灰分為28.09%,而實際燃用煤種的灰分都在38%以上,有時高達42%,且煤中的石頭、矸石極多,更加大了結焦的嚴重性。

(2)煤質發熱量過低。海電設計煤種的低位發熱量為22.24MJ/kg,而實際燃用煤種的低位發熱量僅有17MJ/kg左右,這就使燃料消耗量大大增加,相應的灰分也會大大增加,從而使結焦更為嚴重。

3 處理措施

3.1 加強燃料管理

(1)加強對入廠煤和入爐煤的檢驗。要求燃料部試驗室對入廠煤、化學實驗室對入爐煤的煤質及時進行檢驗,嚴把質量關,使其不至偏離設計煤種太多。

(2)制訂《關于燃煤摻燒的有關規定》,要求對入爐煤進行搭配摻燒,以降低入爐煤的平均灰分;根據入爐煤情況,及時聯系輸煤進行配煤,保護入爐煤質量要求。

3.2 加強運行管理

(1)制訂《關于吹灰的管理規定》并嚴格執行,增加了吹灰次數,尤其是爐膛,從每天吹灰1次增加到每天吹灰4次。

(2)制訂了《防止結焦的措施》并嚴格執行。

3.3 加強運行調整

(1)降低爐膛出口煙溫。通過調整爐內燃燒和減少爐內熱強度,將爐膛出口的煙溫控制在比灰分的軟化溫度低50~100℃規定范圍內。

1)合理使用一、二次風。風粉混合均勻,燃燒既快又完全,爐膛出口煙氣溫度就會下降。二次風小,燃燒就不容易完全,同時火焰中心會偏高;一次風量太大,火焰中心上移,而有的火嘴還直射后墻,引起嚴重的結焦。在爐膛內一、二次風風速相同或相似時候,風粉能得到良好的攪拌、燃燒。

2)減少爐膛熱負荷。盡一切可能來提高鍋爐效率,在同樣的負荷下燃用的燃料就少,停留的時間就長一些,燃燒就比較完全。別外,將給水維持在較高的溫度下,減少從鍋爐抽出較多的飽和蒸汽量;不允許鍋爐有較大的過負荷現象,避免劇烈地增加和減少負荷。

3)加速燃煤在爐膛入口處著火。如果著火提前了,燃料在爐膛內燃燒的時間就相應的延長,這樣就能降低爐膛出口的煙氣溫度。

(2)保持適當的過剩空氣量。揮發分大于20%的煤其過剩空氣系數保持1.20~1.25%,揮發分小于20%的煤保持1.25~1.30.折合成氣量大約為3~4%。

(3)保持爐膛內火焰的均勻分布和磨煤機運行方式合理。兩側吸、送風機出力應均勻,不使煙風偏斜;盡可能運行下層四臺磨組,使得火焰中心降低。

(4)保持合適的煤粉細度和均勻度。現煤粉細度一般保持在R90=16~17%,而依照設計要求為R90=18~22%,但煤種發生變化,煤粉細度應做出相應調整,以保證完全燃燒。

(5)加強運行監視。運行中,可根據儀表指示和實際觀察來判斷是否結焦。爐膛結焦后,煤粉消耗量增加,爐膛出口煙溫升高,過熱氣溫升高且減溫水量增大,鍋爐排煙溫度升高。爐膛出口結焦時,爐膛的負壓值還會減小,嚴重時甚至出現正壓。此時應及時除焦,防止結焦的加劇。另外,運行中要保證能及時吹灰。

(6)利用降負荷的方法。保持最低負荷20~30min,可使爐膛溫度降低,焦塊冷卻而自行掉下來。但此法對鍋爐運行狀態影響較大,盡量不采用。

4 結論

從根本上解決鍋爐結焦問題,關鍵是要適應煤種變化,對爐內燃燒進行合理調整,嚴格控制燃煤煤種,防止偏離設計煤種過多,改善爐膛吹灰,跟蹤爐內結焦情況,讓結焦消失在萌芽狀態。經過一段時間的運行觀察,結焦嚴重的問題基本解決,2010年12月份全月垮焦只有3次,均未投油助燃,撈渣機未被卡死過。

[1]岑可法.大型電站鍋爐安全及優化運行技術[M].北京:中國電力出版社,2003.

[2]范從振.鍋爐原理[M].北京.中國電力出版社.1986.

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