摘 要:通過此次事故沒有給供電公司和用戶造成大的經濟損失,但其潛在的危險因素卻給我們一警示,任何電網方式的調整都要得到上級調度同意,或根據上級調度指令進行操作。
關鍵詞:電磁環網 變電站
中圖分類號:TM726文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2011)04(a)-0047-01
1 事故經過
正常運行方式:220kVHL變電站#1主變運行帶35kV母線負荷,H101開關熱備用;#3主變運行帶10kV東、西母線負荷,H353開關熱備用。10kV用戶開閉所A站,分別由220KVHL變出線的甲、乙兩條電纜線路提供電源,A開關熱備用,如圖1所示。
220KVHL變電站主變容量及事故發生前負荷情況:#1主變容量為90MVA,事故前負荷為45MW;#3主變容量為50MVA,事故前負荷為35MW;10kV甲線負荷2MW,10kV乙線負荷為3MW;
2010年7月3日18時11分220KVHL變變電站10kV母線分段開關(H100開關)電流互感器A相滲油嚴重,為一類缺陷,需要立即停運處理。18時25分#1主變H101開關投運接帶10kV東母負荷正常后,H100開關轉為冷備用,此時220KVHL變電站運行方式如圖2所示。19時07分220kV站10kV甲線H14開關過流保護動作跳閘。
詢問用戶開閉所A站:19時07分前后進行A開關合閘操作,19時11分斷開甲線路A1開關。如圖1,2所示。
2 原因分析
(1)H100開關電流互感器A相滲油原因分析:①天氣炎熱;②密封墊老化;③220KVHL變電站10kV母線負荷較重,為35MW,其中東母21MW,流過H100開關的電流較大。
(2)10kV甲線H14開關跳閘原因分析:10kV用戶開關A站工作人員在不明主網運行方式、且沒有向上級調度申請的情況下,擅自合上A開關,致使經10kV甲、乙兩線路、220kV變電站#1、#3主變及220kV母線形成電磁環網,如圖3所示。因當時10kV東母負荷較重,為21MW,10kV西母負荷較輕為14MW,致使流過H14開關的電流超過H14開關過流保護整定值,H14開關過流保護動作跳閘。如圖3所示。
3 防范措施
(1)加大變電運行設備的巡視和維護力度,變電設備進行周期性試驗,發現缺陷及時處理。
(2)加強電網設備潮流的監視,防止變電站母線分段開關長期超負荷運行,調度運行人員根據潮流情況及時調整運行方式;
(3)惡劣天氣情況下,變電運行人員加強變電設備巡視力度。
(4)電網方式變化時,電力調度應通過適當的方式通知相關的雙電源用戶,并采取相應的預控措施,將危險因素控制到最小。
(5)不能進行合環倒電源的雙電源用戶,電源進線開關應加裝閉鎖裝置,以防止誤操作等引發合環事故。
(6)強化用戶變電站值班人員培訓力度,提高其業務能力和技術水平,要求其值班人員倒負荷操作前應得到地調調度運行人員同意,做到電氣設備倒閘操作制度化、規范化、標準化。
4 結語
此次事故沒有給供電公司和用戶造成大的經濟損失,但其潛在的危險因素卻給我們一警示,任何電網方式的調整都要得到上級調度同意,或根據上級調度指令進行操作。
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